李子芳
(廣西電力工業(yè)勘察設計研究院 機務部,廣西 南寧530023)
通常情況下,火力發(fā)電廠的汽輪機排出的蒸汽通過凝汽器冷凝成水,而這些水又被再次加熱,最后通過冷卻塔以氣體的形式進入大氣,從而導致熱量的損失。這部分熱量的損失造成汽輪機效率處于一個較低的水平,如果把這部分熱量再次利用,汽輪機的效率將會得到很大的提升。為了使這部分熱量得到再次利用,科研人員開發(fā)出一項專門針對汽輪機的雙背壓雙轉子互換循環(huán)水供熱技術。該技術實現(xiàn)的思路就是:在采暖期使汽輪機運行于高背壓狀態(tài),這樣就使凝汽器中循環(huán)出水溫度大大提高,再把凝汽器和采暖供熱系統(tǒng)進行整合,使凝氣器循環(huán)水參與采暖供熱系統(tǒng)的供暖。這樣就可以把原先通過冷卻塔排入大氣的熱量再次利用,從而實現(xiàn)了能源的節(jié)約和汽輪機效率的提高。
當前,該技術在我國北方得到普遍的應用,為節(jié)約能源和保護環(huán)境做出不菲的貢獻。但這種技術大部分場合是被應用于裝機容量較小的汽輪機[1],該技術的實現(xiàn)方法、安全性和經(jīng)濟性被多個科研工作者分析和探討,已經(jīng)日趨成熟。本文在某發(fā)電廠135 MW 等級汽輪機上應用雙背壓雙轉子互換循環(huán)水供熱技術,實現(xiàn)汽輪機在采暖期的高背壓供熱狀態(tài)和非采暖期的低背壓狀態(tài)的切換。
汽輪機低壓缸流通部分的主要改進工作如下:在采暖期用2 ×4 級低壓轉子代替原有2 ×6 級轉子,并關閉汽輪機最低兩級的加熱器,這樣就僅有除氧器、2 臺高加和2 臺低加處于運行狀態(tài),從而使排氣背壓大大增加;而非采暖期,再把轉子恢復到原狀態(tài)。
2.1.1 靜葉葉型的改進
對采暖期所應用到的2 ×4 級低壓轉子的隔板靜葉片的葉型進行改進,使其攻角范圍得到提升,從而使其工況得到大大改善,進而提高整個低壓轉子的工作級效率。
2.1.2 動葉葉型的改進
對動葉葉型進行改進,改善汽道上下流速的分布,從而使動葉效率得到提升。
2.1.3 自帶冠動葉片的應用
所有動葉片通過自帶圍帶進行聯(lián)接,這些圍帶結構為內斜外平,從而形成一個光順的子午面通道。
2.1.4 葉頂汽封的改進
更改動葉頂部汽封設計,用疏齒式可調汽封代替除了末級動葉外的所有動葉的汽封,從而減少因漏汽而帶來的能量損失。
2.1.5 隔板的改進
隔板全部改進成焊接鋼結構,焊接鋼結構有加工精度好,使用壽命長的優(yōu)點。
改進后的低壓轉子為整鍛無中心孔轉子,其材料為30Cr2Ni4MoV,所有葉輪遵循等強度設計原則進行設計,共有2 ×4個通流級數(shù)。與原設計相比,改進后的轉子重量大為減少,為了使低壓轉子轉速和軸承載荷基本保持不變,增大隔板汽封直徑。
本文對動葉進行優(yōu)化設計,應用當前主流的三維扭葉片技術。所有動葉片通過自帶圍帶進行聯(lián)接,這些圍帶結構為內斜外平,從而形成一個光順的子午面通道。參考當前主流的汽輪機設計思路,葉根采用粗大可靠的結構,同時在其設計過程中兼顧調頻和非調頻時的動強度校核。
改進后的低壓部分共有8 組隔板,本文中應用焊接結構,并把所有靜葉改進為彎扭葉型。葉頂汽封全部應用梳齒結構,而隔板和軸端汽封全部應用直平齒結構。為了方便檢修,應用螺栓實現(xiàn)全部隔板中分面的緊固。如圖1 所示,即為改進后的隔板和隔板汽封、圍帶汽封的示意圖。

圖1 改進后的隔板和隔板汽封、圍帶汽封的示意圖
由于135 MW 等級汽輪機在設計時并未考慮到高背壓工況,因此其原設計的凝氣器不能滿足要求。因此需要對其進行一定的改進,本文對凝汽器進行整體加強,使其在不影響低背壓時經(jīng)濟性的前提下,同時確保其在高背壓工況下的安全性。改造后的凝汽器全焊結構,主要由殼體、喉部、水室、膨脹節(jié)等構成。
本文對某熱電廠的135 MW 等級汽輪機應用雙背壓雙轉子互換循環(huán)水供熱技術進行改進,然后對其進行性能試驗,進而依據(jù)試驗結果分析改進后的帶電負荷能力、供熱能力和相關經(jīng)濟指標。
對改進后的汽輪機進行高背壓工況試驗,該工況下135 MW等級汽輪機的帶電負荷最高為113 MW,供熱能力為202.97 MW。由于汽輪機運行于高背壓工況,其原設計中的冷水塔和輪機循環(huán)水泵不需要工作,由熱網(wǎng)循環(huán)泵搭建的“熱-水”交換系統(tǒng)代替其作用,這將使汽輪機的能耗大為降低,其熱循環(huán)效率被提高到96.67%。綜合考慮汽輪機采暖期和非采暖期工況發(fā)電煤耗,改進后的135 MW 等級汽輪機的發(fā)電煤耗為266.3 g/kW·h,較之為改進前有質的飛躍。改進后的汽輪機平均日供熱1.45 萬吉焦,若采暖期按110 天計算,可知其在整個采暖期供熱量為159.9 萬吉焦。
3.2.1 改進后的經(jīng)濟效益分析
改進后的135 MW 等級汽輪機高背壓發(fā)電時發(fā)電功率為112 360.3 kW,而原設計發(fā)電功率為140 255 kW。本文在135 MW 等級汽輪機改造中總投入為5876 萬元,其他數(shù)據(jù)如表1。

表1 改進后的汽輪機的經(jīng)濟效益分析
分析表1,可知本文的改進可以每年給該火電廠帶來2 837.93萬元的凈利潤,同時考慮固定資產(chǎn)折舊費用為293.80 萬元/年,也就是說該改進每年可以為該火電廠增加現(xiàn)金流3 131.73 萬元,換句話說也就是該改進可在1.88 年后收回投資。由此可見,該改進的經(jīng)濟效益甚為可觀。
3.2.2 改進后的社會效益分析
該火電廠通過對其135 MW 等級汽輪機進行改造,可以每年向用戶提供159.9 萬吉焦熱量,而這些熱量可以使城市的供暖面積增加399.75 萬m2,與此同時可以減少將近5 萬t 標準煤的消耗。改造后的汽輪機在供暖期提供的熱量相當于原先140 臺小型供熱鍋爐提供的熱量,這類小鍋爐的煤耗較高,大約為65 kg/吉焦,而改造后的汽輪機的煤耗僅僅為42 kg/吉焦,換句話說就是改造后的135 MW 等級汽輪機每個供暖期相比于小鍋爐要節(jié)約3 萬多噸標準煤。這也意味著采暖期應用改造后的135 MW 等級汽輪機供暖可以節(jié)約8 萬多標準煤,從而減少了大約600 t 氮氧化合物、近22 萬t 二氧化碳和1 800多噸二氧化硫。由此可見,其社會效益相當可觀。
應用雙背壓雙轉子互換循環(huán)水供熱技術對135 MW 等級汽輪機進行改進獲得不菲的經(jīng)濟效益和社會效益,為其他等級汽輪機的供熱改進提供方向和參考,該技術具有很強的推廣價值。
文獻參考:
[1] 趙偉光,李心國,江敏.東海熱電廠3 號汽輪機組低真空供暖改造經(jīng)濟性評價[J]. 東北電力技術,2005(10):1-5.
[2] 張秀琨,鄭剛,劉傳威,等. 抽凝機組低真空循環(huán)水供熱技術分析與應用[J]. 上海電力學院學報,2009,25(6):543 -546.
[3] 鄭杰. 汽輪機低真空運行循環(huán)水供熱技術應用[J]. 節(jié)能技術,2006(4):380 -382.
[4] 靳智平.電廠汽輪機原理及系統(tǒng)(第二版)[M].北京:中國電力出版社,2007.
[5] 雍干.1000 MW 抽真空系統(tǒng)優(yōu)化探討[J].電力科學與工程,2010,26(11).