楊鳳華 張其斌 王水龍 唐 嘉 陽(yáng)志清 陳積華
(南昌方大特鋼科技股份有限公司軋鋼廠 南昌)
方大特鋼軋鋼廠棒材線2001年2月熱負(fù)荷過(guò)鋼成功,主要設(shè)備有側(cè)進(jìn)側(cè)出推鋼式加熱爐1座、軋機(jī)為6(粗軋)+6(中軋)+6(精軋)形式、步進(jìn)齒條式冷床(90×8 m,齒距 80 mm)1套,500 t冷剪機(jī)2臺(tái)、2條精整包裝線。主要軋制螺紋鋼,以切分軋制為突破口,生產(chǎn)能力大幅度提高,2006年突破100萬(wàn)噸。目前年生產(chǎn)能力達(dá)120萬(wàn)噸。但一直受冷床上鋼系統(tǒng)跑鋼問(wèn)題困擾,由于跑鋼對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量、指標(biāo)、設(shè)備管理、安全、職工勞動(dòng)強(qiáng)度都造成非常大的影響,急待改進(jìn)解決。
自切分軋制實(shí)施以來(lái),冷床跑鋼現(xiàn)象就一直存在,特別是對(duì)直徑12~25 mm 鋼實(shí)現(xiàn)全規(guī)格切分軋制后,跑鋼現(xiàn)象尤為突出,鋼在輥道內(nèi)彈跳厲害,3#飛剪剪切后分叉嚴(yán)重,造成跑鋼嚴(yán)重,造成多方面影響。
(1)跑鋼嚴(yán)重,對(duì)指標(biāo)影響大,2011年1~9月產(chǎn)生中廢126支,平均每月14支,嚴(yán)重影響各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)。跑鋼事故多,嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)奏。2011年1~9月,棒材變頻輥道影響時(shí)間共計(jì)1867 min,平均每月3.46 h。對(duì)后道工序影響非常大。冷床跑鋼和飄鋼造成冷床上的鋼比較亂,彎鋼和鋼不齊現(xiàn)象較多,從而對(duì)冷剪剪切和包裝影響較大,而且產(chǎn)生大量非定尺,對(duì)成材率和包裝質(zhì)量影響較大。
(2)對(duì)設(shè)備的損壞和設(shè)備維護(hù)難度加大。由于切分軋制后,存在的諸多隱患,導(dǎo)致對(duì)設(shè)備要求非常高,維護(hù)難度加大,變頻輥、電機(jī)、裙板、摩擦板、矯直板、齒條等備件消耗較大,只要有一點(diǎn)缺陷就下線。
(3)職工勞動(dòng)強(qiáng)度加大。由于冷床上跑鋼、飄鋼和變頻輥掛鋼現(xiàn)象較多,導(dǎo)致冷床上的鋼較亂,處理難度較大,特別是跑鋼時(shí),還要到高溫的冷床上去處理,而且產(chǎn)生大量的非尺都要靠人工挑出來(lái),所以棒材的冷床冷剪操作工是棒材最辛苦的崗位。安全危害相當(dāng)大。在冷床周?chē)龅陌踩雷o(hù)非常多,但經(jīng)常還是存在傷人現(xiàn)象,特別是在冷床上處理跑鋼時(shí),特別危險(xiǎn),2006~2011年出現(xiàn)過(guò)3起熱鋼穿腳事故。
(1)變頻輥上輥面與導(dǎo)槽底面高度過(guò)大,棒材原設(shè)計(jì)輥面高度10 mm,通過(guò)考察萍鋼、石橫特鋼和方大特鋼其他軋鋼生產(chǎn)線輥面高度都<6 mm,鋼在輥道內(nèi)行走較平穩(wěn),石橫基本沒(méi)有彈跳現(xiàn)象(輥面高度只有3 mm),萍鋼也較平穩(wěn)。
(2)變頻輥安裝角度過(guò)小,變頻輥下鋼不利索,特別是軋直徑12 mm棒材4切分時(shí),在輥面方向的鋼較寬,鋼還沒(méi)下完,裙板已上升,造成掛鋼,角度加大到15°對(duì)下鋼有利,其他單位不存在掛鋼現(xiàn)象。
(3)電機(jī)臥式安裝方式保證不了所有中心高一致,所以輥面存在高低不平現(xiàn)象。升降滑板升降高度不夠,導(dǎo)致鋼在輥道內(nèi)易彈出。摩擦板和升降滑板磨損錯(cuò)位較大,不能完全保證在同一平面上,裙板設(shè)計(jì)不合理,更換難度大。
(4)矯直板設(shè)計(jì)不合理,易撞鋼,備件消耗較大。升降滑板升降速度過(guò)快,造成沖擊大,振動(dòng)大。
(1)3#飛剪后(保留直輥道10件)所有輥道和輥道架進(jìn)行改進(jìn)(圖1)。輥道架單個(gè)設(shè)計(jì),變頻輥安裝在輥道架中部,電機(jī)固定方式為端面固定,電機(jī)為3 kW變頻電機(jī)(與優(yōu)鋼通用)。3#飛剪后10個(gè)直輥道不動(dòng),過(guò)度輥道從平輥后開(kāi)始,依次傾斜2°、4°、6°、8°、10°、12°、15°, 每一組度數(shù)為 2 個(gè)輥道架組成,6 組輥?zhàn)油瓿蓮?°~15°斜角過(guò)度,角度通過(guò)底座傾斜來(lái)實(shí)現(xiàn),所有輥道架通用。輥面與底板高度差為5 mm,輥道蓋板高度300 mm。
圖1 對(duì)輥道和輥道架進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)
重新設(shè)計(jì)升降滑板部分(圖2)。裙板傾斜角度23°,長(zhǎng)度1196 mm,間隙4 mm,寬度165 mm,間隙2 mm。改進(jìn)裙板連接方式,連接孔延長(zhǎng)處裙板本體,方便拆裝(不損壞拆卸)和點(diǎn)檢,所有連桿相應(yīng)縮短。倒角角度改小為5°,長(zhǎng)度由50 mm加長(zhǎng)至80 mm。
圖2 重新設(shè)計(jì)升降滑板部分
調(diào)整和更換部分摩擦板,摩擦板全部拆下重新組裝,改進(jìn)部分摩擦板(需更換的改進(jìn),加高成一體,斜角改為30°,摩擦板調(diào)節(jié)絲桿全部恢復(fù),摩擦板走鋼面保證平直。改進(jìn)矯直板,第一齒改為分體耐磨襯板,過(guò)鋼方向倒角加長(zhǎng),所有校直板重新安裝調(diào)整。
液壓部分,降低活動(dòng)墻上升下降速度,通過(guò)改變閥臺(tái)和液壓站流量,控制液壓缸速度,減小沖擊,使活動(dòng)墻運(yùn)行平穩(wěn)。活動(dòng)墻長(zhǎng)軸重新調(diào)整,保證同步無(wú)扭力。
改進(jìn)方案自2012年3月實(shí)施并安裝調(diào)試完投入正常使用。使用后基本杜絕了由于冷床下鋼系統(tǒng)本身缺陷造成的跑鋼和設(shè)備事故。運(yùn)行至5月,沒(méi)有出現(xiàn)一根中廢和一起設(shè)備事故。徹底解決了升降滑板掛鋼問(wèn)題,冷床上的鋼非常平直,冷床對(duì)齊率在99%以上,大大提高了產(chǎn)品的成材率。后道工序非常順暢,生產(chǎn)節(jié)奏有序,職工勞動(dòng)強(qiáng)度降低,每班至少減少了1人的工作量?;径沤^了跑鋼現(xiàn)象,安全性提高,改造方案達(dá)到預(yù)期效果。
〔編輯 利 文〕