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        消除設備隱患,保證2#主皮帶的安全高效運行

        2014-12-31 00:00:00朱志鋼
        文化產(chǎn)業(yè) 2014年9期

        摘 要:目前,我國針對礦井施工的安全管理層面越發(fā)的重視了。而消除設備隱患自然而然的成了重中之重。本文簡單闡述了該方面內(nèi)容。簡單介紹,如下。

        關鍵詞:礦井設備;消除隱患;措施;

        中圖分類號:TD444 文獻標識碼:A 文章編號:1674-3520(2014)-09-00-02

        一、技改原因

        2#主斜井強力皮帶擔負著五礦南翼原煤輸送任務,是礦井生產(chǎn)系統(tǒng)中的“咽喉”,是礦井生產(chǎn)系統(tǒng)中重要的機電設備之一。主斜井皮帶采用上海普昱電控配合CST對皮帶的起停進行控制,即:主電機——CST——驅(qū)動滾筒。目前,主皮帶運行主要存在以下缺點:

        (一)由于礦井生產(chǎn)中要求所有的皮帶都是聯(lián)鎖的,故主皮帶和選煤廠101改皮帶聯(lián)鎖。當101改皮帶停運時,主皮帶會自動停止運行,此時驅(qū)動滾筒、CST、主電機都會停止運行,實際運行中經(jīng)常出現(xiàn)多次起停的情況,頻繁起動給主電機帶來了極大的安全隱患。

        (二)主皮帶機頭溜煤筒焊接不牢固,設計時焊縫過多,造成在運行過程中經(jīng)常破損,延誤正常的生產(chǎn)。

        (三)主皮帶機尾煤倉無煤位顯示,要確定煤倉是否拉空,必須將給煤機拉空。拉空煤倉后,前級皮帶再次往煤倉卸煤時,煤將通過給煤機溜煤筒直接溜到給煤機履帶上,大塊矸石等將履帶砸壞,造成給煤機不能正常啟動。嚴重縮短了設備的使用壽命。

        (四)機尾溜煤筒下緩沖裝置起不到作用,皮帶損傷嚴重。

        二、前期計劃

        (一)設備現(xiàn)狀

        主斜井帶式輸送機位于五礦選煤廠與機加工廠房之間。主斜井巷道全長2133.9m,最大傾角15°,其中斜巷長度953.777m,水平巷道長度1180.123m。

        由于礦井生產(chǎn)中要求所有的皮帶都是聯(lián)鎖的,故主皮帶和選煤廠101改皮帶聯(lián)鎖。當101改皮帶停運時,主皮帶會自動停止運行,此時驅(qū)動滾筒、CST、主電機都會停止運行,實際運行中經(jīng)常出現(xiàn)多次起停的情況,頻繁起動給主電機帶來了極大的安全隱患。必須消除這些隱患,才能保證皮帶的安全運行。

        (二)技改目標

        通過對現(xiàn)狀進行調(diào)查分析,確認技改的目標是:利用科技手段,按系統(tǒng)論的觀點,詳細分析影響皮帶安全運行的原因,重新調(diào)試,增加保護,消除薄弱環(huán)節(jié),延長設備使用壽命,確保安全運行的可靠性。服務好井下一線的生產(chǎn)。

        三、制定改造方案

        (一)針對第一個問題,現(xiàn)南翼出煤量逐月增加,主斜井作為南翼原煤運輸?shù)奈ㄒ怀隹?,運行時間的長短直接關系到南翼原煤的產(chǎn)量,但是選煤廠101改皮帶與主斜井皮帶有著連鎖關系,選煤廠101改皮帶一停,主斜井就停,再次啟動需要10分鐘時間,一天當中由于選煤廠的原因至少需要啟動30多次,也就是要有3個多小時時間浪費在皮帶啟動。為了縮短主斜井皮帶的啟動時間,就得進行改造。

        2#主斜井皮帶在每次啟動時,啟動順序是打點-松閘-3臺電機依次啟動-3臺CST啟動。其中電機依次啟動是造成皮帶起動啟動時間較長的直接原因。所以為解決這一問題就得把電機與CST分開來控制,在選煤廠停101改皮帶的時候,主斜井只停CST,而不會導致電機停止運行,當再次啟動時,只啟動CST就可以了。我們在程序上進行改動,在電機控制程序并聯(lián)了一個電機運行程序并且在啟動程序上加了一般故障(M1.1)和急停故障(M1.2)兩個常閉點。皮帶有一般故障時,一般故障(M1.1)常閉點斷開,使啟動程序斷開,啟動變量(M1.0)斷開,最終使得CST和制動系統(tǒng)停止工作;當有急停故障時,急停故障(M1.2)常閉點斷開,使得啟動程序和1#2#3#主電機控制(Q0.0)斷開,最終使得主電機、CST、制動系統(tǒng)的停止運行。當選煤廠停車時,與前級皮帶連鎖的常開點斷開,使得啟動變量斷開,最終使得CST和制動系統(tǒng)停止運行。

        (二)針對第二個問題,現(xiàn)南翼出煤量逐月增加,必須加強各個運輸環(huán)節(jié)的管理,使每臺設備自動化,盡可能縮短維修時間、減輕勞動強度,確保正常生產(chǎn)。

        方案一:用機械、電氣相結合的的方法,用煤位觸動板作機械傳遞機構,用行程開關作電氣傳遞機構。滿倉時,煤緊壓煤位觸動板將行程開關的動靜觸頭相閉合,給煤機正常運行,空倉時,煤位觸動板靠自重彈起,將行程開關的動靜觸頭分開,給煤機停止運行。

        方案二:用機械、電氣相結合的的方法,用煤位觸動板作機械傳遞機構,用磁性接近開關作電氣傳遞機構。滿倉時,煤緊壓煤位觸動板將磁性接近開關的動靜觸頭相閉合,給煤機正常運行,空倉時,煤位觸動板靠自重彈起,將磁性接近開關的動靜觸頭分開,給煤機停止運行。

        方案二相對于方案一,不僅制做工藝簡單、用料少,在拉空煤倉及給煤機溜煤筒上部時,便自動停給煤機,能實現(xiàn)自動控制,且磁性開關反應靈敏,不會出現(xiàn)誤動作,可靠性強,固采用方案二。

        (三)針對第三個問題,認為舊有的溜煤筒設計上存在嚴重缺陷,沒用利用的價值,故對溜煤筒進行重新設計,小組成員認為,為了延長溜煤筒的使用壽命,決定:一是對所有的焊縫進行二次加固,即:在焊縫上補焊一塊相應大小的鐵板,且加筋。二是在溜煤筒內(nèi)敷設22kg/m的礦用軌道作為緩沖鐵道。

        (四)針對第四個問題,將原來五聯(lián)滾式緩沖張制更換為緩沖床式裝置。緩沖床全長1.5米,由13根緩沖條組成。

        四、方案的實施階段

        首先著手對機頭溜煤筒改造,安裝現(xiàn)場尺寸進行測繪。制作好新的溜煤筒,進行更換。利用停產(chǎn)檢修時間,由現(xiàn)場施工負責人把關對新的溜煤筒進行更換,然后在溜煤筒內(nèi)敷設13根長約2米的緩沖鐵道。

        然后機尾加裝空倉保護,具體實施如下:在給煤機溜筒上部裝設煤位控制壓板,將磁性開關的動觸頭與壓板固定。當給煤機內(nèi)有煤時,煤將壓板壓住,磁性開關動靜觸頭相結合,給煤機機正常運行;當給煤機上部拉空時,煤位觸動壓板靠自重彈起,將磁性開關的動靜觸頭分開,給煤機停止運行。

        其次對CST程序進行調(diào)試,具體實施如下:將原有PLC中程序下載并保存到電腦,再對PLC上載新的程序。然后啟動皮帶,當皮帶正常運行后,再操作CST控制按鈕,看是否可以達到停掉CST和制動系統(tǒng)而不停主電機運行的預期效果。然后再使得皮帶正常運行,操作急停按鈕,看是否可以使主電機、CST和制動系統(tǒng)都停止運行的效果。在調(diào)試過程中,設立專人在總電源處,如遇到緊急情況時,停掉總電源來保護設備完好。

        最后將原來五聯(lián)滾式緩沖張制更換為緩沖床式裝置。緩沖床全長1.5米,由13根緩沖條組成。緩沖條采用橡膠與UHMV聚乙烯合二為一,該材料耐磨,橡膠吸收沖擊力從而保證了緩沖條與輸送帶低磨擦;空載時緩沖條與輸送帶間隙均勻為10—20毫米;緩沖架采用鋼結構固定,更換方便。此裝置為床式緩沖,既解決了因沖擊力大造成的緩沖輥脫落問題,減少了維護量,又由于該裝置彈性變形的同步性,減輕強力皮帶的彎折疲勞,延長了使用壽命。

        五、改造后效果和效益

        經(jīng)過技術改造后,經(jīng)濟效益是顯著的:

        1、保護了主電機的安全運行,延長其使用壽命(20萬/臺)。

        2、保證了礦井的安全生產(chǎn),效益巨大。

        3、保證了給煤機的安全運行,延長其使用壽命。

        4、緩沖床經(jīng)濟效益明顯。

        (一)經(jīng)觀察磨損厚度僅為1~2mm,中間磨損只有0.5mm。兩邊磨損較厲害的只需要旋轉(zhuǎn)180°即可重新使用。

        (二)緩沖條的平均使用壽命為2~3年,而五聯(lián)滾的平均壽命只有3~4個月。一套五聯(lián)滾的成本為3000元左右,按平均使用壽命4個月來計算,一年的更換成本就為3000×3×8=7.2萬;而一個緩沖條的平均價格為4000元,按最底使用壽命2年來計算,需要的成本僅為4000×13/2=2.6萬,因此每年在維修成本上就可以節(jié)約4.6萬,取得了很大的經(jīng)濟效益。

        (三)與五聯(lián)滾相比,緩沖床的維護極為方便。隨著煤礦產(chǎn)量的不斷增加,因此現(xiàn)在每天的檢修時間只有短暫的2個小時,而更換1套五聯(lián)滾就需要2~3個小時,而將所有五聯(lián)滾全部更換的話,就需要更長的時間,不適應現(xiàn)在的高產(chǎn)高效;而緩沖床上的緩沖條更換很方便,只需要將舊緩沖條上的5條螺絲取下,然后將新的緩沖條裝上即可,全部更換只需要4個小時,節(jié)約了檢修時間。

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