周 念
(中廣核工程有限公司 廣東深圳)
反應堆冷卻劑泵(以下簡稱主泵)是反應堆冷卻劑系統(tǒng)最重要的設備之一,其主要功能是使冷卻劑循環(huán)流動,導出堆芯熱量從而冷卻堆芯[1]。該設備的運行狀態(tài)對核電站的安全以及經(jīng)濟效益有著極其重要的影響。
某核電站在機組調(diào)試以及維修期間[2],發(fā)現(xiàn)有兩臺主泵在啟動過程中振動呈現(xiàn)增大的趨勢,在到達熱停平臺后振動位移值分別高達175 μm和219.5 μm。通過對振動故障的診斷與分析,并進行動平衡試驗,有效地改善了兩臺主泵的振動狀態(tài),保證了主泵的安全運行。
該核電站兩臺機組均采用CPR1000型反應堆,每臺機組分別包含3個環(huán)路,每個環(huán)路各有1臺主泵,用于驅動冷卻劑在反應堆冷卻劑系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)流動。兩臺機組的主泵皆選用立式、電動、單級離心泵,額定轉數(shù)均為1485 r/min,電機軸承采用油潤滑,定子繞組采用水冷卻,葉輪為7枚扭曲葉片的整體鑄件。為了監(jiān)視主泵的運行狀況,每臺主泵均安裝有在線振動監(jiān)測系統(tǒng)。
在機組調(diào)試以及維修期間發(fā)現(xiàn)其中兩臺主泵發(fā)生振動異常,然而上述在線監(jiān)測裝置不能系統(tǒng)反映振動的波形、頻率、相位以及軸心軌跡等參數(shù),無法對泵的振動進行深入分析,不利于解決泵的振動問題,因而需要安裝臨時診斷測量裝置,對泵的振動進行全面、科學的診斷分析。該裝置由振動數(shù)據(jù)采集儀和6個振動傳感器等部件組成,振動數(shù)據(jù)采集點布置如 圖1所示。采集點①處兩個振動速度傳感器互成90°安裝在主泵電機上軸承平面上,采集點②處兩個振動速度傳感器采用同樣的方法安裝在電機下軸承平面上,采集點③處兩個振動移位傳感器互成90°安裝在電機與泵聯(lián)軸器平面上。此外,在聯(lián)軸器上貼有反光紙作為鍵相零位,同時利用激光轉速儀采集相位信號。
圖1 主泵振動數(shù)據(jù)采集點布置示意圖
1號主泵在調(diào)試期間振動出現(xiàn)異常,在冷態(tài)下啟動主泵時振動較大,其軸位移達到140 μm左右;隨著機組的上行升溫升壓,振動數(shù)值持續(xù)增大,當一回路達到熱停平臺時,振動數(shù)值到達175 μm左右,且在每次啟停主泵時振動都有增大的趨勢。
2號主泵在維修后啟動主泵時,其軸位移達到190 μm左右;隨著機組的上行振動數(shù)值持續(xù)增大,當一回路達到熱停平臺時,振動數(shù)值到達219.5 μm左右。
引起主泵振動的原因有很多,如支撐座剛度不足、聯(lián)軸器缺陷、動靜部件摩擦、轉子熱變形、轉子不平衡等。每一種原因導致的故障都有其各自特征,而相同的振動特征可能是由不同的振動原因引起,只有正確分析導致泵振動的原因,對癥下藥,才能解決泵的振動問題,保證泵的安全、可靠運行[3]。
圖2 主泵振動頻譜圖
通過臨時測量裝置采集泵的初始振動參數(shù)可有效定位引起泵振動的原因,由測量裝置測得的兩臺主泵的頻譜圖如圖2。
由圖2可見,兩臺主泵的振動主頻率均為25 Hz左右,而泵的額定轉數(shù)均為1 485 r/min,振動的主頻為與轉速同步的工頻分量。由此可知,引起該主泵振動的原因可能是轉子不平衡、轉子熱變形、動靜摩擦、支撐座剛度不足等。
對繪制的軸心軌跡圖進行分析,可以發(fā)現(xiàn)兩臺主泵的軸心軌跡均為橢圓形,沒有出現(xiàn)“8”字形或“香蕉”形波形,且曲線較為光滑沒有明顯毛刺,整個軌跡圖為正進動狀態(tài),沒有出現(xiàn)反進動狀態(tài)。由此可以得出,聯(lián)軸器對中不良以及動靜摩擦不是導致該主泵振動的原因。
對繪制的波形圖進行分析,可以發(fā)現(xiàn)兩臺主泵的振動波形均為正弦波,曲線較為光滑,沒有出現(xiàn)毛刺現(xiàn)象,也沒有出現(xiàn)削波、拍形波以及高低頻混合波形的現(xiàn)象。由此可以排除動靜摩擦、軸承損壞、相近頻率振動等故障。
同時,當兩臺主泵運行在一個穩(wěn)定狀態(tài)時,振動的幅值以及相位均維持穩(wěn)定,而在進行升溫升壓以及主泵的啟停時振動均呈現(xiàn)上漲的趨勢??芍?,主泵轉子存在一定的熱變形。
此外,兩臺主泵配備的電機支撐于泵殼的接觸面積在75%以上,電機的支撐座在上下高度相近的兩點振幅差均<8 μm,且在圓周上同一高度的兩點振動幾乎相等,電機繞組以及軸承各溫度測點測得的溫度一致,由此排除支撐系統(tǒng)剛度不足、膨脹不暢等故障。
通過上述分析發(fā)現(xiàn)振動故障具有如下特征:波形為正弦波,軸心軌跡為橢圓形,主頻為與轉速同步的工頻分量,振動幅值和相位在穩(wěn)定平臺時較為穩(wěn)定。綜上可知,引起兩臺主泵振動異常的原因為轉子不平衡以及轉子熱變形。
轉子不平衡是旋轉機械最常見的故障原因,通常采用動平衡試驗的方法,在轉子適當?shù)牟课簧霞又鼗蛉ブ兀{(diào)整轉子質心位置,以使不平衡力減小到能夠滿足泵穩(wěn)定運行的條件。
針對轉子熱變形故障,通常采用熱平衡的方法來處理。熱平衡主要是在制定加重方案時兼顧考慮空載和滿負荷下的振動,但通過對振動參數(shù)分析發(fā)現(xiàn),負荷在變化時熱變形的幅值變化較大,此外兩臺主泵處于剛開始運行狀態(tài),運行時間較短,無法判斷長時間運行時熱變形量是否穩(wěn)定,因而不適合采用熱平衡處理方法來處理。
針對上述原始振動和熱變形量都較大的現(xiàn)象,可采取動平衡的方法將轉子不平衡引起的振動減小,同時由熱變形引起的振動也將隨之減小[4]。因此,針對上述兩臺主泵的振動故障,采取動平衡的方法來處理是科學、合理的。
動平衡前兩臺主泵的原始振動參數(shù)見表1。
動平衡基本思路是[5]:首先選定平衡轉速,平衡轉速必須是恒定的,再通過加重試驗求出加重對振動的影響系數(shù),進而求出應加的平衡質量。剛性轉子(工作轉速低于臨界轉速)動平衡通常需要兩個平面,而上述兩臺主泵的轉子失重面均為一個確定平面,可以采用單平面的平衡方法來處理。
根據(jù)主泵動平衡的經(jīng)驗,考慮各種不確定因素后,決定在1號、2號主泵聯(lián)軸器處分別加配重846 g和790 g。試加配重后測得的振動參數(shù)見表2。
表1 主泵原始振動參數(shù)
表2 首次試加配重后振動參數(shù)
由表2可知,1號主泵在試加配重后,軸振位移從175 μm左右降至80 μm左右,振動得到有效控制,泵達到良好的運行狀態(tài),不需要再次添加配重;2號主泵的軸振位移從219.5 μm左右降至161 μm左右,振動得到一定改善,但軸振動位移仍較大,需要根據(jù)影響系數(shù)進行第二次添加配重。
2號主泵最終確定再添加1005 g的配重進行第二次動平衡試驗,試驗前后振動參數(shù)如表3所示。
由表3可見,2號主泵在第二次添加配重后,軸振位移從161 μm左右降至66.5 μm左右,振動得到進一步控制,保證了泵的安全運行。
振動是泵較為常見的故障,主泵作為反應堆冷卻劑系統(tǒng)的重要設備,其安全、可靠的運行對核電站起著至關重要的作用。通過對核電站兩臺主泵振動的測量和診斷,分析了導致振動故障的原因,并通過動平衡試驗,將兩臺主泵的振動降低到較低水平,保證了主泵安全可靠地運行,為核電站的安全和效率提供了保障。
表3 動平衡前后2號主泵振動參數(shù)
1 廣東核電培訓中心.900MW壓水堆核電站系統(tǒng)與設備[M].北京:原子能出版社,2004
2 趙振宇,高培.嶺澳核電站動平衡[J].中國設備工程,2011,4:32~33
3 楊建剛.旋轉機械振動分析與工程應用[M].北京:中國電力出版社,2007
4 姜元鋒,傅汝楫,包玉宏.鍋爐給水泵振動診斷及案例分析[J].機械強度,1987,6:6~12
5 王維民,高金吉,江志農(nóng),李燕.旋轉機械無試重現(xiàn)場動平衡原理與應用[J]. 振動與沖擊,2011,29(2):212~215