閆國民
(福建省121地質(zhì)大隊,福建 龍巖364021)
福建煤田復(fù)雜地層鉆探施工難度較大,地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,斷層發(fā)育,巖層極其破碎且較松軟,泥巖受擠壓破碎為薄片狀或爛泥狀,從而導(dǎo)致孔壁極易坍塌。坍塌嚴(yán)重地層主要在童子巖組地層的煤系地層內(nèi)。童子巖組地層與下伏地層文筆山組(P1w)呈整合接觸;與上覆地層翠屏山組(P2cp)呈斷層接觸(F8)。在該段地層內(nèi)煤層較多,以某礦區(qū)內(nèi)ZK902號孔為例,在上部450~700 m內(nèi),可采煤層就超過13層,且多為粉煤。
由于施工區(qū)域較廣,客觀條件差異較大,所遇到的施工難度也有所不同,歸納起來主要有以下幾個特點(diǎn)。
(1)鉆孔漏失嚴(yán)重為主要特點(diǎn)。如:福建龍永煤田翠屏山組斷層破碎帶或砂巖裂隙發(fā)育,并有地下水活動;解決鉆孔漏失是維持正常鉆進(jìn)的基本條件。
(2)孔壁穩(wěn)定性差,巖石松散、破碎,遇水膨脹、鉆孔縮徑,孔壁坍塌是非常常見的。福建龍永煤田翠屏山砂巖破碎帶地層,擠壓揉皺、巖心破碎且地層傾角較大,保持孔壁穩(wěn)定是提高鉆探效率的主要技術(shù)措施。
(3)硬巖鉆進(jìn)效率低。主要在福建的龍永煤田翠屏山組底部最為突出,屬硅質(zhì)膠結(jié)的石英砂巖、石英角礫巖、燧石等,巖石硬度>10級,屬硬巖“打滑”地層,采用一般金剛石鉆頭鉆進(jìn)其效果差,效率低。
(4)深孔施工技術(shù)要求高,難度大。
根據(jù)鉆孔設(shè)計孔深、礦區(qū)地層等要求,結(jié)合實(shí)際情況,主要配備設(shè)備機(jī)具如下。
鉆機(jī):XY-6B、XY-5型立軸巖心鉆機(jī);
動力機(jī):100~150 kW柴油發(fā)電機(jī)組;
鉆塔:17 m四角鐵塔承載能力35 t以上;
泥漿泵:BW-250型或BW-320型;
附屬設(shè)備:SJ-3000型繩索取心絞車,SQ114/8型液壓動力鉗,BS75-T型木馬夾持器,JSN-ZC型泥漿除砂器,自制泥漿攪拌機(jī),NY-1型泥漿性能測試儀等。
主要鉆具及管材為:S75A、CNH、JS75型繩索取心鉆桿,每臺鉆機(jī)配備1500~2000 m;S95A或SJ96繩索取心鉆桿,每臺鉆機(jī)配備500~1200 m;50或60 mm正、反絲普通鉆桿,每個項目(或礦區(qū))配1000~1500 m。
以翠屏山組地層為例,且有表土層和風(fēng)化層,鉆孔深度較深,則要下2~3層套管,即用130 mm開孔鉆進(jìn)5~10 m,下入127 mm孔口管隔離孔口表土層和風(fēng)化層;再用110 mm硬質(zhì)合金鉆進(jìn),盡量穿過上部裂隙破碎地層,如果遇巖石堅硬不進(jìn)尺,即可下入108 mm套管;換用S95繩索取心鉆進(jìn),盡量穿過翠屏山組地層,此時可下入89 mm套管;換S75+2繩索取心鉆進(jìn)至終孔。若鉆孔深部遇復(fù)雜地層,則可用71 mm鉆桿為套管換S59鉆具鉆進(jìn)至終孔。其鉆孔結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 130 mm開孔的鉆孔結(jié)構(gòu)
鉆孔較深,鉆孔上部地層較復(fù)雜,如有老硐、喀斯特溶洞等,此種情況的鉆孔結(jié)構(gòu)必須采用150 mm開孔,下入5~10 m146 mm孔口管;換用130 mm鉆進(jìn)穿過上部破碎地層,下入127 mm套管(提上146 mm套管,下接146/127 mm異徑接頭);換用110 mm鉆進(jìn),穿過老硐或溶洞后,下入108 mm套管;換用S95繩索取心鉆進(jìn),穿過煤系地層的破碎帶或漏失地層后,下入89 mm套管;換用S75繩索取心鉆進(jìn)至終孔。若鉆孔深部又遇到較復(fù)雜地層,難以進(jìn)尺時,則可再利用71 mm鉆桿為套管,換用S59繩索取心鉆具鉆進(jìn)至終孔。其鉆孔結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 150 mm開孔的鉆孔結(jié)構(gòu)
該地區(qū)使用的沖洗液配方及性能參數(shù)見表1。
Ⅰ號配方:適用于上部覆蓋層及風(fēng)化層,巖石破碎膠結(jié)性差,穿過后下套管隔離;
表1 低固相沖洗液的配方及性能指標(biāo)
Ⅱ號配方:適用于鉆進(jìn)水敏性地層,護(hù)壁效果較好;
Ⅲ號配方:適用于鉆進(jìn)構(gòu)造破碎帶、風(fēng)化膠結(jié)性差及厚煤層等易塌地層,防塌護(hù)壁效果較好;
Ⅳ號配方:一般用于中等坍塌地層、掉塊地層,攜巖性能好,利于保持孔內(nèi)干凈;
Ⅴ號配方:適用于巖性極其破碎、孔內(nèi)坍塌極其嚴(yán)重的煤系地層,此泥漿方案有很好的護(hù)壁防坍塌效果,是鉆進(jìn)復(fù)雜地層的主要護(hù)壁措施。
在鉆進(jìn)過程中,膨潤土和泥漿處理劑將被巖屑及孔壁吸附而消耗,需要不斷補(bǔ)充,以保持良好的泥漿性能。
治理此類問題主要采取的措施是:反復(fù)沖孔撈砂,邊撈砂邊單管鉆進(jìn),穿過局部坍塌層。以悠遠(yuǎn)礦區(qū)ZK203孔和ZK201孔為例,地層復(fù)雜為泥巖和粉砂巖互層段,巖心極其破碎,靠泥漿難以維持孔壁穩(wěn)定,時常出現(xiàn)抱鉆、憋泵、卡鉆等孔內(nèi)異常情況,使得繩索取心鉆進(jìn)難以進(jìn)行,故采用邊撈砂邊單管鉆進(jìn)的技術(shù)方案,即:SP77A鉆桿配合SP95A撈砂管單管取心鉆進(jìn)(撈砂管長5.63 m,其中取心短管長0.64 m)。為防止鉆具扭斷,采用“輕壓慢轉(zhuǎn)”,雖然進(jìn)尺較慢,但順利地穿過了局部易坍塌孔段,避免了孔內(nèi)事故擴(kuò)大化。該段地層主要鉆進(jìn)參數(shù)為:轉(zhuǎn)速175 r/min、鉆壓5~8 kN、泵量90 L/min。
(1)套管隔離。充分發(fā)揮技術(shù)套管的隔離作用,將不穩(wěn)定地層隔離,該措施主要應(yīng)用于上部復(fù)雜地層。
(2)應(yīng)用優(yōu)質(zhì)防塌沖洗液。如福建龍永煤田悠遠(yuǎn)礦區(qū)303號孔,孔深1302.30~1354.38 m,龍永煤田紅林坪礦區(qū)11-4號孔,孔深865.40~890.50 m,龍永煤田東門礦區(qū)17-1號孔,孔深 910.36~938.51 m等在施工過程中不同程度地出現(xiàn)孔壁坍塌,應(yīng)用鈉土粉改性瀝青-防塌劑沖洗液體系進(jìn)行處理,對于顆粒較粗的孔段,應(yīng)使用50 mm鉆具進(jìn)行排粉護(hù)壁。
(3)水泥造壁。在施工過程中也有少數(shù)鉆孔因嚴(yán)重坍塌用水泥封閉方法處理。
(4)適當(dāng)增大鉆孔口徑,有利于孔壁的穩(wěn)定。
悠遠(yuǎn)礦區(qū)302號孔主采煤 M3煤,在孔深1300.08 m見煤,煤厚5.30 m,該煤層以塊煤夾2/5粉煤,穿過煤層后出現(xiàn)煤層嚴(yán)重坍塌,選用優(yōu)質(zhì)低固相泥漿,沖掃孔護(hù)壁和排除孔內(nèi)巖、煤粉效果較理想,但當(dāng)泥漿稍稠(粘度約27~28 s),泵壓均在7.5~8.5 MPa,水泵超負(fù)荷工作咔咔響聲很大,同時出現(xiàn)水泵皮帶輪軸花鍵打掉多次,一度無法正常鉆進(jìn),只好用電焊焊死。后來采用改變水泵缸套、活塞,由80 mm缸套改用65 mm缸套,提高了水泵排水泵壓,改善水泵工作負(fù)荷重的問題。同時選用多種泥漿處理劑,如植物膠、CMC、護(hù)壁劑、防塌劑、改性瀝青,將泥漿固相含量減少30%,增加多種泥漿處理劑比例,提高了泥漿的流動性,降低了水泵排漿泵壓,從而增大了孔口泥漿的流量,減少對孔壁和煤層的沖刷,逐步解決了厚煤層坍塌、護(hù)壁及孔內(nèi)排粉問題。
以龍永煤田東門地礦區(qū)ZK902號孔為例,該孔上部地層風(fēng)化嚴(yán)重、松散,我們選用多路套管護(hù)壁。146 mm套管下到45.20 m,127 mm套管下到71.02 m,108 mm套管下到127.26 mm。換95 mm繩索取心鉆進(jìn),當(dāng)鉆進(jìn)到503 m時出現(xiàn)嚴(yán)重漏失,采用鋸末和泥球堵漏,效果較理想。但該孔上部涌水較大,從127 mm和108 mm套管外涌流出約40 L/min的流水量,破壞了泥漿性能,造成泥漿粘度降低,攜粉能力不足,轉(zhuǎn)速開不上去,使得鉆效明顯下降。后來采用降低套管口,將127 mm和108 mm套管外涌水隔離引出,不流到泥漿池內(nèi),解決了涌水破壞泥漿性能的問題。
在紅林坪礦區(qū)11-4號鉆孔,180 m左右頻繁出現(xiàn)斷鉆桿事故。通過事故原因排查及測斜數(shù)據(jù)表明:在120~180 m鉆孔偏斜嚴(yán)重,局部偏斜達(dá)到15°,可見鉆桿扭矩較大,是造成事故頻繁的原因。為保障下一步施工的正常進(jìn)行,綜合考慮,決定在180~112 m和112~90 mm采用2步封孔法糾斜。取充盈系數(shù)為2.28。第一步,180~112 m水泥封孔,應(yīng)用水泥33包;2天后的檢測結(jié)果達(dá)到預(yù)期值;第二步,112~90 m封孔,應(yīng)用水泥27包。為保障封孔質(zhì)量,予以鉆孔3天的凝固時間。0~9 m,采用150 mm口徑透孔,并下入146 mm套管至9 m;9~73.5 m,采用130 mm口徑透孔,并下入127 mm套管至73.5 m;73.5~197 m,采用110 mm口徑透孔,并下入108 mm套管至197 m;197~197.5 m,采用95 mm口徑,并下入89 mm套管197.50 m。經(jīng)測斜數(shù)據(jù)表明,透孔糾斜成功,百米內(nèi)順利糾斜15°,為順利成孔提供了有力的保障
采用泥漿作沖洗液,鉆桿內(nèi)壁(鉆桿柱上部,2~4個立根)結(jié)泥皮是繩索取心鉆進(jìn)的重要問題。由于鉆桿內(nèi)壁結(jié)泥皮,縮小了鉆桿內(nèi)徑,直接阻礙打撈器和內(nèi)管總成在鉆桿柱內(nèi)升降,造成撈取巖心失敗。其主要原因是:泥漿中的固相顆粒和巖粉,在鉆桿柱高速回轉(zhuǎn)的離心力作用下,被拋向管壁,粘附在管壁上,并逐漸擠密壓實(shí),越積越厚,形成了堅韌的泥皮。在摸索中采取合理措施,有效地解決了施工問題。具體如下:(1)鉆進(jìn)時,選用無粘土沖洗液或低固相優(yōu)質(zhì)泥漿;(2)在鉆探現(xiàn)場多配置一個泥漿攪拌機(jī),保證處理劑攪拌均勻和泥漿清凈;(3)改進(jìn)泥漿循環(huán)系統(tǒng),由于山地施工鉆場面積有限,增加循環(huán)槽長度困難,可采用增加巖屑沉淀池數(shù)量的辦法,設(shè)1個大沉淀池(6~9 m3)和3個小沉淀池(0.8 m3),并做到勤清渣和及時更換泥漿;(4)采用除砂除泥器凈化泥漿;(5)在保證純鉆速的條件下,盡量降低鉆具轉(zhuǎn)速;(6)現(xiàn)場施工中,結(jié)垢已經(jīng)影響打撈時,在提鉆前0.5 h采用稀釋原漿的方法,使層流流動轉(zhuǎn)換成紊流沖蝕,以減小垢層的厚度,增大流動通徑,從而可有效抑制鉆桿內(nèi)壁結(jié)泥皮問題的發(fā)生。
小間隙是指繩索取心鉆桿與孔壁之間的間隙小(2~3.25 mm),內(nèi)管與鉆桿內(nèi)壁之間的間隙小(2.5~3 mm)。由此而引起的問題是沖洗液循環(huán)阻力大、泵壓高,這不僅增加動力消耗,而且在鉆桿柱和孔壁間產(chǎn)生過大壓力,破壞孔壁的穩(wěn)定,引起沖洗液的漏失和孔壁的坍塌掉塊,上下鉆具時,使孔內(nèi)沖洗液產(chǎn)生壓力波動式變化的壓力“激動”,造成孔壁失穩(wěn)而垮塌或地層被壓裂而帶來沖洗液漏失。
嚴(yán)格控制泵量,防止因沖洗液上返速度過快,劇烈沖刷孔壁。據(jù)有關(guān)資料介紹,沖洗液上返速度超過1.5 m/s后,動失水量增加,孔壁泥皮難以形成。因而鉆進(jìn)不穩(wěn)定地層時,沖洗液上返速度應(yīng)控制在0.5~1.5 m/s。[8]
(1)福建煤田復(fù)雜地層地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,斷層發(fā)育,巖層極其破碎且較松軟,頁巖、泥巖、炭質(zhì)泥巖、厚粉煤層等會吸水膨脹,孔壁失穩(wěn)從而導(dǎo)致孔壁極易坍塌,鉆探施工難度大。
(2)福建煤田施工孔深大多為1200~1400 m,選用的鉆探設(shè)備為XY-5、XY-6型鉆機(jī)及配套的柴油發(fā)電機(jī)組等。
(4)煤田深孔鉆探施工工藝:采用除砂除泥器凈化泥漿等解決鉆桿內(nèi)壁結(jié)泥皮問題;采用封水泥透孔法糾斜;采用套管隔離及應(yīng)用優(yōu)質(zhì)防塌沖洗液法成孔解決孔內(nèi)漏失嚴(yán)重問題;特殊地層采用邊單管鉆進(jìn)邊撈砂的鉆進(jìn)工藝。
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