易強(qiáng)忠,李紹河,蓋海濤
(云南地質(zhì)工程第二勘察院勘探分院,云南楚雄675000)
隨著礦產(chǎn)勘察市場的不斷擴(kuò)大,各勘察施工單位都大力普及生產(chǎn)效率和取心質(zhì)量較高的繩索取心工藝進(jìn)行施工,由于繩索取心鉆進(jìn)時(shí)環(huán)空間隙小,沖洗液循環(huán)阻力較大,施工中遇到鉆孔漏失機(jī)率大,堵漏十分困難,嚴(yán)重影響施工效率,造成施工成本升高。
針對(duì)繩索取心施工中遇到的漏失問題,通過幾年的工作實(shí)踐和學(xué)習(xí)總結(jié)。采用了新的堵漏材料,并經(jīng)過不斷地探索和改進(jìn)堵漏方法,較好地解決了繩索取心鉆進(jìn)中的漏失問題,節(jié)約了施工直接成本,大幅度地提高了機(jī)臺(tái)經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到繩索取心鉆進(jìn)工藝節(jié)能增效的目的,同時(shí)獲得單位及同行的好評(píng)。
鉆孔漏失是在鉆進(jìn)過程中沖洗液不同程度滲漏到地層中的現(xiàn)象,也是沖洗液在壓差作用下滲漏進(jìn)地層裂隙內(nèi)的孔內(nèi)施工復(fù)雜情況。鉆孔漏失是鉆探工程中最普遍、最常見的技術(shù)難題之一。
(1)鉆孔中地層存在正壓差,孔內(nèi)沖洗液循環(huán)壓力和密度壓力大于地層孔隙、裂縫或溶洞中液柱壓力;
(2)地層中存在漏失通道及容納空間;
(3)漏失通道的裂隙尺寸大于沖洗液中的固相顆粒的直徑。
(1)地層孔隙壓力大小;
(2)地層裂隙、溶洞的貫通狀況、漏失通道的大小、形狀及厚度(見圖1);
(3)沖洗液的固相顆粒、類型及性能;
(4)鉆孔漏失層位及泥皮質(zhì)量;
圖1 保山金廠河礦區(qū)裂隙貫通實(shí)物巖心
(5)采取的鉆孔施工方法及工藝。
不同的地層應(yīng)力受到鉆進(jìn)破壞后其漏失失穩(wěn)程度都有差別。根據(jù)地層漏失量大小及裂隙大小作如下分類:
(1)小漏,即輕微漏失,孔口返液量>1/2進(jìn)液量,裂隙<5 mm;
(2)中漏,即中等漏失,孔口返液量<1/2進(jìn)液量或失返,但增大泵量會(huì)微返或不返(動(dòng)水位會(huì)升高),裂隙在5~30 mm之間;
(3)大漏,即大漏失,孔口完全失返,增大泵量動(dòng)水位無變化,裂隙30~100 mm;
(4)特大漏,即溶洞,特大裂縫。
表1 漏失情況及地層特征分析
采用繩索取心鉆進(jìn)時(shí),由于繩索取心鉆桿與孔壁間環(huán)空間隙明顯小于普通鉆進(jìn)的環(huán)空間隙,繩索取心鉆進(jìn)轉(zhuǎn)速大大高于普通鉆進(jìn),產(chǎn)生負(fù)壓及漩渦離心較大,所以繩索取心鉆進(jìn)中沖洗液漏失比較嚴(yán)重、復(fù)雜。進(jìn)行堵漏較普通鉆進(jìn)困難。2種鉆進(jìn)方法的環(huán)空間隙對(duì)比如表2所示。
通過以上對(duì)比,繩索取心鉆進(jìn)中漏失機(jī)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于普通鉆進(jìn)。普通鉆進(jìn)中使用的普通堵漏泥漿在繩索取心鉆進(jìn)中無法使用,2014年我單位機(jī)臺(tái)在曲靖富源納佐煤礦ZK4-2孔S95 mm繩索取心試驗(yàn)施工中,施工138.50~361.80 m孔段時(shí)發(fā)生孔內(nèi)沖洗液多次失返,采用常規(guī)堵漏方法使用50 mm鉆桿普通鉆進(jìn)時(shí)孔內(nèi)返漿不漏失,而換S95繩索取心后沖洗液立即失返,導(dǎo)致S95繩索取心鉆進(jìn)中鉆桿折斷事故頻繁發(fā)生而放棄繩索取心試驗(yàn)施工。以往在普通鉆進(jìn)中使用的水泥漿液堵漏、化學(xué)漿液堵漏、惰性材料堵漏及泡沫泥漿堵漏在繩索取心鉆進(jìn)中都不易實(shí)施且效果不佳,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。所以要解決好繩索取心鉆進(jìn)的漏失問題是提高繩索取心鉆進(jìn)效率的關(guān)鍵技術(shù)之一。
表2 普通鉆進(jìn)和繩索取心鉆進(jìn)環(huán)空間隙對(duì)比
鉆孔漏失導(dǎo)致孔內(nèi)情況復(fù)雜化,孔內(nèi)地層失去原有的平衡狀態(tài),會(huì)破壞保護(hù)好的孔壁,輕者造成沖洗液大量漏失孔壁產(chǎn)生掉塊、縮徑現(xiàn)象。重則造成孔壁垮塌,使鉆孔堵塞,鉆進(jìn)負(fù)荷加劇,極易造成孔內(nèi)卡鉆、埋鉆。甚至因操作失當(dāng)而發(fā)生嚴(yán)重的燒鉆事故,更嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致鉆孔報(bào)廢。
孔內(nèi)漏失會(huì)因沖洗液液面下降導(dǎo)致繩索取心回轉(zhuǎn)阻力增大、摩擦加劇、鉆桿鉆具磨損嚴(yán)重,嚴(yán)重的產(chǎn)生設(shè)備損壞、鉆桿折斷等事故,導(dǎo)致無法順利施工。
繩索取心工藝在復(fù)雜的地層中鉆進(jìn)時(shí),大多都選用無固相或低固相沖洗液。沖洗液配置成本較高,孔內(nèi)一旦漏失,沖洗液和潤滑成本成數(shù)倍增長。極大地增加了鉆探施工成本。
Aus-Plug高效堵漏劑是一種進(jìn)口的具有延時(shí)膨脹作用的無機(jī)堵漏材料。它具有吸水量大和快、膨脹速度快、膨脹體積大、無毒等特點(diǎn)。Aus-Plug呈顆粒狀,具有一定硬度,顆粒直徑0.05~0.5 mm。在水中浸泡隨時(shí)間延長而逐步膨脹,浸泡15 min時(shí),可膨脹到20.5~25 mm,30 min后完全膨脹至20.5~35 mm(見圖2)。對(duì)縫隙、裂縫的輕微漏失、中等漏失起到密封作用,堵漏效果顯著,利用它對(duì)輕微漏失、中等漏失孔段處理效果成功率達(dá)到99%。
表3 保山金廠河礦區(qū)施工案例
圖2 Aus-Plug堵漏劑膨脹前后對(duì)比
我單位自2007年引進(jìn)使用Aus-Plug高效堵漏劑,Aus-Plug堵漏劑早期使用方法是根據(jù)孔內(nèi)漏失情況將Aus-Plug與清水或沖洗液混合后,用水泵送到漏失區(qū)域,鉆具提離孔底200~300 mm,慢慢轉(zhuǎn)動(dòng)鉆具,往孔內(nèi)泵送沖洗液等泵壓逐步升高再有規(guī)律地關(guān)泵再開泵,直至泵壓升高至漏失前的數(shù)值,孔口返水正常后可直接鉆進(jìn)工作。但這種方法在施工中易造成堵漏材料浪費(fèi)較大,Aus-Plug鉆孔堵漏劑送至漏失層位時(shí)間難掌握、送達(dá)漏失部位的成功率不高,操作中不易掌握Aus-Plug堵漏劑是否準(zhǔn)確送到漏失部位。我單位根據(jù)各礦區(qū)、各鉆孔的漏失特點(diǎn),采用了不同的堵漏方法及經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)總結(jié)出如下比較成功方法及經(jīng)驗(yàn)。
4.2.1 保證鉆孔堵漏成功率的前提條件
在繩索取心鉆進(jìn)中能成功進(jìn)行堵漏是保證順利施工的前提之一。為保證堵漏的成功率,施工中要注意的前提條件如下。
(1)要堅(jiān)持使用優(yōu)質(zhì)無固相沖洗液或低固相沖洗液,至于沖洗液配方則根據(jù)所鉆地層需要進(jìn)行調(diào)整。
(2)要注意觀察及分析孔內(nèi)沖洗液屬于正常消耗還是漏失。
(3)要堅(jiān)持觀察和掌握孔內(nèi)動(dòng)水位的變化情況。
(4)鉆遇漏失層后,堅(jiān)持及時(shí)進(jìn)行堵漏,不能貪圖進(jìn)尺無視漏失危害,鉆進(jìn)孔深超過漏失部位0.5 m后,則增加堵漏難度,鉆進(jìn)孔深超過漏失部位越多則堵漏效果越不理想。
4.2.2 繩索取心鉆進(jìn)中根據(jù)不同的漏失現(xiàn)象采取相應(yīng)的堵漏措施
4.2.2.1 小漏
繩索取心鉆進(jìn)中泵壓突然降低,孔口沖洗液返水量變小,循環(huán)池液面逐步降低,但孔口仍然返出部分沖洗液,鉆進(jìn)無異常變化。針對(duì)此種輕微漏失所采取的方法如下:孔內(nèi)出現(xiàn)輕微漏失后,立即停鉆提出內(nèi)管,查看并判斷所取巖心的結(jié)構(gòu)情況,檢查孔內(nèi)動(dòng)水位,若動(dòng)水位變化不大,將0.5 kg左右的Aus-Plug與2 kg鋸末用沖洗液原漿拌合好,從井口繩索取心鉆桿內(nèi)倒入,并立即合上立軸采取適當(dāng)泵量將堵漏材料送到漏失部位,同時(shí)慢慢回轉(zhuǎn)鉆具,使鉆具放至離孔底200~300 mm慢慢轉(zhuǎn)動(dòng)。逐步觀察泵壓變化情況,在泵壓達(dá)到漏失前的數(shù)值時(shí),停泵不停止鉆具回轉(zhuǎn),等泵壓下降后又開泵,如此反復(fù)操作,使堵漏材料能充分漏失到裂隙當(dāng)中產(chǎn)生封堵作用,30~40 min后,待孔口返水正常,即可投內(nèi)管繼續(xù)鉆進(jìn)。
4.2.2.2 中漏
繩索取心鉆進(jìn)中泵壓突然下降,孔口不返或少量返出沖洗液,循環(huán)池液面下降很快,鉆進(jìn)回轉(zhuǎn)阻力增大,動(dòng)力機(jī)負(fù)荷加劇,已影響正常鉆進(jìn)。針對(duì)此種中等漏失采取的堵漏措施如下。
(1)立即停鉆、提內(nèi)管,查看巖心情況,并檢查孔內(nèi)動(dòng)水位變化情況,若水位變化不大,則采用上述方法即可奏效。
(2)若水位變化較大時(shí),則要做特殊的堵漏泥球進(jìn)行堵漏。此種堵漏泥球及配制方法為:粘土粉5~6 kg,植物膠干粉1.5 kg,聚丙烯酰胺干粉1.5 kg,鋸末3 kg。將幾種材料混合后加少量清水拌合,做成泥球的原料。再取0.5~1.0 kg的Aus-Plug高效堵漏劑及塑料薄膜,將Aus-Plug堵漏劑用塑料薄膜包裹在泥球內(nèi)搓成粒徑30~40 mm(75 mm口徑)、粒徑40~60 mm(95 mm口徑)的圓球備用。待泥球原料全部做成泥球后,做好各項(xiàng)堵漏準(zhǔn)備工作后,將包好的泥球逐步往孔內(nèi)投放,注意投放速度,避免在鉆桿內(nèi)架橋,必要時(shí)可邊投邊灌沖洗液。投完泥球后迅速合上立軸送沖洗液,將泥球逐步送到漏失部位,同時(shí)慢慢回轉(zhuǎn)鉆具,其余操作和上述方法一致,直到孔口返水正常,泵壓正常,即可恢復(fù)鉆進(jìn)。
4.2.2.3 大漏
繩索取心鉆進(jìn)中,泵壓突然降到零,孔口突然不返水,循環(huán)池液面迅速下降。鉆機(jī)動(dòng)力機(jī)負(fù)荷突然加劇,孔內(nèi)已不能實(shí)施正常鉆進(jìn)。改為低速鉆進(jìn)孔內(nèi)負(fù)荷仍然較大。針對(duì)此種較大漏失情況采取堵漏措施如下。
(1)采取上述送高效堵漏劑泥球進(jìn)行封堵。
(2)若采取上述方法無效的前提下,可將大鉆提起。測量孔內(nèi)水位變化情況,若孔內(nèi)仍有水位時(shí),采用往孔內(nèi)投放瓶裝堵漏劑的方法進(jìn)行堵漏,選5~6個(gè)65~70 mm的飲料瓶,準(zhǔn)備2 kg Aus-Plug高效堵漏劑,2 kg聚丙烯酰胺干粉,2 kg植物膠干粉、適量鋸末、棉籽殼、核桃殼等骨架材料及交聯(lián)材料。將幾種干粉材料混合均勻后,裝入選好的飲料瓶內(nèi)并封蠟,依次投入孔內(nèi),循環(huán)池內(nèi)沖洗液粘度適當(dāng)提高,接著正常下入孔內(nèi)繩索取心鉆具,將裝堵漏材料的飲料瓶壓送至孔底。開泵送入沖洗液,并回轉(zhuǎn)鉆具逐步將飲料瓶掃通,掃碎,使堵漏材料充分滲入裂隙內(nèi),產(chǎn)生骨架、交聯(lián)材料和高效堵漏劑同時(shí)膨脹封堵,一般經(jīng)40~50 min后泵壓會(huì)逐步升高,水位逐步升高到孔口直至返水。然后可恢復(fù)鉆進(jìn)。在采取此方法中,孔口返水量不夠時(shí),可采用投堵漏泥球方法輔助以繼續(xù)堵漏,直到返水正常。
4.2.2.4 大裂隙、小洞隙
鉆進(jìn)中,突然全孔漏失、泵壓降至零、增大泵量已無明顯反應(yīng),此時(shí),停鉆反開立軸鉆桿后,孔內(nèi)有較大氣流倒吸現(xiàn)象,測水位后孔內(nèi)幾乎沒有水位,此種情況應(yīng)采取如下方法堵漏。
(1)將內(nèi)管提出后,做前述堵漏泥球和水泥球20~30 kg,用塑料薄膜包好泥球扎緊并投入繩索取心鉆桿內(nèi)。
(2)開泵用沖洗液將泥球全部壓送到孔底后提大鉆,確認(rèn)堵漏泥球要高于漏失通道。
(3)選擇同徑實(shí)心鉆頭,并在離鉆頭4~5 m連接1個(gè)無泵接手,然后下入孔內(nèi)至漏失層位邊鉆邊活動(dòng),反復(fù)多次干鉆掃至孔底后,再開泵送泥漿掃15~30 min,泵壓會(huì)升高,孔口會(huì)逐漸返漿,堵漏成功后提鉆換繩索取心鉆具,下鉆掃至孔底恢復(fù)鉆進(jìn)。此堵漏方法成功率非常高,可達(dá)99%以上,已成為我單位有效的堵漏方法,圖3為堵漏效果圖。
圖3 彌渡金寶山礦區(qū)5ZK308孔堵漏巖心效果圖
在保山金廠河礦區(qū),2008~2010年已施工的55個(gè)鉆孔中,使用Aus-Plug高效堵漏劑及上述堵漏方法施工的鉆孔有40個(gè),都能按期順利完成施工。在沒有采用上述方法進(jìn)行施工的15個(gè)鉆孔都不同程度受到挫折,有的鉆孔甚至施工到一半就無法施工,導(dǎo)致中途鉆孔報(bào)廢。如ZK22-5鉆孔設(shè)計(jì)孔深750 m鉆遇多層漏失層,該機(jī)臺(tái)只采取單一的鋸末堵漏措施,導(dǎo)致多次堵漏效果不佳,施工至660.60 m時(shí),孔內(nèi)產(chǎn)生埋鉆事故無法處理而提前終孔。
金廠河礦區(qū)ZK4-9鉆孔設(shè)計(jì)孔深690 m,鉆穿0~15 m第四系覆蓋層,下127 mm套管隔離后,用95 mm繩索取心鉆進(jìn),15~145 m為灰?guī)r及板巖,其中鉆遇4段中漏及大漏(漏失孔深分別為25.65、31.08、87.23、95.67 m),每次漏失后頂漏鉆進(jìn)0.3~0.4 m,再采用投堵漏泥球和水泥球成功將漏失堵住,順利施工至145 m時(shí)遇0.5 m的溶洞,鉆穿溶洞后下入108 mm套管隔離,95 mm繩索取心繼續(xù)施工至295.5 m時(shí),下入89 mm技術(shù)套管,用75 mm繩索取心鉆進(jìn)至691.60 m,從295.5~691.60 m施工中鉆穿板巖、大理巖、矽卡巖,遇到5次中漏及大漏情況(孔深分別為350.20、365.89、535.50、550.05、625.60 m),采用投堵漏泥球及瓶裝堵漏劑的方法成功封堵漏失段。該孔開孔至終孔歷時(shí)54 d,鉆穿不同的復(fù)雜漏失地層,順利施工完孔。并被評(píng)為優(yōu)質(zhì)孔。
2009年9月9日開工的ZK30-7鉆孔,整個(gè)孔段鉆穿灰?guī)r、板巖、大理巖、矽卡巖,11個(gè)漏失部位、10層破碎帶、1個(gè)300 mm溶洞、2個(gè)斷層帶都采用Aus-Plug高效堵漏劑按上述方法成功封堵住漏失部位,歷時(shí)55 d,成功施工至859.36 m,被評(píng)為優(yōu)質(zhì)孔。
2011~2013年在金平縣長安金礦施工的40余個(gè)鉆孔(30°~75°斜孔),每個(gè)鉆孔都有全孔不返水的情況多次發(fā)生,但分別使用了上述堵漏方法后,其堵漏成功率達(dá)到98%以上。
2014年,在彌渡金寶山鋇鈀金礦施工5ZK308孔,鉆孔口徑97 mm施工至640.50~664.65 m為元古界哀牢山組片巖-片麻巖斷裂帶,在這24.15 m孔段的施工中共發(fā)生13段全孔漏失,水位從15~20 m降至130~140 m,13段全孔惡性漏失全部采用上述堵漏方法成功堵住鉆孔漏失,從而利用繩索取心工藝順利鉆進(jìn)至1200.05 m終孔。
繩索取心鉆進(jìn)施工要求有良好的沖洗液性能,堵漏后沖洗液的性能要求有較小的失水量和合適的粘度,沖洗液失水量過大和粘度較低則可能發(fā)生二次漏失。
(1)繩索取心鉆進(jìn)施工過程中保持動(dòng)水位和沖洗液消耗量的觀測,根據(jù)發(fā)生漏失前后測量的水位差可以判斷漏失量大小、漏失的嚴(yán)重程度,再選擇上述適當(dāng)?shù)亩侣┓椒ā?/p>
(2)繩索取心鉆進(jìn)施工過程中發(fā)生漏失后鉆進(jìn)進(jìn)尺≯0.5 m,采心后提出內(nèi)管檢查巖心裂隙大小及漏失原因,再選擇相應(yīng)的堵漏劑和堵漏方法。圖3顯示的是彌渡金寶山礦區(qū)5ZK308孔653.40 m孔深處堵漏成功后所取的巖心。
繩索取心鉆進(jìn)堵漏成功的關(guān)鍵是將堵漏材料按質(zhì)、按量送至漏失通道內(nèi),繩索取心鉆進(jìn)孔壁與鉆桿間環(huán)空間隙小,沖洗液上返流速快,堵漏材料不容易完全進(jìn)入漏失通道內(nèi),如鉆孔較深、水位深則堵漏材料必須包裹塑料薄膜才能按質(zhì)按量送至漏失層位,不至于中途被稀釋懸浮于孔內(nèi)失去堵漏性能。
大裂隙堵漏則要采用實(shí)心鉆頭(見圖4)將送達(dá)漏失部位的堵漏材料在稀釋前被擠壓到漏失通道內(nèi),Aus-Plug堵漏劑在漏失通道內(nèi)膨脹從而達(dá)到橋塞、封堵漏失通道的作用。
圖4 95mm硬質(zhì)合金鑲焊的實(shí)心鉆頭
堵漏成本較低,材料節(jié)約,每次堵漏使用材料的直接成本在500元以內(nèi)。堵漏材料的制作采用手工,無需機(jī)械,一次性堵漏成功率高,避免重復(fù)堵漏而導(dǎo)致的材料浪費(fèi)。
堵漏方法簡便易行、操作性強(qiáng)、時(shí)間短(小漏、中漏無須提鉆即可完成堵漏工作,大漏則須提一次大鉆即可完成堵漏工作)、堵漏成功率高,大大提高了繩索取心工藝在復(fù)雜地層中施工的鉆進(jìn)效率。
Aus-Plug高效堵漏劑及堵漏方法在金廠河礦區(qū)、長安金礦和彌渡金寶山鉑鈀金礦等礦區(qū)和機(jī)臺(tái)的推廣使用,為我單位創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益,施工周期縮短,施工質(zhì)量提高,施工成本節(jié)約,機(jī)臺(tái)經(jīng)濟(jì)效益非常顯著,解決了繩索取心鉆進(jìn)中鉆孔漏失的技術(shù)難題,對(duì)普及繩索取心新工藝奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。Aus-Plug高效堵漏劑不足之處(顆粒直徑的變化d<0.05 mm和d>0.5 mm),有待于進(jìn)一步研究和摸索。
隨著勘探技術(shù)的不斷發(fā)展,礦山勘察對(duì)勘探技術(shù)和質(zhì)量的要求越來越高,加之勘探隊(duì)伍自身的發(fā)展要求,迫使繩索取心鉆進(jìn)等新工藝普及速度大大加快。在使用新工藝中為了獲得更高的效益,也迫使我們在新工藝使用中要不斷探索、不斷創(chuàng)新,在施工中經(jīng)過不斷實(shí)踐和完善總結(jié),應(yīng)對(duì)復(fù)雜漏失地層的堵漏施工技術(shù)日趨成熟,使繩索取心鉆進(jìn)技術(shù)得以快速地發(fā)展。
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