摘 要:以某石化企業(yè)油田熱電廠的三臺75t/h高壓燃油鍋爐為節(jié)能改造的研究對象,對燃油鍋爐進行了正反熱平衡計算、反平衡分析、煙氣數(shù)據(jù)分析和熱力計算得到鍋爐的熱效率、各項熱損失大小,對計算結(jié)果進行了分析,歸納出燃油鍋爐存在排煙損失偏大的問題。
關(guān)鍵詞:燃油鍋爐;熱平衡;空氣預熱器;無機傳熱技術(shù)
前言
通過改善燃燒、強化換熱及熱回收新技術(shù)試驗,對全廠過程能量的轉(zhuǎn)換、傳遞、利用和回收過程進行技術(shù)更新,實現(xiàn)高效率、低能耗、低污染的綜合利用。
1 油田熱電廠高壓燃油鍋爐的運行現(xiàn)狀
某石化企業(yè)熱電廠的三臺75t/h高壓燃油鍋爐主要任務(wù)是為油田主要廠區(qū)各生產(chǎn)裝置提供動力用汽及生產(chǎn)工藝用汽。三臺燃油鍋爐采用高參數(shù)蒸汽,先發(fā)電后供汽,逐級利用。鍋爐產(chǎn)生的高壓蒸汽(10Mpa,溫度520℃)為兩臺6000kW的高壓背壓汽輪機組做功發(fā)電。做功后排出的中壓蒸汽(壓力3.7Mpa,溫度410℃)一部分進入一臺中壓汽輪機發(fā)電機組繼續(xù)做功發(fā)電,一部分自用,其余的中壓蒸汽向外輸送供生產(chǎn)裝置的動力用汽和工藝用汽。中壓背壓汽輪機發(fā)電機組排出的低壓蒸汽除一部分自用外,其余的低壓汽也向外輸送。目前,這三臺高壓燃油鍋爐的運行狀況同樣面臨著由于燃油的重質(zhì)化和劣質(zhì)化以及設(shè)備陳舊老化等問題而引起的燃燒狀況趨于惡化的困境。鍋爐的耗油量增大,熱效率降低。根據(jù)初步調(diào)查和分析,認為可能存在著以下一些問題:即燃燒狀況不佳,燃燒系統(tǒng)有待進一步改進;鍋爐的排煙損失較大,省煤器和空氣預熱器有進一步改造的必要性。為了進一步對鍋爐存在的實際問題作具體深入的分析,就要對鍋爐的運行狀況進行全面的熱平衡標定。
燃油鍋爐熱效率的正反平衡計算
為了對鍋爐運行狀況做出具體的分析,就必須根據(jù)所測的數(shù)據(jù)進行分析計算。在這里主要對鍋爐進行了正反熱平衡計算,求出了鍋爐熱效率的大小。通過反平衡分析,計算出鍋爐存在的各項熱損失的大??;同時通過煙風數(shù)據(jù)的分析及熱力計算,了解鍋爐在結(jié)構(gòu)上存在的缺陷。通過以上分析,我們就可以對鍋爐存在的問題做出具體準確的診斷,為鍋爐改造方案的提出提供事實基礎(chǔ)。表1給出了熱電廠三臺燃油鍋爐測試的主要原始數(shù)據(jù)。
本次鍋爐標定對象是熱電廠1、2、3#燃油鍋爐。標定的主要目的是確定燃油爐的燃燒是否充分,了解燃油爐的熱利用率程度和確定燃油爐的廢氣、廢熱排放程度。標定的內(nèi)容包括鍋爐在不同穩(wěn)定工況下運行時的蒸汽參數(shù)、煙氣參數(shù)、空氣參數(shù)以及燃油數(shù)據(jù)等。標定工作是在嚴格的技術(shù)要求和規(guī)范下的,因此獲得了真實準確的數(shù)據(jù)。最后在標定數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,經(jīng)過整理和篩選,我們進行了鍋爐的正反平衡計算。所有的計算結(jié)果都匯總在表2中。
從計算結(jié)果總表中我們可以看出,鍋爐的排煙損失偏大:2、3#高壓爐的排煙損失更大,普遍在10%左右,與設(shè)計值6.002%相比偏高了許多;可見排煙損失過大是降低鍋爐熱效率的主要因素。同時所標定的燃油鍋爐也存在著大約1%左右的散熱損失,與鍋爐的設(shè)計值相比也普遍偏高,所以也是影響鍋爐熱效率的不可忽略的因素。
對于各項損失產(chǎn)生的原因及鍋爐存在的問題,作以下具體的分析:對于熱電廠1、3#高壓爐,過量空氣系數(shù)過大是造成鍋爐排煙損失過大的主要因素,而造成鍋爐過量空氣系數(shù)過大的主要原因是鍋爐燃燒狀況不佳,燃燒不充分和鍋爐的漏風太嚴重;而對于熱電廠2#高壓燃油鍋爐,排煙溫度過高和過量空氣系數(shù)過大是造成鍋爐排煙損失過大的主要因素,說明鍋爐同樣存在較為嚴重的漏風現(xiàn)象和燃燒狀況不佳的問題,此外這臺高壓鍋爐的空氣預熱器的效率不高,不能較充分地回收煙氣余熱,因此空預器也有改造的必要。由于2#高壓鍋爐的排煙溫度過高,同時過量空氣系數(shù)過大,造成鍋爐排煙損失很大,鍋爐存在嚴重的漏風現(xiàn)象和燃燒狀況不佳的問題,可見這臺高壓鍋爐的空氣預熱器效率不高,不能較充分地回收煙氣余熱,因此需要對2#燃油鍋爐的空氣預熱器進行更新設(shè)計。從而減少鍋爐排煙損失,提高鍋爐熱效率,使鍋爐運行更加經(jīng)濟。
根據(jù)對熱電廠鍋爐的熱平衡標定提供的設(shè)計參數(shù)(如表3所示),對2#高壓燃油鍋爐原有的空氣預熱器進行改造設(shè)計。從表3中可以看出:該燃油鍋爐排煙溫度過高,基本測定在208℃左右,煙氣熱損失較大,大量的熱量隨煙氣排入大氣,即浪費了能源,又造成了環(huán)境的熱污染。而過量空氣系數(shù)過大是造成鍋爐排煙損失過大的主要因素。通過對原有空氣預熱器進行改造設(shè)計,以便降低排煙溫度,減少熱損失,提高鍋爐的熱效率。最終達到節(jié)省燃料的目的。
表4列出了改造后的2#燃油鍋爐空氣預熱器的熱力計算結(jié)果。經(jīng)過計算,將排煙溫度由原有的208℃降低到現(xiàn)在的158℃,降低了50℃。大大減少了排煙損失。經(jīng)預熱器加熱后的空氣溫度由原來的130℃提高到現(xiàn)在的239.8℃,提高了將近110℃??諝夂蜔煔鈧?cè)的流速、阻力皆符合設(shè)計要求。該空氣預熱器的換熱量為4082KW,同原有相比,多回收了近1.5倍的熱量,提高了燃油鍋爐的熱效率。
2 設(shè)備的投資概算與回收預測
2.1 設(shè)備概算
按給定條件設(shè)計,設(shè)備概算如下:(1)無機傳熱空氣預熱器120萬元;(2)差旅費、調(diào)研費、設(shè)計費 15.6萬元;(3)設(shè)備標定費10.0萬元;(4)運費 2.5萬元;(5)設(shè)備調(diào)試、技術(shù)服務(wù)費 13.4萬元;(6)保溫材料費、防火門等15.8萬元;(7)拆除費10.0萬元;(8)設(shè)備的安裝、改造費32.0萬元其中,人工費20萬元,材料費12萬元;(9)吹灰器系統(tǒng)15.0萬元。以上各項總計項目總投資為 234.3萬元。
2.2 設(shè)備回收期預測
改造后的新型熱管式空氣預熱器共回收熱量為4.082MW,原有空氣預熱器回收熱量Q1=Vk(Ck2t2-Ck1t1)/3600/1000=1.731 MW。多回收熱量2.351 MW,折合846.36×104kj/h。燃料的發(fā)熱值為41031kj/kg,鍋爐的熱效率按90%計算,
則燃料的節(jié)約量: 846.36×104/41031/0.9=229.2kg/h。
每年鍋爐的運行時間按8000小時進行計算,
則每年節(jié)約燃料為229.2×8000/1000=1833.6噸/年
渣油的價格按1000元/噸計算,則每年節(jié)約燃料費為1833.6×1000=183.36萬元。
項目的改造投資費用為 234.3萬元。
投資回收期為:234.3÷183.36=1.28年=467天,設(shè)備的投資在不到470天的時間即可收回全部改造投資。
3 結(jié)束語
本章熱管式空氣預熱器的設(shè)計是在前面熱電廠燃油鍋爐改善燃燒狀況的基礎(chǔ)上,為進一步提高鍋爐的熱效率而提出的,是本次鍋爐設(shè)計改造的一個重要組成部分。通過對鍋爐余熱回收需要考慮的特點分析,以及對熱管的主要特點和無機傳熱技術(shù)性能的了解,在設(shè)計過程中主要是采用新型無機傳熱熱管作為傳熱元件,對鍋爐的空氣預熱器進行了熱力計算和結(jié)構(gòu)設(shè)計,并進行了投資概算和回收期預測。得出設(shè)備投資在不到470天的時間內(nèi)即可全部回收。(1)對熱電廠進行節(jié)能技術(shù)改造,首先需要進行燃料的燃燒和燃油鍋爐的熱平衡計算,這是最基礎(chǔ)的工作。通過對油田熱電廠燃油鍋爐的運行狀況進行全面的調(diào)查,摸清了燃油鍋爐能耗現(xiàn)狀,分析了存在的問題及能量利用的薄弱環(huán)節(jié),提出了具體改造意見,并為后面的助燃劑試驗以及空氣預熱器改造熱力計算提供依據(jù)。(2)新型高效無機傳熱熱管式空氣預熱器的設(shè)計是在前面熱電廠燃油鍋爐改善燃燒狀況的基礎(chǔ)上,為進一步提高鍋爐的熱效率而提出的。無機傳熱式空氣預熱器都具有設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,設(shè)備的使用壽命長等優(yōu)點。而無機傳熱式空氣預熱器則可根據(jù)場地情況或特殊換熱介質(zhì)(兩種介質(zhì)不允許混合)制作成分離式換熱設(shè)備等。其獨立的傳熱元件不會因單支傳熱元件的損壞而影響設(shè)備的運轉(zhuǎn)和工程停產(chǎn),這是其他常規(guī)換熱設(shè)備無法比擬的。(3)由于時間所限,本設(shè)計沒有對燃油鍋爐內(nèi)和空氣預熱器內(nèi)吹灰做相應(yīng)探討。因為稠油燃料灰分大,在爐管外表面容易積灰,不易清除,需要經(jīng)常停爐清灰,浪費時間,損失很大,因此可以探討采用何種辦法可在不停爐的前提下做到清灰的目的,減少因停爐造成的損失。