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        新疆坡北礦區(qū)ZK2-6孔鉆探施工技術(shù)

        2015-01-01 02:53:40蓋志鵬賈宏福付兆友
        鉆探工程 2015年8期
        關(guān)鍵詞:孔內(nèi)孔壁鉆桿

        蓋志鵬,羅 剛,賈宏福,王 磊,付兆友

        (新疆地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第六地質(zhì)大隊,新疆哈密839000)

        1 概況

        新疆坡北礦區(qū)ZK2-6孔屬深部找礦項目,設(shè)計孔深1650 m,設(shè)計傾角90°,終孔口徑≮75 mm,巖礦心采取率≮80%。于2011年由A機臺進(jìn)行第一次施工,期間在施工至839 m,因孔壁嚴(yán)重剝落超徑而發(fā)生斷鉆桿事故,找不到事故頭而失敗。2012年由B機臺進(jìn)行第二次施工,在施工至890 m時,因沖洗液性能的突變,導(dǎo)致孔壁失穩(wěn),發(fā)生斷鉆桿事故,處理無果,以失敗告終。同年由我單位進(jìn)行第三次施工,以95 mm口徑施工,采用凈化水進(jìn)行沖洗液的配制,大大提高了沖洗液的性能,成功穿過強蝕變帶,在893 m下入91 mm套管,換77 mm口徑繼續(xù)施工。在施工至1074 m時,在937 m處鉆桿折斷,在處理斷鉆桿事故的過程中,因操作問題,發(fā)生卡鉆事故,處理失敗。2013年我單位用XY-6B型鉆機對ZK2-6孔重新施工,通過優(yōu)化鉆孔結(jié)構(gòu),采用多功能復(fù)合劑MBM和抗鹽GTQ沖洗液體系等技術(shù)措施,于2014年10月完成了該孔的施工。

        2 環(huán)境概況與礦區(qū)地質(zhì)

        2.1 環(huán)境概況

        工作區(qū)地處歐亞大陸腹地,屬典型的大陸性極端干旱氣候。氣溫四季及晝夜溫差極大,年平均氣溫5~6℃。春、秋季風(fēng)沙大,對工作有一定影響,風(fēng)力一般3~4級,最大可達(dá)7級。夏季酷熱干旱,6~9月份最高氣溫可達(dá)50~60℃,月平均氣溫28~31℃。冬季嚴(yán)寒,最低氣溫在12月至翌年2月,最低氣溫-30℃,月平均氣溫-13~25℃。每年4~10月為最佳野外工作時間。

        2.2 礦區(qū)地質(zhì)

        工區(qū)超基性巖體地表大部分被第四系沖洪積砂礫石層覆蓋,局部偶見有超基性巖零星露頭。礦化帶內(nèi)巖石蝕變較強,蝕變類型主要有:蛇紋石化、纖閃石化、伊丁石化、滑石化、透閃石化、綠泥石化;該蝕變帶的巖石松軟、疏脆,膠結(jié)性差,吸水易膨脹剝落,孔壁極不穩(wěn)定,鉆進(jìn)過程中常出現(xiàn)孔壁剝落,坍塌、超徑等現(xiàn)象,是導(dǎo)致無法加桿、埋鉆、鉆桿折斷等事故的主要因素。

        工區(qū)經(jīng)歷了多次的構(gòu)造變動,褶皺和斷裂極為發(fā)育。褶皺以區(qū)域性緊密線狀褶皺為主,斷裂構(gòu)造主要呈北東向、北東東向,區(qū)域性深大斷裂為該區(qū)主要構(gòu)造格架,控制著區(qū)內(nèi)地層、構(gòu)造、巖漿巖的分布。

        3 礦區(qū)鉆進(jìn)難點

        (1)地層局部蝕變強烈,遇水剝落,超徑嚴(yán)重,易發(fā)生斷鉆桿事故。深部孔段會鉆遇強烈蝕變帶,由于蝕變地層頻繁出現(xiàn),連續(xù)不斷,層厚0.5~30 m。蝕變層易受沖蝕剝離形成“超徑”,如果沖洗液使用不當(dāng),會出現(xiàn)孔壁坍塌及剝落現(xiàn)象,護(hù)壁極其困難。鉆進(jìn)蝕變破碎時,回次進(jìn)尺短(每回次40~60 cm),取心次數(shù)頻繁,鉆進(jìn)效率低,不利于孔壁穩(wěn)定。超徑嚴(yán)重孔段易發(fā)生斷鉆桿事故。

        (2)沖洗液性能維護(hù)困難。因受地下水(鹵水)的侵蝕,常見沖洗液材料配制的沖洗液性能極不穩(wěn)定。主要表現(xiàn)為新沖洗液循環(huán)不久后,粘度降低、失水量增大、攜帶巖粉能力變差等。沖洗液中的固相材料絮凝沉淀、粘度降低易造成孔壁不穩(wěn),發(fā)生埋鉆事故。失水量增大加劇了蝕變地層(水敏性地層)失穩(wěn)。采用增加重晶石用量提高沖洗液密度護(hù)壁的方法則又造成泵壓增高,水泵工作負(fù)荷大,沖洗液性能亦不能保持穩(wěn)定。

        (3)蝕變地層巖粉顆粒粗,排出困難,鉆頭壽命短。施工過程中發(fā)現(xiàn),強蝕變地層遇水會發(fā)生一定的徑向膨脹,經(jīng)鉆具回轉(zhuǎn)后剝落在沖洗液中,造成沖洗液中巖粉多,從而導(dǎo)致泵壓高,造成施工效率低。蝕變地層中產(chǎn)生的大顆粒巖粉(見圖1)多懸浮在深部孔段以及沉淀在孔底,不能被沖洗液攜帶出孔內(nèi),形成“二次磨損”,加之孔壁不穩(wěn)定,提鉆后會發(fā)生掉塊,每次下鉆都要掃孔,造成鉆頭壽命過短;在掃孔過程中,易發(fā)生鉆桿折斷和埋鉆事故。

        圖1 蝕變地層大顆粒巖粉

        (5)安全隱患多。施工至深部孔段后,孔內(nèi)阻力大、鉆具質(zhì)量大,致使設(shè)備動力不足,器具強度保險系數(shù)降低;泵壓高,導(dǎo)致水泵高壓部分、鉆桿連接薄弱處損壞幾率變大,施工中發(fā)生過水泵泵頭、三通以及多處鉆桿接手被高壓水流損壞的情形,給施工安全帶來了諸多挑戰(zhàn)。

        4 鉆進(jìn)工藝

        4.1 鉆孔結(jié)構(gòu)

        ZK2-6孔鉆孔結(jié)構(gòu)設(shè)計,在不超過鉆機扭矩和提升力時,P系列盡量達(dá)到最深孔,以保證后期施工的順利。另外考慮到深孔施工泵壓可能偏高會抵消鉆頭上單位鉆壓,同時為保證一定的環(huán)狀間隙利于巖粉排出,以及避免因泵壓過高導(dǎo)致水泵損壞,終孔口徑增大到77、78 mm。最終采用的鉆孔結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 ZK2-6孔鉆孔結(jié)構(gòu)設(shè)計

        4.2 鉆進(jìn)方法

        該孔各階段鉆進(jìn)方法如下。

        4.3 鉆進(jìn)技術(shù)參數(shù)(見表1)

        表1 ZK2-6孔鉆進(jìn)技術(shù)參數(shù)表

        隨著孔深的增加,適當(dāng)減小壓力,在強蝕變層施工時,轉(zhuǎn)速不宜太快,一般采用260~360 r/min。轉(zhuǎn)速太快,易發(fā)生堵心。泵量宜小,避免泵壓過高無法鉆進(jìn),還防止泵量過大在孔壁超徑孔段形成渦流沖刷孔壁。

        轉(zhuǎn)速是影響金剛石鉆頭鉆速的重要因素。在一定條件下,轉(zhuǎn)速越快,鉆速也越高。由于鉆機性能、鉆桿質(zhì)量、孔內(nèi)阻力和鉆孔軌跡等因素影響,隨著孔深的增加,轉(zhuǎn)速應(yīng)逐步下降。

        4.4 沖洗液

        4.5.1 沖洗液性能要求與選型

        在蝕變破碎地層鉆進(jìn)時,沖洗液都必須具有良好的護(hù)壁、攜帶與清除巖粉的能力,且性能要保持穩(wěn)定。以避免巖粉在下部孔段以及孔底的積蓄,避免鉆頭的過度磨損以及預(yù)防泵壓高和埋鉆事故的發(fā)生。用一般的泥漿材料配制沖洗液,受鹵水影響,沖洗液性能很難保持穩(wěn)定,攜帶巖屑能力差。為了保證沖洗液的性能穩(wěn)定,需要抗鹵水侵的沖洗液材料。經(jīng)過對各種沖洗液材料的多次實驗,最后選用MBM—GTQ材料與鹵水配制沖洗液,該沖洗液能滿足施工要求,沖洗液在處理斷鉆桿事故的過程中,孔壁無剝落,給事故處理提供了優(yōu)越的條件。

        4.5.2 沖洗液配制

        (1)建立泥漿站。為保證沖洗液性能,我們在坡北工區(qū)建設(shè)了泥漿站。以XY-4型鉆機為沖洗液攪拌機,攪拌轉(zhuǎn)速100~200 r/min,一次攪拌量可達(dá)10 m3。站內(nèi)配備沖洗液測試儀器,以保證沖洗液性能穩(wěn)定。

        (2)MBM-GTQ沖洗液的攪拌泥漿站建立以后,進(jìn)行了試攪拌,材料量由少到多并記錄沖洗液性能,以驗證試驗配方并優(yōu)選出最佳配方。試驗數(shù)據(jù)如表2所示。

        表2 MBM鹵水泥漿體系室內(nèi)試驗

        4.5.3 沖洗液配方及性能

        最終使用的MBM-GTQ沖洗液基本配方:1 m3鹵水+2~3 kg純堿+40~50 kg多功能劑MBM+2.5 kg抗鹽共聚物GTQ。

        泥漿性能:失水量14 mL/30 min,漏斗粘度35 s,pH 值 9,密度 1.07 g/cm3。

        為了防止孔壁剝落過快,巖粉過多,可以適當(dāng)提高沖洗液密度,其目的是提高液柱壓力,平衡地層壓力,預(yù)防并避免壓力失衡;若沖洗液粘度過高導(dǎo)致泵壓過高無法鉆進(jìn)則使用稀釋劑降低粘度。若需要提高粘度,加入適量抗鹽共聚物;若要加大沖洗液密度,可加入重晶石粉。

        4.5.4 沖洗液使用與維護(hù)

        (1)性能測試。由技術(shù)人員或機長做好對沖洗液性能的測定,每班至少測定2次(鉆遇復(fù)雜地層則增加測定次數(shù)),結(jié)合地層變化情況,對沖洗液性能進(jìn)行調(diào)整。

        (2)性能調(diào)整。根據(jù)地表沖洗液性能指標(biāo)情況、施工地層的變化,補充新液或更換新漿,禁止直接在沖洗液中加入清水。原則上孔內(nèi)需要什么就補什么,保留有效固相去除無效固相。

        (3)巖粉清除。按照現(xiàn)場地形盡量增大沖洗液循環(huán)系統(tǒng)的容積。循環(huán)槽長度≮20 m、沉淀池容積≮1 m3、泥漿池容積≮3 m3。沉淀池設(shè)置在循環(huán)槽拐彎處,保證沖洗液更好地凈化,及時清除有害固相。

        4.6 孔內(nèi)事故的預(yù)防及處理

        4.6.1 孔內(nèi)事故的預(yù)防

        預(yù)防孔內(nèi)事故的關(guān)鍵是保證沖洗液的質(zhì)量及循環(huán)暢通,保持孔內(nèi)清潔。預(yù)防卡、埋、燒鉆事故必須做到以下幾點。

        (1)根據(jù)巖層特性,正確掌握沖洗液與套管的配合使用。

        (2)金剛石鉆頭鉆進(jìn),應(yīng)保證鉆桿絲扣連接密封,水泵要保證良好的工作狀態(tài),在易坍塌巖層提鉆時要進(jìn)行鉆孔回灌,預(yù)防孔內(nèi)事故的發(fā)生。要正確操作,隨時注意孔內(nèi)情況,發(fā)現(xiàn)異常就及時判斷和處理。

        (3)開車、磨孔前(掃彈卡、斷頭等)務(wù)必輕壓力,緩慢嘗試幾次釋放離合器,確認(rèn)無反車現(xiàn)象再開始轉(zhuǎn)動。

        (4)每班檢測沖洗液性能參數(shù),適時更換,以保證沖洗液性能的穩(wěn)定。

        4.6.2 孔內(nèi)事故的處理過程

        (2)偏斜成功后,在鉆進(jìn)至866 m時,由于提鉆時操作失誤,粗徑鉆具跑鉆掉入孔內(nèi),打撈無效后,在844 m處第二次進(jìn)行偏斜。

        (3)偏斜成功后,鉆進(jìn)至967 m時,由于831~849 m之間超徑嚴(yán)重,發(fā)生鉆桿折斷事故,打撈無效后,在841 m處進(jìn)行第三次偏斜。

        5 施工組織與管理

        5.1 生產(chǎn)組織

        為了順利完成此次深孔施工任務(wù),單位成立了坡北銅鎳礦鉆探施工項目部,項目部以“三控三管一協(xié)調(diào)”為主要內(nèi)容,負(fù)責(zé)機臺施工,確保機臺生產(chǎn)任務(wù)的全面完成。

        5.2 技術(shù)管理

        施工中,項目部建立了完善的管理體系,重點從鉆探設(shè)計編寫、鉆探施工方法選擇、鉆進(jìn)技術(shù)參數(shù)確定、泥漿性能檢測與維護(hù)使用、鉆孔質(zhì)量保證措施落實與監(jiān)控、事故預(yù)防以及鉆孔施工數(shù)據(jù)收集、經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)計算、鉆孔技術(shù)資料收集歸檔等方面開展技術(shù)管理工作,加強了現(xiàn)場鉆探技術(shù)管理,指導(dǎo)了機臺生產(chǎn),保證了鉆孔順利完工。

        技術(shù)管理方法和具體措施如下。

        (1)技術(shù)會議。結(jié)合施工過程中出現(xiàn)的問題,由項目部發(fā)起并組織現(xiàn)場技術(shù)會議,研究分析問題原因提出技術(shù)方案和措施。

        (2)技術(shù)指導(dǎo)。由鉆探技術(shù)人員指導(dǎo)機臺嚴(yán)格按照鉆孔設(shè)計開展鉆孔施工,明確技術(shù)要求。指導(dǎo)施工過程中的鉆頭選擇、鉆進(jìn)參數(shù)選擇、沖洗液配置和維護(hù)、事故預(yù)防和隱患排查等關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作,做到技術(shù)落實、措施可控。

        (3)質(zhì)量保證措施。由項目部監(jiān)督機臺按照《地質(zhì)巖心鉆探規(guī)程》(DZ/T 0227—2010)規(guī)定以及深孔施工技術(shù)方案開展工作,保證鉆孔質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

        (4)施工數(shù)據(jù)收集整理與歸檔。由項目部建立鉆孔數(shù)據(jù)收集要求和具體內(nèi)容,由現(xiàn)場鉆探技術(shù)員負(fù)責(zé)收集和整理。按照坡北銅鎳礦地質(zhì)項目組要求,由鉆探施工項目部協(xié)調(diào)落實相關(guān)部門、人員及時填寫鉆探技術(shù)檔案,由鉆探技術(shù)員負(fù)責(zé)具體管理,提交單位檔案室和相關(guān)部門歸檔。

        6 環(huán)境保護(hù)

        坡北工區(qū)位于羅布泊腹地,區(qū)內(nèi)鮮有動植物。環(huán)保工作主要是避免和減少對施工區(qū)和生活區(qū)周圍環(huán)境的破壞。

        6.1 現(xiàn)場三廢處理

        在工地低矮處挖建廢液池,將現(xiàn)場的機械廢液、循環(huán)系統(tǒng)廢液、生活廢水、廢沖洗液引入廢液池,然后用石灰固化并掩埋處理。

        6.2 保護(hù)當(dāng)?shù)氐牡孛蔡卣?/h3>

        車輛盡量利用已有道路行駛,杜絕車輛在原始地貌(戈壁灘)上隨意碾軋。

        6.3 終孔后恢復(fù)場地地貌

        對生產(chǎn)中產(chǎn)生建筑垃圾,生活垃圾做掩埋處理。

        7 結(jié)語

        鉆探施工是一項涉及地上、地下眾多因素且又隱蔽的工程,只有各個因素有效、協(xié)同發(fā)揮作用才能保證施工順利進(jìn)行。坡北工區(qū)ZK2-6孔在施工中遇到了諸多困難,但最終得以完工。

        坡北工區(qū)ZK2-6鉆孔的終孔,標(biāo)志著我單位對破碎蝕變地層的施工有了重大突破。我單位在深孔復(fù)雜地層施工技術(shù)方面取得了階段性的成果。

        (1)深孔復(fù)雜地層施工技術(shù)水平再上一個新臺階,員工操作技術(shù)水平趨于成熟。

        (2)以MBM—GTQ為主的沖洗液體系,解決了在鹵水條件下配制性能穩(wěn)定的沖洗液的難題、解決了鉆遇強烈蝕變地層保護(hù)孔壁的難題。實踐證明,它是一種有效且經(jīng)濟的方法,它的成功起到了良好的示范作用,值得推廣。

        (3)采用技術(shù)手段和MBM—GTQ沖洗液體系相結(jié)合,完成了210 m的蝕變層鉆進(jìn),蝕變層最厚達(dá)30 m。為以后在深孔復(fù)雜地層鉆進(jìn)方面積累了寶貴的經(jīng)驗。

        (4)掌握了深孔復(fù)雜地層鉆進(jìn)工藝技術(shù),深孔鉆探事故處理經(jīng)驗更加豐富,處理水平進(jìn)一步提高。

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