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        微油改造后鍋爐啟動過程汽溫控制策略

        2014-12-15 20:29:03姜秀鋒
        科技與創(chuàng)新 2014年22期
        關(guān)鍵詞:汽溫燃料

        姜秀鋒

        摘 要:介紹了定洲電廠600 MW亞臨界控制循環(huán)鍋爐微油改造情況,通過對改造后鍋爐主汽溫調(diào)節(jié)方面出現(xiàn)的新問題進(jìn)行深入分析,從運(yùn)行角度出發(fā)提出了相應(yīng)的預(yù)防措施。將這些這些預(yù)防措施付諸實(shí)踐,實(shí)現(xiàn)了對主再熱汽溫的有效控制,從而保證了機(jī)組的安全運(yùn)行。

        關(guān)鍵詞:微油點(diǎn)火;汽溫;燃料;減溫水

        中圖分類號:TK227.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)22-0037-02

        1 設(shè)備概述

        定洲電廠一期2臺鍋爐是與N600-16.7/537/537四缸四排汽、單軸、凝汽式、中間再熱汽輪機(jī)配套的亞臨界、一次中間再熱控制循環(huán)汽包爐。鍋爐型號為SG-2008/17.47-M903,制造廠家為上海鍋爐廠。投產(chǎn)日期:1號爐為2004-05,2號爐為2004-09.

        為了實(shí)現(xiàn)啟停過程的節(jié)能降耗,2008年,公司對一期鍋爐燃燒器進(jìn)行了微油點(diǎn)火技術(shù)改造。采用了微油點(diǎn)火技術(shù),并保留配置了12只大油槍(2 t/h)做緊急備用。36只火焰檢測器分別安裝在了24個煤粉燃燒器和12支點(diǎn)火油槍處。微油點(diǎn)火裝置配備了專用火檢,檢測器能實(shí)時(shí)監(jiān)視各種火焰狀態(tài)。微油點(diǎn)火油槍設(shè)置在了12(22)磨煤機(jī)噴燃器中。

        點(diǎn)燃布置在主煤粉燃燒器中的小油槍,小油槍著火正常。啟動磨煤機(jī)、給煤機(jī)時(shí),利用少量油燃燒所釋放的有限高熱直接加熱經(jīng)過該燃燒器的煤粉,由燃燒的煤粉提升爐膛溫度(升溫、升壓),就可完成鍋爐啟動,從而大量節(jié)約鍋爐燃油消耗,降低啟動成本。

        2 存在的問題

        唯物辨證法告訴我們,事物都具有兩面性,微油點(diǎn)火在降低啟動成本的同時(shí),也存在一些安全隱患,主要體現(xiàn)在:①在微油點(diǎn)火初期,雖然利用少量油燃燒所釋放的有限高熱可直接加熱經(jīng)過該燃燒器的煤粉,但爐膛溫度較低,一、二次風(fēng)溫低,火焰充滿度低,燃燒的穩(wěn)定性差,煤粉不能迅速完全燃燒,易造成尾部受熱面積粉。對于尾部受熱面積粉的問題,可通過調(diào)整配風(fēng)及投入空預(yù)器連續(xù)吹灰解決。②燃燒煤粉相對于燃油來說,爐膛的火焰中心上移,汽溫和汽壓參數(shù)不易匹配,鍋爐主再熱汽溫調(diào)節(jié)比改造前控制難度加大,主要表現(xiàn)在并網(wǎng)后隨著第2臺磨煤機(jī)的啟動,爐膛溫度升高很快,主再熱汽溫不易控制,曾多次出現(xiàn)過鍋爐過熱器受熱面管壁超溫現(xiàn)象。而過早投入減溫水,有造成水沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),溫度過高會引起汽機(jī)脹差增加較快,不易控制,嚴(yán)重時(shí)將造成汽機(jī)動靜摩擦,冷態(tài)啟動時(shí)尤為明顯。

        2008-02,首次啟動微油改造后的鍋爐時(shí),由于缺乏經(jīng)驗(yàn),對機(jī)組并網(wǎng)后主汽溫度的調(diào)節(jié)認(rèn)識不足,減溫水系統(tǒng)沒有及時(shí)

        準(zhǔn)備,在升負(fù)荷時(shí)汽溫上升較快,分隔屏入口溫度達(dá)到450 ℃,后屏溫度最高達(dá)到506 ℃;末過入口溫度502 ℃,出口溫度495 ℃。后通過投入減溫水才使溫度得以控制,但汽機(jī)脹差較大,最高達(dá)5.18 mm(歷次啟動中最大的一次),增加了暖機(jī)時(shí)間。

        3 原因分析

        3.1 煤粉與燃油燃燒特性存在很大的差異

        燃油燃燒時(shí)強(qiáng)度高,火焰中心溫度高,燃燒迅速且劇烈,火焰中心集中在噴燃器附近爐膛的中心區(qū)域,燃燒過程很短,對助燃風(fēng)溫度的要求不高。而煤粉燃燒的過程就要求較高的溫度環(huán)境,靠卷吸高溫?zé)煔鈦砑觿∪紵^程,燃燒過程較長。雖然現(xiàn)在我們用小油槍的高溫把煤粉點(diǎn)燃,但因?yàn)樾∮蜆尩挠土坑邢蓿⑶抑皇窃诿悍蹏娙计鲀?nèi)部點(diǎn)燃煤粉,僅僅能提供煤粉初期點(diǎn)燃的能量。而對于煤粉后期的燃燒,小油槍就無能為力了。火焰中心的溫度相對燃油要高很多,同時(shí),由于空預(yù)器的加熱能力低,所以送風(fēng)機(jī)的助燃風(fēng)溫度也很低,造成水冷壁吸熱效果差,汽壓升高緩慢。尾部受熱面主要是對流換熱,爐膛出口煙溫高,煙氣量大,蒸汽流量低,三者疊加使主再熱汽溫升高較快。

        3.2 磨煤機(jī)運(yùn)行方式的選擇

        機(jī)組并網(wǎng)后先啟動1號磨煤機(jī)比先啟動3號磨煤機(jī)對汽溫的擾動小一些。機(jī)組并網(wǎng)后啟動3號磨煤機(jī),并網(wǎng)前啟動2號磨磨煤機(jī),并網(wǎng)后如果不啟動1號磨而啟動3號磨煤機(jī)時(shí),由于3號磨煤機(jī)位于上層,因此,啟動后對鍋爐受熱面溫升影響很大,處理不當(dāng)極易造成管壁超溫。主汽溫快速增大會引起汽輪機(jī)高壓脹差快速增大,存在很大風(fēng)險(xiǎn),所以應(yīng)盡量先啟動1號磨煤機(jī)。

        3.3 鍋爐總?cè)剂狭靠刂撇划?dāng)

        機(jī)組并網(wǎng)啟動第2臺磨煤機(jī)后,汽溫快速上漲的根本原因在于鍋爐內(nèi)燃料的突增。因此,有效控制鍋爐總?cè)剂狭坑欣谡{(diào)節(jié)鍋爐汽溫。并網(wǎng)后,工作人員往往注重啟磨增加燃料、增大負(fù)荷,而容易忽略磨煤機(jī)啟動布煤、落磨輥后燃料量突增所產(chǎn)生的熱慣性。這會造成大量熱量瞬間積聚,使機(jī)組脹差快速增大。因此,如果在第2臺磨煤機(jī)啟動前后控制鍋爐總?cè)剂狭坎蛔?,肯定會減慢汽溫上升的速度。

        3.4 鍋爐減溫水控制不當(dāng)

        當(dāng)鍋爐蒸汽流量小于10%額定流量時(shí),禁開過熱器減溫水。如果此時(shí)啟動第2臺磨煤機(jī),鍋爐不能及時(shí)投入減溫水進(jìn)行汽溫調(diào)節(jié),則很容易造成主汽溫快速上漲、鍋爐受熱面管壁超溫。另外,磨煤機(jī)啟動后鍋爐部分減溫水電動門偶爾卡塞不能及時(shí)打開也會影響汽溫調(diào)節(jié)。

        機(jī)組并網(wǎng)后,由于蒸汽流量小,投入減溫水后,汽溫下降較快且容易下降到飽和溫度,不利于鍋爐的安全運(yùn)行。因此,汽溫上升時(shí)不能大量投入減溫水,否則汽溫會突降,進(jìn)而威脅到汽輪機(jī)的安全運(yùn)行。

        4 預(yù)防措施

        針對改造后鍋爐主汽溫調(diào)節(jié)方面出現(xiàn)的新問題,相應(yīng)的改進(jìn)措施主要有:①從煤質(zhì)入手,提前給2號磨煤機(jī)提供揮發(fā)分高、發(fā)熱量高、灰分小的優(yōu)質(zhì)煤。磨煤機(jī)啟動后,要保持較高的出口溫度,保證煤粉在爐膛內(nèi)迅速燃燒,增加噴燃器區(qū)域的燃燒強(qiáng)度,控制磨煤機(jī)出口風(fēng)壓(不要過高)。如果一次風(fēng)壓過高,一次風(fēng)速快,煤粉氣流就不易被點(diǎn)燃,建議將出口風(fēng)壓控制在1.2 kPa左右(煤量低于20 t時(shí)),延長煤粉在爐膛的燃燒停留時(shí)間,降低噴燃器擺角和火焰中心,增加水冷壁的吸熱量。通過配風(fēng)調(diào)節(jié),開大上層二次風(fēng)擋板,關(guān)小下層二次風(fēng)擋板壓風(fēng)。②由于1號磨煤機(jī)上的是摻燒煤,所以一般選擇啟動3號磨煤機(jī)。這樣火焰中心位置較高,汽溫升高很快,高低壓脹差增長較快,影響機(jī)組升負(fù)荷;而負(fù)荷過低又會使汽輪機(jī)缸脹增長緩慢,增加了機(jī)組暖機(jī)時(shí)間。因此,在機(jī)組冷態(tài)啟動時(shí),可改為啟動1號磨煤機(jī),降低火焰中心位置,也有利于汽溫汽壓的匹配,加快機(jī)組的帶負(fù)荷速度。③正確控制鍋爐的總?cè)剂狭?。主再熱汽溫快速上漲的根本原因是鍋爐燃料量突增,所以,第2臺磨煤機(jī)啟動后,磨輥落下就要及時(shí)減少2號磨煤機(jī)的煤量,從而實(shí)現(xiàn)對總?cè)剂狭康目刂?,減少對燃燒的擾動。磨煤機(jī)啟動后,蒸汽流量(汽壓)的增速較為滯后,所以用快速增大負(fù)荷來控制汽溫的效果不如及時(shí)減少2號磨煤機(jī)的磨煤量。④并網(wǎng)后汽溫的控制。并網(wǎng)后立即打開減溫水電動門,防止出現(xiàn)卡塞現(xiàn)象。汽泵減溫水也要打開,否則不好控制減溫水壓力。汽溫調(diào)節(jié)要穩(wěn)(低負(fù)荷期間二減及再熱減溫水不投,通過一減來控制汽溫,同時(shí)要禁止大開大合)、要狠(減開度要大,一減后溫度要降低50 ℃左右,但不能低于10 ℃的過熱度)、要細(xì)(要注意中間溫度點(diǎn),重點(diǎn)控制二減前溫度,正常情況下,60 MW負(fù)荷汽溫應(yīng)控制在400 ℃左右,最好不超過430 ℃,不能偏離升溫升壓曲線過多)。⑤高加隨機(jī)啟動。汽輪機(jī)定速后即投入高加運(yùn)行,并將事故疏水門投入自動調(diào)節(jié),將高加疏水水位蓄起,減少工質(zhì)直接排至凝汽器的熱損失。高加的盡早投入增加了汽機(jī)的通流量,有利于暖機(jī)。同時(shí),給水溫度的提高會使鍋爐的產(chǎn)汽量增大,有利于對汽溫的控制。⑥注意缸脹和高壓缸脹差的變化趨勢。如果缸脹達(dá)15 mm以上,低負(fù)荷暖機(jī)就會結(jié)束,高壓缸脹差變化趨勢就會減小。

        5 結(jié)束語

        通過對微油改造后機(jī)組首次啟動過程的深入剖析和與專業(yè)人員的深入交流,筆者對改造前后主再熱汽溫的變化特性有了更加清晰的認(rèn)識。本文對引起這些變化的原因逐條進(jìn)行了分析,并制定出相應(yīng)的預(yù)防措施。在隨后的數(shù)次機(jī)組啟動中,利用這些措施實(shí)現(xiàn)了對主再熱汽溫的有效控制,保證了機(jī)組的安全運(yùn)行。

        參考文獻(xiàn)

        [1]華東六省一市電機(jī)工程學(xué)會.鍋爐設(shè)備及其系統(tǒng)[M].北京:中國電力出版社,2000.

        [2]《火力發(fā)電職業(yè)技能培訓(xùn)教材》編委會.鍋爐設(shè)備運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,2005.

        〔編輯:王霞〕

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