張寶國(guó), 李明尚, 馮仁海
(十里泉電廠,山東棗莊2771 03)
隨著現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展以及生活水平的提高,全球環(huán)境污染日趨被重視,尤其是氮氧化物的大氣污染問(wèn)題,人們發(fā)現(xiàn):人體健康的傷害、高含量硝酸雨、光化學(xué)煙霧、臭氧減少以及其他一些問(wèn)題均與低濃度NOX有關(guān)系,而且其危害性比人們?cè)仍O(shè)想的要大得多。因此,伴隨著脫硫技術(shù)的日趨成熟,針對(duì)降低排放煙氣中氮氧化物濃度人們也開(kāi)始了防治技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)。中國(guó)華電國(guó)際十里泉發(fā)電廠對(duì)#6鍋爐燃燒系統(tǒng)進(jìn)行了垂直空間大尺度分級(jí)燃燒布置改造,實(shí)現(xiàn)低氮燃燒,以達(dá)到降低氮氧化物排放的標(biāo)準(zhǔn)。
十里泉發(fā)電廠2×330 MW機(jī)組四期工程6號(hào)鍋爐為哈爾濱鍋爐廠制造[1],采用了美國(guó)C E燃燒工程公司的引進(jìn)技術(shù),型號(hào)HG-1021/18.2-YM 9型。鍋爐為亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)鍋爐,燃料為煙煤。該鍋爐為單爐膛、平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒方式,過(guò)熱汽采用兩級(jí)噴水調(diào)溫、再熱汽采用擺動(dòng)噴燃器調(diào)溫,異常情況采用事故噴水減溫。
該爐寬14048 mm、深度1185 8 mm。頂棚標(biāo)高6074 0 mm,A層(最下一層)一次風(fēng)煤粉燃燒器中心線距離冷灰斗拐角4753 mm,F(xiàn)層(最上一層)一次風(fēng)煤粉燃燒器中心線距離分隔屏屏底2091 8 mm。爐膛由Φ63.5×7.2膜式水冷壁組成。
該爐采用鋼球磨中儲(chǔ)倉(cāng)乏氣送粉系統(tǒng),原煤由煤倉(cāng)下來(lái)進(jìn)入球磨機(jī),由空氣預(yù)熱器來(lái)的熱風(fēng)做為干燥劑與原煤一起進(jìn)入磨煤機(jī),磨煤機(jī)磨制成的煤粉經(jīng)過(guò)粗粉分離器。絕大多數(shù)在旋風(fēng)分離器中被分離出來(lái),并進(jìn)入煤粉倉(cāng),乏氣由通過(guò)排粉機(jī)把煤粉送入爐膛,不合格的煤粉在重返回磨煤機(jī)再次碾碎。配有4臺(tái)型號(hào)為DTM 350/600的筒式鋼球磨煤機(jī),磨煤機(jī)最大出力為45.88 t/h,磨煤機(jī)最大出力儲(chǔ)備系數(shù)1.275,煤粉細(xì)度R 90≤23%,設(shè)計(jì)燃煤為煙煤,點(diǎn)火、助燃用油為#0輕柴油。
見(jiàn)表1。
鍋爐燃用棗莊當(dāng)?shù)孛悍N為主。2011年1~8月的實(shí)際入爐煤分析結(jié)果匯總見(jiàn)表2。從表中可以看出,煤成分較為穩(wěn)定。
表1300 MW機(jī)組鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)
在燃用該煤種的條件下,鍋爐效率為90%~92%,均低于鍋爐B M C R工況設(shè)計(jì)值92.16%;NO x排放濃度為530~690 mg/m3,遠(yuǎn)高于次煙煤的NO x排放濃度400 mg/m3。
表2 入爐煤種成分匯總
采用正四角布置的切向擺動(dòng)式燃燒器,在爐膛四角布置了煤粉燃燒器(垂直濃淡分離WR燃燒器結(jié)構(gòu))共24只,每角6只;布置油燃燒器12只,每角3只;其中每角布置2個(gè)燃燼風(fēng)室,一個(gè)上端風(fēng)室、一個(gè)下端風(fēng)室、兩個(gè)中間空氣風(fēng)室,一次風(fēng)噴嘴可以上下擺動(dòng)各27°,二次風(fēng)及油噴嘴可作上下各30°的擺動(dòng),頂部燃燼風(fēng)室可以作向上25°、向下5°的擺動(dòng),以此來(lái)改變?nèi)紵行膮^(qū)的位置,調(diào)節(jié)爐膛內(nèi)各輻射受熱面的吸熱量,從而調(diào)節(jié)再熱氣溫。由于燃燒器擺動(dòng)機(jī)構(gòu)可靠性差,目前已經(jīng)停用,各燃燒器、風(fēng)嘴及油噴嘴全部水平固定。在2010年大修中,將原設(shè)計(jì)燃燒器兩個(gè)假想切圓直徑(#2、#4角為Φ1041.2,#1、#3角為Φ1047)分別調(diào)小到Φ850和Φ900,同時(shí)安裝了一套側(cè)邊風(fēng)系統(tǒng)防止水冷壁高溫腐蝕。
圖1 爐膛區(qū)域分布及水平截面示意圖
圖2 改造前、后燃燒器結(jié)構(gòu)對(duì)比圖a)改造前 b)改造后
(1)在距離最上層一次風(fēng)燃燒器中心線約5.5 m位置處布置4層剛性預(yù)置反切10°的SOFA分離式燃盡風(fēng),增加大空間垂直分離的SOFA燃燒裝置(噴嘴、燃盡風(fēng)角風(fēng)箱、風(fēng)門(mén)、大風(fēng)箱、風(fēng)道及擺動(dòng)機(jī)構(gòu)),占燃燒總風(fēng)量的30%左右,以強(qiáng)化未燃盡煤粉的富氧燃燒,提高煤粉燃盡率以及降低CO含量,同時(shí)極大地減少進(jìn)入爐膛上部及水平煙道的煙溫偏差,消除鍋爐兩側(cè)汽溫偏差。這樣在爐膛的縱向空間尺度上,將燃燒系統(tǒng)改造為主燃燒區(qū)和上部燃盡區(qū),中間為大空間的NO x還原區(qū)。改造工作會(huì)涉及到標(biāo)高3197 0位置處的腰箍梁的改造,及以此標(biāo)高線為中心,總高為4.6 m左右的水冷壁的更換。引燃盡風(fēng)風(fēng)道過(guò)程中,原有的樓梯平臺(tái)需要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行改造。如圖2所示。
(2)將原設(shè)計(jì)的一次風(fēng)煤粉燃燒器全部改為帶對(duì)置丘體高效濃淡分離裝置的水平濃淡煤粉燃燒器(濃淡比為8∶2,如圖3所示。),同時(shí)濃一次風(fēng)煤粉射流大反切逆向進(jìn)入,爐膛向火面,在強(qiáng)化爐膛下部主燃燒區(qū)域煤粉的著火穩(wěn)燃能力的基礎(chǔ)上,極大地降低NO x的生成,同時(shí)防止煤粉噴嘴鈍體的磨損。最下層更換最新技術(shù)的小油槍煤粉燃燒器。
(3)在主燃燒器區(qū)域,采用水平濃淡分離一次風(fēng)的“風(fēng)包粉”技術(shù)和淡側(cè)大周界風(fēng)技術(shù),使得在靠近水冷壁區(qū)域形成具有較低溫度、較低CO濃度、低粉、高氧的水冷壁壁面防結(jié)渣及高溫腐蝕區(qū)。
圖3 水平濃淡煤粉燃燒器結(jié)構(gòu)圖
(4)采用不增加熱風(fēng)道阻力的燃盡風(fēng)風(fēng)道設(shè)計(jì),在熱風(fēng)道末端合適的位置開(kāi)孔引出燃盡風(fēng)風(fēng)道,將二次風(fēng)未進(jìn)入主燃燒器大風(fēng)箱之前直接引至燃盡風(fēng)大風(fēng)箱(如圖4所示),并且加裝導(dǎo)流板,這樣可不增加二次風(fēng)的阻力,從而不增加廠用電,且保證了足夠的SOFA配風(fēng)及主燃燒器配風(fēng)要求。
圖4 二次風(fēng)系統(tǒng)示意圖
進(jìn)行低氮燃燒調(diào)整、降低煙氣NOX濃度時(shí),應(yīng)在確保機(jī)組安全、穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的條件下進(jìn)行,確保各運(yùn)行參數(shù)不得發(fā)生越限現(xiàn)象。
(1)盡量減少鍋爐主燃區(qū)的運(yùn)行氧量值,實(shí)現(xiàn)合理配風(fēng)。關(guān)小運(yùn)行燃燒器周界風(fēng)控制擋板開(kāi)度,開(kāi)度一般保持在20%~15%左右,如給粉機(jī)轉(zhuǎn)速增加時(shí),應(yīng)適當(dāng)開(kāi)大對(duì)應(yīng)周界風(fēng)風(fēng)擋板開(kāi)度。
(2)及時(shí)關(guān)閉停運(yùn)燃燒器對(duì)應(yīng)的一次風(fēng)擋板門(mén);維持排粉機(jī)出口風(fēng)壓在4.0~4.5 kPa。
(3)機(jī)組負(fù)荷在190 MW以下時(shí),應(yīng)開(kāi)大上部?jī)蓪覵OFA擋板開(kāi)度在80%~90%左右,下部?jī)蓪覵OFA擋板開(kāi)度維持在40%~50%左右;同時(shí)維持原有兩層OFA燃盡風(fēng)擋板開(kāi)度在40%以上(隨機(jī)組負(fù)降低而逐漸開(kāi)大)。機(jī)組負(fù)荷在190 MW以上時(shí),維持四層SOFA擋板開(kāi)度在80%~90%左右,也可以保持上部?jī)蓪娱_(kāi)度稍大于下部?jī)蓪訐醢宓拈_(kāi)度;同時(shí)維持原有兩層OFA燃盡風(fēng)擋板開(kāi)度在20%以下或全部關(guān)閉(隨機(jī)組負(fù)荷增加而逐漸關(guān)小),調(diào)整時(shí)還應(yīng)參照屏過(guò)出口兩側(cè)煙溫偏差不大50℃。正常調(diào)整過(guò)程應(yīng)緩慢進(jìn)行,注意對(duì)主、再熱蒸汽溫度影響。
(4)正常運(yùn)行中全開(kāi)最下層A A層二次風(fēng)擋板開(kāi)度。
(5)機(jī)組在高負(fù)荷運(yùn)行期間(一般大于200 MW),應(yīng)盡可能降低爐膛送風(fēng)量,維持較低氧量值運(yùn)行(一般不得低于2.5%),但一定要確保鍋爐燃燒穩(wěn)定。若因機(jī)組快速增帶負(fù)荷使給粉機(jī)轉(zhuǎn)速大幅增加時(shí),應(yīng)適當(dāng)開(kāi)大對(duì)應(yīng)二次風(fēng)擋板開(kāi)度,防止主燃區(qū)因煤粉過(guò)多、嚴(yán)重缺風(fēng)造成鍋爐滅火。只有在給粉機(jī)轉(zhuǎn)速相對(duì)穩(wěn)定時(shí),再適當(dāng)關(guān)小二次風(fēng)擋板開(kāi)度。
(6)通過(guò)3月份試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),二次風(fēng)配風(fēng)方式采取“收腰”型時(shí),對(duì)降低煙氣NOX濃度效果最佳。所以在對(duì)二次風(fēng)進(jìn)行調(diào)整時(shí),應(yīng)可能按照該方式進(jìn)行,即保持最上部和最下部二次風(fēng)擋板開(kāi)度大于中間部位的二次風(fēng)擋板開(kāi)度。
(7)降低煙氣NOX濃度必然會(huì)導(dǎo)致鍋爐效率下降,日常調(diào)整中,只要控制NOX濃度在要求范圍內(nèi)即可,不要將NOX濃度控制的太低,此時(shí)可以適當(dāng)關(guān)小SOFA風(fēng),開(kāi)大二次風(fēng),提高鍋爐燃燒效率。
(8)在主、再熱汽溫等條件允許的情況下,盡可能投入下層燃燒器運(yùn)行,使火焰中心下移,爐膛中心溫度降低,有助于減少NOX生成;同時(shí)使燃燒區(qū)與SOFA之間的還原區(qū)域延長(zhǎng),有助于NOX被還原。
(1)鍋爐空預(yù)器后煙氣中氮氧化物濃度如圖5所示。改造后氮氧化物排放濃度均低于300 mg/m3,較修前明顯降低。
圖5 干燥前、后氮氧化物濃度對(duì)比圖
(2)鍋爐效率如圖6所示。效率提高了1.44%,鍋爐效率明顯提高,且均高于鍋爐B M C R工況設(shè)計(jì)值92.16%。
圖6 改造前、后鍋爐效率對(duì)比圖
對(duì)比修前修后效率可知:320 MW工況鍋爐效率提高了1.54%,300 MW工況鍋爐效率提高了2.17%,270 MW工況鍋爐效率提高了1.85%,240 MW工況鍋爐
綜上所述,此次技術(shù)改造使機(jī)組煙氣中的氮氧化物濃度得到了大幅度降低,達(dá)到了國(guó)家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。同時(shí),鍋爐效率也得到了較好的提升,大大提高了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排的目的。
[1]Q W/04.17.00.0101-2013.330 MW機(jī)組集控運(yùn)行規(guī)程[S].
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