【摘要】現(xiàn)代大型煤化工企業(yè)作為用電大戶,其負荷性質(zhì)決定電網(wǎng)質(zhì)量。功率因數(shù)作為電能質(zhì)量的一個關(guān)鍵指標,不但影響電網(wǎng),也影響著電氣設(shè)備的效率及利用率。本文通過對本公司功率因數(shù)較低的原因進行分析,從實用角度提出具體措施,并就其效果予以闡述。
【關(guān)鍵詞】電網(wǎng);功率因數(shù);電能質(zhì)量;提高措施;效果
功率因數(shù)是交流電路的重要技術(shù)數(shù)據(jù)之一。功率因數(shù)的高低關(guān)系到供電電能的質(zhì)量及電網(wǎng)的安全、經(jīng)濟運行,對于分析、研究電氣設(shè)備的利用率和電能的消耗等問題有十分重要的意義,應(yīng)予以充分重視。本文對我廠功率因數(shù)較低的原因進行了分析,并提出了幾點具體措施。
一、公司供電系統(tǒng)簡述
我公司屬大型煤化工企業(yè),工藝流程連續(xù)性強且較為復(fù)雜,對供電質(zhì)量及可靠性要求高。工藝流程中機泵設(shè)備多,電氣設(shè)備中絕大多數(shù)負荷為異步電動機。公司電網(wǎng)采用110kV雙回路進線,內(nèi)部供電系統(tǒng)以6kV為主配電網(wǎng),采用單母線分段,樹枝狀結(jié)構(gòu)。兩臺發(fā)電機分別通過6/110kV升壓變并在110kV I、II段母線上。公司總用電負荷為32~38MW,發(fā)電量約80MW,由于負荷中感性負載較多,電網(wǎng)功率因數(shù)較低,用電負荷功率因數(shù)在低壓集中補償后為滯后0.8~0.82,低于供電部門0.9以上的要求,為此公司每月?lián)p失約20萬元的力率電費,需要采取措施提高電網(wǎng)功率因數(shù)。
二、就我們公司來說,造成電網(wǎng)功率因數(shù)較低的原因
1.感性負載多。我廠異步電動機、電抗器、變壓器、日光燈等均為感性負載。
2.電動機、變壓器鐵芯銹蝕、松動等造成鐵損增大。
3.電動機或變壓器處于空載或輕載運行,電動機、變壓器將由電網(wǎng)吸收較多無功建立、維持磁場。
4.現(xiàn)場檢修用電焊機、電鉆等設(shè)備功率因數(shù)低。
5.我廠變頻器、軟啟動器等電子設(shè)備較多,特別是整流、斬波晶閘管、IGBT等電力晶體元件在控制角較大時,容易成波形畸變,諧波增大,功率因數(shù)降低。
三、針對上述原因,提出的幾點提高功率因數(shù)的措施
1、采用并聯(lián)合適的電容器來提高整個電路的功率因數(shù),即高壓或低壓靜止無功補償。目前我公司采用在總變電所6kV高壓母線處并聯(lián)電容器及在負荷集中、功率因數(shù)較低的低壓變電所0.4kV母線并聯(lián)電容器的方法進行高/低壓集中補償。如圖1所示。以某低壓變電所1變?yōu)槔?變投有四組電容,每組電容可補償電流63A,進線電流可降低200A左右,若電網(wǎng)功率因數(shù)由以前的0.85提高到0.9以上,則每月可節(jié)省:200A*0.4kV*1.732*(0.9-0.85)*24h*30天*0.63元共3142.5元。我公司類似低壓變電所有20個左右,每月可節(jié)省電費6萬余元。
2.對大機組如球磨機等采用同步電動機,在額定參數(shù)范圍內(nèi),提高同步機功率因數(shù)至超前0.9左右,由同步機發(fā)出容性無功補償電網(wǎng)感性無功。
3.避免電機或變壓器空載運行。如合成爐變壓器,在系統(tǒng)開車時投入,升溫結(jié)束,就退出運行。電動機雙機運行負荷較小時,采用一開一備的運行方式。新增電動機或變壓器恰當選擇容量,減少無功消耗,防止“大馬拉小車”。
4.合理配置變壓器,通過改變運行方式提高變壓器負荷率。當分段運行的變壓器在負荷較小時,在不影響系統(tǒng)安全時采用一臺變壓器帶兩段母線運行的方式。
5.增加濾波或諧波吸收裝置,減少、消除電網(wǎng)中的諧波分量,提高電能質(zhì)量。在低壓配電室增加LVCA型抗諧波無功動態(tài)補償裝置,在每一條補償支路采用具有調(diào)諧功能的無功補償回路,同時選用具有濾波功能的電容器。
6.通過調(diào)度室調(diào)整生產(chǎn)班次,均衡用電負荷,提高用電負荷率;優(yōu)化工藝指標,減少開停車次數(shù),保持負荷穩(wěn)定。
我公司通過高低壓集中補償、提高同步機功率因數(shù)、消除諧波等方式,提高電網(wǎng)功率因數(shù),不僅使用電設(shè)備利用率大大提高,而且每月為公司節(jié)約電費20余萬元。