王亞男
(哈爾濱空調(diào)股份有限公司,黑龍江 哈爾濱 150078)
某水電站位于我國西南地區(qū),其水電站建設(shè)的主要目的為發(fā)電,兼顧區(qū)域內(nèi)灌溉用水,水電站為引水式電站,電站正常蓄水位為2043m,設(shè)計庫容為3730萬m3,總裝機(jī)容量為1100MW。水電站建筑主要是由廠房、開關(guān)站、長引水系統(tǒng)、攔河大壩等構(gòu)成。該水電站引水隧洞全長達(dá)到了15926m,壓力管道總長度為1004.67m,在汛期,電站發(fā)電量為3.64億kW/h,保證出力為16.304MW。2009年將兩臺機(jī)并網(wǎng)進(jìn)行發(fā)電。
2 01 0 年水電站進(jìn)行檢查性大修后,該電站夏季機(jī)組帶55WM負(fù)荷時,供水采取的是循環(huán)水池供水,其定子空冷器冷風(fēng)溫度測點最高超過了50℃,熱風(fēng)溫度測點最高值則超過了70℃,空冷器冷風(fēng)溫度與熱風(fēng)溫度均超過了國家規(guī)范值及設(shè)計值。通過檢查后發(fā)現(xiàn)線圈最高溫度在100℃以上,鐵芯最高溫度則在80℃以上,線圈及鐵芯溫度并沒有超過設(shè)計溫升。為找出電站空冷器風(fēng)溫偏高問題,公司組織技術(shù)人員進(jìn)行設(shè)備及系統(tǒng)排除。
電站在運(yùn)行過程中,其空冷器冷風(fēng)溫度測點最高超過了50℃,熱風(fēng)溫度測點最高值則超過了70℃,超出了規(guī)定值及設(shè)計值,不利于電站系統(tǒng)運(yùn)行的安全性與穩(wěn)定性。針對這種問題,公司組織技術(shù)人員進(jìn)行排查。對機(jī)組定子線圈端部、定子通風(fēng)槽片、空冷器、轉(zhuǎn)子、風(fēng)道、供水系統(tǒng)等進(jìn)行了綜合檢查,具體排查情況如下:
在2010年底,技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場機(jī)組風(fēng)量實際測量,發(fā)現(xiàn)風(fēng)量滿足電站系統(tǒng)運(yùn)行的設(shè)計要求;在2011年汛期來臨之前,對機(jī)組坑道內(nèi)風(fēng)道進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)風(fēng)道并不存在阻塞問題,風(fēng)道暢通;在2011年汛期后,技術(shù)人員對轉(zhuǎn)子上下?lián)躏L(fēng)板、轉(zhuǎn)子上下風(fēng)扇葉片等進(jìn)行檢查,結(jié)果表明轉(zhuǎn)子上下?lián)躏L(fēng)板不存在破損情況,沒有漏風(fēng)等問題,擋風(fēng)板高層設(shè)計符合要求,轉(zhuǎn)子上下風(fēng)扇葉片工作正常。
安排專業(yè)技術(shù)人員,對空冷器設(shè)備進(jìn)行檢查,結(jié)果表明,空冷器進(jìn)出水隔板密封并不存在破損問題,沒有發(fā)現(xiàn)串水問題;空冷器散熱翹片工作狀態(tài)正常,不存在變形問題,且沒有污染物阻塞散熱翹片;在2011年汛期后進(jìn)行檢修時對1號機(jī)組空冷器散熱翹片變形部位進(jìn)行了一定調(diào)整,通過檢測后發(fā)現(xiàn)空冷器散熱翹片風(fēng)道暢通;檢查發(fā)現(xiàn)空冷器在正常工作狀態(tài)下,其冷風(fēng)與熱風(fēng)之間溫度差在22℃左右,證明該是空冷器換熱效果較好;在機(jī)組負(fù)荷為50MW與機(jī)組負(fù)荷為55MW時,機(jī)組定子繞組溫差為13℃左右。在2011年7月,安排專業(yè)人員對空冷器核容進(jìn)行計算,發(fā)下空冷器容量冗余較小。
在進(jìn)行電站供水系統(tǒng)檢查時,發(fā)現(xiàn)技術(shù)供水泵出力正常,技術(shù)供水壓力與技術(shù)供水流量并沒有出現(xiàn)較大幅度變化;技術(shù)供水管路并沒有出現(xiàn)阻塞問題,檢查電動四通閥發(fā)現(xiàn)通閥沒有錯位問題,濾水器濾芯在檢修時進(jìn)行過清理,閥門門芯設(shè)置正常。在2011年汛期后檢修時對尾水冷排閥門進(jìn)行了檢查,檢查結(jié)果證明門芯位置設(shè)置均不存在失誤;在單機(jī)運(yùn)行狀態(tài)下,清水池與尾水取水量均可以達(dá)到220m3/s,說明電站中支管并不存在節(jié)流問題,檢查發(fā)現(xiàn)閥門安裝正確;雙機(jī)同時取清水池運(yùn)行過程中,其中1號機(jī)技術(shù)供水流量值為170m3/s,2號機(jī)技術(shù)供水流量值則為180m3/s,相比單機(jī)運(yùn)行狀態(tài)下,其供水流量低了40-50m3/s;在2010年對清水池進(jìn)行過清淤工程,清水池不存在淤泥;兩臺機(jī)在雙機(jī)清水池取水過程中,空冷器風(fēng)溫、定子繞組溫度、軸承油溫等普遍較高;在冬季時節(jié),該電站單機(jī)運(yùn)行過程中,其電站清水池冷水溫度為14℃,聯(lián)補(bǔ)雙機(jī)運(yùn)行過程中,其清水池溫度為9.5℃,研究表明該電站尾水渠位置冷卻排換熱效果較差;電站尾水冷卻排位置在尾水回水處,通過檢查發(fā)現(xiàn),尾水冷卻排表面存在著一層較厚泥垢,泥垢的存在極大影響了冷卻排散熱效果。
通過對電站空冷器風(fēng)溫偏高問題進(jìn)行排查發(fā)現(xiàn),引起風(fēng)溫偏高問題的原因主要為電站尾水冷卻排表面存在泥垢,其換熱及散熱效果較差。為此,提出解決電站空冷器風(fēng)溫偏高問題的方案:第一,將聯(lián)補(bǔ)水庫排空,吊出電站尾水冷卻排,清除冷卻排散熱管外壁泥垢,檢查冷卻排內(nèi)壁是否存在結(jié)垢問題,保證冷卻排整體性能。第二,考慮到尾水冷卻排位置出現(xiàn)泥垢等問題,采取清理措施只能實現(xiàn)短時間內(nèi)空冷器運(yùn)行正常,長時間運(yùn)行下則仍會出現(xiàn)泥垢等,為此,可以將冷卻排外移,讓尾水直接沖刷冷卻排,提高對流換熱效果。第三,如割管檢測時發(fā)現(xiàn)冷卻排內(nèi)部存在結(jié)垢問題,則需要向及時清理,并在清水池中添加軟化水質(zhì)添加劑;第四,研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)前該電站中所采取的水泵軸功率較小,配套發(fā)電功率較低,應(yīng)更換軸承較大水泵,提高配套電機(jī)功率等。
實踐證明,通過采取電站空冷器風(fēng)溫偏高問題解決方案,成功解決了電站空冷器風(fēng)溫偏高問題,保障了電站運(yùn)行的穩(wěn)定性與可靠性。
空冷器屬于電站系統(tǒng)中十分關(guān)鍵的設(shè)備,其運(yùn)行狀態(tài)影響著電站系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性及穩(wěn)定性。在某電站運(yùn)行過程中出現(xiàn)了空冷器風(fēng)溫偏高問題,通過對風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)、空冷器設(shè)備、供水系統(tǒng)等檢查,發(fā)現(xiàn)電站尾水冷卻排表面存在較厚污垢是引起空冷器風(fēng)溫偏高異常問題的主要原因,在問題基礎(chǔ)上采取相對應(yīng)的解決方案,實踐證明,該方案可行,有效保障了電站運(yùn)行的穩(wěn)定性及可靠性。
[1]周應(yīng)林.洛古電站空冷器風(fēng)溫偏高問題的排查探討方案[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2012(21):41.
[2]苗德俊,程衛(wèi)民,隋秀華,等.高溫礦井采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷空冷器有效位置的確定[J].中國礦業(yè),2010,19(03):110-112,115.
[3]朱祝龍.機(jī)械降溫采煤工作面流體組織優(yōu)化技術(shù)研究[D].武漢理工大學(xué),2010.
[4]蘇偉,菅從光,楊芳,等.采煤工作面通風(fēng)降溫效果的數(shù)值模擬研究[J].中國西部科技,2011,10(20):26-27,42.