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        提升空壓機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的研究與應(yīng)用

        2014-12-24 17:55:40李昌琦徐希福
        山東工業(yè)技術(shù) 2014年12期
        關(guān)鍵詞:空壓機(jī)改造

        李昌琦 徐希福

        (山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東 萊蕪 271100)

        提升空壓機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的研究與應(yīng)用

        李昌琦徐希福

        (山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東萊蕪271100)

        摘要:隨著制氧機(jī)組的長期運(yùn)行,配套空壓機(jī)系統(tǒng)故障不斷暴露,影響了制氧生產(chǎn)的安全運(yùn)行及產(chǎn)品、產(chǎn)量的提升,通過對(duì)空壓機(jī)設(shè)備現(xiàn)存的問題進(jìn)行分析,制訂了解決方案和措施,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,取得了較好的效果。

        關(guān)鍵詞:空壓機(jī);系統(tǒng)運(yùn)行;改造

        1 前言

        煉鋼廠一制氧車間現(xiàn)配套2套6000m3/h和1套10000m3/h制氧機(jī)組,擔(dān)負(fù)著煉鋼廠轉(zhuǎn)爐、連鑄及煉鐵高爐等單位所需的全部氧氣、氨氣等氣體產(chǎn)品的供應(yīng)??諌簷C(jī)作為其主要配套設(shè)備,它的主要作用是為空分系統(tǒng)提供合格的壓縮空氣,其所配備的電動(dòng)機(jī)功率分別為3700kW和5200kW,是制氧生產(chǎn)的核心.也是主要的能耗設(shè)備。近年來,我們以節(jié)能降耗,降低成本,保證安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行為目標(biāo),對(duì)3臺(tái)空壓機(jī)機(jī)組進(jìn)行了全面的研究分析,從工藝、設(shè)備、儀表、基建等方面入手,通過優(yōu)化操作方法.改進(jìn)工藝流程,改造基礎(chǔ)建設(shè),對(duì)空壓機(jī)油路系統(tǒng)、水路系統(tǒng)、空氣過濾器以及空壓機(jī)的儀控系統(tǒng)進(jìn)行創(chuàng)新改造,促進(jìn)了空壓機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定生產(chǎn)。

        2 影響空壓機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的原因分析

        2.1生產(chǎn)工藝

        由于設(shè)備安裝時(shí),安裝公司未在4TYD112型空壓機(jī)三級(jí)氣體冷卻器底部加裝疏水閥,使三級(jí)氣體冷卻器產(chǎn)生的冷凝水無法排放,部分冷凝水隨氣體進(jìn)入氣體管道和葉輪,嚴(yán)重影響了空壓機(jī)的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        2.2運(yùn)行設(shè)備

        空壓機(jī)放空閥閥門故障,潤滑油冷卻系統(tǒng)效率下降,油冷卻器水路系統(tǒng)堵塞等因素均影響著空壓機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

        2.3基礎(chǔ)建設(shè)

        空氣過濾器位置不合適,空氣含灰塵較多,增大了空氣過濾器的負(fù)擔(dān),造成空壓機(jī)排氣量偏低,影響了空分系統(tǒng)的正常生產(chǎn)和制氧生產(chǎn)成本。

        2.4其他因素

        H750—6.O/0.98型空壓機(jī)各級(jí)軸承溫度輸出線為普通電纜線,緊貼空壓機(jī)外殼,其耐熱溫度只有(50~55)℃,而空壓機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)機(jī)殼溫度高達(dá)100℃左右,普通電纜線絕緣皮極易老化而造成線路短路,導(dǎo)致空壓機(jī)聯(lián)鎖停機(jī),從而影響空分用氣中斷,造成嚴(yán)重的生產(chǎn)事故。

        3 改進(jìn)方案

        3.1氣體冷卻器加裝疏水閥

        針對(duì)空壓機(jī)冷凝水無法排放的缺陷問題進(jìn)行改造。原三級(jí)氣體冷卻器底部有冷凝水排放口,在此接入DN 20內(nèi)絲、DN 20閘閥、彎頭和管徑Q20焊管,將冷凝水引入地溝內(nèi)。改造后,在夏季大量的冷凝水排出,消除了空壓機(jī)風(fēng)管積垢和空壓機(jī)軸承振動(dòng)波動(dòng)的現(xiàn)象,穩(wěn)定了空壓機(jī)的安全運(yùn)行。

        3.2空壓機(jī)放空閥閥門故障分析及處理

        4TYD 112型空壓機(jī)所配套的放空閥V3003為氣動(dòng)蝶閥,在使用過程中,多次出現(xiàn)閥門動(dòng)作遲緩,閥門動(dòng)作與輸送信號(hào)不同步,特別在空壓機(jī)出現(xiàn)緊急情況時(shí),放空閥V3003不能迅速打開,且在打開的過程中閥門僅開一半,造成空壓機(jī)排出壓力高達(dá)0.51mPa超壓,嚴(yán)重影響了空壓機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。針對(duì)這一故障現(xiàn)象,我們提出了改進(jìn)措施:

        ①分析閥門動(dòng)作遲緩的原因,很可能為氣缸壓力(0.3mPa)與此蝶閥的工作壓力(0.49mPa)不匹配,將減壓閥控制氣源壓力從0.3mPa調(diào)整到0.48mPa。②利用檢修時(shí)序,協(xié)調(diào)儀表工對(duì)閥門機(jī)械機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,確保其靈活性。③利用檢修時(shí)序,對(duì)閥門氣缸進(jìn)行拆解、加油潤滑,并檢查氣缸的氣密性。經(jīng)過以上措施,效果良好。在每次空壓機(jī)停機(jī)檢修時(shí),空壓機(jī)放空閥動(dòng)作靈活,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),保證了設(shè)備長期安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        3.3空壓機(jī)油路冷卻系統(tǒng)改造

        H750-6.0/0.98型空壓機(jī)油冷卻器已使用十年,其換熱性能嚴(yán)重下降,在油冷卻器水路酸洗的情況下,其冷卻效果仍很差,夏天氣溫最高(約37℃)時(shí),油溫可達(dá)到45℃,超出了空壓機(jī)正常運(yùn)行所需油溫(35~40)℃,針對(duì)這一現(xiàn)象,確定改造方案:將原先油冷卻器的并聯(lián)運(yùn)行方式改為串聯(lián)運(yùn)行。拆除兩只油冷卻器的部分管路及溫控器,將預(yù)制好的管道再一次進(jìn)行酸洗,連接好后啟動(dòng)油泵檢查,管路無滲漏油,并調(diào)整好供油壓力。

        經(jīng)改造后測(cè)試,供油溫度明顯下降,夏季由原來的45℃左右降至36℃左右(標(biāo)準(zhǔn)38±5℃),冬季需切除一只油冷卻器,提高了壓縮機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性,從根本上解決了油溫高而帶來的安全隱患。

        3.4油冷卻器水路系統(tǒng)改造

        在每次檢修時(shí),對(duì)4TYD12型空壓機(jī)油冷卻器進(jìn)行拆檢發(fā)現(xiàn),油冷卻器的水側(cè)封頭處積聚大量的沙石、涼水塔填料等雜物,影響了油冷卻器的冷卻效果和空壓機(jī)的安全運(yùn)行。為了保證空壓機(jī)的安全運(yùn)行、減少檢修次數(shù)和減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,對(duì)油冷卻器水管路進(jìn)行了改造。拆除油冷卻器水路末端盲板.加裝DN100的閘閥兩個(gè),在每次開啟水泵后,將油冷卻器迸回水閥關(guān)閉,通過開關(guān)新加裝的閘閥進(jìn)行管道沖刷??諌簷C(jī)運(yùn)行過程中,定期開關(guān)閥門沖刷管道中的雜物。

        通過改造,在不停機(jī)檢修的情況下,空壓機(jī)油溫控制穩(wěn)定,確保了空壓機(jī)的正常運(yùn)行。

        3.5空氣過濾器周圍增設(shè)擋風(fēng)墻和加圍呢子布

        針對(duì)4TYDl12型空壓機(jī)空氣過濾器位置不合適,對(duì)其進(jìn)行了改造:

        (1)將空氣過濾器走梯從東西走向改為南北走向,便于檢修。

        (2)在空氣過濾器立柱周圍壘砌厚24cm,高4米的磚墻。

        (3)在擋風(fēng)墻南面加裝寬1米、高2米的大門,便于日常巡檢和檢修。

        (4)在空氣過濾器凈氣室周圍加圍過濾呢子布,可以阻擋大顆粒的粉塵。改造后,從西、南方向來的風(fēng)順著墻體刮走,避免了灰塵漩渦進(jìn)入空氣過濾器而增加空氣過濾筒的負(fù)擔(dān)。并且有了過濾呢子布的過濾減輕了濾筒反吹自潔的負(fù)荷,減少了濾芯粉塵膜的增厚,延長了濾筒的使用周期。采用該項(xiàng)措施后,在每次檢修時(shí)對(duì)空氣過濾筒的表面進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)大量的顆粒粉塵吸入過濾筒而影響空壓機(jī)的吸入壓力,穩(wěn)定了阻力并節(jié)約過濾成本,保證了空壓機(jī)的安全運(yùn)行。

        3.6H751—6.0/0.98型空壓機(jī)軸承溫度輸出線路改造

        針對(duì)空壓機(jī)軸承溫度輸出線老化,易造成空壓機(jī)聯(lián)鎖停機(jī)故障缺陷,提出改進(jìn)措施:

        (1)空壓機(jī)軸承輸出線共計(jì)36根、約60米。由儀表工將原普通電纜線路逐一拆除并做好標(biāo)記。

        (2)將耐高溫電纜線根據(jù)標(biāo)記逐一接好,并在耐高溫電纜線外串金屬軟管加以保護(hù)。

        (3)輸出線接好后,在主控室電腦“空壓機(jī)系統(tǒng)”圖中逐一確認(rèn)對(duì)號(hào)接入,在現(xiàn)場儀表柜軸承溫度數(shù)顯儀中逐一確認(rèn)對(duì)號(hào)接入。(4)兩路輸出線確認(rèn)正常后,再對(duì)各軸承溫度聯(lián)鎖試機(jī)確認(rèn)正常。通過改造,軸承溫度線投入正常運(yùn)行,確保了H750—6.0/O.98型空壓機(jī)的正常生產(chǎn)。

        4 技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)

        (1)針對(duì)安裝公司遺留的安裝缺陷問題,提出對(duì)空壓機(jī)三級(jí)氣體冷卻器底部加裝冷凝水放水閥的改造,提高了空壓機(jī)轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定性,確保了空壓機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定。

        (2)針對(duì)存在的設(shè)各缺陷,提出了解決空壓機(jī)放空閥動(dòng)作滯后的方法,優(yōu)化了空壓機(jī)油冷卻器系統(tǒng)管路,對(duì)油冷卻器水管路改造等措施,提高了設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定性。

        (3)通過對(duì)空氣過濾器周圍增設(shè)擋風(fēng)墻和加圍呢子布的改造,有效解決了空氣吸入壓力偏低而造成空壓機(jī)排氣量偏低的問題,提高了空分系統(tǒng)的氧氣、氮?dú)猱a(chǎn)量。

        (4)通過對(duì)軸承溫度輸出線路的改造,確保了空壓機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。

        5 結(jié)束語

        通過對(duì)空壓機(jī)系統(tǒng)的各項(xiàng)改造,確定了制約空壓機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定性的因素,并采取了有效的措施加以解決。目前空壓機(jī)的生產(chǎn)能力、安全性、經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性等指標(biāo)均有了較大的提高。

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