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        俄供核電汽輪機端部密封面漏汽的分析與處理

        2014-12-25 05:03:30薛彥春
        科技視界 2014年26期
        關鍵詞:汽缸密封面端部

        薛彥春

        (江蘇核電有限公司維修處,江蘇 連云港222042)

        1 汽輪機高壓缸結構概述

        K-1000-60/3000型汽輪機組是由俄羅斯列寧格勒金屬廠(簡稱:LMZ)生產(chǎn)制造。汽輪機總長51.8 m,總重2070 t,額定轉速n=3000 r/min。汽輪機型式為:單軸、五缸(2個低壓缸+1個高壓缸+2個低壓缸)、八排汽、中間去濕再熱、冷凝式機組。汽輪機各缸由10級(2×5級)組成。汽輪機每根轉子由位于聯(lián)軸器兩側的兩個橢圓形滑動軸承支撐,高壓缸前軸承為徑向—推力軸承。獨立落地式軸承座。汽輪機基礎平臺由98組彈簧隔振器支撐。

        高壓缸為下貓爪支撐方式,四個貓爪落在前后軸承座上;高壓缸為水平中分面,由外缸和內缸組成,其中外缸中分面有60個M100×4的螺栓緊固連接,內缸中分面有24個M90×4的螺栓緊固連接,汽缸材質為06Cr12Ni3Cu,螺栓材質為25Cr1MoV,螺栓的緊固方式為熱緊,內缸螺栓熱緊弧長為122mm,外缸熱緊弧長為170mm,汽缸中分面采用汽缸密封脂密封;高壓缸為5級雙列(2×5級)對稱布置,其中前兩級(第1、2級)在內缸中,后三級(第3、4、5級)在外缸中,且設計有隔板套;高壓缸進汽口位于外下缸的底部,四個進汽口在缸內混合成一個汽室,高壓缸共有4級抽汽,分別從第2、3、4級及排汽口抽汽,通往6#高加、5#高加、除氧器及4#低加。

        2 汽輪機高壓缸端部密封面漏汽情況

        機組運行期間,發(fā)現(xiàn)高壓缸端部有漏汽跡象(有輕微蒸汽冒出);在T103大修期間對高壓缸進行了解體檢查,中分面未見明顯異常,并將內軸封體的掛耳沉度(掛耳壓板的膨脹間隙)調整至下限(最大值),扣缸時對汽缸密封面進行了全面清潔檢查,并均勻涂抹汽缸密封脂,大修結束機組投入運行后,發(fā)現(xiàn)高壓缸端部仍有漏汽現(xiàn)象;在T105大修期間揭開高壓缸的外上缸檢查,發(fā)現(xiàn)汽缸前后端部密封面(內軸封體安裝位置)有漏汽痕跡,內軸封體外側與汽缸配合處的凸肩位置整圈有汽流沖刷痕跡,在T205大修高壓缸解體檢查時也發(fā)現(xiàn)與T105相同的情況(如圖1所示)。

        綜合上述檢查情況分析,高壓缸端部密封面存在密封不嚴,導致蒸汽外漏。

        高壓缸端部密封面漏汽問題,對于汽輪機組的安全、穩(wěn)定運行存在如下風險:

        (1)蒸汽外漏,機組存在安全隱患,有人員燙傷的風險。

        (2)蒸汽外漏,汽流會對密封面形成沖刷,影響密封面的性能。

        (3)蒸汽外漏,影響機組效率。

        (4)蒸汽外漏,設備可靠性差,影響機組的安全、穩(wěn)定、高效運行。

        (注:T103/T105分別指1號機組的第3次/第5次大修,T205指2號機組的第5次大修)

        圖1 高壓缸端部密封面漏汽痕跡

        3 原因分析

        高壓缸上、下半缸通過中分面的螺栓緊固連接,依靠螺栓緊力使上下半缸閉合,達到密封要求,由于K-1000-60/3000型汽輪機高壓缸端部渦殼結構特殊,端部位置的中分面螺栓跨距較大,末端螺栓離軸封體的安裝位置距離較遠(見圖2),螺栓對該部位汽缸約束力明顯較弱,導致該區(qū)域的汽缸面形成一段很長的懸臂梁,螺栓緊力無法對該區(qū)域的密封提供幫助,使得該區(qū)域的汽缸面不能有效貼合,蒸汽從內軸封體凸肩與汽缸槽道配合間隙漏出,該區(qū)域蒸汽存在壓差,由于汽缸密封不嚴造成蒸汽外漏。另外,在機組啟停時受到較大的熱交變應力,汽缸容易產(chǎn)生變形,也會造成汽缸結合面蒸汽泄漏。

        1)汽輪機汽缸漏汽通常可能因素有以下幾個方面:

        【因素1】汽缸鑄造完成,“時效”處理時間(即存放時間)較短,使其在鑄造過程中所產(chǎn)生的內應力未完全消除,汽缸在以后的運行中會有變形,可能發(fā)生漏汽。

        【因素2】汽缸運行時受力情況復雜,除了受汽缸內外汽體壓力差、缸內各零部件的靜載荷外,還要承受蒸汽流出靜葉時對靜葉的反作用力,以及各種連接管道(進汽、排汽、抽汽等管道)冷熱狀態(tài)下對汽缸的作用力,在這些力的相互作用下,汽缸會發(fā)生塑性變形。

        【因素3】在檢修過程中,如隔板、隔板套及汽封的膨脹間隙不合適,或是掛耳壓板的膨脹間隙(掛耳沉度)不合適,運行后產(chǎn)生巨大的膨脹力使汽缸變形,可能發(fā)生漏汽。

        【因素4】若使用的汽缸密封脂存在質量不好、型號不對、超過有效期限、有堅硬雜質顆粒等問題,就會影響密封性能,可能發(fā)生漏汽。

        【因素5】汽缸中分面的螺栓緊力不足,機組啟停和工況變化時,在汽缸及法蘭上會產(chǎn)生較大的熱應力和熱變形,使得汽缸密封不嚴,可能發(fā)生漏汽。

        2)K-1000-60/3000型汽輪機高壓缸實際對應情況:

        【實況1】汽缸在鑄造完成存放時間較長,且在現(xiàn)場安裝結束很長一段時間才投入運行,不存在時效處理時間短的問題,所以可以排除因素1。

        【實況2】該因素屬于汽輪機的共性問題,不排除因素2。

        【實況3】每次檢修時都對隔板、隔板套、汽封的膨脹間隙及其掛耳沉度進行檢查測量調整,使其滿足設計要求,所以可以排除因素3。

        【實況4】一直使用國家正規(guī)廠家生產(chǎn)的汽缸密封脂,而且嚴格按照說明書使用,密封脂的有效期、型號、質量都不存在問題,而且回裝時對汽缸中分面后進行全面的清潔檢查,所以可以排除因素4。

        【實況5】汽缸端部位置中分面螺栓跨距較大,末端螺栓離軸封體的安裝位置距離較遠,螺栓對該部位汽缸約束力明顯較弱,在受到較大的熱交變應力時,會造成汽缸端部密封不嚴,發(fā)生漏汽,所以因素5存在。

        綜上分析,高壓缸端部密封面漏汽的原因為:螺栓緊力對汽缸端部的約束力較弱,汽缸在啟停、運行過程中會產(chǎn)生熱應力熱變形,使得汽缸端部密封不嚴,存在內外壓差時,就會造成蒸汽泄漏。

        圖2 高壓缸端部結構

        4 處理措施

        由于汽輪機高壓缸端部結構特殊,成蝸殼形狀,該區(qū)域未設計緊固螺栓,而且內軸封體安裝位置的汽缸壁較薄,該區(qū)域汽缸結合面的壓緊力不足,受熱膨脹變形,容易發(fā)生漏汽。為了阻止蒸汽外漏,需提高該區(qū)域汽缸密封的可靠性,同時該區(qū)域受設備自身結構特征的限制,無法通過添加緊固螺栓的方法來增加結合面的壓緊力,束縛汽缸的變形,經(jīng)過綜合分析,采取在汽缸中分面上增加密封條的技術方法,補償汽缸的變形量,阻止蒸汽外漏。

        采取的技術處理措施:在汽缸中分面上垂直于漏汽方向的位置處開槽,在槽內安裝密封條,阻止蒸汽外漏。

        密封條型號:E型密封鍵;密封條材質:鎳基材料ALLOY718,可耐700度高溫,具有良好的韌性、彈性,抗疲勞能力強,鎳基材料(ALLOY718)的線脹系數(shù)大于汽缸母材(06Cr12Ni3Cu),受熱膨脹后能起到良好的密封效果,E型密封鍵有彈性可伸縮,能夠補償該區(qū)域的結合面變形,E型密封鍵的開口側朝著汽流方向,阻止汽流漏出。

        根據(jù)現(xiàn)場高壓缸的結構特征及漏汽情況,參照E型密封鍵的尺寸參數(shù),選取E型密封鍵的尺寸為:厚度7.49±0.15mm、寬度6.78mm,對應的開槽尺寸為:槽深6.2-6.35mm、槽寬8-8.2mm,槽長131mm,密封鍵的壓縮量為0.99-1.44mm(見圖3、圖4)。

        在2014年2月份T107大修期間,對1號高壓缸端部前后四個角位置的密封面進行了技術改造處理。

        具體的處理工藝如下:

        1)開槽區(qū)域采取防異物措施。

        采用青稞紙在開槽區(qū)域的高壓缸排汽口位置粘貼防異物托盤,防

        2)根據(jù)漏汽痕跡確定開槽位置。

        根據(jù)汽缸中分面上的漏汽痕跡,確定開槽位置;開槽位置需垂直于漏汽方向,并盡量在汽缸面的縱向;并將開槽區(qū)域的汽缸面清理干凈,露出金屬光澤,確保汽缸面光潔、平整無高點。

        3)開槽裝置就位,劃出加工線。

        將開槽裝置吊裝到工作位置,根據(jù)開槽位置及定位螺紋孔等現(xiàn)場條件,使用工裝將開槽裝置固定,在開槽位置處劃出開槽加工線,開槽長度要比漏汽痕跡寬度尺寸大10mm左右,開槽長度大約為131mmm。調整開槽裝置底座,銑刀對準劃線,并用直角規(guī)測量銑刀與劃線的對準情況。

        4)開槽裝置軸向方向(Y方向)對刀調整。

        首先對開槽裝置的Y方向對刀調整:調整好燈光,根據(jù)開槽線位置,將主軸移動至開槽裝置的端部,通過調整導軌底座位置使刀具對準待開槽線的端頭,并且使導軌要平行于開槽線,確保在Y方向移動時刀具的走向要與開槽線重合。在拖板上的刀架周圍架設百分表,百分表的指針垂直指向汽缸面,手輪操作開槽裝置在Y方向移動,讓刀架在待加工線方向手動走刀,監(jiān)視百分表的讀數(shù)變化情況,通過調整導軌底座的四腳高度,確保在走刀行程內百分表的讀數(shù)變化不超過0.02mm,也就是刀頭跳動不超過0.02mm(見圖5)。止鐵屑等異物落入缸內,在開槽的缸面上固定一塊500×400mm規(guī)格尺寸的吸油氈,在吸油氈中間開一個200×50mm矩形口,開槽線位于吸油氈開口矩形的中心,吸油氈開口矩形四周用膠帶粘好,防止鐵屑、冷卻液等異物從吸油氈的下方漏出,確保所有的加工鐵屑都收集在吸油氈上方。

        圖3 E型密封鍵參數(shù)

        表1

        圖4 開槽尺寸及密封鍵安裝簡圖

        圖5 開槽裝置軸向Y方向對刀調整

        5)開槽裝置垂直方向(Z方向)對刀調整。

        根據(jù)加工方案,開槽尺寸為:槽寬8-8.2mm、槽深6.2-6.35mm、槽長131mmm。為了確保開槽深度的準確性,開槽分兩次進刀加工,第一次進刀深度5.9mmm左右,第二次進刀后,總深度要達到8-8.2mm的尺寸要求。

        刀具規(guī)格:硬質合金直柄槽鍵銑刀,刀刃直徑8.0mm,刀尖刃磨R1.5圓角。

        開槽裝置Z方向調整:將刀具安裝到刀架上,并固定好,在刀頭下方的汽缸面上方放置一張薄紙,手動向下進給主軸,通過主軸箱上的數(shù)顯標尺,可以監(jiān)控銑刀在Z方向上的位移量,當銑刀正好接觸到中分面時,停止進給并將標尺清零,完成Z方向找基準。在床臺上架設百分表,表針指在主軸箱上,表座架在進給箱上,用于監(jiān)測進刀量,開動主軸向下進刀,并監(jiān)控數(shù)顯表尺與百分表讀數(shù),待進刀深度達到要求尺寸時,停止進刀,鎖緊主軸,即Z方向對刀完成(見圖6)。

        圖6 開槽裝置垂直Z方向對刀調整

        6)開始車削加工。

        在Z方向對刀完成后,啟動Y方向走刀按鈕,開始第一刀車削加工,車削過程要用冷卻液對刀頭進行冷卻,車削過程及時清理刀頭位置的鐵屑,第一刀加工完成后,要進行退刀,將主軸升起,Y方向退回到起始加工位置并將槽道附近的鐵屑及冷卻液清理干凈,測量槽道尺寸,用深度尺測量實際的開槽深度,用卡尺測量槽寬、槽長的尺寸數(shù)據(jù),按照上述工序方法,接著對剩余量進行第二刀車削加工,加工過程同樣做好在線監(jiān)測,加工完成后按照同樣方法升起主軸,Y方向退刀,鐵屑清理,尺寸測量。

        7)開槽尺寸、槽道表面光潔度檢驗。

        開槽完成后,用磁棒、毛刷、吸油氈等清理槽道內的鐵屑和冷卻液,并測量槽道尺寸(槽寬、槽深、槽長),確保各加工尺寸都在要求范圍內;檢查槽道表面光潔度,并用什錦銼、細紗布等對槽道表面進行打磨處理,確保槽道表面平整、光潔、無毛刺(見圖7)。

        8)根據(jù)加工的槽道尺寸,配置合適長度的E型密封鍵。

        根據(jù)槽道的實際加工長度尺寸,切割合適長度的密封鍵,密封鍵與槽之間需留有一定量的熱膨脹間隙,密封鍵切割后,需對兩端頭進行修磨,確保端頭圓滑無毛刺,對槽道及密封鍵進行清潔檢查后,將密封鍵安裝到槽內。

        圖7 槽道尺寸檢驗

        在2014年02月份T107大修期間,對1號高壓缸端部前后的四個角位置各增加1個密封條,共增加了4個密封條。

        5 處理效果及后續(xù)行動

        2014年2月份T107大修期間,對1號汽輪機高壓缸的端部密封面采取了上述技術處理措施,處理完成后,機組啟動并網(wǎng)運行,高壓缸漏汽問題的技術難題得以解決,說明該技術方案合理可行,取得了預期的效果。

        該工程技術方案,具有很好的現(xiàn)場生產(chǎn)實用性,既解決了高壓缸端部密封面的漏汽問題的技術難題,消除了機組的安全隱患,提高了設備的可靠性,確保了機組的安全、穩(wěn)定、高效運行,積累了寶貴的工程經(jīng)驗,又為同行業(yè)、同類型機組今后處理類似問題起到了很好的借鑒作用。

        后期將繼續(xù)觀察高壓缸的運行情況,加強日?,F(xiàn)場巡檢;在高壓缸下次大修時,將檢查密封鍵的完好性以及汽缸面有無漏汽痕跡。

        [1]趙明生,等.機械工程師手冊[M].2版.北京:機械工業(yè)出版社,2002.

        [2]郭延秋.大型火電機組檢修實用技術叢書:汽輪機分冊[M].北京:中國電力出版社,2003.

        [3]王超然.新編國際常用金屬材料手冊[M].北京:北京工業(yè)大學出版社,1995.

        [4]姜求志,王金瑞,等.電廠金屬材料手冊[M].北京:中國電力出版社,2001.

        [5]楊叔子.機械加工工藝師手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003.

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