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        結(jié)合實例探析變頻調(diào)速技術在鍋爐給煤控制中的應用

        2014-12-29 00:00:00包鶴青
        科技與企業(yè) 2014年4期

        【摘要】介紹了某電廠鍋爐給煤控制系統(tǒng)存在的問題、變頻調(diào)速原理以及應用這一技術在5號爐給煤調(diào)速改造中的實施效果。

        【關鍵詞】給煤機;變頻;調(diào)速

        1、概述

        5#爐給煤機采用電磁調(diào)速電機進行調(diào)速,其原動機恒速運行,通過調(diào)節(jié)電磁離合器的電流大小來改變輸出轉(zhuǎn)速,其調(diào)速原理如圖一所示。對5#爐給煤機系統(tǒng)進行變頻改造,通過對變頻器的控制實現(xiàn)3臺給煤機的啟動、停止、加速、減速。另外,從節(jié)能角度講,提高能源利用率,實施節(jié)能技術改造也是是熱動力廠發(fā)展刻不容緩的緊要任務,由電磁調(diào)速改為變頻調(diào)速,節(jié)能效果比較明顯。

        2、實際運行中,該調(diào)速系統(tǒng)存在以下問題

        電磁調(diào)速系統(tǒng)效率低,能耗大,離合器中心軸承容易損壞,更換困難。一旦這種現(xiàn)象出現(xiàn),那么調(diào)速控制器便無法發(fā)揮控制作用,電磁電磁轉(zhuǎn)差離合器就不被正??刂疲@種迅猛的旋轉(zhuǎn)必然使得很多的煤粉進入到爐膛之中,這樣內(nèi)部燃燒必然出現(xiàn)變化,汽包壓力隨之迅猛增加,必然對爐膛本身有安全危害及發(fā)供電系統(tǒng)安全運行。

        3、變頻調(diào)速

        現(xiàn)在比較常見的先進技術,就是經(jīng)過對電機頻率的實時控制和調(diào)整對電機轉(zhuǎn)速實現(xiàn)最合理的控制,這種技術被日益廣泛使用并且不斷得到完善。三相繞組接通三相電源產(chǎn)生的磁場在空間旋轉(zhuǎn),稱為旋轉(zhuǎn)磁場,轉(zhuǎn)速的大小由電動機極數(shù)和電源頻率而定。轉(zhuǎn)子在磁場中相對定子有相對運動,切割磁楊,形成感應電動勢。轉(zhuǎn)子銅條是短路的,有感應電流產(chǎn)生。轉(zhuǎn)子銅條有電流,在磁場中受到力的作用。轉(zhuǎn)子就會旋轉(zhuǎn)起來。一:要有旋轉(zhuǎn)磁場,二:轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動方向與旋轉(zhuǎn)磁場方向相同,三:轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速必須小于同步轉(zhuǎn)速,否則導體不會切割磁場,無感應電流產(chǎn)生,無轉(zhuǎn)矩,電機就要停下來,停下后,速度減慢,由于有轉(zhuǎn)速差,轉(zhuǎn)子又開始轉(zhuǎn)動,所以只要旋轉(zhuǎn)磁場存在,轉(zhuǎn)子總是落后同步轉(zhuǎn)速在轉(zhuǎn)動。當下科學技術通過交流電直流電轉(zhuǎn)換技術,最后通過直流逆變改變頻率,最終改變電機的轉(zhuǎn)速,這樣可以使得精密度很高,安全。

        4、給煤變頻調(diào)速控制方案

        4.1基本思路 鑒于將來的燃燒系統(tǒng)可能要采用自動投放和實際需要控制操作,因此要對整個系統(tǒng)做全面的調(diào)整與型號的變更,,由于給煤機啟動電流大和負載為恒轉(zhuǎn)矩特性等因素,選用進口FUJIG9S系列變頻器,一般的公路就會遠遠超過電機的功率,接受標準4-20mA1DC信號,同操器還是要使用,這樣能夠?qū)Χ嗯_機械進行控制,能夠用單一的操作系統(tǒng)實現(xiàn)對全部給煤機的控制,可以作為儲備的操作程序保留。指針形式的轉(zhuǎn)速表不再使用,操作器接收變頻器輸出轉(zhuǎn)速信息,更加準確且直觀。

        4.2現(xiàn)場改造 在進行現(xiàn)場改造的過程中,要將原滑差離合器、測速電機進行拆除,電纜也要相應的變更為屏蔽電纜,避免信號受到干擾。對原三相電機不做改動,,重新設計加工電機支架、聯(lián)接對輪、密封環(huán)等,將電機輸出軸與減速箱連接起來,保證功率充分發(fā)揮。要有控制變頻器的專業(yè)的工具箱,這種工作箱要安放在通風環(huán)境就好的位置,同時這個位置必須相對清潔,還要在原來的配電控制箱附近,避免需要再多的動力電纜。接觸器常閉接點方式實現(xiàn)對變頻器的控制,無需再經(jīng)由人工參與。對于轉(zhuǎn)速做了一定范圍內(nèi)的限定區(qū)間,控制室和現(xiàn)場都能夠?qū)崿F(xiàn)控制,聯(lián)鎖回路以及兩段供電母線跳閘自動切換的控制模式依然使用。在進行安裝的過程中,必須要保證對電機軸承進行充分的潤滑和密封,同時輸出軸和減速箱對輪中心必須要保證軸心在一條水平之上,不然,會造成電機運轉(zhuǎn)的不平穩(wěn),對軸承本身也可能造成一定的損害,電機都會可能被燒毀。另外,控制信號電纜屏蔽層單點為了避免受到干擾,可以設置為單點接地。

        5、改造效果

        5.1機械部分改造方案

        要保證能夠?qū)F(xiàn)有的設備進行充分的使用,可以將現(xiàn)有的電動機改裝為變頻調(diào)速的傳動電機,一方面節(jié)約成本,同時也將原設備進行了充分的使用,實現(xiàn)了給煤機械系統(tǒng)的完整性。只要對原有電磁調(diào)速的離合器的部分原件處理和拆除,將主動和從動軸連接起來即可。

        另外,電動機并不是專業(yè)的變頻電機,因此在運作進程中,會導致電動機本身溫度的上升。要確保其正常的順利的運轉(zhuǎn),必須要對其的散熱進行有效的調(diào)整。可以對其扇葉進行控制,增加數(shù)量或者運轉(zhuǎn)速度,并裝置感應輔助裝置,也就是在電動機的任何頻率運行的時候,散熱風葉都能夠發(fā)揮散熱作用。

        5.2電氣部分改造方案

        (1)主回路方案 在選擇使用變頻器的時候,我們遵循一定的標準與原則,他的功率不能小于電機輸出的功率,同時充分考慮熱力廠的具體狀況,這些狀況涵蓋:生產(chǎn)過程中粉塵產(chǎn)生較大、腐蝕相對比較強、電機啟動停車頻繁等特點,同時對電機型號Y100L2-4,功率3.0KW和給煤機型號及給煤量的要求,決定選配EDS1000變頻器。變頻器與電動機構(gòu)成一拖一的電路結(jié)構(gòu),其中一臺作為備用,斷路器QF1安裝在給煤機拖動系統(tǒng)主回路與電源之間,以確保設備檢修時的人身安全和強制斷電需要,QF2-QF5作為1#-4#變頻器過流保護用,以避免單臺設備故障造成故障范圍擴大。

        (2)控制回路方案 變頻器控制回路按鈕SB2、SB4、SB6、SB8通過手動接通后,分別啟動KM1-KM4線圈,使KM1-KM4觸點閉合,并通過變頻器的FWD端子向變頻器發(fā)出啟動命令。SB1、SB3、SB5、SB7以常閉的形式串接于控制回路中,用來向變頻器發(fā)送停止命令。在變頻器VCI、+10V/+5V、GND端子上安裝電位器,運行人員通過電位器手動向變頻器發(fā)送增速、減速命令,實現(xiàn)變頻調(diào)速。

        6、效益分析

        6.1經(jīng)濟效益 5#鍋爐3臺給煤機電動機的功率為7.5KW,每年運行時間按360天計算,變頻器節(jié)電效率按60%計算,每年可減少廠用電量11.664萬度,每度電按0.36元計算,每年可節(jié)約資金9.3312萬元。電磁調(diào)速電機平均每年報廢一臺,其價格約為2.5萬元。綜上,變頻改造后,每年可節(jié)約資金約約12萬元。

        6.2無形效益

        (1)為電氣設備變頻改造積累了實踐經(jīng)驗。(2)提高了小組解決疑難問題的能力,增強了小組的凝聚力。

        7、鞏固措施

        (1)優(yōu)化操作,嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行,防止因操作不當造成鍋爐運行參數(shù)不合格。(2)崗位操作人員加強現(xiàn)場巡檢及運行分析。(3)加強設備定期檢查。

        總之,通過對某電廠5號爐給煤機實施變頻調(diào)速的改造,在提高燃燒系統(tǒng)的可靠性,控制精度,節(jié)能等方面,均收到滿意的效果,投資見效快。通過在活動中的資料收集、整理、分析,提高了大家運用專業(yè)知識解決問題的能力,加強了成員的交流。解決了給煤機的超速問題,降低了生產(chǎn)成本,利于節(jié)能降耗。大大減少熱工人員的檢修維護工作量,保證設備的安全、可靠、經(jīng)濟運行,也為今后應用計算機分散控制系統(tǒng),燃燒自動的投入,奠定了必要的基礎。

        參考文獻

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