錢俊峰 張金箭 雷普瑾(長慶油田公司第二采氣廠 陜西榆林719000)
轉(zhuǎn)動設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,機(jī)械本身的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動和機(jī)械部件之間的往復(fù)運(yùn)動都會產(chǎn)生機(jī)械振動,超過允許范圍的機(jī)械振動的危害都是比較大的,導(dǎo)致機(jī)械振動的主要原因是反復(fù)力、松動和共振,而其中反復(fù)力的危害是最大的。長北天然氣處理廠共有轉(zhuǎn)動設(shè)備100余臺,其中導(dǎo)熱油循環(huán)泵P0301A(離心泵)的本體有較長時間的過大振動,污水回注泵P4004C(往復(fù)式泵)進(jìn)口管線振動較大。根據(jù)振動情況對這些設(shè)備進(jìn)行分析,并采取相應(yīng)的解決措施。
振動是指物體或質(zhì)點(diǎn)在其平衡位置附近所作的往復(fù)運(yùn)動,振動值一般通過位移、速度、加速度來表示。
振動位移:x(t)=A s i n ωt,單位:mm,μm;
振動速度:d x/d t=ωA s i n(ωt+π/2),單位:mm/s;
振動加速度:d2x/d t2=ω2A s i n(ωt+π),單位:mm/s2。
機(jī)械振動的直接原因一般有如下幾種:轉(zhuǎn)子的不平衡,對中不好,基礎(chǔ)松動,軸承故障等原因。
振動頻譜圖:復(fù)雜振動可以分解為許多不同頻率和不同振幅的諧振,這些諧振的幅值按頻率排列的圖形。
振動故障分析的任務(wù)就是通過讀譜圖,把頻譜上的每個頻譜分量與監(jiān)測的機(jī)器的零部件對照聯(lián)系,給每條頻譜以物理解釋,從而由此分析出設(shè)備的狀態(tài),并由此給出設(shè)備最好的保養(yǎng)運(yùn)行方案。
我們在日常工作中,是通過簡單的測振儀來進(jìn)行振動數(shù)據(jù)的錄取,該設(shè)備只能簡單錄取振動值,不能夠?qū)С鲱l譜等數(shù)據(jù),對分析故障原因有一定難度。
振動監(jiān)測需要能夠采集各類數(shù)據(jù),導(dǎo)出故障頻譜圖,讓我們便于通過頻譜圖來進(jìn)行分析,所以我們采用了雙通道振動采集器。
根據(jù)I SO10816-1,通用設(shè)備分為以下四類:
I類——發(fā)動機(jī)和機(jī)器的單獨(dú)部件(典型為15K W以下的電機(jī));
II類——無專用基礎(chǔ)的中型機(jī)器(15-75K W);專用剛性基礎(chǔ)上300 K W以下中型機(jī)器;
III類——剛性基礎(chǔ)上的大型機(jī)器;
IV類——柔性基礎(chǔ)上的大型機(jī)器;
相應(yīng)的振動烈度等級為:
以上的A、B、C、D區(qū)域分別代表:
區(qū) 域 A:新交付的機(jī)器的振動通常屬于該區(qū)域。
區(qū) 域 B:機(jī)器振動處在該區(qū)域通??砷L期運(yùn)行。
區(qū) 域C:機(jī)器振動處在該區(qū)域一般不適宜作長時間連續(xù)運(yùn)行,通常機(jī)器可在此狀態(tài)下運(yùn)行有限時間 ,直 到有采取補(bǔ)救措施的合適時機(jī)為止。
區(qū)域 D:機(jī)器振動處在該區(qū)域其振動烈度足以導(dǎo)致機(jī)器損壞。
我們通過對該天然氣處理廠現(xiàn)場2類典型設(shè)備進(jìn)行分析,并給出合理的故障解決方案。
(1)歷史振動
表1 通用設(shè)備振動區(qū)域分類
P0301A熱油泵功率為75K W,轉(zhuǎn)速為2975R PM;歷史振動一直較大,并曾經(jīng)對整個基礎(chǔ)進(jìn)行了扎筋加固,該泵的振動略降低,但幅度不大;隨后更換了備用泵的電機(jī)、泵殼和泵軸,振動值均沒有發(fā)生明顯變化。
(2)振動分析
下圖為各測試位置的振動采集數(shù)值清單:
圖1 實(shí)際測得振動值現(xiàn)場分布圖
下面為各測點(diǎn)的振動頻譜圖:
圖2 電機(jī)非驅(qū)動端垂直方向
圖3 電機(jī)驅(qū)動端軸向方向
圖4 泵端滾動軸承處水平方向
圖5 泵端滑動軸承處
從以上振動總值及頻譜圖可以看出:
此泵的振動總值最大在泵端滾動軸承位水平方向,達(dá)到了12.15mm/s,屬于I SO10816界定的“D級區(qū)域,振動過大足以損壞設(shè)備”。
此泵的頻譜圖幾乎都是1倍轉(zhuǎn)速頻率,沒有其它的故障頻率,從這可以判斷此泵沒有其它機(jī)械磨損,以及電機(jī)軸承、電機(jī)轉(zhuǎn)子條,泵端軸承都沒有損傷。
表2 故障分析
(3)維修措施
基礎(chǔ)加固;
聯(lián)軸器做動平衡。
(4)維修后效果分析
以上措施完成后泵運(yùn)行相關(guān)數(shù)據(jù)如下:
表3 振動分析診斷前后數(shù)據(jù)對比表
由以上數(shù)據(jù)可知,聯(lián)軸器做了動平衡之后,振動明顯減小,減小范圍在50%以上;基礎(chǔ)加固之后,振動也有相應(yīng)的減小,減小范圍在20%左右。
(1)歷史振動
P4004C回注污水三柱塞泵功率為55K W,電機(jī)轉(zhuǎn)速為1480 R PM,電機(jī)頻率為24.6 H z,柱塞泵的轉(zhuǎn)速為164 r/mi n;此泵安裝后進(jìn)口管道振動很大,后加了2處支撐后,振動有了一定的下降,但是仍屬于振動過大狀態(tài)。
(2)振動分析
該泵進(jìn)口管線振動值最大處已達(dá)35mm/s,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了可接受范圍。
首先,由于此泵的主要振動來自于進(jìn)口管道,因此對進(jìn)口管道各處進(jìn)行了共振敲擊測試,各測試點(diǎn)振動頻率如下圖所示。
圖6 P4004C進(jìn)口管線共振分布圖
其次,從該泵進(jìn)口管線共振分布圖可知,進(jìn)口管線的多個位置共振頻率非常接近于電機(jī)的轉(zhuǎn)速頻率,產(chǎn)生了共振。由于共振頻率接近電機(jī)轉(zhuǎn)速頻率,對電機(jī)的振動頻譜測試和振動值如下所示:
圖7 電機(jī)非驅(qū)動端水平方向
圖8 電機(jī)驅(qū)動端垂直方向
表4 P4004C電機(jī)端振動值
由上可知,P4004C泵本體的最大振動來自于電機(jī)驅(qū)動端垂直方向,最大振動值為從頻譜圖看出以1XR PM為主,其它頻率均較低;通過檢測基礎(chǔ)及底座鋼板與電機(jī)的相位差,可以確定此電機(jī)底板的剛性不良。且由此導(dǎo)致的偏大振動導(dǎo)致了管線共振大加大。
(3)維修措施
根據(jù)圖示,需在圖中4處共振明顯點(diǎn)增加固定支撐,同時為了避免多臺泵同時開動時的振動互相疊加放大,建議在每個泵的進(jìn)口處加裝彈性軟接;并且需將P4004C泵的電機(jī)的底板做支撐進(jìn)行加固。
(4)維修后效果分析
通過在上圖所示4處共振明顯點(diǎn)增加固定支撐,并對電機(jī)底板進(jìn)行加固后,該泵進(jìn)口管線的最大振動值已由35mm/s降低至5mm/s,已屬于可以安全使用的范圍。
由上分析可知,以上三類設(shè)備:離心泵、往復(fù)式柱塞泵、螺桿壓縮機(jī)均通過振動分析解決了歷史故障。導(dǎo)熱油循環(huán)泵P0301A過大振動的主要原因是由于聯(lián)軸器的動不平衡和基礎(chǔ)的不穩(wěn)定,通過做動平衡和基礎(chǔ)的加固,將振動值降至良好范圍內(nèi);回注泵P4004C入口管線振動過大的主要原因是電機(jī)頻率與管線共振頻率一致,通過對電機(jī)基礎(chǔ)加固和管線共振嚴(yán)重點(diǎn)進(jìn)行加固,有效地降低了有害共振。
普通測振儀雖然可以測出振動的大小,但是并不能準(zhǔn)確地分析出產(chǎn)生振動的根本原因,由此將會導(dǎo)致頻繁的拆修,且不能從根本上解決振動故障;而通過運(yùn)用雙通道振動采集器,準(zhǔn)確讀取振動頻譜圖,不僅能夠有效的讀出振動值和位置,并能夠準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)振動方向和振動根本原因,并有效徹底的解決了故障。
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