劉 利
(徐州礦務集團 旗山煤礦,江蘇 徐州 221132)
目前國內巖巷綜掘工作面的除塵系統(tǒng)尚不完備,除塵效果遠遠沒有達到《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定要求,綜掘機的內噴效果達不到規(guī)定要求,一般只是停留在增加外噴霧及綜合防塵的措施上。因此,降低煤礦巖巷掘進期間的巖塵濃度,開展煤礦除塵技術的研究,對遏制礦塵危害,保障礦井安全生產具有十分重要的意義。
巷道掘進選用英國生產的多科LH1500掘進機,該機主要用于煤巖硬度f≤12的巖石及軟巖的巷道掘進。截割范圍:最大高度5.0m;最大寬度7.26m;經(jīng)濟截割斷面可達33m2;可截割巖石的最大單向抗壓強度80 MPa,生產能力:F13-8m3/h,爬坡能力±18°,重量約80t,總功率為450kW,截割頭轉速為33r/min,供電電壓為1140V。
旗山煤礦-850m 東二軌道大巷巖巷綜掘工作面,全長652m,巷道設計規(guī)格(凈)為寬4.4m,高3.4 m,坡度3‰;巷道設計為半圓拱形,迎頭采用全硬巖綜掘成套設備進行破巖、運矸、裝矸;巷道截割達到設計要求后,按錨、梁、網(wǎng)+錨索進行支護(注:迎頭頂板巖性較差時,按初噴、錨、梁、網(wǎng)+錨索進行支護)。前期約40m 巷道采取炮掘,達到安裝掘進機條件后,采用綜掘。
采用巖巷掘進機破巖,使用SDJ-150型膠帶輸送機1部、SB隔爆梭車、5t蓄電池式電瓶車和1t礦車若干相互配合進行排矸。掘進工程中,采取臺階式向前推進,每循環(huán)進尺2.1m,下臺階高度0.9m,長度保持3~5m,掘進機從巷道工作面下臺階開始破巖裝矸,直至全斷面按巷道輪廓線全部截割成型后,按照找掉、敲幫問頂,安裝臨時支護,使用3根撅頂?shù)篮?棵液壓式金屬安全點柱作為臨時支護,撅頂?shù)篮桶踩c柱相互配合使用,然后進行拱部支護,打注錨桿時由正頂向兩幫進行,幫錨支護可滯后迎頭5 m 施工,但空幫高度距巷道底板不得大于1.5m;掘進過程中迎頭巖性較好時,巷道不初噴。巖性較差時,采取初噴,并另行補充施工措施。
充分利用風流流動原理從技術上采取各種措施、手段,控制風流流向,達到除塵目的。
通過安設附壁風筒與壓入式風筒配合使用,在掘進機司機前方炮頭附近的進風口處建立起超濃度粉塵空氣幕,控制懸浮粉塵向巷道后方擴散,使含塵氣流只能沿布置在司機前方的除塵風筒進風口吸入除塵器,經(jīng)過高效率的除塵裝置吸附、水洗,保證除塵效果。
系統(tǒng)原理見圖1,使用2臺高效除塵風機(一用一備),除塵風機安裝在距離迎頭不超過60m 的巷道內,并連接抽出式彈簧風筒,抽出式彈簧風筒安裝在風機壓入式風筒的另一側,抽出式彈簧風筒吸風口距離迎頭2~5m,同時在壓入式風筒上安裝附壁風筒,附壁風筒相對于除塵風機為迎頭方向,距離除塵風機10~15m 的范圍內,掘進工作面掘進施工時,打開附壁風筒,開啟除塵風機,壓入式風筒風流從附壁風筒流出,經(jīng)過掘進施工地點,將掘進工作面迎頭產生的粉塵經(jīng)過抽出式彈簧風筒帶入除塵風機,經(jīng)除塵風機過濾后,排入回風道內。施工人員處于新鮮風流之中,保障了職工最大限度的少吸入粉塵。為確保除塵風機除塵效果,要求每天對除塵風機過濾網(wǎng)進行清洗。
系統(tǒng)構成:增加了2臺除塵風機(一用一備),一趟與除塵風機配套的彈簧風筒,與壓入式風筒配套的附壁風筒。
圖1 系統(tǒng)原理
1)-850m 東二軌道大巷掘進,采用壓入式通風,風機功率30×2kW,風筒直徑800 mm,迎頭風量為340 m3/min,掘進機未進行切割作業(yè)時,系統(tǒng)見圖2。
圖2 掘進機未進行切割作業(yè)時系統(tǒng)
2)當掘進迎頭進行切割作業(yè)時,打開附壁風筒風門,開啟除塵風機,除塵風機工作時,連接除塵風機的彈簧風筒將迎頭的含塵空氣吸入彈簧風筒內,在迎頭產生負壓區(qū),從附壁風筒出來的清潔空氣,在迎頭負壓的作用下一部分從附壁風筒出風口往迎頭方向流動,經(jīng)彈簧風筒,進入除塵風機,經(jīng)除塵后排入回風流,使得掘進迎頭施工人員始終處于新鮮空氣之中,粉塵得到有效的控制;多余的風量從附壁風筒出風口出來后,往回風流方向流動,解決了附壁風筒至除塵風機之間巷道用風的問題,系統(tǒng)參見圖1。
經(jīng)現(xiàn)場測量,-850m 東二軌道大巷在此期間,各檢測點全塵、呼吸性粉塵濃度如表1所示。
表1 各檢測點全塵、呼吸性粉塵濃度(mg/m3)
方案經(jīng)實施后存在以下問題:
(1)彈簧風筒安設在掘進機二運上,掘進機運動時容易出現(xiàn)彈簧風筒破口、脫節(jié)、連接困難等問題。
(2)當掘進機切割速度快時,除塵風機不能有效吸收施工迎頭含塵空氣,含塵空氣向外擴散,除塵效果低,施工環(huán)境差。
(3)防塵水水質差,經(jīng)常出現(xiàn)堵塞掘進機噴嘴情況,使掘進機噴霧霧化效果差,降低了除塵效率。
(4)雖然粉塵得到了有效的控制,但回風流粉塵濃度仍然超過了《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的允許濃度。
(5)除塵風機出水口位于二運皮帶上方,水直接流到了二運皮帶上,影響施工。
針對上述存在問題,采取了一些措施進行處理。
1)掘進迎頭粉塵濃度控制
經(jīng)現(xiàn)場觀察、測量,當掘進迎頭切割量大時,粉塵得不到有效的稀釋,為此采取了以下措施:
(1)安裝了一道高效噴霧裝置,噴霧針對截割頭進行噴灑,從源頭上降低粉塵濃度,確保除塵效果。
(2)粉塵濃度監(jiān)控系統(tǒng):在高效噴霧裝置后安裝粉塵濃度監(jiān)測監(jiān)控裝置(F1),并通過煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)測作業(yè)場所粉塵濃度,且具備粉塵濃度超標自動斷電功能,當通過高效噴霧后的粉塵濃度超過10.0mg/m3時,立即切斷掘進機電源。
2)回風流粉塵濃度控制
經(jīng)現(xiàn)場測量,回風流的粉塵濃度為全塵:28.6mg/m3,呼塵12.0mg/m3,超過了《煤礦安全規(guī)程》標準,為此采取了以下措施:
(1)安裝高效降塵水幕:在綜掘工作面迎頭后方40~100m 范圍內安裝了4道高效降塵水幕;水幕封閉巷道全斷面,四周接觸嚴密,在高效降塵水幕前方安裝高效凈化噴霧,霧化效果好,含塵空氣通過降塵水幕時,粉塵能夠得到有效的沉降;降塵水幕下方連接水溝,廢水能得到及時排除,保證了掘進工作面的文明生產。
隔塵水幕當人員及車輛通過時拉開紗門,人員及車輛不通過時關閉紗門,隔塵水幕見圖4。
圖4 隔塵水幕示意
(2)粉塵濃度監(jiān)控系統(tǒng):為有效監(jiān)測回風流粉塵濃度,達到降低粉塵濃度的目的,在隔塵水幕后安裝粉塵濃度監(jiān)測監(jiān)控裝置(F2),并通過煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)測作業(yè)場所粉塵濃度,且具備粉塵濃度超標自動斷電功能,當通過隔塵水幕后的粉塵濃度超過2.0mg/m3時,立即切斷掘進機電源。
3)隔離措施
為確保高效降塵水幕前方人員健康,為高效降塵水幕前方施工人員配置正壓防塵面罩,正壓防塵呼吸面罩采用油水過濾、活性炭吸附過濾、精細過濾等三級過濾裝置。
在使用了綜合防塵系統(tǒng)后,各檢測點全塵、呼吸性粉塵濃度如表2所示。
表2 各監(jiān)測點粉塵濃度
從表2可以看出,綜掘工作面司機處、回風流粉塵濃度都有了明顯的降低,達到了《煤礦安全規(guī)程》要求。
巖巷綜掘工作面除塵系統(tǒng)通過安設附壁風筒在綜掘機司機前方的進風口處建立起空氣屏幕,控制懸浮粉塵向巷道后方擴散,使含塵氣流只能沿布置在司機前方的進風口吸入除塵器,保證空氣粉塵含量低于國家標準,確保了綜掘工作面的除塵效果,滿足了《煤礦安全規(guī)程》對粉塵允許濃度的要求;施工人員始終處于新鮮風流中,改善了工作面作業(yè)環(huán)境,能見度高,減少了工傷發(fā)生率,降低了職業(yè)病發(fā)病率,社會效益顯著。安裝較為方便,操作簡單、快捷,系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定性較好,具有較好的推廣應用價值。