李小杰,葉成明,李炳平,馮建月
(中國地質(zhì)調(diào)查局水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查中心,河北保定071051)
我國是一個鉀鹽資源嚴重缺乏的國家,鉀肥供需矛盾十分突出。據(jù)中國無機鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽(肥)行業(yè)分會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2014年,我國鉀鹽行業(yè)總產(chǎn)能達到1075萬t(以KCl計)。KCl全年進口量約1000萬t,行業(yè)自給率僅為51.8%。隨著鉀鹽供需矛盾的日益突出,鉀鹽的勘探與開發(fā)愈發(fā)引起重視。柴達木盆地是中國最大的鉀鹽礦基地,這里分布著察爾汗、馬海、冷湖濱地等多個國內(nèi)大型鉀鹽開采和鉀肥生產(chǎn)公司。由于地質(zhì)條件的差異,該地區(qū)鉀鹽開采方式和難度各不相同。有些礦區(qū)地下鹵水源源不斷,而有些礦區(qū)地下鹵水開采困難。有些井,初期開采鹵水量大,隨著開采時間的增加,采鹵量慢慢變小,甚至枯竭。還有些相鄰不過5 m的2口采鹵井,一口井采鹵量很大,另一口井卻沒有一點鹵水。
針對青海冷湖大鹽灘地區(qū)鉀鹽開采難度變大、鹵水枯竭等問題,筆者與冷湖濱地鉀肥公司合作,在大鹽灘礦區(qū)實施了水力壓裂開采地下鹵礦的試驗,取得了一定進展。
大鹽灘礦區(qū)富含鉀、鈉、鎂、鋰、硼等多種資源,已探明鉀鹽資源儲量3.55億t(按K2SO4當量計),其中鹵水含硫酸鉀1.47億t,雜鹵石含硫酸鉀2.08億t,總儲量位列世界前列。隨著對大鹽灘鉀鹽鹵水礦床的持續(xù)開采,采鹵過程中出現(xiàn)了鹵水產(chǎn)量和質(zhì)量下降的現(xiàn)象。為提高冷湖大鹽灘礦區(qū)鹵水井產(chǎn)能,探索和積累大鹽灘鉀鹽礦區(qū)鹵水井水力壓裂增產(chǎn)基礎數(shù)據(jù),驗證水力壓裂增產(chǎn)效果,在大鹽灘鉀鹽礦區(qū)實施采鹵井水力壓裂增產(chǎn)先導試驗。
鹵礦井水力壓裂技術,是利用高壓泵泵入高壓流體經(jīng)地表管匯、管路流程和井內(nèi)壓裂器具壓入井內(nèi),以超過地層吸液能力的排量向地層內(nèi)注入的高壓流體達到或超過地層應力和地層的抗張強度時,巖層起裂并形成裂縫,不斷注入的高壓流體使裂縫擴展并向四周延伸,將地層內(nèi)的裂隙構造貫通,提高目的層的匯流與導流能力,達到鹵礦增產(chǎn)的目的。參見圖1。
本次完成壓裂試驗井4眼,井號分別為QH-1井、QH-2井、QH-3井、QH-4井,井位布置見圖2。QH-2井、QH-3井、QH-4井呈三角形布局,線距192、192、300 m,QH -1井與 QH -2井相鄰,間距200 m。
壓裂段與座封段根據(jù)鉆探出水情況與物探測井資料,確定在礦井70 m以淺選擇地層不完整或有出水的井(孔)段作為壓裂井段;地層較完整、井壁光滑、井徑變化較小的井段作為座封段。第一壓裂井段8~22 m,第二壓裂井段34~48 m,第三壓裂井段50~64 m。根據(jù)實際情況,本次鹵水井壓裂增產(chǎn)試驗在QH-1井進行了2個壓裂段次壓裂;QH-2、QH-4井各進行了3個段次的壓裂;QH-3井進行了1個壓裂段次壓裂。
試驗井采用單管路頂液、特制閥定壓開啟的雙座封壓裂工藝。地表設備安裝時,將壓裂泵與遠程控制箱連接,管路-管匯-管路與高壓水龍頭連接。地表壓裂設備流程安裝連接,各閥門、接頭的連接要可靠,壓裂前進行循環(huán)試壓,確保系統(tǒng)安全、無泄漏。見圖3。
圖3 壓裂管路連接
井內(nèi)壓裂器具安裝時,按下入深度測量管柱并排序,依次下入底堵→下封隔器→鉆桿→定壓開啟閥→卸荷閥→鉆桿→上封隔器→鉆桿。壓裂器具下井前要檢查鉆桿、各種壓裂器具是否正常,絲扣是否完好,封隔器的膠筒表面有無破損,下入的管柱絲扣要采取密封措施。圖4為下入壓裂器具現(xiàn)場。
圖4 下入井內(nèi)壓裂器具
地表系統(tǒng)流程準備工作完成后,在壓裂前進行泵循環(huán)和試壓,檢驗地表設備與管路系統(tǒng)是否正常,檢查工作包括壓裂設備的工作性能和泵的上水情況是否良好,管匯是否暢通;水源供應與輔助工作。所有工作就緒后,開泵供水,將壓裂液泵入井內(nèi)的管路中,進而壓入地層,同時觀察系統(tǒng)壓力的變化及地層起裂壓力和流體延伸的壓力值,并作相應記錄。起始壓裂1 MPa左右,破裂壓裂4 MPa左右。當系統(tǒng)壓力無變化時,再換擋開大泵量,將設計的壓入液量全部壓完,即第一段次壓裂作業(yè)結束?,F(xiàn)場壓裂作業(yè)見圖5。
圖5 壓裂作業(yè)
打開管匯卸荷閥卸荷,使系統(tǒng)壓力恢復正常,將井內(nèi)壓裂器具與鉆桿安全提出。再將壓裂器具并重新組合進行第二壓裂段次壓裂,重復以上工序,直至完成該井的壓裂工作。
試驗井壓裂作業(yè)情況如下。
(1)QH-1井:根據(jù)測井曲線和鉆探揭露含水層情況,確定壓裂段。第一段34~48 m(45~46 m為出水段);第二段44~56 m(52~53 m為出水段)。采用鹵水壓裂液,總壓水量344 m3。
(2)QH-2井:依據(jù)測井結果確定第一段8~22 m(12~15 m為出水段);第二段34~48 m(45~46 m為出水段);第三段50~64 m(52~53 m為出水段)。采用淡水+鹵水壓裂液,總壓水量506 m3。
(3)QH-3井:依據(jù)測井結果確定第一壓裂段8~22 m;第二段34~48 m;第三段50~64 m;該井由于采用淡水壓裂,造成水溶井壁巖層,使井徑擴大,導致封隔器壓爆。僅完成第三段壓裂,總壓水量236 m3。
(4)QH-4井:依據(jù)測井結果確定第一壓裂段8~22 m;第二段34~48 m;第三段50~64 m;采用鹵水壓裂,本井總壓水量700 m3。
為評價壓裂效果,按有關規(guī)程規(guī)范,在壓裂前后和每次壓裂后進行抽水試驗。試驗采用200QJ-108型潛水電泵作抽水機具,用水位計測定井內(nèi)動水位,量筒量測流量。抽水試驗見圖6。
圖6 壓裂前后單井抽出鹵水量
鹵水井水力壓裂增產(chǎn)試驗數(shù)據(jù)見表1。
在對QH-2壓裂過程中,觀測QH-1井(相距200 m)水位,進行第一壓裂段次時,QH-1井水位上升90 cm;壓裂第二段次時,QH-1井水位上升100 cm;壓裂第三段次時,QH-1井水位上升30 cm,證明壓裂裂縫由QH-2延伸至QH-1井。
表1 水力壓裂增產(chǎn)試驗數(shù)據(jù)
(1)首次將水力壓裂技術引入到了鹵礦鹽田增產(chǎn)領域,應用該技術,可有效提高鹵礦井的產(chǎn)量,為我國今后合理開發(fā)流體型礦產(chǎn)資源提供了一種新的技術方法。填補了國內(nèi)鹵鹽礦井壓裂增產(chǎn)的技術空白。
(2)采用單管路頂液、特制閥定壓開啟的雙座封壓裂工藝,滿足礦井開采的壓裂增產(chǎn)技術要求。應用該壓裂工藝,可以實現(xiàn)局部井段、多井段裸孔水力壓裂,應用該壓裂工藝完全滿足鹵礦資源的規(guī)模開采和量產(chǎn),是一種新型的增產(chǎn)技術工藝,為今后大規(guī)模開采鹽礦資源提供了一種新技術途徑。
(3)通過本次壓裂增產(chǎn)試驗,壓裂效果最低的井增產(chǎn)量也達到了118%,效果最好的單井鹵水產(chǎn)量由壓裂前的 5.3 m3/h增至 72.3 m3/h,增加1264%,4眼井平均增產(chǎn)559.25%,獲得良好的壓裂增產(chǎn)效果,達到了項目預期的試驗目的。
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