黃全海,趙尊亭,王利芳
(1.河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局第三地質(zhì)勘查院,河南 洛陽(yáng)471023;2.河南省巖土工程有限公司,河南洛陽(yáng)471023)
滲水是水工建筑物運(yùn)行中難以避免但也不能忽視的現(xiàn)象,滲漏嚴(yán)重時(shí)選取適宜的處理措施是確保壩體安全的關(guān)鍵。在洛陽(yáng)市境內(nèi)的某赤泥庫(kù),由于企業(yè)在赤泥庫(kù)壩體工程未全面完工時(shí)就開(kāi)始投入試運(yùn)行,試運(yùn)行中發(fā)生大面積滲漏及管涌,嚴(yán)重威脅著大壩的安全,經(jīng)過(guò)滲漏原因分析及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),采用“上游堵截滲水來(lái)源,下游增加排滲措施”的方法進(jìn)行搶險(xiǎn)加固,取得了較好的防滲堵漏效果。
發(fā)生壩體滲漏的赤泥庫(kù)屬山谷型赤泥堆積庫(kù),庫(kù)址三面環(huán)山,一面筑壩,庫(kù)底及壩基地層為互層狀灰白色、暗紅色強(qiáng)風(fēng)化及中等風(fēng)化泥質(zhì)砂巖和泥巖。該赤泥庫(kù)設(shè)計(jì)壩頂高程490 m,壩底高程440 m,壩高50 m,壩軸線長(zhǎng)470 m,壩頂寬6.2 m,內(nèi)坡比為1∶2.0,外坡設(shè)置3條馬道,平均外坡比1∶3,壩體內(nèi)坡面鋪設(shè)土工膜(兩布一膜)進(jìn)行防滲,土工膜下鋪設(shè)垂直于壩坡1200 mm厚的砂礫排滲帶。在壩體外坡430 m標(biāo)高設(shè)置排水棱體,排水棱體頂部高程430 m,高5 m,頂寬2.0 m,內(nèi)坡比 1∶1.5,外坡比1∶2.0。在排水棱體與壩體接觸部位設(shè)置600 mm厚反濾層。
工程未全面完工情況下試運(yùn)行,試運(yùn)行中當(dāng)庫(kù)內(nèi)水位達(dá)到475.1 m時(shí),大壩外坡出現(xiàn)嚴(yán)重滲水,部分區(qū)域出現(xiàn)直徑10 mm左右的管涌,另外多處出現(xiàn)大面積沼澤化情況。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,壩體最高滲水點(diǎn)高程473 m,比庫(kù)內(nèi)水位低2.1 m,最低滲水點(diǎn)高程455 m,整個(gè)滲水區(qū)域面積約7200 m2。
根據(jù)壩體施工日志及應(yīng)急勘探孔檢查情況,綜合分析后得出壩體滲漏主要有以下幾個(gè)方面原因。
壩體原設(shè)計(jì)為均質(zhì)土壩,筑壩材料選用當(dāng)?shù)卣惩?,要求均質(zhì)壩的水平滲透系數(shù) <1×10-4cm/s。大壩施工中質(zhì)量未得到有效控制,施工材料選用的是現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)化泥巖、泥質(zhì)砂巖,其內(nèi)含有大量超徑石塊和砂礫巖,筑壩材料中最大塊石粒徑達(dá)500 mm,筑壩材料不均勻,石塊局部集中,造成粗料局部架空或孔隙很大,壓實(shí)度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求;現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急勘察鉆進(jìn)施工時(shí)泥漿漏失嚴(yán)重,局部地段出現(xiàn)孔口不返漿的現(xiàn)象;根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的分段鉆孔降水頭注水試驗(yàn)情況分析,勘探孔深度范圍內(nèi)滲透系數(shù)均>4×10-3cm/s,特別是在高程455~475 m,壩體滲透系數(shù)為3.2 ×10-2~8.5 ×10-2cm/s,具有強(qiáng)—中透水性。注水試驗(yàn)成果見(jiàn)表1。
表1 KC1孔注水實(shí)驗(yàn)成果統(tǒng)計(jì)表
壩體防滲設(shè)計(jì)主要采取在內(nèi)坡面鋪設(shè)土工膜(兩布一膜)進(jìn)行防滲,同時(shí)為了防止土工膜破損,在壩體與土工膜之間鋪設(shè)500 mm厚的粘土墊層加以保護(hù)。土工膜在施工時(shí),施工工作面積過(guò)大,土工膜未按原設(shè)計(jì)要求預(yù)留余幅(1.5%),焊縫搭接寬度及粘結(jié)強(qiáng)度不足,壩體及膜下墊層施工質(zhì)量差,在外部荷載作用下,出現(xiàn)土工膜的接縫局部撕裂現(xiàn)象,導(dǎo)致防水失效。
圖1 帷幕灌漿設(shè)計(jì)立面圖
原設(shè)計(jì)在壩內(nèi)坡設(shè)置1200 mm厚的砂礫石斜臥排滲層,方便壩前堆積的赤泥內(nèi)的滲水通過(guò)此排滲層及庫(kù)底滲水導(dǎo)流管排到壩下游,加速壩內(nèi)沉積赤泥的排水固結(jié),起到一定防滲降低浸潤(rùn)線的作用。從施工日志上看,壩內(nèi)472~490 m標(biāo)高段未按設(shè)計(jì)鋪設(shè)排滲層,且壩體下游坡原設(shè)計(jì)的排水棱體及回水池未施工,在滲水導(dǎo)流管封堵的情況下,排滲層不能工作,導(dǎo)致下游壩面浸潤(rùn)線出逸較高。
根據(jù)大壩滲漏情況及滲漏原因分析,擬定對(duì)大壩進(jìn)行搶險(xiǎn)加固。搶險(xiǎn)加固的主要原則是“內(nèi)堵外排”,確保大壩安全。針對(duì)該赤泥庫(kù)的滲漏原因,采取的內(nèi)堵就是加強(qiáng)內(nèi)坡土工膜的防滲,并在壩體中間增設(shè)一道防滲墻,截?cái)酀B漏通道;外排就是在壩的下游坡采用導(dǎo)滲和濾水措施,使?jié)B水在不帶走土顆粒的前提下,迅速安全排出,以達(dá)到滲透安全穩(wěn)定。具體措施就是沿壩頂軸線灌漿,形成一道防滲墻;加固上游土工布防滲,完善下游壩坡導(dǎo)滲溝設(shè)置及下游壩腳處排水棱體。
防滲墻采用灌漿處理形成,防滲墻處理范圍為從大壩樁號(hào)0+000~471 m全壩段,處理深度為壩頂至壩底基巖下5.0 m,處理后即可在壩體中軸線上游形成一道厚度≮2.0 m的水泥防滲墻,阻止壩體上游的滲水,如圖1所示。灌漿孔初步采用2排布孔設(shè)計(jì),排距1.5 m,孔距1.0 m,呈梅花型布置,其中下排孔位于壩軸線處;灌漿時(shí)先施工下游再施工上游,每排孔均按Ⅲ序孔施工,施工順序見(jiàn)圖2;灌漿材料采用42.5硅酸鹽水泥加適當(dāng)用量粘土與水拌勻,灌漿方法采用孔口壓塞、自上而下、孔內(nèi)循環(huán)的方法,灌注最大壓力暫定為1.5 MPa,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況進(jìn)行調(diào)整;灌漿處理后形成的防滲墻滲透系數(shù)應(yīng) <1 ×10-5cm/s。
圖2 灌漿施工分序圖
由于壩體施工質(zhì)量較差、滲漏嚴(yán)重,且壩體下游有村民居住,事故處理專(zhuān)家組建議先通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)灌漿試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證采用帷幕灌漿在技術(shù)上的可行性、效果上的可靠性以及經(jīng)濟(jì)上的合理性,并要求對(duì)擬采用的灌漿施工工藝、灌漿漿液的類(lèi)別配比和灌漿壓力等技術(shù)參數(shù)的適宜性進(jìn)行檢驗(yàn)。帷幕灌漿試驗(yàn)選擇在壩軸線中部左側(cè)區(qū)域進(jìn)行,共施工試驗(yàn)孔3個(gè),檢測(cè)孔1個(gè),完成鉆探進(jìn)尺142.7 m。
試驗(yàn)鉆孔采用硬質(zhì)合金鉆頭泥漿護(hù)壁回轉(zhuǎn)鉆進(jìn),鉆孔直徑110 mm,灌漿方法采用自上而下分段、孔口壓塞、孔內(nèi)循環(huán)法,檢測(cè)孔布置在3個(gè)灌漿孔中心部位,鉆孔降水頭注水試驗(yàn)在灌漿結(jié)束后14天進(jìn)行,鉆孔注水試驗(yàn)分3段進(jìn)行。通過(guò)帷幕灌漿試驗(yàn),得出如下結(jié)淪:
(1)硬質(zhì)合金鉆頭泥漿護(hù)壁回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)方法,在碎石含量較高的區(qū)域及底部基巖部位施工技術(shù)上是可行的;
(2)段長(zhǎng)劃分采用第一段2 m,第二段3 m,第三段3 m,第四段及其以下各段均為5 m比較合適;
(3)以水泥粘土漿為主要灌注漿材,粘土摻量為水泥質(zhì)量的30%,灌漿漿液由稀至濃逐級(jí)變換,漿液水灰比采用3、2、1、0.6 等 4 個(gè)比級(jí),技術(shù)上可行,經(jīng)濟(jì)上合理;
(4)注漿壓力第一段選用0.3 MPa,向下每段增加0.2 MPa,最大注漿壓力為1.5 MPa時(shí),注漿效果能夠滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求;
(5)采用孔口壓塞、自上而下、孔內(nèi)循環(huán)的灌漿方法,平均單位耗灰量 238.27~514.08 kg/m,且單位耗灰量根據(jù)注漿孔施工循序由前到后逐漸減少,整體上灌漿效果比較理想;
(6)注水試驗(yàn)證明,地層滲透系數(shù)為35.74×10-6~1.13 ×10-5cm/s,基本能達(dá)到設(shè)計(jì)要求的防滲效果。
根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙,赤泥庫(kù)初期壩壩軸線長(zhǎng)471 m,設(shè)計(jì)2排注漿孔,共設(shè)計(jì)鉆孔943個(gè),梅花型布置,孔深5~51.7 m(根據(jù)實(shí)際壩體高度進(jìn)行調(diào)整,以孔底超過(guò)壩基以下基巖5 m為準(zhǔn))。鉆孔施工時(shí)采用硬質(zhì)合金鉆頭泥漿護(hù)壁回轉(zhuǎn)鉆進(jìn),鉆孔直徑110 mm,灌漿方法采用自上而下分段、孔口壓塞、孔內(nèi)循環(huán)法。由于工程量較大,施工時(shí)分成10個(gè)單元進(jìn)行管理。
帷幕灌漿施工的工藝流程為:測(cè)放孔位→埋設(shè)孔口管→鉆孔→鉆孔沖洗→灌漿→待凝→鉆下段(循環(huán))→封孔→搬遷至下一孔。
(1)每段灌漿前使用灌漿漿液置換孔內(nèi)泥漿;
(2)當(dāng)水灰比3的漿液灌注400 L以上,而漿液注入率和壓力均無(wú)明顯變化時(shí)變濃一級(jí);
(3)其它水灰比的漿液灌注600 L以上,而漿液注入率和壓力均無(wú)明顯變化時(shí)變濃一級(jí);
(4)當(dāng)漿液注入率>40 L/min,灌注800 L以上時(shí),可越一級(jí)變濃;
(5)鉆孔時(shí)孔口長(zhǎng)時(shí)間不返泥漿的,可直接灌注最濃一級(jí)漿液;
(6)當(dāng)灌漿壓力保持不變,注入率持續(xù)減少時(shí),或注入率不變而壓力持續(xù)升高時(shí),不得改變水灰比。
在該段設(shè)計(jì)壓力下,當(dāng)漿液注入率≯1 L/min時(shí),繼續(xù)灌注60 min結(jié)束灌漿。封孔采用“全孔壓力灌漿封孔法”,即全孔灌漿完畢后,先不提射漿管,用射漿管將孔內(nèi)余漿全部置換成水灰比為0.6的濃漿,然后提出射漿管、將孔口封閉,繼續(xù)使用濃漿進(jìn)行純壓灌漿封孔時(shí)間≮1 h。
為保證壩體灌漿質(zhì)量和壩體安全,檢驗(yàn)灌漿效果,在灌漿期間進(jìn)行壩體觀測(cè),項(xiàng)目包括:表面變形、壩體位移、壩頂裂縫、壩體冒漿、滲流等。在灌漿過(guò)程中,設(shè)有專(zhuān)職觀測(cè)人員負(fù)責(zé)觀測(cè)工作,全面控制灌漿質(zhì)量,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決施工中出現(xiàn)的問(wèn)題;對(duì)于位移觀測(cè)(包括沉降觀測(cè)和位移觀測(cè)),根據(jù)選定的觀測(cè)斷面,對(duì)布設(shè)的觀測(cè)混凝土樁,在灌漿期間每天觀測(cè)2~4次,非灌漿期間每5天觀測(cè)1次;其它觀測(cè)內(nèi)容每天觀測(cè)2次。
4.5.1 塌孔
鉆孔經(jīng)過(guò)碎石含量較高的部位時(shí),由于地層相對(duì)松散,孔壁不穩(wěn),易發(fā)生掉塊及塌孔的現(xiàn)象,此時(shí)采用在循環(huán)泥漿中加入2%~3%的廣譜類(lèi)護(hù)壁劑,用小泵量循環(huán)快速通過(guò),當(dāng)孔壁不穩(wěn)定地段較厚時(shí),采用下入套管護(hù)壁的方式進(jìn)行施工。
4.5.2 灌漿中斷
由于機(jī)械設(shè)備、輸漿管等發(fā)生故障或因地質(zhì)因素的影響而發(fā)生灌漿中斷時(shí),必須迅速處理,以使灌漿連續(xù)進(jìn)行。短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)的,若吸漿量與灌注前相同或相近,可采用中斷前的比級(jí)續(xù)灌,若吸漿量較灌前大幅減少,則改用最稀一級(jí)配比灌注。當(dāng)中斷時(shí)間超過(guò)初凝時(shí)間時(shí),應(yīng)重新下鉆掃孔和沖洗鉆孔,用起始水灰比進(jìn)行復(fù)灌;復(fù)灌后若吸漿量大幅減少且在極短時(shí)間內(nèi)停止吸漿,則該孔段灌注無(wú)效,應(yīng)采取其它補(bǔ)求措施。
4.5.3 串漿
由于施工質(zhì)量較差,部分地段大面積存在碎石架空現(xiàn)象,在灌漿過(guò)程中往往發(fā)生串漿現(xiàn)象,此時(shí)采取如下措施:
(1)串漿孔與灌漿孔同時(shí)施灌;
(2)在串漿孔內(nèi)漏漿段以上部位安設(shè)止水塞,嚴(yán)密封堵,灌漿孔按要求正常灌注,待灌漿孔灌漿結(jié)束后,再對(duì)串漿孔進(jìn)行掃孔、沖洗、而后繼續(xù)進(jìn)行鉆進(jìn)或灌漿;
(3)適當(dāng)增大相鄰兩個(gè)次序孔先后施工的間隔時(shí)間。
4.5.4 地表冒漿
由于部分地段的灌漿孔段與地表有垂直方向的連通孔隙,在灌漿壓力較大而灌漿段的位置又較淺時(shí),常易發(fā)生地表冒漿現(xiàn)象。這種情況下可采取調(diào)濃漿液、摻速凝劑、加粗骨料、降低泵壓、限制吸漿量等方法進(jìn)行處理,或用間歇法(間歇10 min灌注30 min)以及停灌待凝48 h然后掃孔、沖孔、復(fù)灌加以處理。
4.5.5 地層嚴(yán)重漏漿
由于筑壩施工過(guò)程中碎石局部較集中,碎石架空現(xiàn)象明顯,灌漿過(guò)程中常常發(fā)生嚴(yán)重漏漿的現(xiàn)象,處理時(shí)一般按下述原則進(jìn)行。
(1)降低灌注壓力:用低壓或自流式灌漿,待孔隙逐漸充滿(mǎn)漿液并降低流動(dòng)性后再逐漸升高壓力,按正常程序進(jìn)行灌注;
(2)限制進(jìn)漿量:將進(jìn)漿量限制在30 L/min以下,使用濃漿進(jìn)行灌注,待進(jìn)漿量明顯減少時(shí),將壓力逐漸升高,如此反復(fù)進(jìn)行;
(3)增大漿液濃度:使用濃度大的漿液灌注,必要時(shí)可摻加砂(粘土)料配制濃漿,并適當(dāng)降低壓力,待單位吸漿量降低后再用純水泥漿并逐漸升高壓力施灌;
(4)間歇灌漿:在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)地層一直大量吸漿并且基本不起壓力的情況下使用。
鑒于庫(kù)內(nèi)沉積赤泥已接近472 m標(biāo)高,對(duì)472 m標(biāo)高以下的土工膜進(jìn)行加固防滲已不現(xiàn)實(shí)。故僅對(duì)標(biāo)高472 m以上的土工膜進(jìn)行加固。并在壩上游土工膜外新加一道2000 mm厚粘土防滲層,粘土防滲層選用粘土,迎水面拍打密實(shí)平整。同時(shí)在粘土防滲層上,復(fù)鋪一層厚度為2 mm的HDPE土工膜,土工膜拼接時(shí)選用熱熔焊法,焊縫搭接寬300 mm。其底部必須與前次鋪設(shè)土工膜焊接可靠,構(gòu)成完全封閉體系。
壩體下游出現(xiàn)大面積滲水及明流,滲水逸出點(diǎn)較高。為了保護(hù)下游坡滲透穩(wěn)定,采用導(dǎo)滲處理是一種有效的處理方法。沿壩軸線每隔10~15 m布置一條縱向?qū)B溝,為了達(dá)到較好的排滲效果,分別在480、470、460 m馬道下游處,結(jié)合縱向?qū)B溝,布置三道“W”形支導(dǎo)滲溝,滲水匯集到縱向?qū)B溝后排至下游排水溝,再由排水溝匯集至回水池。
鑒于大壩下游浸潤(rùn)線逸出點(diǎn)高,原設(shè)計(jì)排水棱體未及時(shí)施工,影響大壩下游坡的安全?,F(xiàn)按原圖施工會(huì)影響大壩安全,故在下游坡腳設(shè)貼坡排水棱體,加大棱體厚度和高度。設(shè)計(jì)棱體頂面高程440 m,頂部寬10.0 m,外坡坡比1∶3.0,內(nèi)坡同壩外坡,壩腳清基至422.9 m標(biāo)高,清基底寬10.0 m,基坑邊坡1∶1.0,貼坡采用干砌石結(jié)構(gòu)。排水體與壩體之間設(shè)反濾層,保護(hù)壩體滲透穩(wěn)定。反濾層采用3層貼近壩體第一層為粒徑0.25~1 mm的砂,厚300 mm;中間層為粒徑1~5 mm的礫石,厚300 mm;外層為粒徑5~20 mm的碎石或卵石,厚300 mm。壩腳處設(shè)排水溝匯集濾水。
帷幕灌漿質(zhì)量檢查以鉆孔取心觀察和檢查孔降水頭注水試驗(yàn)為主,注水試驗(yàn)在壩段灌漿結(jié)束14天后進(jìn)行。本工程質(zhì)量檢查孔均由監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位布置,共在10個(gè)單元中布置注水試驗(yàn)孔20個(gè),每個(gè)單元2個(gè)孔,均位于2排灌漿孔中間,完成注水試驗(yàn)72段,測(cè)得各試驗(yàn)段的綜合滲透系數(shù)為2.3×10-6~8.9 ×10-6cm/s,均 <1 ×10-5cm/s,合格率 100%。
搶險(xiǎn)加固工程結(jié)束后壩體外坡已沒(méi)有滲出點(diǎn)出現(xiàn),經(jīng)過(guò)3個(gè)月的尾礦排放試運(yùn)行后通過(guò)了主管部門(mén)的竣工驗(yàn)收,目前該赤泥庫(kù)已經(jīng)堆積至最終設(shè)計(jì)標(biāo)高,進(jìn)入到閉庫(kù)程序,壩外坡未再出現(xiàn)滲漏情況,導(dǎo)滲管排滲正常,赤泥庫(kù)整體運(yùn)行良好。
從壩體搶險(xiǎn)加固后的鉆孔取心、注水試驗(yàn)和運(yùn)行情況看,針對(duì)該赤泥庫(kù)滲漏采取的“內(nèi)堵外排”措施是行之有效的,尤其是灌漿施工前的試驗(yàn)工作,為該工程的鉆孔施工工藝、灌漿壓力、段長(zhǎng)的劃分及漿液水灰比的比級(jí)選取等參數(shù)的適宜性提供了直接的依據(jù),尤其是在碎石較集中區(qū)域的鉆探施工及灌漿參數(shù)的選取,得出了較為可貴的經(jīng)驗(yàn),值得在類(lèi)似地層中推廣應(yīng)用。
[1] 張景秀.壩基防滲與灌漿技術(shù)(第2版)[M].北京:中國(guó)水利水電出版社,2002.
[2] 白永年,等.中國(guó)堤壩防滲加固新技術(shù)[M].北京:中國(guó)水利水電出版社,2001.
[3] 鄧樹(shù)密.伊朗TALEGHAN水利樞紐廠房封閉帷幕灌漿施工[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2014,41(8):66 -69.
[4] 畢明亮,等.深厚砂礫石地層帷幕灌漿質(zhì)量檢測(cè)與評(píng)價(jià)技術(shù)[J].災(zāi)害與防治工程,2008,(2):62 -66.
[5] 劉海波.砂礫石層壩基帷幕灌漿施工技術(shù)[J].西部探礦工程,2008,(5):39 -41.
[6] 馬小七,呂建民,路學(xué)忠.寧夏太陽(yáng)山供水工程劉家溝水庫(kù)壩基帷幕灌漿試驗(yàn)研究[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2007,34(6):29-32.
[7] 明義.某防滲墻底部帷幕灌漿施工技術(shù)淺析[J].西部探礦工程,2009,(2):36 -37.
[8] 黨令宣.南沙水電站壩基帷幕灌漿施工控制[J].水利與建筑工程學(xué)報(bào),2009,7(1):138 -139.