蘇國勝
摘 要:2009年江西貴溪化肥有限責(zé)任公司對(duì)2#35T/H煤粉爐進(jìn)行了循環(huán)流化床技術(shù)改造。實(shí)踐表明,采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù)是鍋爐改造的一條途徑。該技術(shù)是成熟的,它用于難燒劣質(zhì)煤、煤矸石等低熱值煤種的燃燒是可行的。在鍋爐改造過程中出現(xiàn)一些問題,經(jīng)過改造后得到解決,達(dá)到了鍋爐改造的預(yù)期目的。
關(guān)鍵詞:煤粉爐;改造;流化床;鍋爐
1 概述
江西六國化工有限責(zé)任公司前身為江西貴溪化肥有限責(zé)任公司。公司有三臺(tái)35T/H煤粉鍋爐,是由武漢鍋爐廠生產(chǎn)的次高溫次高壓鍋爐,型號(hào)為WGZ35/5.3-3型。為解決環(huán)境污染,降低運(yùn)行成本,提高鍋爐蒸發(fā)量,走資源綜合利用的道路。2009年公司對(duì)2#鍋爐進(jìn)行循環(huán)流化床技術(shù)改造,該項(xiàng)目取得了國家和江西省節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目。要求改造之后,2#鍋爐出力由35T/H增加到45T/H,并具備燃燒摻有煤矸石、劣質(zhì)無煙煤等低熱值煤種的燃燒能力。
2 鍋爐改造概述
本改造鍋爐在武漢鍋爐廠35T/H次高溫次高壓鍋爐的基礎(chǔ)上,結(jié)合濟(jì)南鍋爐集團(tuán)優(yōu)化設(shè)計(jì)開發(fā)的煙煤的YG-40/3.82-M3型鍋爐和燃燒福建無煙煤YG-35/3.82-M10型,根據(jù)最新的循環(huán)流化床鍋爐的技術(shù)特點(diǎn)和鍋爐型式,根據(jù)煙煤的特點(diǎn)進(jìn)行開發(fā)的高效、低污染45T/H循環(huán)流化床鍋爐。
本鍋爐的主要改造思路為:循環(huán)流化床鍋爐要求的高度較高,因此本鍋爐的鋼結(jié)構(gòu)整體提高7.5米,利用原鍋爐的鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行加固和提高;利用原鍋爐的汽包,其余部分進(jìn)行重新設(shè)計(jì)制造。鍋爐廠房加高3-4米。
本改造鍋爐采用了循環(huán)流化床燃燒方式,設(shè)計(jì)煤種為煙煤,可以燃用各類煙煤、貧煤,也可以燃用褐煤等低熱值燃料,燃燒效率達(dá)95%-99%。尤其可燃用含硫量較高的燃料,通過向爐內(nèi)添加石灰石,能顯著降低二氧化硫的排放。同時(shí)由于鍋爐的燃燒溫度只有900℃左右,可以有效地控制NOx的排放??山档土蚧飳?duì)設(shè)備的腐蝕和NOx對(duì)環(huán)境的污染。它的爐灰由于活性好,可以做水泥等建筑材料的摻合料。
本改造鍋爐是一種自然循環(huán)的水管鍋爐,采用了兩個(gè)高溫旋風(fēng)分離器,分離效率可達(dá)97-99.5%。爐膛采用膜式水冷壁結(jié)構(gòu),過熱器分高、低二級(jí)兩級(jí)過熱器,中間設(shè)噴水減溫器,尾部設(shè)三級(jí)省煤器和一、二次風(fēng)空氣預(yù)熱器。
鍋爐按室外布置設(shè)計(jì),雙層布置。運(yùn)轉(zhuǎn)層標(biāo)高為7米。鍋爐鋼架全部為金屬結(jié)構(gòu),地震烈度六度。
3 鍋爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)
額定蒸發(fā)量 45t/h
額定過熱蒸汽壓力 5.3MPa
額定過熱蒸汽溫度 485℃
給水溫度 104℃
一次風(fēng)預(yù)熱溫度 150℃
二次風(fēng)預(yù)熱溫度 150℃
排煙溫度 140℃
熱效率 85%
脫硫率 85%
燃料消耗量(QYdw=14211.47KJ/Kg) 10922.4Kg/h
燃料的顆粒度要求 ≤13mm
石灰石顆粒度要求 ≤2mm
鍋爐外形尺:寬度(包括平臺(tái)) 9940mm
深度(包括平臺(tái)) 14325mm
鍋筒中心線標(biāo)高 26350mm
4 鍋爐主體設(shè)備特性表(見表1、表2)
5 鍋爐改造結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
5.1 鍋筒
本部分借用原鍋筒及鍋筒支座。鍋筒內(nèi)徑為1508mm,壁厚70mm,筒體全長7650mm,筒身由19Mn6(P355GH)鋼板卷焊而成,封頭是用同種鋼板沖壓而成。
5.2 水冷系統(tǒng)
本部分全部重新設(shè)計(jì)制作。爐膛四周由膜式水冷壁組成,爐頂由前墻水冷壁管向后斜拉而成。為保護(hù)密相區(qū)的不冷鏡,管子表面敷一層澆注料起到衛(wèi)燃帶的作用和防止密相區(qū)高濃度灰的磨損。將密相區(qū)和稀相區(qū)的水冷壁過渡位置進(jìn)行提高,同時(shí)四周水冷壁采用讓彎的辦法避免此位置處的磨損。
5.3 過熱器
本部分全部重新設(shè)計(jì)制作。本改造鍋爐過熱器采用懸吊式過熱器,分高溫過熱器和低溫過熱器兩級(jí),均布置在旋風(fēng)分離器之后的尾部豎井煙道內(nèi)。低、高溫過熱器采用逆流布置,從低過出后來蒸汽進(jìn)入減溫順,減溫器采用噴水式減溫,減溫幅度大,便于調(diào)節(jié)。
5.4 省煤器
本部分全部重新設(shè)計(jì)制作。本爐省器采用鋼管式省煤器,三級(jí)布置,均中Φ32*3的20G GB5310-1995無縫鋼管彎制的蛇形管組成,給水沿蛇形管自下而上,與煙氣成逆向流動(dòng)。
5.5 空氣預(yù)熱器
本部分全部重新設(shè)計(jì)制作。本爐空氣預(yù)熱器為兩級(jí)布置管式空氣預(yù)熱器,上面一級(jí)為二次風(fēng)空氣預(yù)熱器,下級(jí)為一次風(fēng)空氣預(yù)熱器,空氣分別由一次風(fēng)機(jī)和二次風(fēng)機(jī)送入。
5.6 燃燒系統(tǒng)
本部?jī)?yōu)發(fā)全部重新設(shè)計(jì)制作。燃燒系統(tǒng)是由爐膛、旋風(fēng)分離器和返料器所組成,爐膛下部是密相料層,最底部是布風(fēng)板,布風(fēng)板截面3.95*1.58m,均布置了201個(gè)大風(fēng)帽,經(jīng)過預(yù)熱器的一次空氣由風(fēng)箱經(jīng)過這些風(fēng)帽均勻進(jìn)入爐膛。
6 運(yùn)行中的問題及處理措施
由于是公司首臺(tái)35T/H煤粉爐改造成循環(huán)流化床鍋爐,加之受現(xiàn)場(chǎng)條件限制,安裝質(zhì)量差,具有很多不確定因素,2#爐投入后曾一度運(yùn)行不穩(wěn)定,進(jìn)行過一次較大的停爐整改。
6.1 給煤機(jī)下煤不暢,實(shí)際燃煤顆粒少,水份高,造成落煤管經(jīng)常堵,經(jīng)常斷煤,致使床溫不穩(wěn)。有時(shí)煙氣反串,燒壞皮帶,甚至造成鍋爐熄火。后將螺旋給煤機(jī)更換為刮板式給煤機(jī),較好地解決給煤不暢的問題。
6.2 安裝、施工質(zhì)量差。爐膛煙氣出口、旋風(fēng)分離器隔墻多次倒塌,造成旋風(fēng)分離器小風(fēng)帽內(nèi)燒注料堵塞,造成停爐和不返料。爐膛、旋風(fēng)分離器、風(fēng)室燒注料脫落成嚴(yán)重漏風(fēng)。后經(jīng)重新砌筑,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),之后徹底解決,運(yùn)行三年沒有問題。
6.3 二次風(fēng)管經(jīng)常堵塞。分析原因主要是開爐過程中,爐膛正壓使二次風(fēng)管結(jié)焦。致使提負(fù)荷困難。處理方法就是每次停爐要及時(shí)清理,運(yùn)行過程中控制爐膛負(fù)壓。
6.4 爐膛易結(jié)焦。開爐時(shí)500-600℃是要注意低溫結(jié)焦;1050℃要注意高溫結(jié)焦。正常運(yùn)行時(shí)必須保持800-950℃之間。每次必須做流化點(diǎn),運(yùn)行時(shí)不得低于流化點(diǎn)。
7 結(jié)束語
2#爐具有燃料適應(yīng)性廣、熱效率和環(huán)保效益好的優(yōu)點(diǎn),該爐年利用煤矸石3萬噸左右,燃用熱值在12MJ/Kg左右的劣質(zhì)煤出力穩(wěn)定,正常出力47T/H左右,達(dá)到了預(yù)期改造的目的,完全符全國家關(guān)于資源綜合利用的要求,享受國家優(yōu)惠政策,具有很好的發(fā)展前景。