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        安鋼100t轉(zhuǎn)爐LF爐控制系統(tǒng)的改進(jìn)

        2014-12-22 06:20:20楊伏林王嵐瀟劉宇飛劉文平
        河南冶金 2014年2期
        關(guān)鍵詞:電耗電爐氬氣

        楊伏林 王嵐瀟 劉宇飛 郭 穎 劉文平

        ( 安陽鋼鐵股份有限公司)

        0 前言

        第一煉軋廠100 t 轉(zhuǎn)爐LF 爐是轉(zhuǎn)爐工程配套的主要設(shè)備,工藝流程是轉(zhuǎn)爐出鋼結(jié)束后,將來至轉(zhuǎn)爐的鋼水經(jīng)鋼包由天車吊運至LF 爐鋼包車上,接通鋼包底部氬氣吹氬,然后開車將鋼水送至LF 爐冶煉位,下電極送電加熱。在精煉過程中進(jìn)行測溫取樣,根據(jù)分析結(jié)果,以適當(dāng)?shù)墓β始訜?,加入造渣劑和所需合金,主要功能是使鋼液溫度均勻,成份均勻、純凈,使得鋼液脫硫、脫氧,改變夾雜物形態(tài)和分布及準(zhǔn)確控制合金元素,為后道工序提供高質(zhì)量的鋼水。

        1 LF 爐控制系統(tǒng)組成

        1.1 控制系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)

        根據(jù)LF 爐生產(chǎn)的要求與工藝流程的特點,控制系統(tǒng)的配置使用PLC 控制系統(tǒng),對參與聯(lián)鎖和控制的生產(chǎn)設(shè)備的工藝過程進(jìn)行集中監(jiān)控。從系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)上,考慮以一體化的控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu),構(gòu)成一個功能分擔(dān)合理、層次清晰,集生產(chǎn)管理、過程控制為一體,安全、高效、開放的控制系統(tǒng),為生產(chǎn)采用新工藝改造、新技術(shù)及提高勞動生產(chǎn)率等方面提供必要的基礎(chǔ)。設(shè)1 個集中控制室,內(nèi)設(shè)1 臺工程師站HMI、1 臺操作員站HMI,負(fù)責(zé)硬件下載、軟件編制、完成人機(jī)界面的監(jiān)控操作,通過畫面輸入有關(guān)工藝操作數(shù)據(jù),向PLC 下達(dá)控制命令,另外,HMI 通過PLC 可采集生產(chǎn)過程中的各種檢測數(shù)據(jù),并以數(shù)據(jù)文件及生產(chǎn)流程圖等形式在CRT 上顯示。

        系統(tǒng)主要由兩臺PLC 控制,均為SIMENS S7 -400,構(gòu)成PROFIBUS-DP 主從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu);主PLC 完成電極調(diào)節(jié)、高壓系統(tǒng)功能,從PLC 完成加料稱量、液壓系統(tǒng)、鋼包車等功能,從PLC 的I/O 點數(shù)較多,設(shè)有一個擴(kuò)展機(jī)架。交換機(jī)使用西門子產(chǎn)品OSM TP62,可以監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)并可輸出報警。根據(jù)技術(shù)資料,含有50 個OSM 的以太環(huán)網(wǎng),當(dāng)冗余管理器檢測到兩側(cè)網(wǎng)絡(luò)斷線時,它重建網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的時間不大于0.3 s;使用交換機(jī)的port7 和port8 兩個光纖口,連接成環(huán)網(wǎng),同時把某一個OSM 設(shè)置為冗余管理器,實現(xiàn)了冗余控制。除了CPU 外,在主機(jī)架上還有CP443 通訊模塊,這個模塊的作用是負(fù)責(zé)與交換機(jī)的連接,從而實現(xiàn)與OPC 服務(wù)器之間的通訊[1],實現(xiàn)數(shù)據(jù)的交換。原網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)如圖1 所示。

        圖1 原通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)示意圖

        除塵風(fēng)機(jī)由S7 -300PLC 單獨控制,帶一個操作面板TP170,沒有與LF 爐主PLC 進(jìn)行通訊。

        1.2 一級自動化系統(tǒng)主要功能描述

        主站控制系統(tǒng):完成電極調(diào)節(jié)及升降、高壓系統(tǒng)功能。

        從站控制系統(tǒng): 完成加料稱量、液壓系統(tǒng)、鋼包車、氬氣攪拌及儀表設(shè)備數(shù)據(jù)采集等功能。

        除塵控制系統(tǒng): 完成LF 爐煙氣除塵及高壓風(fēng)機(jī)的數(shù)據(jù)檢測。

        2 存在問題及分析

        安鋼轉(zhuǎn)爐LF 爐于2004年6月投產(chǎn),是100 t 轉(zhuǎn)爐工程的關(guān)鍵配套設(shè)施,當(dāng)時為節(jié)約投資,公司采用低價中標(biāo),雖然自控系統(tǒng)技術(shù)先進(jìn),達(dá)到上世紀(jì)90年代國際先進(jìn)水平,但有部分設(shè)計仍不合理,運行不平穩(wěn),另外,核心技術(shù)設(shè)備沒有在LF 爐上使用,不能很好的發(fā)揮LF 爐的作用。存在的主要問題有以下幾點:

        2.1 電極控制精度低

        原系統(tǒng)采用西門子S7PLC 通過PID 調(diào)節(jié)來控制電極的運動,控制方式為電流控制。電極控制的軟件功能簡單,不能完全滿足生產(chǎn)工藝要求,維護(hù)比較困難。根據(jù)現(xiàn)場了解的情況,煉鋼時電極波動大,控制精度不高,系統(tǒng)穩(wěn)定性不夠,冶煉電耗較高。由于弧流控制精度低,響應(yīng)時間晚,致使轉(zhuǎn)爐LF 爐電極消耗高( 噸鋼高0.1 kg,電極每噸10500 元) ,由于弧流控制的滯后性,還導(dǎo)致電極抖動,經(jīng)常發(fā)生斷電極現(xiàn)象(月平均2 根) ,電耗偏高。其原因如下:

        1) 冶煉電耗與電爐精煉爐( 弧阻控制) 相比明顯偏高,電爐LF 爐每分鐘電耗200 kW·h 左右,而轉(zhuǎn)爐LF 爐每分鐘電耗250 kW·h 左右,并且熱量不能被有效的吸收,電爐LF 爐每分鐘鋼水升溫在4 ℃~5℃,而轉(zhuǎn)爐LF 爐每分鐘鋼水升溫在3 ℃~4 ℃。正常情況下,電爐LF 爐每班可冶煉13 爐左右,而轉(zhuǎn)爐LF 爐每班可冶煉只有11 爐,不僅浪費電能( 每爐冶煉時間在13 min ~14 min,噸鋼高出5 kW·h ~6 kW·h) ,還影響生產(chǎn)節(jié)奏。

        2) 針對轉(zhuǎn)爐LF 爐的高耗電情況,采用電爐LF爐進(jìn)行冶煉,需啟動電爐除塵風(fēng)機(jī)( 1400 kW) 。如果采用轉(zhuǎn)爐LF 爐,則利用轉(zhuǎn)爐二次除塵即可,所以又增加了動力電耗( 動力電耗噸鋼增加2 ℃左右) ,造成嚴(yán)重的電能浪費; 由于轉(zhuǎn)爐混鐵爐的除塵環(huán)保要求,在轉(zhuǎn)爐LF 爐不冶煉的情況下,也必須開轉(zhuǎn)爐LF 爐除塵風(fēng)機(jī),又造成電能浪費( 噸鋼1. 5 ℃左右) 。

        3) 由于電爐LF 爐是電爐配套設(shè)備,距轉(zhuǎn)爐有80 m 遠(yuǎn),在轉(zhuǎn)爐鋼水吊運過程中,溫降達(dá)10 ℃,而轉(zhuǎn)爐LF 爐是專為轉(zhuǎn)爐配備,位于轉(zhuǎn)爐出鋼對面,天車吊運至轉(zhuǎn)爐LF 爐時溫降小,所以使用電爐LF 爐冶煉又會增加精煉電耗。

        2.2 LF 爐除塵風(fēng)機(jī)不能實時控制

        LF 爐除塵風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)屬獨立單元,沒有實現(xiàn)LF 爐整個系統(tǒng)的通訊,原轉(zhuǎn)爐LF 爐系統(tǒng)和除塵系統(tǒng)分別為兩套PLC,承擔(dān)各自功能,導(dǎo)致的后果是操作人員不能及時的調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,爐前冶煉情況與風(fēng)機(jī)的運行狀況不能很好的配合。本體與風(fēng)機(jī)運行無通訊,無法建立數(shù)據(jù)聯(lián)系,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)在冶煉狀態(tài)全程高速,風(fēng)機(jī)不能實時控制升降速,造成電能浪費,增加煉鋼成本。

        2.3 鋼包底吹氬流量線性度差

        原LF 爐底吹氬控制系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的底吹流量PID 控制技術(shù),它具有結(jié)構(gòu)簡單、可靠、穩(wěn)定等特點,但在生產(chǎn)過程中,由于被控對象的非線性、數(shù)學(xué)模型的不確定性及系統(tǒng)工作點的劇烈變化等因素,底吹氬系統(tǒng)在使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)流量變化大,線性度差的現(xiàn)象,不能有效克服負(fù)載、模型參數(shù)的大范圍變化及其非線性因素的影響,難以實現(xiàn)準(zhǔn)確控制系統(tǒng)的要求。生產(chǎn)過程中遇到的具體問題如下:

        1) 使用工程整定的參數(shù),在一定流量要求時控制效果較好,但在另一流量要求下效果變差。

        2) 工況變化時無法適應(yīng)。例如換鋼種( 造渣要求不同) 、換包( 鋼包尺寸變化) 、透氣磚厚度與疏密程度的變化等,即使是很小的差異,對控制系統(tǒng)來說,其參數(shù)是有很大的改變,導(dǎo)致控制效果差異很大。

        3) 抗干擾能力比較差。例如氬氣壓力的變化、傳感器受到外界溫度和電磁干擾等引起的誤差等等,對系統(tǒng)來說,控制參數(shù)是一成不變的,因此對于不同的干擾不能快速有效的響應(yīng)。

        3 改進(jìn)措施

        3.1 更新電極調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)

        對電極調(diào)節(jié)的控制的改造主要是新增一套基于人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)( ANN) 的智能調(diào)節(jié)器,此智能調(diào)節(jié)器結(jié)合了神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與PID 控制的優(yōu)點,智能調(diào)節(jié)器系統(tǒng)軟件由系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具及應(yīng)用軟件構(gòu)成。智能調(diào)節(jié)器中神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)調(diào)節(jié)包括ANN 爐況仿真器和ANN 調(diào)節(jié)器,所謂ANN 仿真,就是用ANN 來模擬實際的LF 爐的動態(tài)響應(yīng),即根據(jù)時間片N 的輸入信號和LF 爐的輸出( 時間片N+1 的爐況) 來訓(xùn)練ANN,使得ANN 的輸出逼近LF爐的需要輸出。對大量樣本的分析得出LF 爐的特性,從而在控制過程中可以提前預(yù)測控制信號對LF爐的控制效果,控制器根據(jù)ANN 仿真器的預(yù)測信息來優(yōu)化控制信號及控制參數(shù)( 權(quán)值) 。具體實施如下:

        1) 增加電極調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)。根據(jù)現(xiàn)場電氣控制室內(nèi)控制柜的布局增設(shè)一臺電極調(diào)節(jié)控制柜,保留原電極控制柜,原電極控制柜不但控制電極升降,而且還控制爐體高壓系統(tǒng),原系統(tǒng)即采集了電極控制信號點,又采集了高壓系統(tǒng)信號、變壓器保護(hù)信號。目前只是改造電極控制系統(tǒng),若廢除原系統(tǒng)電極控制柜,高壓系統(tǒng)就無法控制。電極控制系統(tǒng)的現(xiàn)場信號電纜都進(jìn)到原系統(tǒng)電極控制柜內(nèi),為了現(xiàn)場減少施工量,降低重新敷設(shè)電纜成本,保證系統(tǒng)的完好性,有必要保留原系統(tǒng)電極控制柜,以新增系統(tǒng)與原系統(tǒng)之間通過數(shù)據(jù)通訊的方式傳送現(xiàn)場控制信號,即簡單又保證了系統(tǒng)的完整性,不增加額外的工作和成本。

        2) 增加變壓器副邊電流采集線圈。原系統(tǒng)是從高壓系統(tǒng)一次側(cè)電流互感器采集一次電流,經(jīng)過PLC 程序轉(zhuǎn)換成副邊電流信號,這樣的電流信號不能真實反應(yīng)電流有效值,給電極控制帶來不穩(wěn)定性。采用英國生產(chǎn)的ROCOIL 的羅氏線圈直接從變壓器副邊采集電流信號,可以真實反應(yīng)煉鋼時電流畸變情況下電流有效值。

        3) 增加二次電壓匹配箱。在變壓器旁安裝一臺二次電壓匹配箱,用于二次電壓的濾波、檢測及二次大電流檢測信號的轉(zhuǎn)接。

        4) 通訊。為了從原系統(tǒng)獲得電極控制系統(tǒng)的信號,在原電極控制系統(tǒng)和新系統(tǒng)之間建立數(shù)據(jù)通訊,通訊方式采用工業(yè)以太網(wǎng)。改進(jìn)后的轉(zhuǎn)爐LF爐通訊控制系統(tǒng)示意圖如圖2 所示。

        圖2 改進(jìn)后的通訊網(wǎng)絡(luò)示意圖

        5) HMI 操作畫面完善。原系統(tǒng)HMI 畫面軟件采用的是WINCC5.1 版,為了與原系統(tǒng)保持一致性,在原有的HMI 畫面系統(tǒng)上增加新系統(tǒng)控制參數(shù)及狀態(tài)顯示畫面。如顯示實際二次電壓、電流;顯示設(shè)定二次電壓、電流;顯示實際阻抗計算值;顯示設(shè)定阻抗計算值;顯示有功、無功、功率因數(shù)及電耗等參數(shù)。

        3.2 改進(jìn)除塵風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)

        使用工控網(wǎng)絡(luò)PROFIBUS - DP 將二者的PLC控制系統(tǒng)建立連接,使風(fēng)機(jī)操作工了解LF 爐生產(chǎn)信息。原來主PLC 為西門子S7 -400,型號414 -2DP,主控室有兩臺工控機(jī)進(jìn)行操作;風(fēng)機(jī)房PLC 為S7 -300,將此作為從站,所以需要添加接口通訊板,模板型號CP342 -5。硬件建立后就可以通過軟件編程實現(xiàn)豐富的應(yīng)用功能,即可以一方面在風(fēng)機(jī)房控制界面上顯示精煉爐信息,同時可以對LF 爐主控室畫面進(jìn)行改進(jìn),在LF 爐主控室完成風(fēng)機(jī)的直接操作。優(yōu)化步驟如下:

        1) 硬件連接。敷設(shè)通訊電纜,兩邊安裝DP 接頭,連接好終端電阻兩邊都需要打至“ON”位置。

        2) 精煉爐主PLC 側(cè)硬件配置。首先要在項目中添加風(fēng)機(jī)房PLC 站,從風(fēng)機(jī)S7 項目中將整個風(fēng)機(jī)S7 -300 站全部復(fù)制過來,然后打開硬件配置,增加DP 從站,存儲區(qū)暫定為DI/DO 各四個字節(jié),AI/AO 各8 個字節(jié)。DP 地址設(shè)定為21。

        3) 風(fēng)機(jī)房從站PLC 硬件配置。打開風(fēng)機(jī)S7 -300 硬件配置,增加模板CP342 -5,網(wǎng)絡(luò)連接為同一條PROFIBUS - DP 網(wǎng)絡(luò),板子工作模式為slave[2],地址為21,與步驟2) 主站中設(shè)定地址值保持一致。

        4) 程序修改。在主從PLC 內(nèi)增加存儲區(qū)域,用于保存信息的發(fā)送接收,根據(jù)工藝,需要的信息主要有“A 車工作位”、“B 車工作位”、“沒有鋼包車在位”、“有車而且爐蓋已壓下”、“正在送電”、“送電已超過2000 度”六個數(shù)字量點。完成上述6 個爐況信息發(fā)送及讀取風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速等信息,可以定義風(fēng)機(jī)的操作,主要有啟動、停止、升速、降速操作等。

        3.3 優(yōu)化底吹氬控制系統(tǒng)

        1) 根據(jù)模糊PID 的原理,在PLC 程序中編制一個模糊控制功能塊。LF 爐項目中的CPU 采用西門子公司的CPU414 -2DP,編程語言采用STEP7 V5.2版。該編程工具提供了豐富的功能塊,包括PID 控制功能塊FB41 等,可以直接調(diào)用,這樣就為模糊控制算法的實現(xiàn)提供了很好的工具。程序編制的思路是采用分段條件跳轉(zhuǎn)語句,以傳統(tǒng)PID 控制器的參數(shù)為基礎(chǔ),進(jìn)行模糊處理,得到相應(yīng)的P、I 參數(shù)的變化值△P、△I,并與傳統(tǒng)原始PID 參數(shù)值相加,然后送到功能塊FB41 中作為控制量來實現(xiàn)調(diào)節(jié)功能。在底吹氬控制系統(tǒng)程序中編制了一個專用的模糊控制功能塊FB100 來實現(xiàn)模糊控制器的功能,并且為這個功能塊配置一個背景數(shù)據(jù)塊DB100,可以實現(xiàn)相關(guān)數(shù)值的初始化,同時存儲量化因子及目標(biāo)底吹流量、反饋底吹流量等參數(shù)。整個模糊控制器的功能由三個功能塊FC100、FC101、FC102 來完成。

        2) 通過分析底吹氬的現(xiàn)有工作過程,為不同時期的特定目的而采用恒壓變流量操作,去獲得好的“環(huán)流”攪拌效果,將整個底吹氬過程根據(jù)不同時期的目的分為三段:①加合金微調(diào)攪拌時,氬氣流量為高速;②加熱提溫時為中高速;③軟吹除雜為低速弱攪拌;根據(jù)爐況與冶煉的步驟要求,這三個步驟由操作者確定時間和流量后即交付控制系統(tǒng)自動控制。

        3) 增加底吹氬的操作情況的約束條件,在考慮LF 爐底吹氬的控制方案時一定要把這些因素考慮進(jìn)去:①開始啟動吹氬時,必須使出口壓力足以吹開透氣磚,并在開吹后能及時將出口壓力迅速減小至略大于鋼水的靜壓力,防止鋼水過氧化,使正常底吹氬順利進(jìn)行。②由于LF 爐底氬吹過程是一個較為復(fù)雜、有一定慣性和滯后、具有非線性、分布參數(shù)和時變性的系統(tǒng),因此,要求在系統(tǒng)受到干擾時,仍能夠保證吹入精煉爐的氬氣量恒定,即要有較強(qiáng)的魯棒性,同時還要滿足精煉時氬氣流量能隨工藝的要求快速、準(zhǔn)確地得到調(diào)整。

        4 改進(jìn)效果

        4.1 電極調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)穩(wěn)定性

        新系統(tǒng)有兩套控制系統(tǒng),一套是基于人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的智能調(diào)節(jié)系統(tǒng),一套是常規(guī)的PLC 電極調(diào)節(jié)系統(tǒng),正常情況下,使用智能調(diào)節(jié)器系統(tǒng)控制電極系統(tǒng),智能調(diào)節(jié)器故障時,電極升降PLC( 熱備) 調(diào)節(jié)器自動替代智能調(diào)節(jié)器進(jìn)行電極升降控制,保障正常生產(chǎn),同時用于離散量的檢測。

        4.2 能源介質(zhì)消耗

        風(fēng)機(jī)控制實現(xiàn)按實時生產(chǎn)情況需要調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,提高風(fēng)機(jī)的控制精度,減少電能浪費,降低了工人的勞動強(qiáng)度。電極智能調(diào)節(jié)器結(jié)合了神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與PID 控制的優(yōu)點,使電弧控制更加穩(wěn)定,從而降低了冶煉電耗、電極消耗。

        4.3 底吹氬動態(tài)特性

        底吹氬通過PLC 程序來實現(xiàn)的模糊PID 控制,對模糊規(guī)則進(jìn)行了簡化,流量控制系統(tǒng)能更快速的趨于穩(wěn)定,而且超調(diào)值也大大縮小,抗干擾能力強(qiáng),包括鋼包透氣磚好壞、氬氣壓力變化、鋼水渣面層厚度變化等。使用效果達(dá)到工藝要求,使終點鋼水溫度偏差減少,縮短了加熱周期,提高了生產(chǎn)效率,鋼包中氬氣弱攪拌使得合金收得率提高,更加體現(xiàn)了吹氬合金微調(diào)功能,為進(jìn)一步提高鋼水質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

        5 結(jié)語

        轉(zhuǎn)爐LF 爐在使用過程中的缺點主要是相比電爐LF 爐能耗較高。通過改進(jìn),系統(tǒng)運行比較穩(wěn)定,降低了動力電耗、精煉電耗、工序能耗、電極消耗,保證了工序的通暢和銜接。另外對電極調(diào)節(jié)阻抗控制的實現(xiàn)、DP 通訊、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)收發(fā)技術(shù)、底吹氬控制的優(yōu)化程序等在同行業(yè)中具有極大的推廣和應(yīng)用價值。

        [1]廖常初主編. 西門子工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)組態(tài)編程與故障診斷. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2009:388 -402.

        [2]廖常初主編.S7 -300/400PLC 應(yīng)用技術(shù).北京: 機(jī)械工業(yè)出版社,2005:310 -320.

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