王中軒
(鄭煤集團楊河煤業(yè),河南鄭州 452370)
“三軟”突出煤層順層長鉆孔施工技術的研究與應用
王中軒
(鄭煤集團楊河煤業(yè),河南鄭州 452370)
針對“三軟”突出煤層順層鉆孔預抽瓦斯中存在的鉆孔施工困難的關鍵問題,介紹了裴溝煤礦所采用的新裝備、新工藝提高深層鉆孔深度。通過選擇合適的鉆機、鉆具、鉆孔施工技術、工藝和改進鉆孔設計等,提高了順層鉆孔的施工深度和鉆進效率,解決了突出煤層順層預抽中不能滿足區(qū)域消突需要的難題,確保了采掘工作面安全生產(chǎn)。
“三軟”突出煤層 順層長鉆孔 施工技術
瓦斯抽采是防治煤礦瓦斯災害事故的根本措施,2009年國家安全監(jiān)管總局實施的《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》中提出了“區(qū)域防突措施先行、局部防突措施補充”的理念,強調突出煤層必須采取區(qū)域綜合防突措施并達到規(guī)定標準后方可進行采掘作業(yè)。對于“三軟”突出煤層,由于受煤層地質構造、力學性質、瓦斯,鉆機鉆具能力、 施工工藝等因素影響,在順層鉆孔施工中 ,鉆孔深度往往達不到設計深度,導致采掘工作面經(jīng)常出現(xiàn)預抽“空白帶”,給安全生產(chǎn)帶來了極大的突出威脅,因此,在“三軟”突出煤層中開展順層長鉆孔施工技術研究具有現(xiàn)實普遍意義。
裴溝煤礦于1966年建成投產(chǎn),是鄭煤集團的主力礦井之一,2012年度礦井瓦斯等級鑒定為煤與瓦斯突出礦井,主采的二1煤層屬“三軟”不穩(wěn)定突出煤層,地質條件較復雜,全層構造煤,煤層硬度系數(shù)f≤1,瓦斯壓力大、含量高,透氣性低。在施工區(qū)域防突措施鉆孔中,容易產(chǎn)生垮孔、卡鉆、噴孔等現(xiàn)象,成孔率低,不能滿足采掘面消突技術要求。
(1)鉆孔噴孔:當鉆孔進入軟煤分層時,鉆頭切削旋轉,對軟煤產(chǎn)生一種沖擊和破碎力,使煤體破裂、粉碎,破裂后的煤體立即產(chǎn)生解吸,快速的解吸使流入鉆孔中的瓦斯增加幾倍到幾十倍,使鉆孔的前方與后方出現(xiàn)了較大的瓦斯梯度,因而出現(xiàn)較明顯的瓦斯激流,承壓的瓦斯激對破碎的煤顆粒起著邊運送邊粉化的作用,由于鉆孔孔徑較小,瓦斯與粉化了的煤粉難以順利向孔外排出,進一步增加了鉆孔內外的瓦斯壓力梯度,致使這種涌出變成了爆炸性孔口外流,形成噴孔。
(2)夾鉆:夾鉆是與噴孔不同現(xiàn)象,但又是相互聯(lián)系或同時發(fā)生的一種現(xiàn)象,打鉆時因孔內出現(xiàn)塌孔、堵孔時,排渣不力,此時仍然鉆進,使堵孔、塌孔的范圍不斷擴大,使鉆機在運轉當中轉速降低,壓力升高,從孔內涌出瓦斯?jié)舛壬?,孔內破碎的煤體將鉆桿和鉆頭抱緊。造成鉆桿和鉆頭箍緊,鉆頭無法進退,就稱為夾鉆。夾鉆是嚴重的打鉆事故,往往可能出現(xiàn)扭斷鉆桿丟失鉆頭、鉆桿,長時間硬磨鉆桿,易引起煤體自燃,一氧化碳超限事故。
(3)吸鉆:前提是用螺旋鉆桿施工鉆孔,在煤粉排泄不暢的時候出現(xiàn)在旋轉中鉆桿自動前進的現(xiàn)象噴孔、夾鉆形成過程。
(4)噴孔、夾鉆、吸鉆形成過程可分成:煤體破碎→瓦斯聚積(瓦斯迅速解吸→孔壁破裂→持續(xù)鉆進→塌孔的范圍擴大→孔內堵塞→瓦斯梯度猛增→瓦斯釋放(突破堵塞→噴孔和卡鉆)三個階段。
圖1 裴溝煤礦31131工作面掘進期間試驗結果
選取裴溝煤礦31131工作面作為實驗工作面,確定風力排渣的合理供風參數(shù),提高排渣能力。31131工作面可采走向長1720m,傾斜寬130m,工作面地質構造以單斜為主,煤層厚度平均8.5m,煤層傾角平均17°。掘進期間采取“順層鉆孔預抽煤巷條帶煤層瓦斯+順層預抽回采區(qū)域煤層瓦斯”的區(qū)域防突措施。
順層長鉆孔成孔的關鍵是打鉆排渣工藝技術。采用風力排渣,用壓風作為介質排渣和冷卻鉆頭,其顯著的優(yōu)點在于壓風對孔壁的沖擊較弱,對瓦斯解吸影響小,能減弱鉆孔的噴孔和垮孔。因此,從技術上來看,風力排渣更適合于突出煤層順層長鉆孔的施工。其缺點主要是打鉆地點煤塵不易控制,多數(shù)礦井、采區(qū)的風壓、流量也不能滿足長鉆孔的要求;另外風力排粉易產(chǎn)生一氧化碳,發(fā)生煤體燃燒等事故。
31131工作面掘進期間,該礦對礦井壓風系統(tǒng)進行升級改造,使打鉆地點的風壓由以往正常時的0.5MPa逐步提升到0.8MPa以上,最大時達1.2MPa,確保足夠的排渣能力,取得了明顯的效果(如圖1)。
另外,該礦通過增加孔口撲塵器下設深度,引進負壓除塵裝置,提高了孔口降塵效果,通過制定防火防一氧措施,嚴禁鉆機原地長時間旋轉硬磨鉆頭,杜絕事故發(fā)生。
(1)鉆機:足夠能力的鉆機是施工順層長鉆孔的基礎。裴溝煤礦原來多采用ZY-750/150型全液壓支柱支撐式坑道鉆機作為主導鉆機機型,該型鉆機雖然在井下適應性強、解體性好、易搬遷,但因鉆進扭矩較小,鉆進效率低,現(xiàn)更換為ZY3200/1200型全液壓座式坑道鉆機后,鉆進扭矩由750KN提高到1200-3200KN,同時具有操作安全、解體性好、易搬遷等特點,鉆進效率高得到大幅度提高。
(2)鉆桿:原來以單一的光面圓鉆桿施工,現(xiàn)改進三棱鉆桿、螺旋鉆桿配合大功率鉆機,滿足了松軟煤層鉆進和本煤層大直徑鉆孔的排粉需要,極大的避免了鉆孔施工中因塌孔、噴孔、掉塊等形成的卡鉆、埋鉆等孔內事故。
(3)鉆頭:由原來的硬質合金鉆頭更換為以金剛石復合片(PDC)鉆頭為主,鉆頭規(guī)格主要有:φ75,φ94,φ113,φ133等;采用小口徑鉆頭開孔、逐級擴孔鉆進的方法,分層次、階段性逐級釋放瓦斯,既保證了鉆頭鉆進的穩(wěn)定性,又減少了一次成孔瓦斯突噴孔、鉆孔堵塞等事故的發(fā)生。
(4)其它輔助鉆具:試驗了用于定向鉆進用的穩(wěn)定器(導向管),鉆孔軌跡測量的測斜儀,具有防噴、氣水分離功能的孔口裝置,負壓除塵裝置等。
順層深孔的施工,關健在于打鉆過程中,防止鉆桿下沉,保持鉆桿一定的直度。導向管定向鉆進技術就是在回轉鉆進的基礎上,在靠近鉆頭的10~20m的鉆桿上接上3~5個接近于鉆頭直徑的穩(wěn)定器(也稱導向管),通過調整穩(wěn)定器的位置和數(shù)量,并配合相應的鉆進工藝參數(shù),使鉆具對鉆頭產(chǎn)生向上、向下或保直鉆進的控制力,從而起到控制鉆孔軌跡的目的。主要適用于順層定向長鉆孔的施工及、煤層頂板高位水平定向鉆孔的施工。
鉆孔設計不能簡單化,一次完成。
31131工作面瓦斯抽采鉆孔設計由方案設計、分段設計、修訂設計3個部分鉆成。
布孔方案設計主要對工作面瓦斯抽放系統(tǒng)進行了設計。根據(jù)煤層和巷道狀況,按不留或少留空白帶的要求,對采掘進面前方全面布孔,明確布孔形式、鉆孔密度和安全技術措施。
鉆孔施工分段設計:結合不同地段已揭露或以探明的瓦斯地質情況和巷道條件,進行逐段設計,優(yōu)選鉆孔施工參數(shù),實現(xiàn)了抽采鉆孔優(yōu)化。設計中包括鉆孔的方位角、傾角、孔深、孔徑和開孔點距底板高度等,并附有設計圖表。
鉆孔修訂設計:主要是對鉆孔參數(shù)的調整。由于煤層產(chǎn)狀和厚度不穩(wěn)定,鉆孔深處往往存在變化,因此必須及時判斷鉆孔前方的煤層賦存狀況,調整鉆孔設計參數(shù),經(jīng)調整參數(shù)后施工的鉆孔基本能達到設計深度。
(1)保持鉆孔連續(xù)、適速地鉆進。當發(fā)現(xiàn)孔口排出的煤渣較多或瓦斯涌出異常時,應減慢或停止鉆進,直到旋轉和排渣正常時再進鉆,必要時還應退掉幾根鉆桿后再邊排渣邊重新進鉆?,F(xiàn)場交接班時,在下一班人到之前一般不得停止鉆進,下一班到后應立即投入打鉆,使鉆孔連續(xù)不斷地鉆進。
(2)掌握給進壓力和鉆進速度:鉆機給進壓力的極限是固定的,不同層段要掌握不同的給進壓力,當給進壓力突然升高時,停止鉆進,進行壓風排碴,必要時撤鉆退鉆;保持適當?shù)你@進速度必須,軟煤分層中鉆進主要是降速,要比硬煤慢,通過降速充分排碴,減少沉碴,同時也起到降低給進壓力的作用。
(3)鉆機架設穩(wěn)固,盡量減少鉆進時鉆機移動。鉆機移位使鉆桿與鉆孔壁產(chǎn)生更大的摩擦力,易于導致夾鉆。
(4)合理的人員組織。長鉆孔的施工應盡可能選派打鉆經(jīng)驗豐富的班組;同時為及時處理打鉆中存在的問題,及時觀測、收集記錄打鉆數(shù)據(jù),總結打鉆技術經(jīng)驗,每班安排管理人員跟班;加強打鉆人員技術素質的培訓,使他們不僅會使用鉆機、維修鉆機,還要弄懂松軟煤層打鉆技術和規(guī)范操作。
裴溝煤礦通過對三軟”突出煤層順層長鉆孔的研究和應用,從打鉆工藝、打鉆設備和鉆孔設計等方面出發(fā),采取綜合的技術措施,使90%以上順層鉆孔深度超過70m,甚至有達到100m以上的記錄,瓦斯抽采效率得到顯著提高,值得“三軟”突出煤層順層長鉆孔施工中推廣應用。
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[3]雷洪波.松軟突出煤層順層抽放鉆孔施工及封孔技術研究[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2009.
王中軒,1968年11月生,河南省禹州市人,本科,助理工程師,從事煤礦安全管理工作。