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        煉鐵廠混勻取料機(jī)改造實(shí)踐

        2015-01-02 01:32:36李克峰王學(xué)軍張發(fā)忠
        山東冶金 2015年2期
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化

        李克峰,王學(xué)軍,張發(fā)忠

        (山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山東萊蕪 271104)

        經(jīng)驗(yàn)交流

        煉鐵廠混勻取料機(jī)改造實(shí)踐

        李克峰,王學(xué)軍,張發(fā)忠

        (山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山東萊蕪 271104)

        為提高混勻取料機(jī)生產(chǎn)效率,對大梁進(jìn)行校正調(diào)整,優(yōu)化改型斗輪體支撐輥,改造了大車行走機(jī)構(gòu),優(yōu)化上支撐輥機(jī)構(gòu)尺寸以及裝配形式。改造后,混勻取料機(jī)作業(yè)率提高了25%,設(shè)備故障率降低60%,產(chǎn)能穩(wěn)定在800 t/h。

        混勻取料機(jī);大梁下?lián)?;斗輪體支撐輥

        萊鋼煉鐵廠老區(qū)1#混勻取料機(jī)自投產(chǎn)至今已使用20多年,原設(shè)計取料能力500 t/h。由于其使用年限較長,作業(yè)時整車易晃動,運(yùn)行可靠性差,故障頻繁,維修量大,無法滿足后續(xù)105 m2燒結(jié)機(jī)正常生產(chǎn)的混勻中和料供應(yīng),為此,對其進(jìn)行技術(shù)改造。

        1 混勻取料機(jī)故障原因分析

        1)產(chǎn)能的大幅提升,生產(chǎn)節(jié)奏的加快,高峰時每小時需取料800 t才能保證燒結(jié)機(jī)正常供料,混勻取料機(jī)處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。由于使用年限較長,導(dǎo)致大梁下?lián)献冃螄?yán)重,取料穩(wěn)定性變差。大梁北側(cè)最多下?lián)?5 mm,南側(cè)最多下?lián)?5 mm,且南側(cè)向北凸出150 mm。

        2)斗輪體系統(tǒng)支撐輥頻繁損壞,斗輪體下沉,重量完全壓在最上面的支撐輥上,取料時斗輪體輥道在支撐輥上跳動,導(dǎo)致整車振動劇烈。

        3)混勻取料機(jī)東西兩側(cè)大車行走機(jī)構(gòu)不同步,加大了整車的扭曲變形。大車驅(qū)動系統(tǒng)是電氣直接啟動,配用的是啟動慣性、沖擊較大的312-010700型蝸輪式差動減速機(jī),啟動或停止時對整車沖擊較大;大車行走機(jī)構(gòu)中的從動臺車沒有導(dǎo)向輪,導(dǎo)致從動臺車行走時容易偏斜。

        以上三方面導(dǎo)致混勻取料機(jī)作業(yè)時整車晃動嚴(yán)重,運(yùn)行可靠性降低,制約了生產(chǎn)。

        2 技術(shù)改進(jìn)措施

        2.1 混勻取料機(jī)大梁校正調(diào)整

        1)對車體大梁撓度進(jìn)行測量與分析。針對大梁下?lián)蠂?yán)重現(xiàn)象,首先對大梁以及導(dǎo)軌下?lián)铣潭冗M(jìn)行現(xiàn)場測量分析,對南北兩側(cè)1#導(dǎo)軌、2#導(dǎo)軌分別依次均勻取5個點(diǎn)進(jìn)行測量分析。以1#導(dǎo)軌西側(cè)端點(diǎn)為基準(zhǔn),對其他9個點(diǎn)進(jìn)行測量。測量數(shù)據(jù)分別為:0、-32、-55、-30、-12;-30、-65、-85、-40、-25 mm。南側(cè)2#導(dǎo)軌大梁中部下?lián)献顬閲?yán)重,大梁兩端下?lián)陷^小。

        2)對大梁進(jìn)行平直校正。拆除兩斗輪間的小車連接平臺,將兩斗輪體分別移至大梁兩側(cè),拆除大梁連接板處鉸孔螺栓后,做工裝將大梁頂起后,用千斤頂起頂,同時輻板處利用工裝進(jìn)行校正調(diào)整,調(diào)平大梁后,連接處采用20 mm鋼板整體焊接加固,待應(yīng)力消減后大梁平直。

        根據(jù)對現(xiàn)場大梁連接板處鉸孔螺栓拆檢,發(fā)現(xiàn)多處鉸孔螺栓磨損嚴(yán)重,鉸制孔多處出現(xiàn)研磨現(xiàn)象,需對鉸制孔連接進(jìn)行加固處理。由于現(xiàn)場施工不具備鉆制鉸孔條件,故在大梁調(diào)平后采用厚度為20 mm、尺寸為2.4 m×1.6 m的鋼板,對大梁連接處直接采用內(nèi)外雙層夾焊加固,增加大梁整體剛度,其改造后結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 大梁及導(dǎo)軌優(yōu)化改造示意圖

        3)對大梁校直后加固進(jìn)行處理。為防止大梁輻板上部變形,在車體內(nèi)側(cè)、小皮帶下方增加窗型框架,提高大梁與輻板的正面抗彎力與強(qiáng)度。圖2為優(yōu)化改造后平面圖。

        圖2 大梁及導(dǎo)軌優(yōu)化改造后平面結(jié)構(gòu)

        根據(jù)調(diào)平后的大梁尺寸,調(diào)整斗輪系統(tǒng)上支撐、側(cè)輥以及導(dǎo)軌輪與車體的間隙。將上支撐輥充分與斗輪體滾道接觸,側(cè)輥與滾道間隙調(diào)整至1~3 cm,導(dǎo)軌輪與軌道間隙調(diào)整至1.5~3.5 cm。拆除大梁箱體間舊的角鐵拉筋,在大梁側(cè)面焊接加固鋼板,應(yīng)力消減后用槽鋼進(jìn)行連接加固。

        2.2 斗輪體系統(tǒng)支撐輥優(yōu)化改型

        1)對斗輪系統(tǒng)上支撐進(jìn)行優(yōu)化改型,更改上支撐輥的裝配形式。將深溝球軸承改為22218C型雙列滾子軸承,提高負(fù)荷承受能力,通過軸肩定位,兩端用Ф240端蓋壓緊軸承,并增加端蓋油封防塵,增設(shè)加油孔,方便軸承的潤滑加油,延長了軸承使用壽命。同時,為增大上支撐輥承載能力,將托輪直徑增大為Ф260,加粗輪軸,優(yōu)化部分尺寸結(jié)構(gòu)。

        2)更改支撐輥底座裝配形式。由圓弧形接觸面裝配形式改為U行接觸面裝配,并增加止擋壓蓋,防止因混勻取料機(jī)斗輪體振動、輪輥處積料造成支撐輥脫落滑出。

        2.3 混勻取料機(jī)大車行走機(jī)構(gòu)優(yōu)化改造

        1)增大驅(qū)動電機(jī)功率,由7.5 kW、5.5 kW電機(jī)增大到11 kW的變頻電機(jī),改用ATV71 18.5 kW變頻器控制,并將原來TJ2-200型液壓制動器改為電磁抱閘,增加了兩側(cè)行走機(jī)構(gòu)的同步性。橫向、縱向同時減緩了大車的慣性沖擊力,降低了對車體大梁的沖擊。

        2)將啟動慣性、沖擊較大的兩臺電機(jī)驅(qū)動的312-010700型蝸輪式差動減速機(jī)改為變頻電機(jī)驅(qū)動的QSC25-90型立式三級套筒式減速器,減少快慢車變速和大車啟動時對大梁的沖擊。

        3)優(yōu)化行走臺車結(jié)構(gòu),減小車重對行走輪組的正壓力,避免了連接鉸座損壞頻繁的現(xiàn)象,增厚連接夾板,增強(qiáng)了行走臺車與本體連接的剛度;在從動臺車尾端增設(shè)導(dǎo)向輪,對大車行走起導(dǎo)向作用,防止東西兩側(cè)大車行走不同步時造成大梁扭曲變形。改造后結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        圖3 行走臺車改造后結(jié)構(gòu)

        3 改造效果

        技術(shù)改造后,混勻取料機(jī)技術(shù)性能提高,運(yùn)行可靠性增強(qiáng)。通過對大梁的校正調(diào)整、斗輪體支撐輥優(yōu)化改型、大車行走機(jī)構(gòu)的改造,有效避免了小車行走道軌變形彎曲,消除了小車掉道故障。優(yōu)化上支撐輥機(jī)構(gòu)尺寸以及裝配形式,提高其承載能力,減少了整車晃動。通過對電機(jī)及啟動方式改型、加設(shè)導(dǎo)向輪,確保了取料時的同步性和穩(wěn)定性。改造后,由于載荷穩(wěn)定且大車行走同步,小車行走輪、上下支撐輥使用壽命延長了3倍以上?;靹蛉×蠙C(jī)作業(yè)率提高25%,設(shè)備故障率降低60%,產(chǎn)能穩(wěn)定在800 t/h,備件費(fèi)用年節(jié)約35萬元。

        TF321

        B

        1004-4620(2015)02-0081-02

        2014-12-17

        李克峰,男,1973年生,1994年畢業(yè)于山東機(jī)械制造工業(yè)學(xué)校機(jī)械專業(yè)?,F(xiàn)為萊鋼煉鐵廠助理工程師,從事燒結(jié)設(shè)備管理工作。

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