吳 平
(山東鋼鐵股份有限公司濟(jì)南分公司,山東 濟(jì)南250100)
十四大罐儲(chǔ)配煤室共設(shè)計(jì)14個(gè)儲(chǔ)槽,每個(gè)儲(chǔ)槽為2排、每排3槽嘴、共6個(gè)槽咀,每個(gè)槽咀設(shè)圓盤給料機(jī)及電子皮帶秤自動(dòng)配煤裝置。 將原系統(tǒng)主皮帶一條龍配煤方式改為單一回路調(diào)節(jié)的控制方式即將每個(gè)筒倉下方縱向3個(gè)槽嘴視為一列,在圓盤和輸煤皮帶之間增加一條17米長(zhǎng)度的小皮帶,將原有申克電子皮帶秤拆除后安裝在新增小皮帶機(jī)上(即:原系統(tǒng)電子皮帶秤利舊)。
圖1 改造后結(jié)構(gòu)示意圖
輸送機(jī)為頭部驅(qū)動(dòng),電動(dòng)機(jī)/減速機(jī)一體化,與滾筒垂直連接、直接驅(qū)動(dòng),機(jī)架采用優(yōu)質(zhì)12#槽鋼、支腿采用10#槽鋼。采用EP-200皮帶,輸送機(jī)有自動(dòng)張緊及自動(dòng)糾偏裝置,為防止物料撒落配套清掃器和擋料整形裝置。 小皮帶機(jī)參數(shù):B=800,v=1.0m/s,L=17m,Qmax=120t/h,N=5.5kW(電機(jī)減速機(jī)采用SEW產(chǎn)品),其中1號(hào)罐和十四號(hào)罐皮帶機(jī)帶速為0.6m/s。
為了保證計(jì)量控制系統(tǒng)的計(jì)量精度和運(yùn)行可靠,電子皮帶秤采用進(jìn)口品牌其計(jì)量精度高而可靠(±0.5%),使其確保系統(tǒng)控制精度穩(wěn)定在±1%以內(nèi),完全滿足配煤控制的要求。
儲(chǔ)煤倉里的煤料通過圓盤給料機(jī)均勻地落到圓盤給料機(jī)下安裝的計(jì)量小皮帶上,稱重信號(hào)和速度信號(hào)送到到電子秤顯示控制儀上,并以現(xiàn)場(chǎng)總線的通訊方式送入PLC系統(tǒng),經(jīng)PLC運(yùn)算處理后得出實(shí)際給料量,將實(shí)際給料量與設(shè)定的給料量不斷進(jìn)行比較,采用人工智能PID調(diào)節(jié)算法,并經(jīng)變頻器調(diào)整圓盤給料機(jī)的給料速度,實(shí)現(xiàn)反饋控制,并且無振蕩,無超調(diào),使之精確地以恒定的給料速率給料,從而保持給料量基本恒定。
工業(yè)PC通過工業(yè)以太網(wǎng)對(duì)各回路的數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管理,PLC實(shí)現(xiàn)圓盤給料機(jī)順序啟停、報(bào)警以及模擬量的輸入、輸出,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)、手動(dòng)控制。
(1)由工業(yè)PC設(shè)定各種相關(guān)參數(shù),并與PLC實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的自動(dòng)控制。
(2)當(dāng)系統(tǒng)故障或計(jì)算機(jī)離線時(shí),可在機(jī)旁操作手動(dòng)調(diào)節(jié)變頻器,實(shí)現(xiàn)手動(dòng)控制配料。
(3)在該方案中,采用變頻器對(duì)圓盤給料機(jī)電機(jī)進(jìn)行調(diào)速控制。由PLC系統(tǒng)模擬量輸出模塊供4~20mA控制電流給變頻器,自動(dòng)調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率,控制圓盤給料機(jī)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,以調(diào)節(jié)圓盤的下料量。變頻器集中安裝在變頻調(diào)速柜中,并在現(xiàn)場(chǎng)配備現(xiàn)場(chǎng)操作箱,可以在現(xiàn)場(chǎng)啟停圓盤給料機(jī)、進(jìn)行單動(dòng)/聯(lián)鎖、手動(dòng)/自動(dòng)轉(zhuǎn)換和手動(dòng)調(diào)節(jié)電位器以便變頻器在手動(dòng)控制時(shí)手動(dòng)調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的手動(dòng)控制。
配煤秤改造后提高了配煤準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,為低品質(zhì)煤精準(zhǔn)配用提供了條件,配合煤及焦炭質(zhì)量指標(biāo)等的穩(wěn)定性改善明顯,為高爐順行、降低燃耗創(chuàng)造了更加有利的條件,潛在效益更加可觀。