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        關于長壁后退式正規(guī)回采工作面進度的淺析

        2014-12-29 00:00:00申峰
        科技與企業(yè) 2014年3期

        【摘要】對于長壁后退式正規(guī)回采工作面爆破落煤采煤法和一般機械化采煤法,采用深進度少循環(huán)優(yōu)越、還是采用淺進度多循環(huán)優(yōu)越的問題進行了較為細致的分析。

        【關鍵詞】長壁后退式;工序;安全

        1、問題的提出

        當前,對于長壁后退式正規(guī)回采工作面大體有兩種看法,一種認為深進度少循環(huán)優(yōu)越,一種則認為淺進度多循環(huán)優(yōu)越。本文是在回采工作面進度確定為一個變量,其它條件及前提視為相同,確定為一個常量,其工作面煤層頂板比較完整,采用爆破落煤和一般機械化采煤,允許深進度的情況下進行分析的。

        2、長壁后退式正規(guī)回采工作面進度的分析

        2.1爆破落煤采煤法

        翟鎮(zhèn)煤礦長壁后退式正規(guī)回采工作面一般淺進度在1.0-1.2米,深進度在1.6-1.8米,我們從以下幾個方面分析一下深、淺進度的利弊:

        2.1.1打眼爆破工序

        淺進度的優(yōu)點是:打眼快,易于掌握炮眼角度,裝藥量小,節(jié)省火藥,爆破效果好,很少留有底根和傘檐。缺點是:打眼和放炮的次數(shù)多,增加一些輔助時間。

        深進度的優(yōu)點是:打眼和放炮的次數(shù)比淺進度少,較少輔助工序和時間。缺點是:由于炮眼深度加大,增加了大眼阻力和時間,增加了勞動強度和掌握炮眼角度的難度,使炮眼裝藥量增大,拖延了裝跑時間。而且爆破效果也不好,經(jīng)常有底根和傘檐出現(xiàn)。

        2.1.2移溜子工序

        淺進度的萬噸移動溜子率小,而深進度的萬噸移動溜子率則大,也就是采出同樣的煤量,淺進度的移動溜子次數(shù)少,而深進度的移動溜子次數(shù)多。萬噸移動溜子率大,工作量則大,工作效率低,增加了工序,浪費了工時。

        2.1.3裝煤工序

        淺進度頭遍幫放完炮后,有2/5以上的煤炭被溜子拉走,充分利用爆破裝煤這一優(yōu)點,很快裝完頭遍幫煤炭。既節(jié)省了工時又減少了工人的勞動強度。只是二遍幫煤炭距溜子較遠,裝煤困難些,工時長些,但深進度卻不具備以上優(yōu)點。

        2.1.4支護工序

        對淺、深進度在支柱的柱距相同的情況下,為了準確分析淺、深進度支柱量大小,下面引用了萬噸支柱率這一概念,即每采出萬噸煤炭所要支柱的排數(shù),并推導出萬噸支柱率公式:

        N淺

        n淺= ━━━━━ ③

        S淺×Q

        N深

        n深= ━━━━━ ④

        S深×Q

        式中:n淺、n深——萬噸支柱率,排/萬噸;

        N淺、N深——每遍進度的平均支柱的排數(shù)(深進度N深=2;淺進度N淺=1);

        Q——平均每米進度的工作面產(chǎn)量,萬噸;

        S淺、S深——每遍進度走向長,米。

        從公式③、④式中可以看出,在同一工作面中Q值相同,深進度的N深值比淺進度的N淺值大一倍,而深進度的S深值比淺進度的S淺值只大0.5-0.8倍左右。所以S值大的,N值也大,n值則大;而S值小的,n值則小。從中可以看出淺進度比深進度的萬噸支柱率要小,故淺進度的支護工作量小,節(jié)省井木或金屬支柱。

        另外,深進度每遍進度頂板懸頂面積大,空頂時間長。又于進度深,復煤量大,裝煤時間也就相應拖長。而面臨支柱又不能及時支護上,因為柱窩很不容易挖出。這樣對頂板管理很不利,很容易造成漏頂及冒頂。

        由于上述因素的影響,拖延了每遍進度的時間,降低了產(chǎn)量.淺進度則完全彌補了深進度的缺點,深進度的缺點和不足則正是淺進度的可取之處。

        2.2一般機械化采煤

        使用MLQ-80型機組采煤工作面,在煤層頂板巖性較完整的情況下,有的礦井對80型機組滾筒進行改造,加長滾筒,增加截深,一般由原來的600毫米加長到800-900毫米,目的是為了深進度。

        下面就加大截深進行分析。

        (1)增加了截割阻力降低了截割速度:加大截深后,尤其對煤質較硬的煤層就更不合適,如果機組的機械強度比加大,電機功率不增加,經(jīng)過改造的機組并不一定能夠提高生產(chǎn)能力,往往還會造成機械故障。再者,由于滾筒的加長,增加了滾筒的重量,使機體中心往滾筒側轉移,這樣會使機體不穩(wěn),容易造成機組溜子槽脫軌事故。

        (2)推移溜子的距離加大:加大截深后,勢必增大了彎曲溜子的曲率,對于國產(chǎn)44型、40型和160型可彎曲溜子來說,曲率超過了設計數(shù)值后,溜子槽脫節(jié),溜子鏈易出槽,也增大了推移溜子的阻力,為推移溜子這道工序增加了很大的困難,尤其在人工分層垮落法采煤中的中幅和底幅工作面中,充填法中的中幅和頂幅工作面中就更難完成這一工序,因為沒有牢固的支柱作為推移溜子的固定支柱。

        (3)空頂面積加大:加大截深后,由于截割和推移溜子速度減慢,使空頂時間相應拖長,對于頂板管理是不利的,若遇到斷層或頂板破碎時,由于空頂面積達,就要及時打上靠幫臨時頂子支護,當推移溜子時還要回掉,打上正規(guī)支柱,這樣既對安全不利,又增加了工作量。

        (4)機道浮煤量也相應增大:加大截深后,機道浮煤量也相應增大,跟機組掃浮煤工增加了很大工作量,并且還拖延了機組下放速度。另外,上下缺口的工作量也相應增大,增加了繁重的體力勞動。

        以上是截深增大時的不利因素,雖然增大截深對于每采出萬噸煤炭的截割次數(shù)要少。但是,加大截深要求工作面積所采煤層硬度等條件是苛刻的,即要求所采煤層要松軟,而且要求頂板要完整,煤層賦存要穩(wěn)定,所以加大截深適應性是很小的。

        3、結論

        綜上所述,長壁后退式正規(guī)回采工作面應適用淺進度、多循環(huán)的作業(yè)方式,這對于加大開采強度和執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針是有利的對實現(xiàn)高產(chǎn)、低耗、高效、安全這一目標是可行的。但也要根據(jù)具體條件而定,對于工作面短、頂板比較完整、工作面壓力不大、地質構造簡單、煤質松軟的煤層,采用深進度也是提高回采工作面產(chǎn)量的一個有利途徑。

        作者簡介

        申峰(1977-),男,山東人,采煤助理工程師,大學,畢業(yè)于山東科技大學,采礦專業(yè),現(xiàn)就職于新礦集團翟鎮(zhèn)煤礦。

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