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        多工藝空氣鉆進(jìn)技術(shù)在深水井施工中的應(yīng)用實(shí)踐

        2014-12-25 02:13:56郝文奎宋宏兵王樹鋼鄭肖亮
        鉆探工程 2014年12期
        關(guān)鍵詞:牙輪潛孔氣舉

        郝文奎,宋宏兵,康 亢,王樹鋼,鄭肖亮

        (河北騰飛太行井業(yè)有限公司,河北邯鄲056400)

        0 引言

        在水井鉆探施工中,傳統(tǒng)的鉆鋌加壓、牙輪鉆頭全面鉆進(jìn)工藝,300~350 m的井需要1個(gè)月左右的時(shí)間完成。隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水量越來(lái)越大,水井越鉆越深,如山西部分地區(qū)的水井都在800 m左右。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈,傳統(tǒng)的施工工藝已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足高速鉆井的需求,同時(shí)施工受到地層、泥漿及一些機(jī)械設(shè)備的制約,經(jīng)常出現(xiàn)以下問(wèn)題。

        (1)在施工中常出現(xiàn)掉塊卡鉆、坍塌埋鉆、巖粉過(guò)多沉淀造成埋鉆等井內(nèi)事故。

        (2)施工成本越來(lái)越高,利潤(rùn)越來(lái)越低。

        (3)施工周期長(zhǎng),效率低。

        (4)取水目的層為砂巖裂隙水的水井施工,容易被泥漿堵塞出水通道,影響出水量。

        (5)進(jìn)入奧陶系后使用泥漿堵漏困難,即使堵漏成功,成井后的洗井工作也是難點(diǎn);清水鉆進(jìn)巖粉排出困難,大漏護(hù)孔容易堵塞出水通道,而且無(wú)法保證出水量。

        (6)地質(zhì)勘探孔取心效率低。

        (7)一些人飲解困水井和抗旱打井項(xiàng)目,往往地處偏遠(yuǎn),干旱缺水,連基本的人畜飲水都得不到保證,施工供水難以解決,項(xiàng)目施工難度大。

        為了解決上述施工問(wèn)題,我公司經(jīng)過(guò)調(diào)研和研究,結(jié)合自身實(shí)際情況,引進(jìn)了氣動(dòng)潛孔錘和氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)2種高效鉆進(jìn)工藝,應(yīng)用實(shí)踐證明,這2種鉆進(jìn)工藝具有以下優(yōu)越性。

        (1)氣動(dòng)潛孔錘鉆進(jìn)工藝“小鉆壓,低鉆速”的特點(diǎn),以及氣舉反循環(huán)“孔底加壓,懸垂鉆進(jìn)”的方法,使得鉆孔的垂直度都比較好,通常情況下鉆孔孔斜≯0.5°/100 m,下管時(shí),能夠減少擴(kuò)孔和驗(yàn)孔工序,保證井壁管能順利下入,縮短輔助施工時(shí)間。

        (2)降低材料消耗,提高鉆進(jìn)效率,縮短成井周期,經(jīng)濟(jì)效益高。

        (3)以空氣為沖洗介質(zhì),施工用水很少或不用水,對(duì)于一些無(wú)供水條件的工程可以正常施工,易坍塌地層能夠快速通過(guò),降低井內(nèi)事故發(fā)生率,保證工程質(zhì)量。

        (4)兩者都具有鉆洗結(jié)合的特點(diǎn),尤其是氣舉反循環(huán)工藝,清水鉆進(jìn),無(wú)需堵漏,其鉆進(jìn)過(guò)程就是一個(gè)洗井的過(guò)程,不易堵塞出水通道,最大限度保證出水量。

        (5)多工藝空氣鉆進(jìn)孔底干凈,不存在重復(fù)破碎,鉆頭壽命長(zhǎng),攜帶巖粉顆粒大,最大可達(dá)20 mm×20 mm×30 mm,在一些地質(zhì)孔的施工中可代替取心鉆進(jìn),大大縮短施工時(shí)間。

        實(shí)踐表明,多工藝空氣鉆進(jìn)能彌補(bǔ)常規(guī)鉆進(jìn)技術(shù)的缺陷和不足,縮短成井周期,提高市場(chǎng)占有份額和經(jīng)濟(jì)效益,是經(jīng)濟(jì)適用的鉆探技術(shù)。

        1 多工藝空氣鉆進(jìn)在施工中的運(yùn)用及經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比

        1.1 黎城縣地?zé)崽讲山Y(jié)合井施工(同孔組合施工)

        1.1.1 基本情況

        山西省黎城縣地?zé)峋讲山Y(jié)合井,設(shè)計(jì)深度2000 m,無(wú)施工供水水源。上部煤系地層采用氣動(dòng)潛孔錘施工工藝,施工至241 m,揭露灰?guī)r地層,下入井壁管后繼續(xù)潛孔錘施工至266 m,因249 m后地層出水(水量達(dá)到1900 m3/d),空壓機(jī)施工困難,且水位在120 m,根據(jù)沉沒(méi)比計(jì)算,適合氣舉反循環(huán)施工,無(wú)需進(jìn)行堵漏,采用295、245和152 mm反循環(huán)三牙輪鉆頭,氣舉反循環(huán)施工至2098.95 m,順利竣工。圖1為該工程施工現(xiàn)場(chǎng)。

        圖1 黎城縣地?zé)崽讲山Y(jié)合井現(xiàn)場(chǎng)

        1.1.2 取得的成果

        (1)氣動(dòng)潛孔錘施工順利通過(guò)上部煤系地層,平均鉆進(jìn)時(shí)效6 m,最高時(shí)效10 m。

        (2)氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)時(shí),灰?guī)r地層平均時(shí)效達(dá)3.5 m,最高達(dá)6 m;石英巖地層施工平均時(shí)效達(dá)1.3 m,最高時(shí)效達(dá)2 m,而正循環(huán)鉆進(jìn)時(shí)石英巖平均時(shí)效<0.2 m;施工過(guò)程中因井內(nèi)有水,不用尋找外部供水水源,依靠井內(nèi)水源即可正常施工。

        (3)氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)時(shí),牙輪鉆頭壽命長(zhǎng),提鉆間隔時(shí)間長(zhǎng),一般每100 m提鉆檢查一次。

        (4)奧陶系地層漏失嚴(yán)重,采用氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)工藝,無(wú)需堵漏即可正常鉆進(jìn),節(jié)省泥漿材料和洗井材料,安全高效。

        1.2 山西省和順縣正邦良順煤礦水源井施工

        1.2.1 基本情況

        2013年,山西省和順縣正邦良順煤礦,欲施工一口設(shè)計(jì)深度950 m的水井,預(yù)計(jì)靜止水位埋深>600 m,工期要求60 d?,F(xiàn)場(chǎng)無(wú)供水水源,若采用運(yùn)水施工,最近的供水水源約10 km,費(fèi)用消耗很高,而且在離該處約3 km遠(yuǎn)的地方有一臺(tái)鉆機(jī)采用運(yùn)水泥漿工藝施工,結(jié)果在鉆遇泥灰?guī)r和厚層角礫巖時(shí)發(fā)生了坍塌埋鉆事故。因此我們研究決定采用氣動(dòng)潛孔錘和牙輪組合工藝施工,施工現(xiàn)場(chǎng)見圖2。

        圖2 山西省和順縣正邦良順煤礦水源井施工現(xiàn)場(chǎng)

        1.2.2 施工過(guò)程

        上部地層采用氣動(dòng)潛孔錘施工工藝,空壓機(jī)為PDSJ750/H850型,305 mm錘頭,施工至700 m,其中水下施工85 m,下入273 mm井壁管,之后采用清水牙輪鉆頭鉆進(jìn);該工程最終施工歷時(shí)45 d,成井深度966 m,其中氣動(dòng)潛孔錘鉆進(jìn)工藝施工700 m,用時(shí)14 d,下管、固井9 d;牙輪正循環(huán)鉆進(jìn)施工266 m,用時(shí)15 d,工程竣工后,得到了甲方的高度贊揚(yáng)。

        1.2.3 施工效率及費(fèi)用對(duì)比(見表1)

        表1 和順井施工效率及費(fèi)用對(duì)比

        1.3 山西省太谷縣西山底地?zé)崽讲删┕?/h3>

        1.3.1 基本情況

        2011年施工太谷西山底地?zé)崽讲删?,設(shè)計(jì)井深2000 m,設(shè)計(jì)水量20 m3/h,水溫42~45℃,是山西省第一口砂巖熱水井。取水目的層為砂巖裂隙水,相比巖溶水,裂隙水為相對(duì)弱含水層,極易被泥漿堵塞出水通道。若取水目的層地層仍然采用泥漿護(hù)壁鉆進(jìn)工藝,可能會(huì)造成水量不足,甚至無(wú)水的結(jié)果,因此甲方要求取水目的層必須使用清水鉆進(jìn),不能采用泥漿施工。我單位采用氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)工藝進(jìn)行施工,滿足甲方要求。

        1.3.2 施工過(guò)程

        0~997m,覆蓋層,采用牙輪鉆頭正循環(huán)鉆進(jìn)工藝,進(jìn)入砂巖地層后換用氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)工藝,用245 mm反循環(huán)牙輪鉆頭,鉆進(jìn)至1130 m處有泥巖巖粉排出,施工較為正常,正常循環(huán)壓力隨雙壁鉆具的增加而增加,繼續(xù)鉆進(jìn)至1134.3 m時(shí),排渣口只返氣,不返巖粉和水,提鉆檢查后發(fā)現(xiàn)鉆桿內(nèi)無(wú)水,上返巖粉通道被泥塊堵塞。

        分析原因?yàn)?泥巖泥質(zhì)含量高且層厚,遇水后易膨脹崩解,造成鉆頭堵塞。

        針對(duì)上一趟鉆進(jìn)出現(xiàn)的問(wèn)題,我們?cè)谥鲃?dòng)鉆桿和雙壁鉆桿之間加接了一個(gè)正循環(huán)堵頭,將雙壁環(huán)狀間隙封閉,返渣管與泥漿泵對(duì)接,改反循環(huán)為正循環(huán),送清水鉆穿鉆進(jìn)至1146 m,通過(guò)厚層泥巖井段后,反循環(huán)鉆進(jìn)至1854 m,終孔。

        1.3.3 效果對(duì)比

        施工結(jié)束后,進(jìn)行了抽水試驗(yàn),水量達(dá)到80 m3/h,水溫51.2℃。同樣在離該地?zé)峋? km處的另一口砂巖井,采用泥漿護(hù)壁正循環(huán)鉆進(jìn)工藝,施工至1800 m時(shí)進(jìn)行了抽水試驗(yàn),結(jié)果無(wú)水,加深至2400 m后,進(jìn)行抽水試驗(yàn),水量達(dá)到40 m3/h。對(duì)比2口井,充分體現(xiàn)出氣舉反循環(huán)施工工藝在取水目的層為砂巖裂隙水的深井施工中的優(yōu)勢(shì),保證不堵塞出水通道,最大限度地保證出水量。施工結(jié)束后甲方(山西省第三地質(zhì)工程勘察院)和業(yè)主對(duì)該工程給予了高度評(píng)價(jià)。

        1.3.4 施工效率及費(fèi)用對(duì)比(見表2)

        表2 施工效率及費(fèi)用對(duì)比

        2 多工藝空氣鉆進(jìn)施工技術(shù)經(jīng)驗(yàn)

        2.1 氣舉反循環(huán)工藝

        2.1.1 沉沒(méi)比的計(jì)算及經(jīng)驗(yàn)值

        氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)沉沒(méi)比:

        式中:a——沉沒(méi)比;hs——水下雙壁鉆桿長(zhǎng)度,m;hd——水上雙壁鉆桿長(zhǎng)度,m。

        根據(jù)我們的施工經(jīng)驗(yàn),雙壁鉆桿下深與井深的比例可達(dá)1∶7.3,即450 m雙壁鉆桿可施工3200 m的深井,且反循環(huán)鉆進(jìn)只適于井內(nèi)有水且水位深淺適當(dāng)?shù)纳罹┕?,不適于水位較深井的施工。若井內(nèi)無(wú)水,即無(wú)正常靜止水位,使用反循環(huán)鉆進(jìn)工藝時(shí)必須從外部連續(xù)不斷地向井內(nèi)注水,使得注入井內(nèi)的水量,大于等于氣水混合液攜帶出的水量,才能保證沉沒(méi)比及正常鉆進(jìn);若井內(nèi)有正常靜止水位但水位太深時(shí),這種情況就必須增加雙壁鉆桿的長(zhǎng)度或者大量向井內(nèi)注水,使水位上升,以此保證沉沒(méi)比及正常鉆進(jìn),但這樣會(huì)增加施工費(fèi)用。

        2.1.2 鉆進(jìn)過(guò)程中的技術(shù)措施

        (1)鉆進(jìn)過(guò)程中要時(shí)常注意觀察水位的變化以及巖粉、井水的上返情況,巖粉上返顆粒變小、井水上返量變少以及空壓機(jī)壓力降低時(shí)要及時(shí)更換密封圈。

        (2)反循環(huán)鉆進(jìn)施工中接單根時(shí),必須先排盡鉆桿內(nèi)巖粉,以防巖粉沉淀堵塞鉆桿,再次鉆進(jìn)時(shí)形不成反循環(huán)。

        (3)在以砂巖為取水目的層的水井施工中,由于裂隙水的出水量遠(yuǎn)小于巖溶水的出水量,極易阻塞出水通道,針對(duì)此情況,可以在回灌的循環(huán)渠中間建一個(gè)小型沉淀池,讓一些不能由振動(dòng)篩過(guò)濾的細(xì)小顆粒沉淀在池內(nèi),不再進(jìn)入井內(nèi),以此保證出水量。

        (4)反循環(huán)施工時(shí),進(jìn)尺過(guò)快,每小時(shí)超過(guò)6 m,牙輪破碎基巖速度大于巖粉上返速度,容易造成巖粉堵鉆桿事故,不能正常鉆進(jìn),此時(shí)要適當(dāng)控制鉆進(jìn)速度。

        (5)氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)過(guò)程中,孔內(nèi)若出現(xiàn)異??赏ㄟ^(guò)正循環(huán)堵頭連接,迅速實(shí)現(xiàn)正反循環(huán)互換,施工工法靈活。

        (6)反循環(huán)鉆進(jìn)也有其缺點(diǎn),比如,反循環(huán)鉆進(jìn)工藝不適合厚層泥巖地層的施工(如山西三疊系和尚溝組,泥巖厚度約175 m),容易造成牙輪上返通道堵塞,形不成反循環(huán)。

        2.2 氣動(dòng)潛孔錘鉆進(jìn)工藝

        (1)采用的空壓機(jī)為PDSJ750/H850型,單機(jī)風(fēng)量21.2~24 m3/min,最大風(fēng)壓1.72~2.07 MPa;受空壓機(jī)限制,在同等條件下,為了能正常施工,井深>50 m,孔徑在200 mm以上,每進(jìn)尺6~9 m至少要專門清渣一次,井內(nèi)巖粉不得超過(guò)500 mm,以防井孔內(nèi)儲(chǔ)存過(guò)多巖屑,造成埋鉆事故。若井徑>300 mm,風(fēng)量嚴(yán)重不足,可考慮加入泡沫劑,泡沫鉆進(jìn)時(shí),先送風(fēng),再泵入泡沫溶液,以防循環(huán)系統(tǒng)堵塞、泡沫劑溶液進(jìn)入空壓機(jī)內(nèi)部造成設(shè)備事故。如泡沫鉆進(jìn)無(wú)法清除巖屑,則可在潛孔錘上部加帶取粉管,以取粉管的容積大小來(lái)確定回次進(jìn)尺深度。

        (2)鉆具連接主動(dòng)鉆桿后即送風(fēng),待風(fēng)返出井口后再開車轉(zhuǎn)動(dòng)鉆具,掃到井底,潛孔錘正常工作后方可按正常參數(shù)鉆進(jìn)。接單根時(shí)把鉆具提離井底,主動(dòng)鉆桿拉出井口后方可停風(fēng)、加鉆桿。

        (3)當(dāng)?shù)貙右陨皫r為主且厚度較大時(shí),一個(gè)潛孔錘錘頭很難鉆進(jìn)到預(yù)計(jì)井深,需用2個(gè)以上相同規(guī)格的錘頭且有公差區(qū)別排隊(duì)使用。

        (4)針對(duì)在上提鉆具過(guò)程中若停止送風(fēng)后鉆具提不動(dòng)的現(xiàn)象,可加工一鉆桿接頭,接頭上口封閉,側(cè)面打開一個(gè)送氣孔,起鉆時(shí)直接將送風(fēng)接頭與鉆桿連接,邊送風(fēng)邊起鉆,解決了因不能加主動(dòng)鉆桿而不能送風(fēng)起鉆的難題。

        (5)氣動(dòng)潛孔錘鉆進(jìn)過(guò)程中轉(zhuǎn)速以15~40 r/min為宜,地層越硬,轉(zhuǎn)速應(yīng)越低,防止鉆頭還未沖擊破碎巖石即產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)切削,將錘頭合金折斷。

        (6)對(duì)于經(jīng)濟(jì)實(shí)力有限的井隊(duì),無(wú)法多臺(tái)空壓機(jī)并聯(lián)使用,施工過(guò)程中可在潛孔錘上部加取粉管,通過(guò)頻繁提鉆來(lái)達(dá)到施工目的,這是一種行之有效的方法,但孔深較大時(shí)勞動(dòng)強(qiáng)度也增大。

        (7)施工過(guò)程中,孔徑>305 mm或遇水后施工難度加大,空壓機(jī)油耗高,在井孔設(shè)計(jì)沒(méi)有特殊要求時(shí),可適當(dāng)減小施工口徑,以不影響下入潛水泵為宜。

        3 結(jié)語(yǔ)

        我公司通過(guò)引進(jìn)多工藝空氣鉆進(jìn),施工技術(shù)取得了很大的突破,而且業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐漸拓寬,經(jīng)濟(jì)效益有了很大提高。有了技術(shù)支撐,很多以前沒(méi)有施工能力的工程,現(xiàn)在都可以采用新工藝去競(jìng)爭(zhēng)完成。特別在一些無(wú)供水條件、工期要求短的工程。

        隨著鉆探行業(yè)的發(fā)展,尤其是解決干旱缺水地區(qū)水井鉆探以及地?zé)峋@探技術(shù)長(zhǎng)期存在的若干難題,傳統(tǒng)的泥漿正循環(huán)工藝已不能完全滿足施工要求,多工藝空氣鉆進(jìn)技術(shù)的發(fā)展,為解決這些難題提供了一種先進(jìn)有效的技術(shù)手段。目前,氣動(dòng)潛孔錘鉆進(jìn)技術(shù)和氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)技術(shù)的優(yōu)越性已被大家所公認(rèn)。

        總之,在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的社會(huì)環(huán)境背景下,通過(guò)引進(jìn)新技術(shù),開源節(jié)流,提高效率,才能最大限度的創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)利益,才能讓企業(yè)不斷發(fā)展壯大,立于不敗之地。

        [1] 許劉萬(wàn),劉智榮,趙明杰,等.多工藝空氣鉆進(jìn)技術(shù)及其新發(fā)展[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2009,36(10):8 -14.

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