【摘 要】某電廠1000MW汽輪機存在熱耗率高和汽輪機效率低的問題,為確保熱耗、汽輪機效率指標接近或達到設(shè)計標準,決定對汽輪機實施揭缸提效改造工作。主要技術(shù)措施為:低壓缸隔板汽封及軸封改為側(cè)齒汽封,高中壓缸隔板汽封按新標準進行調(diào)整,高、中壓及低壓前三級葉頂圍帶處硬汽封更換,同時利用揭缸機會對機組的其它相關(guān)問題進行處理。經(jīng)過嚴格管理,修前、修后性能鑒定試驗以及運行實踐證明,達到了預(yù)期的目標。
【關(guān)鍵詞】1000MW汽輪機 通流 改造 汽封
1.引言
某火電廠#4機為哈汽公司生產(chǎn)的1000MW機組,型號CCLN1000-25/600/600,一次中間再熱、單軸、四缸、四排汽、凝汽式汽輪機,此型號的超超臨界汽輪機由哈汽—東芝聯(lián)合設(shè)計制造。#4機組于2010年1月19日通過了168小時運行。機組設(shè)計熱耗7359.9KJ/KW.H,高壓缸設(shè)計效率90.29%,中壓缸設(shè)計效率94.83%。從機組熱耗考評及大修前熱耗試驗結(jié)果看,高中壓缸效率低于設(shè)計值,熱耗高于設(shè)計值。
由于節(jié)能減排的需要,為保證機組在更高的經(jīng)濟水平上運行,達到同類機組先進水平,在2012年7-9月份對汽輪機進行揭缸提效及通流改造工作:對低壓缸各級汽封進行改造,低壓缸隔板汽封及軸封改為側(cè)齒汽封,高中壓缸隔板汽封按新標準進行調(diào)整,調(diào)整間隙整體減小0.25mm;高、中壓及低壓前三級葉頂圍帶處硬汽封更換,同時利用揭缸機會對機組的其它相關(guān)問題進行處理,對葉片及隔板進行噴丸除垢。通過通流間隙調(diào)整及改進使機組熱耗達到或接近設(shè)計熱耗值。
2.機組通流改造方案
2.1高、中壓缸通流改造方案
4. 結(jié)論
針對某電廠#4機組存在熱耗率高和汽輪機效率低的問題,2012年7-9月份對該機組進行了揭缸提效及通流改造工作。通過將低壓缸隔板汽封及軸封改為側(cè)齒汽封,對高中壓缸隔板汽封按新標準進行調(diào)整,高、中壓及低壓前三級葉頂圍帶處硬汽封更換,同時利用揭缸機會對機組的其它相關(guān)問題進行處理等相關(guān)技術(shù)措施的實施,有效實現(xiàn)了熱耗與汽輪機效率指標接近或達到設(shè)計標準的目的。通流改造后機組運行情況表明,廠煤耗降低2g/KW.h,按年發(fā)電量50億度、標煤單價700元/噸計算,一年可節(jié)省700萬元,投資回收周期只需17個月。
參考文獻
[1]段永成.300MW汽輪機通流部分改造分析.神華科技,2009,7(5):50-52
[2]蘇猛業(yè).平圩600MW汽輪機通流改造實施方案.電力設(shè)備,2006,7(6):69-73
[3]CCLN1000-25/600/600汽輪機本體說明書.哈爾濱汽輪機廠有限責任公司
[4]李明,黃丕維,焦慶豐,邱應(yīng)軍,黃來.汽輪機通流部分節(jié)能改造及應(yīng)用效果.湖南電力,2008,28(1):35-37