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        高壓聚乙烯裝置反應(yīng)器壓力波動的原因分析及對策

        2014-12-12 02:44:00馮勇中國石化股份有限公司齊魯分公司塑料廠山東淄博255411
        化工管理 2014年6期
        關(guān)鍵詞:氣量反應(yīng)器波動

        馮勇(中國石化股份有限公司齊魯分公司塑料廠 山東 淄博 255411)

        齊魯高壓聚乙烯裝置為齊魯45萬噸乙烯改擴建工程主要配套項目,采用無脈沖管式法生產(chǎn)工藝,反應(yīng)壓力高,聯(lián)鎖多,生產(chǎn)連續(xù)性強,操作難度相對較大。隨著裝置運行時間的延長,許多制約裝置長周期運行和影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題逐漸顯現(xiàn)出來,其中反應(yīng)器壓力波動問題已經(jīng)成為影響裝置長周期運行的瓶頸之一。

        一、高壓聚乙烯裝置反應(yīng)器壓力波動的危害

        采用的是無脈沖管式工藝,要求壓力高(250MPa±1MPa),壓力控制要平穩(wěn)。反應(yīng)壓力波動主要危害:

        1.反應(yīng)器壓力波動影響產(chǎn)品質(zhì)量。反應(yīng)壓力的變化都會引起產(chǎn)品分子量、密度以及其他物理性能的變化,反應(yīng)壓力升高,產(chǎn)品分子量增加,熔融指數(shù)降低,密度升高,反之亦然,會造成最終產(chǎn)品指數(shù)不穩(wěn)定。

        2.反應(yīng)器壓力波動會造成反應(yīng)溫度的波動。壓力上升時,反應(yīng)器內(nèi)乙烯單體濃度迅速增加,轉(zhuǎn)化率升高,造成反應(yīng)溫度也會突然上升,嚴(yán)重時會發(fā)生分解反應(yīng);當(dāng)反應(yīng)器壓力突然降低時,反應(yīng)溫度也會降低,造成低溫聯(lián)鎖停車

        3.反應(yīng)器壓力波動對設(shè)備造成危害。壓力波動時會沖擊設(shè)備,特別對二次機、反應(yīng)器造成損害,同時壓力的突然增大對會反應(yīng)器上的熱電偶造成沖擊,嚴(yán)重時會引起熱電偶透鏡環(huán)處泄漏閃爆。

        二、造成反應(yīng)器壓力波動的因素分析

        1.反應(yīng)器壓力引壓管堵塞造成反應(yīng)器壓力波動

        引壓管堵塞是造成反應(yīng)器壓力波動的主要原因。高壓乙烯會在引壓管線內(nèi)自聚,形成超大分子聚合物,會堵塞引壓管線。此時不能測量出反應(yīng)器內(nèi)真實壓力,測量值會比實際值滯后。如圖,在0-10這段時間,由二次機出口壓力和第一注入點的壓力可看出,反應(yīng)器真實壓力在逐漸升高,而反應(yīng)器壓力測量值卻顯示不變,當(dāng)反應(yīng)器壓力增大到一定值時,引壓管突然被吹通,反應(yīng)器壓力立即反應(yīng)為真實壓力,壓力突然升高,此時由于反應(yīng)器出料閥投自動,壓力出現(xiàn)了大幅波動。

        2.二次壓縮機打氣量的變化會引起反應(yīng)器壓力波動

        由于二次機出口乙烯氣體全部給反應(yīng)器,二次機打氣量發(fā)生變化,將引起反應(yīng)器內(nèi)乙烯氣體量的變化,將直接導(dǎo)致反應(yīng)壓力的變化,會引起二次機出入口、反應(yīng)器、高循系統(tǒng)壓力的惡性循環(huán),最終導(dǎo)致反應(yīng)器壓力過高,聯(lián)鎖停車。造成二次機打氣量變化的主要原因是二次機入口溫度和壓力的變化。

        3.反應(yīng)器內(nèi)物料流動狀況對反應(yīng)壓力的影響

        根據(jù)流體動力學(xué)壓降公式:ΔP=λ*ι*ρ*u2/2d,流體在流動過程中因克服內(nèi)摩擦而消耗能量,當(dāng)流體粘度增大,流動阻力會增加,壓降也將增大,反之粘度減小,壓降也降減??;同時流動摩擦因數(shù)λ改變也會影響壓降ΔP的變化。在本裝置流體粘度主要受物料熔融指數(shù)影響,而摩擦因數(shù)與反應(yīng)器粘壁狀況有關(guān)。實際生產(chǎn)中因物料流動情況改變而引起反應(yīng)壓力變化的有幾種情況:1、反應(yīng)器在脫垢造成反應(yīng)器壓力波動;2、反應(yīng)水溫度過高或過低導(dǎo)致對壓力均有影響;3、產(chǎn)品熔融指數(shù)的改變,造成反應(yīng)器壓力波動。

        4.設(shè)備故障對反應(yīng)壓力的影響

        因設(shè)備原因造成反應(yīng)器壓力波動主要有兩種情況:一是反應(yīng)器出料閥發(fā)生故障。因反應(yīng)器出料閥直接控制反應(yīng)壓力,它發(fā)生故障直接會導(dǎo)致反應(yīng)壓力大幅度波動。二是二次機發(fā)生故障會引起打氣量發(fā)生變化,也影響到反應(yīng)壓力波動。

        三、降低或避免反應(yīng)器壓力波動的對策

        1.及時判斷反應(yīng)器壓力引壓管堵塞并有效處理

        當(dāng)反應(yīng)器壓力引壓管線出現(xiàn)堵塞時,反應(yīng)壓力測量值已經(jīng)不能真實反映反應(yīng)器的真實壓力,測量值較實際值滯后。此時可根據(jù)引發(fā)劑第一注入點壓力和二次機出口壓力作為參照來控制反應(yīng)壓力。此時要將反應(yīng)器壓力PCE101由自動控制切換為手動控制,根據(jù)第一注入點壓力或二次機出口壓力來判斷反應(yīng)器真實壓力,并以此調(diào)節(jié)PCE101輸出值。

        2.在線吹掃反應(yīng)器壓力引壓管線

        定期對反應(yīng)器引壓管進行吹掃,利用反應(yīng)器引壓管停車吹掃設(shè)施,制定開車過程中在線對反應(yīng)器引壓管吹掃方案。吹掃時將反應(yīng)器壓力控制切手動控制,并將反應(yīng)器壓力聯(lián)鎖強制,以避免在吹掃過程中因反應(yīng)器壓力指示變化,造成控制閥門變化影響反應(yīng)器實際壓力波動,同時避免反應(yīng)器壓力指示變化造成反應(yīng)器壓力高壓或低壓聯(lián)鎖停車。

        3.穩(wěn)定控制二次機入口溫度

        進行高循脫垢換熱器并聯(lián)前,先將高循換熱器的冷卻水閥開度降低,從保證二次機入口溫度TIB102控制在37℃~43℃之間,以保證二次機打氣量穩(wěn)定。若二次機入口溫度已出現(xiàn)大幅波動時,要將反應(yīng)器壓力PCE101切換到手動,穩(wěn)定反應(yīng)壓力,待二次機入口溫度趨于穩(wěn)定時,再將PCE101投自動。

        4.規(guī)范反應(yīng)器脫垢和反應(yīng)水穩(wěn)定操作。

        在給反應(yīng)器脫垢時,反應(yīng)器壁結(jié)垢會逐漸沖刷掉,物料流動阻力減小,此時應(yīng)及時調(diào)整PCE101輸出值,將其關(guān)小,以免發(fā)生壓力過低而觸發(fā)聯(lián)鎖。反應(yīng)水溫過低,會導(dǎo)致管內(nèi)聚乙烯粘度增大,流動阻力會上升,引起反應(yīng)器壓力上升,對于不同MI的產(chǎn)品允許最低反應(yīng)水溫度;MI>1時允許最低水溫140℃;MI≤1時允許最低水溫150℃。

        四、結(jié)論

        1.反應(yīng)器壓力波動是制約高壓聚乙烯裝置長周期穩(wěn)定運行重要因素之一,反應(yīng)器壓力控制不穩(wěn)定會影響產(chǎn)品質(zhì)量,導(dǎo)致超壓或高溫停車,嚴(yán)重時會引發(fā)重大安全事故。

        2.造成反應(yīng)器壓力波動因素很多,主要有反應(yīng)器引壓管堵塞、壓縮機打氣量變化、反應(yīng)器粘壁以及設(shè)備故障等因素。

        3.解決反應(yīng)器壓力波動要通過實施監(jiān)控,在反應(yīng)器壓力大幅波動前能夠發(fā)現(xiàn)并妥善處理??赏ㄟ^定期吹掃反應(yīng)器引壓管、穩(wěn)定控制二次機入口溫度和壓力、規(guī)范反應(yīng)器脫垢操作以及做好切換牌號和設(shè)備故障時的應(yīng)急操作,避免或降低反應(yīng)器壓力的波動。

        [1]《化工原理》徐文熙

        [2]《高分子化學(xué)》祖仁

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