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        優(yōu)選新型針布降低CJ 5.8 tex成紗千米棉結

        2014-12-18 09:31:24張栓平
        紡織器材 2014年5期
        關鍵詞:梳棉刺輥分梳

        張栓平

        (陜西八方紡織有限責任公司,陜西 咸陽 712000)

        在紡紗過程中,短纖維在加工中易扭結成棉結,不僅影響成紗質(zhì)量,更影響坯布的外觀質(zhì)量及染色效果。圍繞降低CJ 5.8 tex成紗千米棉結,我們在梳棉新型針布的選型上下功夫,提高針布對纖維的穿刺力以增強梳棉機分梳效果,做到及時轉(zhuǎn)移,減少纖維間的揉搓,從而降低了成紗棉結。

        1 合理配棉——梳棉質(zhì)量的重要保證

        配棉質(zhì)量對成紗質(zhì)量作用重大。CJ 5.8 tex使用100%的長絨棉。長絨棉的成熟度、線密度、有害疵點和加工質(zhì)量是影響成紗棉結雜質(zhì)的主要因素,在配棉時必須嚴格控制。表1是我們選用不同配棉的成紗質(zhì)量對比。

        表1配棉與成紗質(zhì)量對比

        由表1可以看出,原棉成熟度差,線密度太細時成紗棉結明顯高。因此,我們對CJ 5.8 tex配棉指標制定了內(nèi)控標準(見表2)。

        表2 配棉內(nèi)控指標

        生產(chǎn)中我們堅持按內(nèi)控標準配棉,使成紗千米棉結基本穩(wěn)定在正常水平。合理配棉是梳棉質(zhì)量的重要保證。

        2 梳棉機型及特點

        我廠生產(chǎn)CJ 5.8 tex品種的梳棉機是青島紡機制造的A186F型,共計20臺,性能穩(wěn)定,配置了前3后2固定蓋板,加上整機,工藝配置精準,生產(chǎn)CJ 5.8 tex品種能夠保證質(zhì)量。

        3 梳棉機針布選配

        3.1 積極推廣使用新型梳棉針布

        針布的選用要從所紡原料、單產(chǎn)、車速等要素出發(fā),以錫林針布為核心,并選配蓋板、道夫、刺輥等針布型號。目前,新型針布向矮、淺、尖、薄、密、小的方向發(fā)展。齒高變低,前角變小有利于減小氣流和充塞,增強分梳轉(zhuǎn)移能力,尤其是采用薄齒密齒后增加了對纖維的作用齒數(shù),提高了分梳穿刺能力,分梳作用加強,從而大幅度降低棉結。

        錫林針布承擔著梳理主要功能。隨著材質(zhì)及工藝的提高,梳棉錫林針布向“矮、淺、尖、薄、密、小(前角)”的方向發(fā)展,具有分梳能力強、轉(zhuǎn)移較好的優(yōu)勢,針高1.5 mm ~2.5 mm,齒密在 860 齒/(25.4 mm)2~1075 齒/(25.4 mm)2,經(jīng)過梳理后纖維網(wǎng)的分離度高,生條以及成紗結雜少,改善了織物外觀風格。錫林新型針布的前角先后由75°、65°、60°發(fā)展到55°,極大地提高了對纖維的分梳作用,減少了滑脫纖維,使浮游纖維少,生條棉結及成紗質(zhì)量得到極大改善。通過試驗優(yōu)選,我廠純棉纖維機臺均使用60°前角的針布。

        道夫針布以凝聚轉(zhuǎn)移為主,為了保證高產(chǎn)高速時有良好的梳理轉(zhuǎn)移作用,對纖維的分梳和均勻混合提出新要求。在選型時應考慮齒密、齒高和前角等主要參數(shù)。

        3.1.1 齒密:須根據(jù)所紡原料及產(chǎn)量來確定,在生產(chǎn)長絨棉時,由于纖維細,為易于凝聚和轉(zhuǎn)移纖維,齒密一般為 400齒/(25.4 mm)2~450齒/(25.4 mm)2。

        3.1.2 齒高:由原來 4 mm 趨向 4.5 mm ~ 5.0 mm,以加強其凝聚轉(zhuǎn)移等功能。

        3.1.3 前角:一般選60°,在紡化纖原料時,為了防止纖維損傷、纏結,易于纖維轉(zhuǎn)移,前角一般選58°。

        我們針對新型針布特性有選擇地進行了試紡,對比試驗數(shù)據(jù)如表3所示。

        表3 不同針布選配與紡CJ 5.8 tex紗成紗結果對比

        由表3可以看出,選用AC2030×1840新型針布后成紗千米棉結明顯下降。值得一提的是,河南光山AD4030×2090-G弧形橫紋齒道夫針布,針齒側面有3道橫紋溝槽疏導氣流,增強了抓取能力,利于纖維轉(zhuǎn)移,使用后對減少結雜效果明顯。不僅減少針布損傷,防止針布嵌花,而且也能穩(wěn)定質(zhì)量。我們現(xiàn)已開始在梳棉機上全面推廣新型針布。另外,在梳棉針布更換周期管理上還應盡量避免同一排梳棉針布同時到期,同時更換,引起質(zhì)量波動。每次平車前必須測試結雜,如果遇到成紗棉結上升,應提前更換針布。

        3.2 做好機械基礎工作3.2.1 做好錫林鐵胎斜磨工作。我們采用黑色碳化硅砂輪對錫林鐵胎進行斜磨,確保錫林直線度在0.01 mm,錫林兩邊斜磨量控制在0.08 mm,使針布包覆后的直線度保證小于0.03 mm。

        3.2.2 為了保證錫林與蓋板的隔距,我們保證曲軌與錫林的平行度不大于0.01 mm。

        3.2.3 改造包刺輥機,使刺輥帶軸承再包覆齒條,然后帶軸承平磨,使直線度不大于0.03 mm,以保證給棉板—刺輥和刺輥—錫林隔距。

        3.3 梳理元件的管理工作

        為了確保分梳元件完好無損傷,我們不斷加強梳棉機各部位安全自停的檢查,尤其是對厚卷自停、道夫返花自停和龍頭棉條斷頭自停及刺輥速度繼電器的檢查,做到分片包干加強維護。針布投入生產(chǎn)后要保證長時間完好無損傷,并向值車工宣傳愛護針布和杜絕針布損傷的方法,將針布交接納入運轉(zhuǎn)交接內(nèi)容進行考核,做到維護與保養(yǎng)雙管齊下,確保針布始終保持良好的分梳狀態(tài),確保棉網(wǎng)質(zhì)量。

        3.4 確?!拔邃h一準”

        只有做好以上維護工作,才能保證錫林、刺輥、蓋板、道夫和附加分梳元件的針齒鋒銳度,各部隔距一定要準確一致,最終為棉網(wǎng)質(zhì)量的提高及成紗棉結的降低奠定良好的基礎。

        3.5 合理選配工藝

        3.5.1 降低道夫轉(zhuǎn)速,保證充分梳理

        降低道夫轉(zhuǎn)速,雖然梳棉產(chǎn)量降低,但在錫林轉(zhuǎn)速不變的情況下,卻相對地提高了對纖維的梳理作用。我們通過加工更小的道夫傳動輪,使道夫轉(zhuǎn)速降低到11 r/min,并與原速度進行了對比試驗,數(shù)據(jù)如表4所示。

        表4 不同道夫轉(zhuǎn)速紡CJ 5.8 tex紗的成紗質(zhì)量對比

        由表4可以看出,降低道夫轉(zhuǎn)速后成紗棉結有所下降。道夫轉(zhuǎn)速由原來的13 r/min調(diào)整為現(xiàn)在的11 r/min,降低了產(chǎn)量,減輕了梳理負荷,使纖維在錫林、蓋板和道夫間得到更徹底的分梳及均勻混和,提高了棉網(wǎng)質(zhì)量。

        3.5.2 適當增大錫林與后圍板的隔距

        后圍板的作用是防止纖維飛散成為游離纖維而形成棉結,此處隔距從入口到出口逐漸減小有利于控制纖維。后圍板下口隔距直接影響刺輥與錫林三角區(qū)氣流流動和壓力,同時影響小漏底氣壓和排雜及刺輥返花,適當放大,氣流暢通,減少刺輥返花。后圍板上口隔距也要適中,否則氣流溢出影響質(zhì)量。根據(jù)此原則我們將后圍板下口隔距調(diào)整為0.56 mm,上口隔距調(diào)整為0.38 mm。

        3.5.3 縮小錫林與前固定蓋板隔距

        此處隔距自上而下逐步縮小,以增強分梳。為加強梳理,3塊前固定蓋板至錫林隔距可以縮小為0.18 mm,0.15 mm 和0.13 mm。

        3.5.4 調(diào)整工藝,多排結雜及短絨

        長絨棉纖維長,梳棉后車肚的落棉率一般偏少,為了多排雜質(zhì),我們將刺輥至小漏底入口隔距調(diào)小到6.4 mm,后車肚落棉率達到(2.8 ±0.6)%。同時,我們又使用直徑為210 mm的最小蓋板導盤,將蓋板線速度增加達到244 mm/min,多排了細小雜質(zhì)及短絨。

        3.6 建立落后機臺整改反饋卡制度

        加強梳棉機臺質(zhì)量檢查與監(jiān)控,消滅落后機臺。工藝質(zhì)量員每天對梳棉機進行檢查,凡發(fā)現(xiàn)棉網(wǎng)云斑、破洞等情況直接下發(fā)整改通知單,并限期整改。對試驗室測試棉網(wǎng)結雜較高的機臺由檢修人員即時整改復試直至正常。

        4 效果分析

        通過不斷努力,我公司CJ 5.8 tex成紗千米棉結明顯下降,同品種棉結比同行業(yè)交流均較低。近期指標如表5所示。

        表5 近期紡CJ 5.8 tex紗成紗質(zhì)量

        從表5中可以看出,2013年8月到2013年11月,我公司紡CJ 5.8 tex成紗千米棉結一直處于下降趨勢。我們從6月份開始將20臺紡CJ 5.8 tex機臺(2臺除外)均更換為光山 AC2030×1840、AD4030×2090-G針布后,棉結下降更為明顯。

        5 結語

        5.1 梳棉是減少棉結的關鍵工序,必須正確選用新型針布,從“五鋒一準”抓起,合理配置工藝,對減少成紗千米棉結效果顯著。

        5.2 根據(jù)生產(chǎn)品種定點、定向使用針布,可以充分發(fā)揮針布性能,達到高質(zhì)低耗的效果。

        5.3 建立落后機臺整改制度,消滅落后機臺,減少棉結波動,保證質(zhì)量穩(wěn)定。

        [1]《棉紡手冊》(第3版)編委會.棉紡手冊[M].3版.北京:中國紡織出版社,2004:313-338.

        [2]孫鵬子.梳棉機工藝技術研究[M].北京:中國紡織出版社,2012.

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