孫海合
(西安石油大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院,西安 716001)
安83井區(qū)工廠化水平井快速鉆井技術(shù)
孫海合
(西安石油大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院,西安 716001)
本文結(jié)合安83井區(qū)工廠化施工實(shí)際情況,針對(duì)偏移距大、水平段長、滑動(dòng)效率低、溢流頻發(fā)等難題,通過井位排序、提高滑動(dòng)效率、安全處置井控險(xiǎn)情、優(yōu)化軌跡剖面和鉆井液配方,保障了生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。
工廠化;偏移距;水平段;出水
安83井區(qū)為采油六廠水平井工廠化施工的重點(diǎn)項(xiàng)目,目的層以長7為主。共施工了8口井,共占用兩個(gè)井場,動(dòng)用3支鉆井隊(duì)。其中一個(gè)井場2支鉆井隊(duì)施工6口水平井,分別完成3口井;另一井場1支鉆井隊(duì)施工2口井。設(shè)計(jì)方位是345°和165°,且在一條直線上。
2.1 靶前距、偏移距大,軌跡控制難度高
3口井靶前距超過500米,5口井偏移距超過100米,最大的偏移距達(dá)到213.68米,直井段走正位移、糾偏過程中需要頻繁調(diào)整井斜,軌跡控制難度高。
2.2 水平段長,摩阻和扭矩大
水平井水平段長均在800米以上,裸眼段長,施工時(shí)摩阻和扭矩大,攜砂、滑動(dòng)困難,對(duì)鉆井液的要求增加。
2.3 滑動(dòng)效率低
地層可鉆性較差,滑動(dòng)粘阻、托壓嚴(yán)重,復(fù)合及滑動(dòng)施工效率低。
2.4 溢流頻發(fā)
超前注水形成局部異常高壓,施工的8口井均出現(xiàn)不同程度溢流。
3.1 優(yōu)化軌跡設(shè)計(jì)
3.1.1 走負(fù)位移、糾偏
上提造斜點(diǎn),提前消除偏移距,保證足夠的靶前距。使用牙輪造斜控制靶前距為240米,使用PDC造斜控制靶前距為320米。
直井段走負(fù)位移,糾偏后期采用微降斜扭方位,鉆至造斜點(diǎn)時(shí)達(dá)到設(shè)計(jì)靶體方位;如果直井段走正位移,則在施工后期穩(wěn)斜扭方位。
3.1.2 不同靶前距井相應(yīng)措施
靶前距小于260米的井,直井段調(diào)整至240米靶前距,牙輪鉆頭造斜。
靶前距300米左右井,調(diào)整至320米靶前距,二開直接下入造斜鉆具,PDC造斜。
靶前距400米以上井,直井段走正位移、消偏,在造斜段前逐步扭方位,適當(dāng)提高第一增斜段增斜率,降低第二增斜段增斜率,盡量做到井斜60度后復(fù)合入窗,避開大井斜后滑動(dòng)施工難度及油頁巖中滑動(dòng)造成的井塌風(fēng)險(xiǎn)。
3.2 提高滑動(dòng)效率和復(fù)合井段比率
3.2.1 鉆頭改進(jìn)與優(yōu)選
將EDS1925 PDC鉆頭復(fù)合片由16mm增大到19mm,由6刀翼改成5刀翼,增加攻擊性,提高機(jī)械鉆速。
該區(qū)塊井漏出水并存,鉆井液里有大量堵漏劑,PDC鉆頭滑動(dòng)困難,而牙輪鉆頭受堵漏劑的影響較小,定向工具面穩(wěn)定、增斜率高。因此,靶前距小于260米的井,斜井段選用牙輪鉆頭造斜。
3.2.2 推遲鉆井液轉(zhuǎn)換時(shí)機(jī)
轉(zhuǎn)換鉆井液之后,鉆時(shí)明顯變慢。安83井區(qū)上部地層穩(wěn)定,在井斜40-50度之間轉(zhuǎn)換鉆井液。密度小于1.20g/cm3的井,使用復(fù)合鹽提高密度,解放機(jī)械鉆速。
3.2.3 增大排量
完成的8口水平井中,有4口井斜井段滑動(dòng)鉆進(jìn)時(shí)采用大排量,增加了螺桿周向振動(dòng)頻率和幅度,減緩粘托;轉(zhuǎn)速高、破巖效率高;攜砂效果強(qiáng),避免巖屑重復(fù)切削。PDC鉆頭滑動(dòng)速度由2.5-3小時(shí)/根縮短到1.5小時(shí)/根。
3.2.4 調(diào)整扶正器外徑和位置
(1)減小造斜段螺桿扶正器外徑。在井眼中,將Ф165×1.25°螺桿扶正器由212mm降至208mm,托壓問題明顯改善。
(2)下移螺桿扶正器位置。為解決造斜初期PDC鉆頭的滑動(dòng)增斜率低的問題,將螺桿扶正器位置下移5cm,滑動(dòng)增斜率明顯提高。
3.2.5 優(yōu)化水平段扶正器外徑
針對(duì)水平段復(fù)合增斜率高的問題,將后綴球型扶正器由208mm增大到210mm,將螺桿扶正器外徑由206mm縮小至204mm,經(jīng)過改進(jìn)后水平段增斜率由3~8°/100m降至1~5°/100m,水平段復(fù)合鉆進(jìn)比例明顯提高。
3.2.6 充分利用固控設(shè)備,清除有害固相
鉆井液轉(zhuǎn)化后全部經(jīng)過振動(dòng)篩,除砂器和除泥器連續(xù)使用,根據(jù)情況使用離心機(jī),離心機(jī)的轉(zhuǎn)速盡量在2500轉(zhuǎn)以上。充分發(fā)揮固控設(shè)備作用,清除鉆井液中的有害固相。
3.2.7 優(yōu)化鉆井液配方
針對(duì)長水平段摩阻大、滑動(dòng)困難,優(yōu)化鉆井液配方,試驗(yàn)了新的處理劑,取得良好效果。
(1)試驗(yàn)RY-838油基潤滑劑,加大用量0.5~1.0%。安平75井水平段950米后,上提下放摩阻明顯增大,滑動(dòng)托壓嚴(yán)重,加入RY-838油基潤滑劑,滑動(dòng)效果有所改善。
(2)將SFT改換成軟化點(diǎn)更低的NRH,加強(qiáng)封堵,改善泥餅質(zhì)量。
(3)JMP-1加量由1.5%提高至2%,增加0.1%XCD,增大了鉆井液動(dòng)切力,提高了攜砂能力。
3.3 溢流預(yù)防與處置
3.3.1注水井停注
提前收集周邊3KM以內(nèi)注水井情況,計(jì)算與施工井的井底距離,并建立檔案。施工過程中實(shí)地查看和核對(duì)1KM以內(nèi)注水井停注情況,從源頭上削減井控風(fēng)險(xiǎn)。井控險(xiǎn)情發(fā)生后,以地層主應(yīng)力方向?yàn)橐罁?jù)擴(kuò)大停注范圍。
3.3.2 控制鉆井液密度
漏溢、漏吐并存很難采取迅速提高壓井液密度平衡地層壓力。通過降低排量、減少循環(huán)壓耗、加入2~3%堵漏材料,降低漏速,控制鉆井液在微漏狀態(tài)下鉆進(jìn),鉆遇長6出水層前鉆井液密度提到1.18~1.20 g/cm3。
3.3.3 溢流處置
發(fā)生溢流后,采用先泄后壓工藝,通過注水井井口泄壓和出險(xiǎn)井有效控制排放等措施,釋放和減小注水形成的高壓,減小處置作業(yè)強(qiáng)度、減小處置后井下復(fù)雜程度。根據(jù)井下出水量,及時(shí)補(bǔ)充處理劑,維護(hù)鉆井液性能。
中途起鉆時(shí),為了補(bǔ)償環(huán)空壓耗,配制相應(yīng)比重的重漿壓井,下鉆時(shí)分段循環(huán),避免壓漏地層。
完鉆后采用稠漿(粘度70~80s,原比重)封水平段,防止重晶石沉淀造成卡鉆。起鉆至井斜50~60°時(shí)采用重漿(密度1.30~1.35 g/cm3)封上部井段,減少空井期間的出水量。
4.1 安全快速完成工廠化施工
施工的8口水平井,在偏移距大、水平段長、井控險(xiǎn)情頻發(fā)的情況下,平均機(jī)械鉆速達(dá)到18.82m/h,月速度達(dá)到4161m/臺(tái)月。
4.2 形成了工廠化水平井防碰繞障技術(shù)
通過直井段預(yù)分和斜井段左右靶區(qū)入靶等技術(shù)措施,確保了工廠化施工水平井井組的防碰安全,形成了工廠化水平井防碰繞障技術(shù),并為后期水平井組施工防碰繞障積累了經(jīng)驗(yàn)。
4.3 二開兩趟鉆取得突破
通過優(yōu)化軌跡剖面,改進(jìn)螺桿及球形扶正器外徑和位置,完成的8口井中,有4口井實(shí)現(xiàn)了二開到入窗一趟鉆,3口井實(shí)現(xiàn)了二開到完鉆兩趟鉆,形成了工廠化快速鉆井模式。