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        處理含硫、凝析油天然氣三甘醇脫水橇工藝優(yōu)化探討

        2014-12-24 03:59:54李亞萍劉子兵梁璇璣
        石油化工應(yīng)用 2014年8期
        關(guān)鍵詞:富液汽提凝析油

        李亞萍,楊 鵬,劉子兵,梁璇璣

        (1.西安長(zhǎng)慶科技工程有限責(zé)任公司,陜西西安 710018;2.中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第五采氣廠,陜西西安 710018)

        長(zhǎng)慶氣田的天然氣氣井根據(jù)氣藏的層位、開(kāi)采方式等分為上古氣井和下古氣井。其中下古氣井的天然氣中均含有H2S 和CO2等酸性氣體,部分下古氣井的天然氣中含有凝析油。為減少酸性氣體對(duì)輸氣管道的腐蝕,長(zhǎng)慶氣田的下古氣井采用了“多井集氣+小站脫水”的開(kāi)采模式,目前百余下古集氣站小站脫水均選用三甘醇脫水工藝,其良好的脫水性能滿足氣田的生產(chǎn)要求,有效保證了氣田集輸管網(wǎng)的安全高效運(yùn)行。但是隨著氣田的進(jìn)一步開(kāi)發(fā),部分氣井的酸性氣體含量逐漸增高,并且產(chǎn)出高礦度地層水和凝析油,導(dǎo)致三甘醇脫水橇出現(xiàn)鹽結(jié)晶、換熱器腐蝕泄漏等問(wèn)題。目前,氣田常用脫水橇的工藝流程圖(見(jiàn)圖1)。

        圖1 常規(guī)三甘醇脫水橇的工藝流程圖

        1 脫水橇運(yùn)行中存在的問(wèn)題及原因分析

        1.1 鹽結(jié)晶堵塞

        由于天然氣中攜帶由高礦化度游離水,并且天然氣進(jìn)脫水橇前僅有一級(jí)重力分離器,導(dǎo)致游離水分離不徹底,大量高礦化度游離水進(jìn)入脫水橇中,不僅增加了脫水負(fù)荷,而且高礦化度水?dāng)y帶的鹽離子隨三甘醇溶液的再生結(jié)晶析出,致使三甘醇后循環(huán)管路堵塞,影響了脫水橇脫水效果。重沸器鹽結(jié)晶堵塞的照片(見(jiàn)圖2、圖3)。

        圖2 重沸器內(nèi)的鹽結(jié)晶

        圖3 重沸器火筒壁上的鹽結(jié)晶

        1.2 板式換熱器的腐蝕泄漏

        高礦化度地層水和凝析油溶解在三甘醇溶液中,隨三甘醇溶液的循環(huán)進(jìn)入板式換熱器,H2S 對(duì)換熱器的板片形成點(diǎn)蝕,地層水中的陽(yáng)離子和陰離子對(duì)換熱器形成電化學(xué)腐蝕,同時(shí)凝析油會(huì)造成密封膠條的溶脹腐蝕,導(dǎo)致?lián)Q熱器出現(xiàn)泄漏,換熱器的壽命僅為6~12 個(gè)月。換熱器泄漏的照片(見(jiàn)圖4)。

        圖4 換熱器的腐蝕泄漏

        1.3 三甘醇溶液被污染后失效

        圖5 過(guò)濾器濾芯的臟堵

        由于原料氣中攜帶的高礦化度水和機(jī)械雜質(zhì)未得到有效分離而帶入三甘醇溶液中,導(dǎo)致三甘醇溶液被污染,其脫水性能變差,甚至失效,部分集氣站2~6 個(gè)月就需要更換一次溶液;并且三甘醇濾布過(guò)濾器和活性炭過(guò)濾器臟堵而頻繁更換(1~2 周/次)。過(guò)濾器濾芯臟堵的照片(見(jiàn)圖5)。

        1.4 三甘醇再生尾氣、儀表風(fēng)排氣等環(huán)境污染

        1.4.1 三甘醇再生尾氣 天然氣中的部分H2S 氣體會(huì)溶解在三甘醇溶液中,三甘醇再生過(guò)程中H2S 氣體隨著水蒸氣一起被解析出來(lái),這些再生出來(lái)的尾氣直接排至大氣中,高含H2S 的廢氣導(dǎo)致集氣站及周邊環(huán)境嚴(yán)重污染。

        氣田某集氣站100 萬(wàn)立方米/天三甘醇脫水橇的含硫尾氣的氣量、氣質(zhì)情況(天然氣中H2S 含量為3 000 g/m3)(見(jiàn)表1)。

        表1 100 萬(wàn)立方米/天三甘醇脫水橇的含硫尾氣的氣量、氣質(zhì)

        《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1996)及《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-1993)要求,氣田生產(chǎn)區(qū)域污染物排放應(yīng)當(dāng)執(zhí)行“三類(lèi)區(qū)域三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)”;《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-1993)要求排放H2S 的排氣筒高度最低不得低于15 m,排氣筒高度為15 m 時(shí)的H2S最大排放量為0.33 kg/h。實(shí)際運(yùn)行中尾氣的排放高度僅為8 m,并且H2S 排放速率嚴(yán)重超標(biāo)。

        目前對(duì)于高含硫集氣站通過(guò)增加尾氣焚燒的方式來(lái)拒絕惡臭問(wèn)題,但是H2S 轉(zhuǎn)化為SO2排放,依然存在環(huán)境污染問(wèn)題。

        1.4.2 儀表風(fēng)排氣、閃蒸氣放空 脫水橇的儀表風(fēng)為裝置脫水后的干天然氣,由于其中溶解了部分H2S 氣體,調(diào)節(jié)閥周期性排空儀表風(fēng)時(shí),站場(chǎng)有惡臭味,并且天然氣直接排放有一定的安全隱患。

        裝置產(chǎn)生的閃蒸氣進(jìn)入燃料氣緩沖罐與調(diào)壓后的干氣混合后作為燃料氣,由于閃蒸氣為濕氣,在高含H2S 時(shí)會(huì)加劇燃料氣系統(tǒng)的腐蝕,因此,部分集氣站將閃蒸氣直接接入放空系統(tǒng),造成了能源的浪費(fèi),100 萬(wàn)立方米/天脫水裝置閃蒸氣的放空量大約為16×104m3/a。

        2 三甘醇脫水橇的工藝優(yōu)化探討

        2.1 加強(qiáng)濕天然氣進(jìn)吸收塔前的過(guò)濾

        《天然氣脫水設(shè)計(jì)規(guī)范》SY/T0076-2008,4.5 中規(guī)定“原料氣進(jìn)脫水橇前應(yīng)設(shè)置進(jìn)口分離器,除去直徑10 μm 以上的液滴……含有瀝青膠紙顆粒、粉塵或其他固體雜質(zhì)的天然氣,應(yīng)設(shè)置過(guò)濾分離器”。

        而長(zhǎng)慶氣田的原料氣進(jìn)脫水橇前一般安裝的是重力式過(guò)濾分離器,該種類(lèi)型過(guò)濾器僅能除去100 μm以上的雜質(zhì)和液滴,導(dǎo)致100 μm 以下的雜質(zhì)和高礦化度液滴進(jìn)入到脫水橇中,造成三甘醇溶液污染和鹽結(jié)晶,嚴(yán)重影響脫水橇的正常運(yùn)行。

        圖6 富液汽提工藝的三甘醇脫水橇工藝自控流程

        表2 模擬計(jì)算參考?xì)赓|(zhì)情況(40 ℃,5.0 MPa)

        表3 模擬計(jì)算參考?xì)赓|(zhì)情況(40 ℃,5.0 MPa)

        因此,建議增加高效原料氣過(guò)濾分離器,分離掉原料氣中攜帶的游離態(tài)液滴及固體雜質(zhì),減輕脫水橇的脫水負(fù)荷,防止大顆粒雜質(zhì)和游離水帶入造成溶液污染、鹽結(jié)晶等問(wèn)題。

        2.2 采用富液汽提工藝

        在三甘醇進(jìn)入板式換熱器前增加一個(gè)三甘醇富液汽提塔。采用干天然氣節(jié)流降壓后作為汽提氣,通入富液汽提塔中,在富液進(jìn)入換熱器前脫除溶解在溶液中的酸性氣體和凝析油,將汽提產(chǎn)生的氣體采用固體脫硫后作為裝置的燃料氣和貧液汽提氣。采用富液汽提工藝的三甘醇脫水橇工藝自控流程(見(jiàn)圖6)。

        采用UNISIM R390 軟件對(duì)富液汽提工藝進(jìn)行了模擬計(jì)算,其中原料氣的氣質(zhì)取氣田的最?lèi)郝怨r,詳細(xì)氣質(zhì)情況(見(jiàn)表2)。富液汽提工藝的模擬計(jì)算結(jié)果(見(jiàn)表3)。

        由模擬結(jié)果可以看出,采用富液汽提工藝后:

        (1)富液中的大部分酸性氣體被汽提氣帶走,三甘醇富液中的H2S 僅為0.24 kg/h,可大幅度減少H2S 進(jìn)入再生尾氣,造成環(huán)境污染。針對(duì)再生尾氣的排放問(wèn)題通過(guò)加高現(xiàn)有再生尾氣排氣筒的高度就可滿足排放要求。

        (2)富液中的大部分凝析油均被汽提氣帶走,采用富液汽提工藝可大幅度減少腐蝕性介質(zhì)進(jìn)入板式換熱器、再生塔等再生設(shè)備中而引起的設(shè)備腐蝕。

        同時(shí)燃料氣和汽提氣采用脫硫后的凈化氣,可以防止燃料氣系統(tǒng)的腐蝕。因此,采用富液汽提工藝可以同時(shí)解決環(huán)境污染、設(shè)備腐蝕等問(wèn)題。

        2.3 儀表風(fēng)采用壓縮空氣

        建議在集氣站增加一套儀表風(fēng)壓縮機(jī)橇,脫水橇的儀表風(fēng)改用壓縮空氣。以解決干天然氣作為儀表風(fēng)引起的安全隱患和惡臭問(wèn)題。

        3 投資及經(jīng)濟(jì)性分析

        3.1 現(xiàn)有脫水橇的改造投資估算

        對(duì)氣田常用的100 萬(wàn)立方米/天的脫水橇實(shí)施上述改造,其主要工作量是:增加一臺(tái)高效原料氣過(guò)濾分離器、將富液閃蒸罐更換為富液汽提塔、增加一臺(tái)脫硫罐、增加一臺(tái)儀表風(fēng)壓縮機(jī)橇等,改造投資估算(見(jiàn)表4)。

        3.2 經(jīng)濟(jì)性分析

        100 萬(wàn)立方米/天脫水橇非正常運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)損失詳情(見(jiàn)表5)。采用上述工藝優(yōu)化后,可解決裝置目前存在的問(wèn)題,每年新增的運(yùn)行費(fèi)用主要為脫硫劑的費(fèi)用,脫硫劑年耗量最大為62 t(脫硫劑硫容按照0.30 kg/kg計(jì)算,該類(lèi)脫硫劑的市場(chǎng)價(jià)大約為1.5 萬(wàn)元/噸),脫硫劑的購(gòu)置費(fèi)為93 萬(wàn)元。

        表4 100 萬(wàn)立方米/天的脫水橇改造的主要設(shè)備及投資估算表

        表5 100 萬(wàn)立方米/天脫水橇非正常運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)損失表

        因此,采用上述工藝優(yōu)化后,不但可以保證脫水橇的安全、平穩(wěn)、連續(xù)運(yùn)行,而且一年節(jié)約的經(jīng)濟(jì)損失即可收回裝置的工藝改造費(fèi)用。

        4 結(jié)論

        針對(duì)長(zhǎng)慶氣田高含硫、凝析油和礦化度地層水的下古氣藏,在天然氣三甘醇脫水時(shí),應(yīng)對(duì)常規(guī)脫水工藝進(jìn)行以下優(yōu)化改進(jìn):

        (1)增加高效原料氣過(guò)濾分離器,確保無(wú)游離水和10 μm 以上的固體雜質(zhì)帶入到溶液中造成溶液污染的問(wèn)題。

        (2)三甘醇富液采用富液汽提工藝,在富液進(jìn)入換熱器前脫除溶解在溶液中的酸性氣體和凝析油,減少腐蝕性介質(zhì)進(jìn)入再生設(shè)備中而引起的設(shè)備腐蝕。

        (3)將汽提產(chǎn)生的氣體采用固體脫硫后作為裝置的燃料氣和貧液汽提氣。

        (4)脫水橇的儀表風(fēng)改用壓縮空氣。

        [1] 王遇冬主編.天然氣處理原理與工藝[M].北京:中國(guó)石化出版社,2007.

        [2] 王開(kāi)岳主編.天然氣凈化工藝[M].北京:石油工業(yè)出版社,2005.

        [3] 中華人民共和國(guó)石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)[S].SYT0076-2003天然氣脫水設(shè)計(jì)規(guī)范,2003.

        [4] 中華人民共和國(guó)石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)[S].SYT0602-2005甘醇型天然氣脫水裝置規(guī)范,2005.

        [5] 謝軍雄,等.三甘醇脫水裝置尾氣達(dá)標(biāo)排放措施研究[J].石油與天然氣化工,2011,40(1):32-36.

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