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        某型艇用幅壓直流電動機(jī)振動分析及改進(jìn)措施

        2015-01-04 06:23:16宋義超高立夫孫良友
        船電技術(shù) 2015年4期
        關(guān)鍵詞:換向器電刷特征頻率

        宋義超,高立夫,孫良友

        (海軍駐湖南地區(qū)軍事代表室,湖南湘潭410111)

        0 引言

        目前,直流電機(jī)廣泛應(yīng)用在海軍各類艦船上,隨著科技的發(fā)展,對艦船的隱身性能提出了更高的要求,因此對直流電機(jī)的振動性能提出了更高的要求。某型艇用直流電動機(jī)不僅要求振動烈度,振動加速度總振級滿足要求,還對10~6 kHz等多個頻率點(diǎn)的振動加速度提出了較高要求。

        本文采用 LMS Test.Lab測量該直流電動機(jī)各頻率點(diǎn)的振動加速度,根據(jù)測量數(shù)據(jù)對振動情況進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施。

        1 直流電機(jī)振動影響因素

        根據(jù)轉(zhuǎn)子動力學(xué),直流電機(jī)在額定轉(zhuǎn)速運(yùn)行時,導(dǎo)致其振動異常的因素主要有[1]:轉(zhuǎn)子不平衡量過大,軸線失準(zhǔn)或轉(zhuǎn)軸彎曲,軸承故障以及換向器與電刷接觸不良導(dǎo)致的振動。假設(shè)電機(jī)轉(zhuǎn)速為n,則其振動基頻值為f0=n/60。

        1.1 轉(zhuǎn)子不平衡量過大

        轉(zhuǎn)子不平衡量過大屬于常見的現(xiàn)象,導(dǎo)致該現(xiàn)象的原因主要有加工誤差、裝配誤差、材料不均勻以及平衡機(jī)精度不足等。

        由該因素引起的振動的特性為[2]:

        1)以基頻值f為頻率的正弦振動曲線;

        2)轉(zhuǎn)速升高時振動幅值變大。

        1.2 軸線失準(zhǔn)

        電機(jī)軸線失準(zhǔn),是指電機(jī)前后端蓋不同心,或由于裝配導(dǎo)致的軸偏斜、彎曲等。

        當(dāng)出現(xiàn)該現(xiàn)象時振動頻譜上可以看到明顯的2倍頻升高的現(xiàn)象。

        1.3 軸承故障

        以滾動軸承為例,如圖1所示,其中D為節(jié)圓直徑,d為滾珠直徑,β為接觸角,Z為滾珠數(shù)。

        當(dāng)軸承出現(xiàn)外環(huán)故障時,其特征頻率為[3]:

        內(nèi)環(huán)故障時特征頻率為:

        圖1 滾動軸承尺寸圖

        滾珠故障特征頻率為:

        保持架碰外環(huán)故障特征頻率為:

        保持架碰內(nèi)環(huán)故障特征頻率為:

        1.4 換向器與電刷接觸不良

        對于直流電機(jī)而言,換向器與電刷接觸不良導(dǎo)致的振動超標(biāo)是較為常見的現(xiàn)象,電刷劃過換向片時會產(chǎn)生跳動,其跳動量的大小與換向器表面粗糙度、圓度、換向器溝槽倒角、電刷與換向器接觸面情況以及電刷彈簧壓力等決定[4]。

        經(jīng)分析后可知,電刷與換向器接觸產(chǎn)生的振動特征頻率為:

        其中N為換向器片數(shù)。

        2 艇用幅壓直流電機(jī)振動情況及改進(jìn)措施

        艇用直流幅壓電動機(jī)振動噪聲要求較高,采用LMS Test.Lab測量電機(jī)機(jī)座4個腳的振動加速度頻譜,同時用其他測量系統(tǒng)輔助測量電機(jī)轉(zhuǎn)速、動平衡量、振動幅值、振動烈度等指標(biāo)。

        該電機(jī)額定轉(zhuǎn)速n=1050 r/min,故其振動基頻值為f0=n/60=17.5 Hz,該電機(jī)在實(shí)測1/3倍頻程頻振動加速度級超標(biāo)概率較高的幾個頻率值及限值如表1所示。

        表1 電機(jī)在實(shí)測1/3倍頻程頻振動加速度級超標(biāo)概率較高的幾個頻率值及限值

        經(jīng)分析,上述4個頻率值分別對應(yīng)不平衡量過大、軸線失準(zhǔn)、軸承故障及電刷與換向器接觸導(dǎo)致的振動。

        2.1 16 Hz振動加速度級超標(biāo)及其改進(jìn)措施

        經(jīng)測試,當(dāng)幅壓直流電機(jī)現(xiàn)場動平衡值為1.1 g時,其振動加速度頻譜如圖2所示,16 Hz處振動加速度82 dB>77 dB,超過限值。

        顯然16 Hz接近電機(jī)轉(zhuǎn)速頻率17.5 Hz,故可斷定超標(biāo)原因?yàn)椴黄胶饬窟^大。經(jīng)過反復(fù)測試,最終確定當(dāng)電機(jī)現(xiàn)場不平衡量小于0.8 g時其基頻振動可滿足要求,而為了使電機(jī)能達(dá)到這個要求,改進(jìn)了轉(zhuǎn)子浸漆、加工等工藝,增加轉(zhuǎn)子同軸風(fēng)扇單獨(dú)校靜平衡工序,并規(guī)定在轉(zhuǎn)子校動平衡時不平衡量小于0.5 g。通過以上措施,可保證電機(jī)基頻振動合格,改進(jìn)后的測試曲線如圖3所示,16 Hz處振動加速度級為74.47 dB<77dB。

        2.2 31.5 Hz振動加速度級超標(biāo)及其改進(jìn)措施

        在幅壓直流電動機(jī)的測振試驗(yàn)中,曾出現(xiàn)過16.5 Hz合格但31.5 Hz不合格的情況,如圖4所示,反復(fù)校動平衡后該現(xiàn)象無改善且有加劇現(xiàn)象。31.5 Hz接近2倍轉(zhuǎn)頻,故可斷定該現(xiàn)象是由于軸線失準(zhǔn)導(dǎo)致。

        為驗(yàn)證上述判斷,將電機(jī)放置在機(jī)床上重新測試前后軸承、端蓋的同心度等尺寸,發(fā)現(xiàn)由于裝配時受力變形,電機(jī)機(jī)座后端蓋止口處偏心0.09 mm,嚴(yán)重超差,從而導(dǎo)致2倍頻振動超標(biāo)。針對此情況,改進(jìn)電機(jī)裝配工藝、盡可能減小拆裝電機(jī)時關(guān)鍵部件的受力,從而減小其變形,保證軸線準(zhǔn)度。改進(jìn)后測試曲線如圖5所示,31.5 Hz處振動加速度級為77.47 dB < 81dB。

        圖3 改進(jìn)后振動加速度頻譜

        圖4 2倍頻振動超標(biāo)時時振動加速度頻譜

        圖5 改進(jìn)后振動加速度頻譜

        2.3 80 Hz振動加速度級超標(biāo)及其改進(jìn)措施

        在幅壓直流電動機(jī)的測振試驗(yàn)中,出現(xiàn)80Hz振動加速度不合格的現(xiàn)象,如圖6所示,從圖中可看出電機(jī)基頻、2倍頻處振動均在合格范圍內(nèi)。該電機(jī)使用的軸承型號為SKF6210,對應(yīng)圖1中的尺寸參數(shù)分別為:D=90 mm,d=50 mm,z=11,β=15°。由公式(2)可知當(dāng)軸承內(nèi)環(huán)故障時,引起的振動特征頻率為73.95 Hz,接近80 Hz。

        基于以上判斷,對電機(jī)的軸承進(jìn)行了更換,更換后測試曲線如圖7所示,80 Hz處振動指標(biāo)74.54 dB < 88 dB。

        圖6 80 Hz振動超標(biāo)時時振動加速度頻譜

        圖7 改進(jìn)后振動加速度頻譜

        圖8 高頻振動超標(biāo)時時振動加速度頻譜

        2.4 高頻振動加速度級超標(biāo)及其改進(jìn)措施

        在電機(jī)振動測試時,有較大概率出現(xiàn)高頻振動超標(biāo),主要是3.15 kHz振動加速度超標(biāo)的現(xiàn)象,如圖7所示。該電機(jī)換向片數(shù)量為185,按公式(6)可知由于換向器與電刷接觸不良導(dǎo)致的振動特征頻率為:

        與3.15 kHz非常接近,故可斷定該頻段振動超標(biāo)是由電機(jī)換向器與電刷接觸不良導(dǎo)致。

        圖9 改進(jìn)后振動加速度頻譜

        為解決上述問題,對換向器制造工藝,包括烘壓、加工、溝槽等行了優(yōu)化,對電刷硬度選擇提出了明確要求,對彈簧壓力等也進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整,進(jìn)行上述工作后,電機(jī)高頻振動加速度頻譜如圖8所示,3.15 kHz處振動加速度級為101.68 dB < 104 dB。

        3 結(jié)論

        通過對幅壓直流電動機(jī)的振動影響因素的分析以及實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了電機(jī)振動容易超標(biāo)的頻率點(diǎn)對應(yīng)的原因以及相應(yīng)的改進(jìn)措施,保證了電機(jī)的振動指標(biāo)合格,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。

        [1]崔劍,崔國勛,王宇.電機(jī)振動故障的頻譜分析與診斷[J].防爆電機(jī),1994,1(1): 11-16.

        [2]易良榘.簡易振動診斷現(xiàn)場實(shí)用技術(shù)[M].北京: 機(jī)械工業(yè)出版社,2003.

        [3]高耀智.基于 1(1/2)維波與小波包相結(jié)合的滾動軸承的故障診斷[D].2009: 10-11.

        [4]李晞.直流電機(jī)噪聲分析及降噪的工藝措施[J].船電技術(shù),2012,32(7): 43-46.

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