李明波
(濟(jì)南濟(jì)鋼鐵合金廠,山東濟(jì)南 250101)
經(jīng)驗(yàn)交流
活性鐵粉生產(chǎn)中氣流烘干系統(tǒng)改造
李明波
(濟(jì)南濟(jì)鋼鐵合金廠,山東濟(jì)南 250101)
濟(jì)鋼活性鐵粉生產(chǎn)線采用氣流烘干,烘干效率低,故障率較高,為此對烘干系統(tǒng)進(jìn)行改造,采用機(jī)械預(yù)脫水使水量降低到10%~15%,增加支撐圓盤以增加打散臂的強(qiáng)度。改造后,產(chǎn)量由1.5 t/h提高到2.5 t/h。
活性鐵粉;氣流烘干;粗顆粒污泥
濟(jì)鋼120 t轉(zhuǎn)爐年產(chǎn)粗顆粒污泥約4萬t,為實(shí)現(xiàn)污泥的綜合利用,濟(jì)鋼鐵合金廠開展了利用粗顆粒污泥選別化工用活性鐵粉的工藝研究。通過二級球磨、磁選、重選、烘干等工序,將污泥中的單質(zhì)鐵粉提純到88%以上品位,用于鈦白粉生產(chǎn)的還原劑,實(shí)現(xiàn)鋼鐵污泥資源高附加值的應(yīng)用。但在鐵粉烘干中,由于含水量較大,造成烘干管道頻繁堵塞;分散機(jī)故障率較高,對生產(chǎn)的影響較大。為解決這一問題,對烘干系統(tǒng)進(jìn)行改造,采用機(jī)械預(yù)脫水+分散器結(jié)構(gòu)改造,提高了烘干效率,保證了烘干系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
2.1 彎管磨損
氣流烘干主管道的彎頭處累計(jì)使用不足兩個(gè)月就磨透,打鋼板補(bǔ)丁最多可延長使用2 d,影響系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。更換耐磨彎頭后情況有所好轉(zhuǎn),但無法從設(shè)備根本上解決磨損問題。磨損的主要原因是0.600~0.125 mm細(xì)鐵?;钚澡F在與氣流高速運(yùn)動(dòng)的過程中突然變向,引起鐵粒對變向外的調(diào)整沖擊所致。除彎頭磨損嚴(yán)重外,烘干鐵粉下料管也出現(xiàn)了較大的磨損。
2.2 氣流管路掛粉
由于鐵粉烘干過程中氣流的入口溫度只有180℃左右,物料與熱氣流高速流運(yùn)的過程中不能及時(shí)將鐵粉烘干,使部分鐵粉附著在管路內(nèi)壁上。時(shí)間久了管路內(nèi)壁鐵粉增厚,堵塞管路,熱風(fēng)及鐵粉通過受限,烘干效率降低,影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行。特別是活性鐵選別工序改變,螺旋分級機(jī)代替搖床后,由于鐵粉量的增加,掛壁更為嚴(yán)重,前期能堅(jiān)持3個(gè)月,當(dāng)前最多也只能支撐1個(gè)月。
2.3 掛壁料對打散機(jī)造成損壞
鐵粉掛壁后不但影響烘干效率,熱量及鐵粉通過量也受限。積厚的掛壁料受氣流沖擊或熱脹冷縮后部分脫落,脫落掛壁料比較堅(jiān)硬,從管路上部落入高速旋轉(zhuǎn)的打散機(jī),將轉(zhuǎn)籠打壞變型。重新測繪制作的籠子也已經(jīng)多次損壞。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),設(shè)備故障停機(jī)約85%以上都是由于掛壁料打壞打散機(jī)所至。
2.4 烘干效率低
烘干系統(tǒng)的設(shè)定溫度為160℃,低溫區(qū)70℃。在使用中因鐵粉料的含水率30%以上,成流體狀,進(jìn)入烘干系統(tǒng)的鐵粉量增大時(shí),就會造成烘干氣流溫度下降,產(chǎn)線被迫降低效率甚至停機(jī)。
充分分析活性鐵粉的離解、選別工藝,在不斷試驗(yàn)改進(jìn)的基礎(chǔ)上采用了機(jī)械預(yù)脫水和打散機(jī)結(jié)構(gòu)改造,并從烘干系統(tǒng)上進(jìn)行調(diào)整,以滿足烘干系統(tǒng)的需要。
3.1 烘干預(yù)脫水
活性鐵產(chǎn)線生產(chǎn)出的活性鐵含水量在30%~40%,與原料混合在一起成流體狀,進(jìn)入烘干系統(tǒng)后,造成管道內(nèi)的濕度加大,烘干負(fù)擔(dān)加重,影響烘干效率,故應(yīng)對進(jìn)入烘干系統(tǒng)的鐵粉量進(jìn)行預(yù)脫水?;钚澡F產(chǎn)線工作時(shí),產(chǎn)量為1.5 t/h,為保證產(chǎn)線脫水和烘干的連續(xù)性,預(yù)脫水采用連續(xù)脫水的方式。預(yù)脫水結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 鐵粉預(yù)脫水結(jié)構(gòu)
預(yù)脫水結(jié)構(gòu)包括機(jī)架以及安裝于機(jī)架上的脫水裝置,該脫水裝置為網(wǎng)帶式結(jié)構(gòu),網(wǎng)帶為0.074 mm的篩網(wǎng),既承載和運(yùn)輸物料,又可將物料與水分離。網(wǎng)帶具有相對的上下兩層,上層為載物層,運(yùn)輸裝置使用彈簧支撐,在運(yùn)輸裝置的支架上安裝振動(dòng)電機(jī)。工作時(shí),運(yùn)輸裝置在振動(dòng)電機(jī)的作用下振動(dòng)。待脫水的物料經(jīng)進(jìn)料口落到網(wǎng)帶上并隨網(wǎng)帶前行,運(yùn)行中物料和水分離,網(wǎng)帶振動(dòng)會加快脫水效果。當(dāng)網(wǎng)帶攜帶物料到達(dá)滾筒處時(shí),物料在自重作用下脫下,運(yùn)輸裝置的振動(dòng)利于物料與網(wǎng)帶分離,經(jīng)過分離凈化的水落到底部的集水箱可重復(fù)利用。
3.2 打散機(jī)改進(jìn)
經(jīng)對打散機(jī)的結(jié)構(gòu)和工作過程進(jìn)行分析,主要打散臂的跨度較大,鐵托落下后掉在高速運(yùn)轉(zhuǎn)的打散臂上,造成打散臂變形或打斷,造成設(shè)備故障。為此,在打散臂的中間部位增加支撐圓盤,從背部對其進(jìn)行支撐,增加打散臂的強(qiáng)度。
3.3 安裝氣動(dòng)振動(dòng)
為減輕管壁粘料,在管路上安裝氣動(dòng)振動(dòng),定時(shí)對管道進(jìn)行敲擊,將剛剛形成的粘壁料振下,避免粘結(jié)過后造成鐵托,以損壞鼠籠打散臂。
3.4 氣流烘干機(jī)使用
溫度控制:為提高產(chǎn)量,應(yīng)盡量提高進(jìn)口溫度,而出口溫度過高又會造成浪費(fèi),同時(shí)也造成了被烘干物料的品質(zhì)下降;物料色澤嚴(yán)重變黑。為保證產(chǎn)線的正常運(yùn)轉(zhuǎn),氣流烘干機(jī)系統(tǒng)高溫區(qū)溫度控制在180℃,低溫區(qū)溫度控制在80℃以上。
下料量控制:在物料進(jìn)入烘干系統(tǒng)前必須清除塊狀物,以便于正常加料和氣流式烘干機(jī)的正常工作。為保證烘干效果,應(yīng)控制進(jìn)入烘干系統(tǒng)物料的均勻性。
采用網(wǎng)帶式機(jī)械預(yù)脫水,使水量降低到10%~15%;在打散臂的中間增加圓盤,增加其強(qiáng)度,減少損壞的頻次,有效降低設(shè)備故障率。通過工藝改進(jìn),使得氣流烘干的產(chǎn)量由1.5 t/h提高到2.5 t/h,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)線連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
X757
B
1004-4620(2015)02-0074-01
2014-11-10
李明波,男,1980年生,2002年畢業(yè)于山東交通學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)專業(yè)?,F(xiàn)為濟(jì)南濟(jì)鋼鐵合金廠爐料事業(yè)部副主任,工程師,主要從事設(shè)備管理工作。