李 明
(浙江恒逸聚合物有限公司 杭州)
化纖聚酯直紡和切片紡的紡絲卷繞機,進口設(shè)備前期及備品備件投資成本高,自動化程度高、性能穩(wěn)定;國內(nèi)設(shè)備相對投資及備件成本低,但故障率偏高,機械精度低等。
浙江恒逸聚合物有限公司為進一步拓寬市場,調(diào)整紡絲產(chǎn)品結(jié)構(gòu),充分利用聚酯熔體總量,于2005年在二期加裝一條生產(chǎn)線,紡絲卷繞設(shè)備為BW1235卷繞機,該機是由中國紡絲科學(xué)研究院機械廠開發(fā)設(shè)計制造的半自動化卷繞機,機械速度2500~3500 m/min,12絲餅紡,最大卷繞直徑430 mm。該卷繞機性能穩(wěn)定,操作簡便。但隨著使用周期的增長,出現(xiàn)了機械結(jié)構(gòu)精度差、氣動控制系統(tǒng)差異大且動作的重復(fù)性不好的問題。生頭時,摩擦輥上部的撥絲棒伸出后前移過位,直接導(dǎo)致絲路不在正確位置上,而使絲束未能打到尾絲槽里,造成生頭失敗或無尾絲,生頭成功率極低。這使得產(chǎn)品消耗增加,操作人員勞動量加大,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量。
經(jīng)過不斷探索研究及比較國內(nèi)外類似設(shè)備,針對BW1235卷繞機在實際使用過程中存在的生頭不穩(wěn)定、成功率低等問題,采取在BW1235卷繞機的橫動導(dǎo)軌上部安裝定位塊的方法(圖1),大大提高了生頭成功率,而且產(chǎn)品的尾絲質(zhì)量也有大幅提升。
經(jīng)過反復(fù)現(xiàn)場試驗,確定采用的定位塊由擋絲部分和固定部分構(gòu)成(圖2),擋絲部分的擋絲面為L形,起擋絲和調(diào)整絲束位置的作用;固定部分上有2個Φ6 mm的圓孔,用于M5×6半圓頭內(nèi)六角螺栓將定位塊固定在橫動箱座上。
當(dāng)卷繞機生頭時,撥絲氣缸動作,帶動撥絲棒將紡絲絲束向前撥動,此時絲束由于受到卷繞機高速運行產(chǎn)生的氣流和本身卷繞張力的影響,非常不穩(wěn)定,不能準(zhǔn)確地卡進紙管尾絲槽內(nèi),造成了生頭不成功或者尾絲質(zhì)量差。使用定位塊后,撥絲棒伸出后將絲束固定在其與定位塊之間,起到了調(diào)整絲束位置、增加絲束穩(wěn)定性的作用,保證了絲束打進紙管槽的概率,提高生頭成功率,減少停機時間,增加產(chǎn)能。同時,該定位塊采用不銹鋼材料表面鍍鉻,耐磨性好,摩擦因數(shù)低,對絲束的損傷非常小。紡絲絲路工藝流程和紡絲生產(chǎn)操作規(guī)程均不改變。
圖1 BW1235卷繞機改進后生頭動作示意圖
該定位塊安裝簡單、便捷,單人即可操作,具體以撥絲棒動作到位后位置為基準(zhǔn),擋絲面離基準(zhǔn)往下調(diào)整4 mm,靠前調(diào)整2 mm。在卷繞設(shè)備停機時可直接使用手電鉆在橫動箱上鉆孔、攻絲,螺栓固定即完成,安裝時間在 10~20 min。同時,該定位塊加工費用低廉,工藝簡單,投入少。
圖2 BW1235卷繞機生頭定位塊
上述使用的定位塊結(jié)構(gòu)簡單合理,安裝簡便,通過該定位塊的安裝與現(xiàn)場使用,卷繞生頭成功率至少提升了65%以上,彌補了BW1235卷繞機在生頭過程中存在的缺陷,大大提高了提升了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了廢絲消耗,改進效果良好。
1 郭大生等.聚酯纖維科學(xué)與工程.中國紡織出版社,2001