劉蓮香(廣州建材企業(yè)集團(tuán)有限公司,廣東 廣州 510055)
自上世紀(jì)90年代以來,由于城市生活垃圾的處理量大幅度提高、政府政策的傾斜和能源緊張等原因,生活垃圾焚燒技術(shù)在國(guó)內(nèi)的城市生活垃圾處理中逐漸得到廣泛應(yīng)用。焚燒法的優(yōu)點(diǎn)在于:焚燒后可使垃圾減容80% ~90%,可解決目前垃圾填埋法土地成本高、容量無(wú)法滿足要求等問題,并可利用垃圾焚燒產(chǎn)生的高溫回收熱能進(jìn)行利用。但是,焚燒過程將產(chǎn)生大量的飛灰和底灰。城市生活垃圾焚燒后,會(huì)產(chǎn)生約占垃圾焚燒前總量20%~30%的焚燒灰渣,其中約3%為危險(xiǎn)廢物—飛灰,飛灰的有害特性帶來了處置困難。
廣州市某垃圾發(fā)電廠日處理垃圾約為1000噸,日產(chǎn)生飛灰量約為30噸;飛灰含有重金屬和多種有害物質(zhì),屬危險(xiǎn)廢棄物;該廠垃圾焚燒產(chǎn)生的飛灰采用螯合劑穩(wěn)定化固化處理:具體是將飛灰加入一定配比的螯合劑溶液,與飛灰中重金屬充分反應(yīng)后,再加入一定量的水泥漿,對(duì)產(chǎn)物進(jìn)行定型化;最后運(yùn)往符合環(huán)保要求的處置場(chǎng)地進(jìn)行暫存;飛灰固化后填埋的處置方式,不僅占用大量土地,而且存在有毒物質(zhì)滲出的隱患。飛灰中氯鹽含量較高,氯鹽的大量存在對(duì)穩(wěn)定化產(chǎn)物在填埋場(chǎng)區(qū)域內(nèi)的形態(tài)穩(wěn)定存在負(fù)面影響;在飛灰水泥漿中發(fā)現(xiàn)一種類似于硅鋁釩的物質(zhì),可以導(dǎo)致固化體的抗壓強(qiáng)度大大降低,這些問題必將影響到飛灰產(chǎn)物長(zhǎng)期穩(wěn)定性,存在對(duì)環(huán)境造成二次傷害的隱患。
因此,對(duì)垃圾焚燒飛灰進(jìn)行徹底的穩(wěn)定化、無(wú)害化和資源化處置利用,才是最終的出路。目前,多個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家、以及我國(guó)一些研究機(jī)構(gòu)對(duì)飛灰進(jìn)行了資源化利用研究,開發(fā)飛灰的實(shí)用價(jià)值。本文主要介紹在廣州市某陶粒生產(chǎn)企業(yè),如何將危險(xiǎn)廢物飛灰加入到陶粒生產(chǎn)過程中,找出從運(yùn)輸?shù)缴a(chǎn)成品整個(gè)工藝流程存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),采取一系列工藝措施嚴(yán)格做好各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制,在不影響陶粒傳統(tǒng)性能的前提下,滿足對(duì)飛灰進(jìn)行無(wú)害化、資源化處理,既節(jié)省了投入處置飛灰的財(cái)政資金;又消除了飛灰對(duì)填埋場(chǎng)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境壓力,達(dá)到了在陶粒生產(chǎn)中利用飛灰無(wú)害化處理的目的。
本方案涉及陶粒生產(chǎn)和垃圾焚燒飛灰處理技術(shù)領(lǐng)域,研發(fā)出在陶粒生產(chǎn)中利用垃圾焚燒飛灰的技術(shù)創(chuàng)新方法。
陶粒屬于人造輕骨料,由于陶粒密度輕、相對(duì)強(qiáng)度高,隔熱、保溫性能好,耐火、抗凍性能好,抗震性能和抗?jié)B性能強(qiáng)等特點(diǎn),用途廣泛。陶粒生產(chǎn)原料從最初采用天然的粘土、頁(yè)巖為主,已經(jīng)成功改變?yōu)椴捎煤拥烙倌?、造紙污泥等廢棄物、粉煤灰、硫鐵礦渣等工業(yè)廢渣為主要原料,陶粒行業(yè)積累了豐富的利廢經(jīng)驗(yàn)。
本方案研制的陶粒生產(chǎn)線是以粘土質(zhì)材料為原料,采用回轉(zhuǎn)窯工藝生產(chǎn)陶粒,包括計(jì)量配料、攪拌均化、回轉(zhuǎn)窯煅燒、熟料冷卻和分級(jí)篩選等工藝過程。陶粒正常生產(chǎn)時(shí),投料量約為400噸/日,干基大約是260噸/日,產(chǎn)出陶粒600方/日。產(chǎn)品燒成溫度大約是1200度,尾氣排放溫度大約是140度,物料在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)大約停留2小時(shí)。
飛灰中有害成分主要是鉛、鉻、鎘、汞等重金屬,內(nèi)含有一定濃度的二惡英,而二惡英是一類數(shù)百種的在環(huán)境中高度穩(wěn)定的化合物的總稱,目前被認(rèn)為是危害性較大的危險(xiǎn)廢物。
從理論上分析,垃圾焚燒爐膛溫度在200℃左右時(shí),二惡英開始形成;而當(dāng)爐溫超過700℃以上時(shí),開始進(jìn)入二惡英的分解期。若在陶粒廠回轉(zhuǎn)窯1050-1030℃高溫氛圍,保持煙氣在爐膛內(nèi)停留幾微秒,二惡英基本完全分解。
表1 主要原料物化分析結(jié)果%
有效地控制和阻止二惡英再產(chǎn)生是對(duì)飛灰進(jìn)行無(wú)害化資源化處理之關(guān)鍵。在陶粒生產(chǎn)中利用垃圾焚燒飛灰之創(chuàng)新方法,其特點(diǎn)在于:在回轉(zhuǎn)窯煅燒過程中,按原料干基比例4%-15%加入垃圾焚燒飛灰。在回轉(zhuǎn)窯煅燒過程中,將垃圾焚燒飛灰噴入回轉(zhuǎn)窯內(nèi)不低于1000℃的高溫段,同時(shí)控制陶粒燒成溫度為1100—1300℃,物料在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)停留1.5—2.5小時(shí)。垃圾焚燒飛灰迅速被高溫分解處理,其大部分直接和粘土質(zhì)原料進(jìn)行高溫反應(yīng)形成陶粒。在陶粒高溫煅燒時(shí),飛灰中有害物質(zhì)在料球中熔融并固化,冷卻后被陶粒的釉質(zhì)外殼包裹,將不再發(fā)生浸出污染。
表2 實(shí)驗(yàn)室試燒配方及陶粒檢驗(yàn)結(jié)果
一種原料能否用于陶粒實(shí)際生產(chǎn),關(guān)鍵是看化學(xué)成分、水分、細(xì)度是否符合要求。飛灰通常為含水率較低的細(xì)小塵粒,化學(xué)成分以硅、鈣、有機(jī)質(zhì)為主,由于鈣質(zhì)成分太高,不大適合作為陶粒生產(chǎn)的主要原料,通過實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)研究,可以小比例摻入,合理配比形成適合燒制陶粒的生料。主要原料物化分析結(jié)果和陶粒生料合格要求如表1。
通過實(shí)驗(yàn)室里調(diào)整原料配比和升溫曲線,進(jìn)行多次試燒,研究處置飛灰的最佳配方和燒成制度。試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),相對(duì)主要原料河道淤泥(干基),添加飛灰(干基)比例為4%-10%,適當(dāng)添加硫鐵礦渣、造紙污泥,有時(shí)添加少量特殊外加劑時(shí),可以燒制與普通陶粒物理性能相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品。
部份試驗(yàn)結(jié)果(已經(jīng)去除炸裂不成形、熔融過燒或生燒超標(biāo)的失敗例子)如表2。
由于飛灰存在的危害特性,利用飛灰進(jìn)行陶粒生產(chǎn),必須對(duì)利用飛灰各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)加以控制,本方案找出了飛灰的運(yùn)輸儲(chǔ)存、投料方式及煙氣粉塵循環(huán)利用等三個(gè)環(huán)節(jié),其工藝設(shè)計(jì)必須確保這三個(gè)環(huán)節(jié)在利用飛灰生產(chǎn)陶粒的全過程實(shí)行密閉作業(yè),避免飛灰的逸出而產(chǎn)生二次污染;既使飛灰陶粒產(chǎn)品檢測(cè)達(dá)標(biāo),又能使煙氣排放達(dá)標(biāo)。
陶粒生產(chǎn)過程中,有兩種途徑可以加入垃圾焚燒飛灰,一是在原材料混和過程中加入,飛灰和其他原材料從回轉(zhuǎn)窯的窯尾加入,逐步從低溫區(qū)進(jìn)入高溫區(qū)煅燒;另一種是從窯頭的高溫區(qū)噴入,飛灰直接進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯中超過1000度的煅燒區(qū),垃圾焚燒飛灰迅速被高溫分解處理,其大部分直接和粘土質(zhì)原料進(jìn)行高溫反應(yīng)形成陶粒。后一種途徑相對(duì)更安全,但是操作比較困難,加入的參數(shù)如果不合適,會(huì)增加看火難度以及降低陶粒的質(zhì)量。為了安全利用飛灰進(jìn)行資源化處理,本方案選擇了后一種更安全處置途徑。
利用飛灰生產(chǎn)陶粒的工藝流程如圖1所示。
圖1 飛灰應(yīng)用在陶粒生產(chǎn)中的工藝流程
4.3.1 飛灰的運(yùn)輸儲(chǔ)存
將飛灰從垃圾焚燒發(fā)電廠的儲(chǔ)罐內(nèi)卸載入帶氣力輸送泵的散裝罐車后,車送到陶粒生產(chǎn)車間,泵送入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的立式工作儲(chǔ)罐,全程密閉,確保飛灰轉(zhuǎn)移過程中無(wú)揚(yáng)塵泄露。
4.3.2 飛灰的投料方式
為了防止飛灰投入生產(chǎn)時(shí)的外泄,從密閉貯罐取料時(shí),采用葉輪給料機(jī)和密閉螺旋輸送機(jī)調(diào)速喂料,采用變頻調(diào)速技術(shù),實(shí)現(xiàn)飛灰的精確定量噴送窯爐給料,其給料量可根據(jù)工藝要求隨時(shí)通過調(diào)速設(shè)定,通過羅茨風(fēng)機(jī)和低壓管道輸送將飛灰直接噴射入陶粒回轉(zhuǎn)窯窯頭的高溫區(qū)。
4.3.3 利用飛灰生產(chǎn)陶粒煙氣粉塵循環(huán)利用方法
飛灰在1050-1030℃高溫中迅速分解,其中部分混入了從回轉(zhuǎn)窯窯尾加入的生料球,進(jìn)行高溫反應(yīng)生成陶粒;另一部分混合在煙氣中,被窯尾風(fēng)機(jī)抽取經(jīng)過電收塵系統(tǒng)收集,與其它回灰一起輸送到配料工序,再與其它原料混合均化,最終從窯尾進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯燒制陶粒。
按照投入飛灰生產(chǎn)陶粒的工藝要求,進(jìn)行了兩次生產(chǎn)中試,得出的結(jié)果是適量利用飛灰生產(chǎn)陶粒是可行的。
1)時(shí)間是9:00-12:00,逐步增加飛灰噴入量,其實(shí)際加入量約為2T,噴射加入速度最終定為1.25噸/小時(shí),產(chǎn)品檢驗(yàn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。如表3。
表3 第一次中試陶粒檢驗(yàn)結(jié)果
2)通過對(duì)其固體物質(zhì)進(jìn)行樣品采集和成份分析、并對(duì)陶粒進(jìn)行樣品采集并制備浸出液,分析其浸出毒性。如表4、表5。從表中數(shù)據(jù)說明陶粒的浸出毒性未有超出危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)-浸出毒性鑒別GB 5085.3-2007(發(fā)布稿)浸出毒性鑒別標(biāo)準(zhǔn)值。
表4 第一次中試飛灰浸出毒性結(jié)果
表5 第一次中試陶粒浸出毒性結(jié)果
1)第二次中試是根據(jù)第一次中試確定的最佳原料配方及燒成制度,連續(xù)生產(chǎn)較長(zhǎng)時(shí)間,在穩(wěn)定陶粒生產(chǎn)的同時(shí)檢測(cè)煙氣排放情況。時(shí)間是11:00—15:00,飛灰的加入量基本穩(wěn)定在1.25噸/小時(shí),飛灰加入量共5T。摻加比例相當(dāng)于干基物料的12%。如表6、表7、表8、表9。
2)根據(jù)國(guó)標(biāo)《輕集料及其試驗(yàn)方法第1部分:輕集料》GB/T 17431.1-1998的要求,堆積密度≤400kg/m3,筒壓強(qiáng)度≥1.0MPa,1h吸水率≤20%,陶粒產(chǎn)品質(zhì)量完全滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求,粒級(jí)分布合理,輕質(zhì)高強(qiáng);通過對(duì)其固體物質(zhì)進(jìn)行樣品采集和成份分析、對(duì)陶粒進(jìn)行樣品采集并制備浸出液,分析其浸出毒性;陶粒的浸出毒性未有超出危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)浸出毒性鑒別GB 5085.3-2007(發(fā)布稿)浸出毒性鑒別標(biāo)準(zhǔn)值;通過對(duì)煙囪廢氣進(jìn)行樣品采集和檢測(cè)分析,煙氣排放未有超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。
本技術(shù)創(chuàng)新方案通過對(duì)陶粒、飛灰成分的分析,實(shí)驗(yàn)室多次對(duì)比試驗(yàn),找到了利用飛灰生產(chǎn)陶粒風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),通過采用優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)環(huán)節(jié)的工藝控制,以及對(duì)相關(guān)設(shè)備的比例)的工藝要求,將飛灰從陶粒回轉(zhuǎn)窯高溫區(qū)噴入,使飛灰迅速被高溫分解,在料球中熔融并固化,冷卻后被陶粒的釉質(zhì)外殼包裹,不再發(fā)生浸出污染;通過對(duì)陶粒生產(chǎn)工藝的嚴(yán)格控制,確保陶粒各項(xiàng)指標(biāo)符合技術(shù)改造,經(jīng)過進(jìn)行小規(guī)模生產(chǎn)試驗(yàn),驗(yàn)證了在陶粒回轉(zhuǎn)窯高溫段適當(dāng)添加飛灰不會(huì)影響陶粒產(chǎn)品的主要性能,而且在生產(chǎn)試驗(yàn)過程中,窯爐的尾氣排放附合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求,沒有產(chǎn)生二次污染;本方案研究結(jié)果是成功的,可對(duì)飛灰進(jìn)行無(wú)害化、資源化處理,環(huán)保效果和社會(huì)效益十分顯著。
表6 第二次中試陶粒檢驗(yàn)結(jié)果
表7 第二次中試陶粒浸出毒性結(jié)果
表8 第二次中試飛灰浸出毒性結(jié)果
表9 第二次中試煙囪廢氣樣品采集和檢測(cè)結(jié)果
該方案的研究結(jié)果有了滲有飛灰陶粒產(chǎn)品的達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)過程中的環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),為下一階段擴(kuò)大規(guī)模投入飛灰在陶粒生產(chǎn)中的資源綜合利用提供了良好的基礎(chǔ)條件。
該技術(shù)創(chuàng)新方案的成功,關(guān)鍵是對(duì)飛灰中關(guān)鍵含有二噁英危廢物的分析,把握了二噁英只要在1050-1030℃高溫氛圍停留幾微秒,將有效控制和阻止二惡英的產(chǎn)生,同時(shí)在利用飛灰生產(chǎn)陶粒過程中,成功設(shè)計(jì)了飛灰運(yùn)輸貯存、投放生產(chǎn)及煙氣粉塵循環(huán)利用等環(huán)節(jié)全程密閉的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施,按照投入飛灰比例不超過12%(干基國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
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