張新沂 繆紅林 芮銀龍
(北京京東方光電科技有限公司 北京)
北京京東方光電科技有限公司(簡(jiǎn)稱BOE)是國(guó)內(nèi)最大的TFT液晶面板生產(chǎn)廠商,其設(shè)備自動(dòng)化程度高,每臺(tái)設(shè)備對(duì)應(yīng)1臺(tái)4軸機(jī)器人負(fù)責(zé)玻璃基板搬運(yùn)工作。隨著生產(chǎn)設(shè)備的不斷更新?lián)Q代,Array工藝段清洗、剝離、濕刻設(shè)備全部由原來(lái)的U形設(shè)計(jì)變?yōu)樯舷聝蓪釉O(shè)計(jì),機(jī)器人U軸(升降軸)高度由2.5 m變?yōu)? m。機(jī)器人從PORT口取到玻璃后放入主設(shè)備玻璃入口,由于速度過(guò)高制動(dòng)時(shí)產(chǎn)生高位晃動(dòng),產(chǎn)生安全隱患,并且長(zhǎng)時(shí)間晃動(dòng)機(jī)器人伺服馬達(dá)、減速機(jī)、齒輪、齒條出現(xiàn)不同程度磨損。目前Yaskawa廠商給出的解決辦法為更換電機(jī)、減速機(jī)、導(dǎo)軌等相關(guān)機(jī)械機(jī)構(gòu),未從根本上解決高位晃動(dòng)問(wèn)題。
產(chǎn)生晃動(dòng)機(jī)器人為Yaskawa 4軸搬運(yùn)機(jī)器人,質(zhì)量1 t左右,U軸采用折疊設(shè)計(jì),由伺服電機(jī)通過(guò)同步帶帶動(dòng)中間與下部?jī)蓚€(gè)RV減速機(jī)完成升降動(dòng)作;S軸(旋轉(zhuǎn)軸)、X軸(走行軸)分別由1個(gè)伺服電機(jī)帶動(dòng)1個(gè)RV減速機(jī)完成旋轉(zhuǎn)、走行動(dòng)作;L軸(下手臂)、R軸(上手臂)分別由1個(gè)伺服電機(jī)通過(guò)同步帶帶動(dòng)3個(gè)RV減速機(jī)完成玻璃取放動(dòng)作。主設(shè)備由3個(gè)PORT口存放玻璃,Remote狀態(tài)下機(jī)器人從PORT口取出玻璃基板運(yùn)動(dòng)至主設(shè)備最上端5 m位置,從設(shè)備下端約1.5 m位置將已完成工藝的玻璃取出后放回到PORT口原位置,運(yùn)行過(guò)程中,X軸、R軸、U軸為聯(lián)動(dòng),即機(jī)器人取到玻璃基板后到達(dá)設(shè)備入口處時(shí)3軸同時(shí)完成運(yùn)動(dòng),最后R軸、L軸將玻璃放入主設(shè)備或PORT口CST中,運(yùn)行軌跡如圖1所示。
本設(shè)備所用的Yaskawa 4軸機(jī)器人采用折疊設(shè)計(jì),U軸升降過(guò)程中機(jī)器人重心未在走行底座的中垂線位置,高位時(shí)重心高,力矩大,對(duì)導(dǎo)軌、滑塊、減速機(jī)等磨損加重,如圖2所示;該設(shè)備機(jī)器人導(dǎo)軌與底座直接放置在地板上,并未與地板等建筑主體鋼梁固定,高位時(shí)無(wú)法有效制動(dòng)導(dǎo)致制動(dòng)時(shí)晃動(dòng)。機(jī)器人從主設(shè)備取出玻璃基板送到PORT口時(shí)雖然重量大,但由于其重心低,X軸運(yùn)行平穩(wěn),機(jī)器人在到達(dá)位置點(diǎn)后本體無(wú)晃動(dòng)現(xiàn)象;當(dāng)機(jī)器人3軸聯(lián)動(dòng)從PORT口取出玻璃放到主設(shè)備入口處制動(dòng)時(shí),機(jī)器人晃動(dòng)。
圖1 機(jī)器人運(yùn)行軌跡
圖2 機(jī)器人晃動(dòng)原因分析
長(zhǎng)時(shí)間晃動(dòng)對(duì)機(jī)器人機(jī)械部件產(chǎn)生不同程度磨損,齒輪齒條磨損嚴(yán)重且間隙增大,導(dǎo)軌表面出現(xiàn)鐵屑,滑塊與導(dǎo)軌間隙增大,滑塊滾珠磨損,減速機(jī)齒輪磨損、間隙增大。
(1)更換齒輪、齒條、導(dǎo)軌、滑塊,加固地板相連,將機(jī)器人底座連接到地板鋼梁,依靠主設(shè)備及鋼梁的牽拉力減少機(jī)器人晃動(dòng),該種方法對(duì)機(jī)器人齒輪、導(dǎo)軌、滑塊、減速機(jī)等的損壞大,更換新的機(jī)械部件后3年左右需要重新更換,無(wú)法從根本上解決機(jī)器人晃動(dòng)問(wèn)題。
(2)修改程序,在機(jī)器人從PORT口取到玻璃基板后到主設(shè)備玻璃入口增加一個(gè)軌跡運(yùn)行點(diǎn),即從PORT口到主設(shè)備入口分為兩步完成,保證X軸移動(dòng)到主設(shè)備入口時(shí)重心足夠低,X軸制動(dòng)過(guò)程中不出現(xiàn)機(jī)器人本體晃動(dòng),從該位置U軸上升到主設(shè)備入口位置,運(yùn)動(dòng)軌跡修改如下。
機(jī)器人從PORT口取玻璃后,X軸、S軸、U軸聯(lián)動(dòng)運(yùn)行,X軸、S軸按程序移動(dòng)到玻璃入口位置,U軸保持從PORT口取玻璃時(shí)高度不變。
由于X軸、S軸已經(jīng)到達(dá)主設(shè)備玻璃基板入口位置,這時(shí)只需要U軸單獨(dú)升高至主設(shè)備玻璃入口位置,最后R軸或L軸放玻璃基板到主設(shè)備,完成從PORT口到主設(shè)備入口軌跡運(yùn)動(dòng)。通過(guò)修改程序后機(jī)器人運(yùn)行軌跡如3所示。
圖3 修改后運(yùn)行軌跡
InformII語(yǔ)言,是安川公司XRC系列機(jī)器人使用的編程語(yǔ)言,由指令跟附加項(xiàng)組成,該語(yǔ)言包括I/O指令、控制指令、移動(dòng)指令、操作說(shuō)明、移位指令、弧焊點(diǎn)焊指令等組成。分析Remote模式下機(jī)器人運(yùn)行程序,根據(jù)機(jī)器人、Indexer、主設(shè)備三者通信協(xié)議修改程序,增加軌跡點(diǎn),部分修改后程序與源程序比較如圖4所示,圖4中右側(cè)38,39以及43~52部分為增加的程序。
圖4 程序?qū)Ρ?/p>
實(shí)際運(yùn)用過(guò)程中,由于增加運(yùn)行軌跡點(diǎn),機(jī)器人的Tac Time將增加,該設(shè)備稼動(dòng)率高,設(shè)備吞吐玻璃基板速度快,通過(guò)程序修改每一運(yùn)動(dòng)軌跡速度辦法進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)器人運(yùn)動(dòng)速度不影響主設(shè)備Tac Time,實(shí)現(xiàn)該設(shè)備滿速運(yùn)行。
由于LCD工藝的不斷進(jìn)步,對(duì)設(shè)備的工藝要求也越來(lái)越高,設(shè)備運(yùn)行效率也越來(lái)越高,濕刻、剝離、清洗3種設(shè)備變?yōu)楦?jié)省空間的上下兩層設(shè)計(jì),遠(yuǎn)距離及更高玻璃基板搬運(yùn)對(duì)機(jī)器人設(shè)計(jì)、機(jī)械部件及安裝等硬件提出了更高的要求。改造的設(shè)備機(jī)器人U軸運(yùn)行高度達(dá)到5 m,底座、導(dǎo)軌、滑塊、X軸減速機(jī)運(yùn)行3年后相關(guān)部件磨損,機(jī)器人高位晃動(dòng),導(dǎo)致該設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間減速運(yùn)行。程序改造完成后,由于機(jī)器人在X軸運(yùn)行時(shí)重心在低位,晃動(dòng)消失,該設(shè)備實(shí)現(xiàn)滿速運(yùn)行,提高了產(chǎn)能及效率,經(jīng)過(guò)3年運(yùn)行,機(jī)器人運(yùn)行良好。通過(guò)該機(jī)器人分析可知,設(shè)備檢討時(shí)需加強(qiáng)對(duì)機(jī)器人品牌選型并編排合理運(yùn)行軌跡,即滿足設(shè)備Tac Time需要,又要最大程度減小對(duì)其機(jī)械部件磨損。