于慶彬,龐向坤,王蒙,張香春
(1.國網(wǎng)山東省電力公司電力科學(xué)研究院,濟(jì)南250002;2.華能沾化熱電有限公司,山東濱州256800)
·經(jīng)驗(yàn)交流·
火電廠脫硫改造及增壓風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)
于慶彬1,龐向坤1,王蒙1,張香春2
(1.國網(wǎng)山東省電力公司電力科學(xué)研究院,濟(jì)南250002;2.華能沾化熱電有限公司,山東濱州256800)
對比研究脫硫系統(tǒng)分設(shè)模式和合一模式,以某300 MW機(jī)組為例,介紹了脫硫系統(tǒng)合一模式改造后引風(fēng)機(jī)的選型及方案實(shí)施過程。對于分設(shè)模式,在某335 MW機(jī)組上嘗試性地進(jìn)行了脫硫增壓風(fēng)機(jī)減負(fù)荷(RB)試驗(yàn),為增壓風(fēng)機(jī)跳閘控制策略的選擇提供了有效依據(jù)。
脫硫系統(tǒng);增壓風(fēng)機(jī);引風(fēng)機(jī);減負(fù)荷試驗(yàn)
火電機(jī)組煤粉在爐膛內(nèi)燃燒,換熱后的煙氣經(jīng)除塵后由引風(fēng)機(jī)送煙囪排出。廢氣若不經(jīng)任何處理,會排放大量SO2,造成酸雨污染。國家最新頒布實(shí)施的GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》對火電廠SO2的排放提出了更加嚴(yán)格的限制,環(huán)保部門也加大了對火電機(jī)組煙氣排放質(zhì)量的考核力度,因此采用先進(jìn)的脫硫控制方案及脫硫工藝是極其重要的。同時國家嚴(yán)格要求新建機(jī)組和已投產(chǎn)機(jī)組的脫硫系統(tǒng)取消100%煙氣旁路。
對于新建電廠,脫硫系統(tǒng)與主體發(fā)電工程同步施工,從工藝流程角度來說,不必將煙氣脫硫部分劃分為單獨(dú)的煙氣系統(tǒng),可以從整體考慮引風(fēng)機(jī)的出力和揚(yáng)程,克服從爐膛到脫硫系統(tǒng)到煙囪的全部阻力,不必單獨(dú)設(shè)置脫硫增壓風(fēng)機(jī)。
對于投產(chǎn)時間較早的電廠,無脫硫裝置,則要單獨(dú)設(shè)計并建造煙氣脫硫系統(tǒng),原有的引風(fēng)機(jī)出力一般未考慮脫硫系統(tǒng)的阻力,若引風(fēng)機(jī)功率較小,則需要在脫硫系統(tǒng)中安裝脫硫增壓風(fēng)機(jī),其壓頭用來克服脫硫系統(tǒng)的阻力,包括脫硫煙道的阻力、脫硫吸收塔的阻力和煙囪內(nèi)的排煙阻力,若系統(tǒng)設(shè)置有GGH(氣—?dú)鈸Q熱器),還包括GGH的阻力。
因此,脫硫控制系統(tǒng)引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)的設(shè)置有兩種方案:一是將引風(fēng)機(jī)和脫硫增壓風(fēng)機(jī)合二為一,簡稱合一模式;二是分別設(shè)置引風(fēng)機(jī)和脫硫增壓風(fēng)機(jī),簡稱分設(shè)模式。
脫硫工藝一般采用就地強(qiáng)制氧化方式的石灰石—石膏濕法,具有成本低、技術(shù)成熟、脫硫效率高、脫硫劑利用率高、系統(tǒng)穩(wěn)定和可靠性強(qiáng)等特點(diǎn)而得到廣泛應(yīng)用[1]。
除新電廠外,已投產(chǎn)電廠進(jìn)行脫硫系統(tǒng)建設(shè)也可選擇合一模式進(jìn)行:不配置增壓風(fēng)機(jī),拆除原引風(fēng)機(jī),根據(jù)引風(fēng)機(jī)裕量重新選型安裝。這種合一方案完成后,風(fēng)煙系統(tǒng)不增加新設(shè)備,具有運(yùn)行維護(hù)簡單、能耗低、可靠性高的優(yōu)點(diǎn)。從控制角度來說,分設(shè)模式在機(jī)組負(fù)荷變化時,需要同時協(xié)調(diào)控制兩種風(fēng)機(jī),控制方案比較復(fù)雜。而采用合一模式,控制對象僅為引風(fēng)機(jī),風(fēng)量指令響應(yīng)準(zhǔn)確迅速,邏輯較簡單。另外在老電廠中隨著增加脫硝系統(tǒng)、電除塵改造、變頻改造、低壓省煤器改造等項目的實(shí)施,煙道阻力增大,有的也將原分設(shè)模式改為合一模式,一次性地解決了引風(fēng)機(jī)裕量不足的缺點(diǎn),拆除增壓風(fēng)機(jī)后不必再考慮增壓風(fēng)機(jī)跳閘的處理問題。
國內(nèi)某300 MW亞臨界機(jī)組,原脫硫系統(tǒng)采用分設(shè)模式,根據(jù)國家要求,計劃新增脫硝系統(tǒng),廠家提供試驗(yàn)數(shù)據(jù),煙道阻力增加約500 Pa。另外,舊引風(fēng)機(jī)裕量不大,且有過增壓風(fēng)機(jī)跳閘觸發(fā)MFT,影響機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性。在此情況下,將脫硝系統(tǒng)建設(shè)與脫硫系統(tǒng)改造同時進(jìn)行,取消增壓風(fēng)機(jī)及煙氣旁路,對引風(fēng)機(jī)重新選型,進(jìn)行合一模式技術(shù)改造。
2.1 風(fēng)機(jī)選型
引風(fēng)機(jī)選型應(yīng)按照DL 5000—2000《火力發(fā)電廠設(shè)計技術(shù)規(guī)程》的規(guī)定:“鍋爐引風(fēng)機(jī)的基本風(fēng)量按鍋爐燃用設(shè)計煤種和鍋爐在最大連續(xù)蒸發(fā)量時的煙氣量及制造廠保證的空氣預(yù)熱器運(yùn)行一年后煙氣側(cè)漏風(fēng)量及鍋爐煙氣系統(tǒng)漏風(fēng)量之和考慮;風(fēng)量裕量不低于10%,另加不低于10℃的溫度裕量;風(fēng)機(jī)的壓頭裕量不低于20%?!焙弦荒J礁脑旌蟮囊L(fēng)機(jī)出力應(yīng)考慮克服爐膛至煙囪的全部煙道阻力、除塵器等設(shè)備阻力、煙囪阻力、脫硫裝置及管道阻力、脫硝阻力(400 Pa)、各種壓頭損失之和。因此需要合理選擇風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù),且風(fēng)機(jī)控制必須具有良好的性能曲線,保證風(fēng)機(jī)處在高效區(qū)工作,提高設(shè)備運(yùn)行效率[2],以適應(yīng)鍋爐負(fù)荷的大范圍波動,以及脫硫及脫硝系統(tǒng)有可能發(fā)生的解列情況造成對爐膛及煙道造成的正壓沖擊。
表1為該機(jī)組原分設(shè)方案引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)參數(shù)。風(fēng)機(jī)選型前,在220 MW和300 MW工況下對甲乙引風(fēng)機(jī)及增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)行熱態(tài)性能試驗(yàn)。將兩種工況下的參數(shù)按照流量與蒸發(fā)量、壓力的關(guān)系,換算到TB工況和BMCR工況,考慮到脫硝系統(tǒng)阻力增加500Pa、煤質(zhì)變化及其他系統(tǒng)改造帶來的阻力改變等因素,且風(fēng)機(jī)流量裕量和壓力裕量均為20%左右,由此確定新引風(fēng)機(jī)參數(shù)如表2所示。
表1 原引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)參數(shù)
表2 新引風(fēng)機(jī)參數(shù)
2.2 方案實(shí)施
新引風(fēng)機(jī)參數(shù)確定后,按照DL/T 468—2004《電站鍋爐風(fēng)機(jī)選型和使用導(dǎo)則》的要求,對新風(fēng)機(jī)穩(wěn)定性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性及整套改造項目的可行性進(jìn)行詳細(xì)分析、試驗(yàn)和論證,制定最合適的改造方案,最終該300 MW機(jī)組選擇雙級動葉可調(diào)風(fēng)機(jī)作為新的引風(fēng)機(jī)。方案實(shí)施過程簡述如下。
1)拆除原引風(fēng)機(jī),安裝新風(fēng)機(jī),并根據(jù)新風(fēng)機(jī)及配套電機(jī)要求對原有油站、儀表箱、管道等設(shè)備進(jìn)行改造和重新安裝。
2)拆除增壓風(fēng)機(jī)、100%煙氣旁路及相關(guān)擋板設(shè)備,對原有煙道、連接部件等進(jìn)行重新設(shè)計安裝。
3)對新風(fēng)機(jī)性能曲線和DCS邏輯組態(tài)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,滿足送風(fēng)量對引風(fēng)量的協(xié)調(diào)要求、爐膛負(fù)壓及脫硝系統(tǒng)的要求,保證新風(fēng)機(jī)運(yùn)行安全、穩(wěn)定、節(jié)能,避免惡劣工況下發(fā)生喘振、失速等現(xiàn)象。
4)采用合一模式后,引風(fēng)機(jī)壓頭較高,為防止?fàn)t膛內(nèi)爆,需要對爐膛抗壓能力進(jìn)行全面評估,對薄弱部位及承壓設(shè)備進(jìn)行加固處理,提高運(yùn)行安全性。
采用合一模式,具有技術(shù)可靠、經(jīng)濟(jì)性較好、運(yùn)行維護(hù)量少、占地面積少的優(yōu)點(diǎn),新建火電廠宜優(yōu)先采取該方案。但該方案也存在前期論證、熱態(tài)試驗(yàn)、方案設(shè)計及施工周期較長的缺點(diǎn),且存在爐膛及承壓部件內(nèi)爆的隱患,風(fēng)機(jī)更換一次性投資較大,因此很多老機(jī)組依然采用分設(shè)模式,即配置增壓風(fēng)機(jī)。
很多老機(jī)組在初始建設(shè)脫硫系統(tǒng)時,設(shè)置了100%旁路煙道。但當(dāng)脫硫系統(tǒng)解列時,鍋爐尾部煙氣可不經(jīng)脫硫系統(tǒng)而直接排入大氣,造成環(huán)境污染。根據(jù)新的國家環(huán)保要求,需取消煙氣旁路,即尾部煙氣必須經(jīng)脫硫系統(tǒng)處理,達(dá)標(biāo)后方可排放。
國內(nèi)某電廠一期335 MW機(jī)組采用石灰石—石膏濕法脫硫系統(tǒng)FGD,設(shè)計脫硫效率95%。每臺爐設(shè)1臺吸收塔和1套煙氣系統(tǒng),1臺增壓風(fēng)機(jī)設(shè)計在FGD裝置進(jìn)口原煙氣側(cè)(高溫?zé)煔鈧?cè))運(yùn)行,吸收塔采用噴淋塔,內(nèi)襯橡膠防腐。脫硫系統(tǒng)改造前原設(shè)計有煙氣大旁路,如圖1所示,4為原煙氣大擋板,7為大旁路。4打開后,煙氣不經(jīng)脫硫系統(tǒng)直接排入大氣。改造后,大旁路取消,改造為煙氣小旁路,即增壓風(fēng)機(jī)旁路煙道,出口設(shè)計在增壓風(fēng)機(jī)5的出口處,原大煙氣擋板此時變?yōu)闊煔庑醢?,作用只是旁路增壓風(fēng)機(jī),當(dāng)增壓風(fēng)機(jī)跳閘后聯(lián)鎖打開擋板,全開時間約為5s。增壓風(fēng)機(jī)跳閘后,吸收塔正常工作,石灰漿液循環(huán)泵保留兩臺運(yùn)行,不會造成排煙溫度高于設(shè)計煙溫,影響防腐材料和非金屬部件。
圖1 改造前后脫硫系統(tǒng)流程
增壓風(fēng)機(jī)跳閘后,聯(lián)鎖打開小旁路擋板,風(fēng)機(jī)出口正壓瞬間加到煙道和爐膛內(nèi),煙氣量的劇增會引起引風(fēng)機(jī)負(fù)荷的瞬間增大,此時脫硫系統(tǒng)中的石膏漿液循環(huán)泵的運(yùn)行也會對煙氣的排出帶來一定的阻力,引風(fēng)機(jī)出力不足易造成喘振,對設(shè)備安全帶來巨大隱患;煙氣若不能及時排出,煙氣量的瞬間增大也會對煙道內(nèi)承壓部件造成沖擊。同時旁路擋板打開后容易形成煙道回流,可能引起增壓風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn),也會對風(fēng)機(jī)動調(diào)造成破壞。因此基本所有電廠都將增壓風(fēng)機(jī)跳閘作為觸發(fā)MFT的信號之一[3-4]。
MFT作為機(jī)組最重要的保護(hù)信號,提高了機(jī)組運(yùn)行的安全性,但也犧牲了啟停機(jī)的經(jīng)濟(jì)性。2012年對335 MW機(jī)組進(jìn)行脫硫旁路改造,經(jīng)過詳細(xì)地分析、熱態(tài)試驗(yàn)及多次研究、討論和論證后,嘗試性地將增壓風(fēng)機(jī)跳閘作為RB信號之一,不觸發(fā)MFT。在進(jìn)行增壓風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)前,主要進(jìn)行了如下工作。
1)引風(fēng)機(jī)裕量分析。增壓風(fēng)機(jī)跳閘對機(jī)組最大的影響是對煙道、引風(fēng)機(jī)入口、爐膛壓力的沖擊。增壓風(fēng)機(jī)跳閘后,僅有引風(fēng)機(jī)一種設(shè)備將煙氣及回流大氣排出鍋爐,同時還要克服脫硫系統(tǒng)、脫硝系統(tǒng)、煙道等設(shè)備的阻力,因此引風(fēng)機(jī)具有足夠的壓頭是保證RB成功的基礎(chǔ)。該機(jī)組在投產(chǎn)時,選用的兩臺引風(fēng)機(jī)功率較大,流量、壓力裕量在25%左右,配套電機(jī)過流保護(hù)定值也較高,保證了一定的安全裕量。
2)熱態(tài)試驗(yàn)。機(jī)組大修時對增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)行跳閘試驗(yàn),確定增壓風(fēng)機(jī)入口壓力的階躍值。根據(jù)增壓風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析煙道、承壓部件等設(shè)備的抗壓性,對相應(yīng)薄弱部分進(jìn)行加固處理。
3)增加鍋爐MFT跳閘條件。FGD入口原煙氣溫度大于170℃,延時3 s觸發(fā)MFT。同時漿液循環(huán)泵全開,達(dá)到快速降溫的目的。FGD入口原煙氣壓力大于2 600 Pa或小于-2 600 Pa,延時3 s觸發(fā)MFT。漿液循環(huán)泵全停,且吸收塔出口煙氣溫度高于75℃,延時2 s觸發(fā)MFT。因?yàn)闈{液循環(huán)泵全停后,無法對鍋爐送出的高溫?zé)煔饨禍?,會對吸收塔?nèi)除霧器、防腐內(nèi)襯塔等設(shè)施造成破壞,因此漿液循環(huán)泵全停,鍋爐觸發(fā)MFT。
4)增壓風(fēng)機(jī)RB時,只保留兩臺漿液循環(huán)泵運(yùn)行以降低排煙阻力。機(jī)組主控降負(fù)荷至181 MW,不設(shè)置降負(fù)荷速率,調(diào)整滑壓曲線,且保持兩臺引風(fēng)機(jī)自動運(yùn)行,根據(jù)負(fù)荷及爐膛負(fù)壓調(diào)節(jié)風(fēng)量,同時增加增壓風(fēng)機(jī)跳閘后的引風(fēng)前饋,以起到快速克服壓力擾動的目的,但前饋?zhàn)饔貌荒芴珡?qiáng),防止?fàn)t膛負(fù)壓產(chǎn)生大幅波動,且前饋?zhàn)饔脩?yīng)逐漸釋放。
由于增壓風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)沒有經(jīng)驗(yàn)可以參考,且危險性較大,所以首次試驗(yàn)是在低負(fù)荷下進(jìn)行的。某日18∶54∶30,運(yùn)行人員手動打掉增壓風(fēng)機(jī),跳閘時增壓風(fēng)機(jī)入口原煙氣壓力為-173.11 Pa,18∶55∶10原煙氣壓力增至1 132.14 Pa,出口煙氣壓力由1 000.2 Pa降為869.4 Pa。由于引風(fēng)機(jī)功率較大,引風(fēng)機(jī)開度由45%逐漸降至40%,電流變化不大,動調(diào)風(fēng)壓逐漸增加,風(fēng)機(jī)未出現(xiàn)喘振,爐膛壓力最高達(dá)-4.8Pa,最低-250.0 Pa。負(fù)荷由233.6 MW降至201.8 MW,同步聯(lián)開旁路擋板,自動投油,保留兩臺漿液循環(huán)泵運(yùn)行,汽包水位、主汽溫等主要參數(shù)變化正常。安全起見,待主要參數(shù)穩(wěn)定后,負(fù)荷未降至RB復(fù)位值,18∶56∶52運(yùn)行人員手動結(jié)束RB試驗(yàn)。主要參數(shù)的變化趨勢如圖2所示,試驗(yàn)的完成也驗(yàn)證了增壓風(fēng)機(jī)RB的可行性。
圖2 增壓風(fēng)機(jī)RB各參數(shù)變化趨勢
對于新機(jī)組來說,選擇合一模式設(shè)置脫硫系統(tǒng)是比較合適的,該方案運(yùn)行維護(hù)簡單、安全性強(qiáng)、能耗低、經(jīng)濟(jì)性好,且鍋爐尾部煙氣排放系統(tǒng)與煙氣脫硫系統(tǒng)形成一個緊密相關(guān)的整體,調(diào)節(jié)對象單一,煙氣系統(tǒng)響應(yīng)負(fù)荷變化較分設(shè)方案迅速、準(zhǔn)確[5]。對于老機(jī)組來說,由分設(shè)模式改造為合一模式雖有較多優(yōu)點(diǎn),但存在施工周期較長影響發(fā)電量、風(fēng)機(jī)選型及煙道改造較困難、風(fēng)機(jī)一次性更換投資較大的缺點(diǎn),可采用分設(shè)方案。對于分設(shè)方案,取消脫硫旁路后,增壓風(fēng)機(jī)跳閘需要在充分考慮風(fēng)機(jī)出力、對煙道及爐膛的壓力沖擊、煙氣超溫等危險因素的基礎(chǔ)上,選擇觸發(fā)MFT還是RB。機(jī)組成功進(jìn)行的RB試驗(yàn)取得的各項數(shù)據(jù)為增壓風(fēng)機(jī)跳閘的處理方式提供了新的參考依據(jù)。脫硫增壓風(fēng)機(jī)RB控制策略的實(shí)現(xiàn)可在保障脫硫電價的長期收益和減少機(jī)組非停損失兩方面帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
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Reformation Scheme of Desulphurization System and Runback Test for Booster Fan in Power Plant
YU Qingbin1,PANG Xiangkun1,WANG Meng1,ZHANG Xiangchun2
(1.State Grid Shandong Electric Power Research Institute,Jinan 250002,China;2.Huaneng Zhanhua Thermal Power Co.Ltd,Binzhou 256800,China)
Integration mode is compared to separation mode for the induced draft fan and the flue gas desulphurization booster fan.For the integration mode,a certain 300 MW unit is taken as an example.The type selection of induced draft fan and technologic retrofitting plan for original induced draft fan are introduced.For the separation mode,a booster fan RB experiment is carried out on a 335 MW unit.The results provides effective evidence for the selection of control strategy.
desulphurization system;booster fan;induced draft fan;runback(RB)test
X773
B
1007-9904(2015)05-0041-04
2015-02-01
于慶彬(1982),男,工程師,主要從事火電廠熱工自動優(yōu)化及試驗(yàn)工作等。