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酒鋼焦化廠雙爐雙塔式工業(yè)萘連續(xù)精餾工藝投產以來,工業(yè)萘現(xiàn)流樣穩(wěn)定在95.7%-96.28%之間,送往精萘結晶箱進行定向結晶脫去硫茚、酚后,工業(yè)萘質量達到一級品質量指標。2013年1月,因配煤比變化及結焦使用延長,從煤氣中提取的高溫煤焦油中萘含量降低,酚含量升高,工業(yè)萘初餾塔、精餾塔的塔板分離效率有限,工業(yè)萘現(xiàn)流樣質量持續(xù)低迷,難以控制在95.13%以上,產量隨之下降。
酒鋼焦化廠采用雙爐雙塔式工業(yè)萘連續(xù)精餾工藝,工業(yè)萘原料由原料泵送往換熱器與工業(yè)萘蒸氣換熱后,進入工業(yè)萘初餾塔,從塔頂蒸餾出的酚油經冷凝冷卻、油水分離后采入回流槽,一部分送往初餾塔塔頂打回流,以控制塔頂溫度,其余酚油滿流至酚油儲槽。用熱油循環(huán)泵將初餾塔底已脫除酚油的油料送至初餾爐加熱后,再返回初餾塔底以循環(huán)供熱;從初餾塔熱油循環(huán)泵的壓出管引出一部分油料進入精餾塔,塔頂蒸餾出的工業(yè)萘蒸氣經與原料油換熱后,進入工業(yè)萘汽化冷凝冷卻器冷卻后采入工業(yè)萘回流槽,一部分送往精餾塔塔頂打回流,以控制塔頂溫度,其余部分滿流至工業(yè)萘成品儲槽,經轉鼓結晶、包裝成工業(yè)萘產品。用熱油循環(huán)將精餾塔底的油料送至精餾爐加熱后,再返回精餾塔底以循環(huán)供熱;從精餾塔熱油循環(huán)泵的壓出管引出一部分工業(yè)萘殘油,經冷卻后采入洗油儲槽。 工業(yè)萘生產工藝流程圖如下:
圖1 改質瀝青生產工藝流程圖
表1 煤焦油質量對比表
從上表可以看出,焦油原料含萘值降低、含酚值升高導致萘油原料含萘下降、含酚升高,工業(yè)萘現(xiàn)流樣質量下滑明顯。
在初餾塔、精餾塔的塔板分離效率一定的調節(jié)下,要提高工業(yè)萘現(xiàn)流樣質量必須提高原料萘油的含萘值,降低萘油的含酚值(尤其是和工業(yè)萘沸點相近的高級酚的含量),配合工業(yè)萘生產關鍵工藝技術參數(shù)的調整才能實現(xiàn)。為此,我們采取了以下改進措施。
微調餾分塔萘油、洗油側線開度,控制萘油側線含萘在55%以上。
萘油原料準備方式:之前以餾分塔酚、萘、洗三混餾分脫酚后作為萘油原料,現(xiàn)以萘、洗兩混餾分進行脫酚操作,酚油單獨進行脫酚并單獨進行存放。以兩混餾分為萘油原料,若工業(yè)萘現(xiàn)流樣質量達到95.5%時,將脫酚后的萘油按1:10比例兌入萘、洗兩混餾分中生產工業(yè)萘。目的是均勻降低萘油原料含酚值,提高含萘值,有利于初餾塔脫酚操作。
表2 萘油原料脫酚操作對比表
在脫酚溫度不變的情況下,延長壓縮空氣攪拌時間、靜置時間后,有助于萘油原料脫酚。
表3 工業(yè)萘關鍵工藝技術參數(shù)調整表
工業(yè)萘現(xiàn)流樣剛開始在94.95%-95.13%之間徘徊,以上措施實施后,工業(yè)萘現(xiàn)流樣逐步上升,最終在95.13%-95.5%之間波動,提升效果明顯。
煉焦配煤比及焦爐結焦時間延長導致煤焦油原料含萘值降低、含酚值升高,在工業(yè)萘初餾塔、精餾塔的塔板分離效率一定的條件下,對工業(yè)萘現(xiàn)流樣的質量影響較大。提高萘油原料萘集中度、提高
[1]肖瑞華.煉焦化學產品生產技術問答.冶金工業(yè)出版社,2008年6月.
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