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        發(fā)電機(jī)定子繞組重大絕緣缺陷的分析和處理

        2014-12-10 11:20:26丁澤宇
        山西電力 2014年2期
        關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)

        丁澤宇

        (陽城國際發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 晉城 048102)

        0 引言

        發(fā)電機(jī)是電力系統(tǒng)的心臟,它能否可靠地工作,直接影響發(fā)供電的質(zhì)量。發(fā)電機(jī)在制造及解體大修過程中,絕緣可能受到損傷,形成弱點(diǎn),在運(yùn)行過程中會不斷受到振動、發(fā)熱、電暈、化學(xué)腐蝕以及各種機(jī)械力的作用,故它的各個(gè)部件都會逐漸老化,直到損壞。為了及早發(fā)現(xiàn)絕緣缺陷,對發(fā)電機(jī)進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)是必要的方法之一。

        某火力發(fā)電廠1號發(fā)電機(jī)組系哈爾濱電機(jī)有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)制造的QFSN-350-2型350 MW汽輪發(fā)電機(jī),額定容量412 MVA、額定電壓20 kV、額定電流11 887 A、定子繞組連接方式Y(jié)Y、冷卻方式為水氫氫冷卻。該廠2003年9月29日1∶13分對該機(jī)組停機(jī)進(jìn)行B級檢修工作,9月30日開始對1號發(fā)電機(jī)進(jìn)行B級檢修前的預(yù)防性試驗(yàn)。進(jìn)行到發(fā)電機(jī)C相直流耐壓試驗(yàn)時(shí),在電壓升至2.0Ue/40 kV維持1 min后繼續(xù)升壓時(shí),試驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)微安表指針劇烈擺動(具體試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1,Ue為發(fā)電機(jī)額定電壓),13 m層發(fā)電機(jī)本體現(xiàn)場觀察人員發(fā)現(xiàn)有放電現(xiàn)象,試驗(yàn)小組立即停止了預(yù)防性試驗(yàn)并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

        表1 發(fā)電機(jī)定子繞組直流耐壓試驗(yàn)數(shù)據(jù) μA

        為了徹底查明該缺陷,決定延長檢修周期對1號發(fā)電機(jī)進(jìn)行解體大修。在對1號發(fā)電機(jī)進(jìn)行解體大修過程中,對該發(fā)電機(jī)進(jìn)行了各項(xiàng)試驗(yàn)、檢查工作,以確定1號發(fā)電機(jī)C相缺陷性質(zhì),并提出處理方案。

        1 缺陷查找過程

        1.1 分析判斷

        經(jīng)組織專業(yè)技術(shù)人員分析,直流耐壓試驗(yàn)?zāi)芨行У匕l(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)定子繞組端部缺陷及間隙性缺陷,而且試驗(yàn)對絕緣的損傷程度較小,試驗(yàn)過程中A相、B相直流耐壓試驗(yàn)都合格,C相直流耐壓試驗(yàn)時(shí)電壓升至2.0 Ue,維持1 min后繼續(xù)升壓時(shí)微安表指針劇烈擺動。分析認(rèn)為C相定子繞組端部某部位有絕緣缺陷或放電性故障,其他兩相對地和相間絕緣正常。但由于發(fā)電機(jī)定子繞組端部臟污情況對直流泄漏電流測量影響很大,為了排除端部對試驗(yàn)結(jié)果的影響,在發(fā)電機(jī)解體檢查后應(yīng)對發(fā)電機(jī)定子繞組進(jìn)行清理,尤其是對定子端部繞組絕緣表面進(jìn)行清理,使其無灰塵、油污。

        由于汽缸溫度高盤車不能停,需等盤車停止后解體進(jìn)行進(jìn)一步檢查確認(rèn)。公司在向集團(tuán)公司匯報(bào)后,立即聯(lián)系了制造廠家和電機(jī)維修單位等修理廠家。

        1.2 解體檢查

        a)10月2日,打開發(fā)電機(jī)端蓋后,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)定子繞組端部線圈的綁線、墊塊及槽楔出現(xiàn)大量的松動現(xiàn)象,個(gè)別墊片已經(jīng)掉落在底部。同時(shí)發(fā)現(xiàn)多處端部主繞組振動而產(chǎn)生黃粉現(xiàn)象,證明該處的端部線圈振動較大。另外發(fā)現(xiàn)在發(fā)電機(jī)兩端繞組槽口直線段端部墊塊非常松動,已經(jīng)脫落,觸及發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子,在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的兩端護(hù)環(huán)上磨出3~4 cm寬的劃痕。在發(fā)電機(jī)汽側(cè)上部有一繞組的槽口直線段部位有明顯的絕緣破損現(xiàn)象。

        b)為了排除發(fā)電機(jī)定子繞組端部臟污情況對直流泄漏電流測量結(jié)果的影響,對發(fā)電機(jī)定子繞組進(jìn)行清理,尤其是對定子端部繞組絕緣表面進(jìn)行徹底清理,并對其進(jìn)行干燥處理,使其無潮氣、灰塵、油污情況。

        c)為了進(jìn)一步確認(rèn)缺陷部位,對發(fā)電機(jī)重新進(jìn)行了直流耐壓試驗(yàn),現(xiàn)場發(fā)電機(jī)兩端布置專業(yè)人員進(jìn)行觀察。當(dāng)試驗(yàn)電壓升至15.2 kV時(shí)發(fā)現(xiàn)絕緣破損的繞組有放電現(xiàn)象,經(jīng)過確認(rèn)找出了故障繞組及部位。為進(jìn)一步確認(rèn)故障點(diǎn)的數(shù)量,對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)缺陷的繞組進(jìn)行割斷并隔離,然后再次進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn),A、B、C三相直流耐壓試驗(yàn)全部合格,確認(rèn)故障部位只有一處。

        2 缺陷處理方案

        a)將發(fā)電機(jī)定子絕緣損壞的舊繞組更換為新繞組,新繞組對接采取銀焊條焊接;對舊繞組進(jìn)行絕緣恢復(fù)處理,經(jīng)試驗(yàn)合格后作為備件。

        b)全面檢查發(fā)電機(jī)定子端部繞組、槽楔及定子鐵芯,重新處理端部綁扎帶,取消槽口原有的墊塊,采用環(huán)氧滌玻繩進(jìn)行正、反綁扎固化的新工藝處理,檢查打緊松動的槽楔。關(guān)門槽楔采用加半導(dǎo)體墊片打緊并固定處理,端部松動的墊塊再加墊片打緊固定處理。

        端部繞組處理情況說明:除去原有的綁扎帶;用銼平其表面,然后用80號砂紙進(jìn)行打磨,之后用丙酮對其進(jìn)行清理;在已打磨好的表面裹上一層樹脂墊;在樹脂墊表面包上一層綁扎帶;用綁扎帶進(jìn)行綁扎;每綁扎一圈后對綁扎帶刷環(huán)氧樹脂,然后用加熱器進(jìn)行烘烤,直到綁扎好并刷上環(huán)氧樹脂后用點(diǎn)鎢燈烤10 h(溫度為70~80℃);烘烤10 h,之后在其表面刷上一層覆蓋漆。

        端部槽楔處理情況說明:除去原有的固定物(防止碎屑掉進(jìn)繞組里面),并加半導(dǎo)體墊片打緊;后用砂紙進(jìn)行打磨處理端部槽楔槽口;混合好的環(huán)氧樹脂系膠結(jié)劑修補(bǔ)固定端部槽楔槽口;膠固化后在其表面刷一層防暈漆。

        c)用帶電清洗劑對定子端部繞組進(jìn)行清洗、吹灰、噴漆、烘干處理。

        d)上述步驟完成后對發(fā)電機(jī)定子繞組進(jìn)行各項(xiàng)預(yù)防性試驗(yàn):直阻、絕緣、吸收比、直流耐壓及交流耐壓試驗(yàn),其試驗(yàn)數(shù)據(jù)全部合格后方能進(jìn)行下步工作。

        3 原因分析

        a)發(fā)電機(jī)定子端部繞組直線段槽口墊塊松動是由于制造工藝原因造成。由于采用梯形墊塊,墊塊是大頭朝里小頭朝外放在繞組中間,只是從小的一端穿眼向外用綁線拉緊固定,由于綁線沒有良好固化而產(chǎn)生松動,應(yīng)該兩頭穿眼用綁線固定并用環(huán)氧樹脂良好固化。

        b)發(fā)電機(jī)端部繞組綁扎松動原因是墊塊和綁線固定不良造成,墊塊和綁線沒有被環(huán)氧樹脂浸透而存在彈性,時(shí)間長易松動、摩擦,此原因也屬于制造工藝不良造成。

        c)發(fā)電機(jī)槽楔松動并且半導(dǎo)體墊片由于松動跑出繞組,屬于制造時(shí)質(zhì)量不良造成。

        d)發(fā)電機(jī)定子繞組絕緣破損的原因:根據(jù)形成的形狀分析,上層繞組距離槽口不遠(yuǎn)處主絕緣有一缺口;經(jīng)取出該繞組,缺口從端部看呈外淺里深的三角形,朝里最深處達(dá)2 mm,缺口處有爬電痕跡。經(jīng)廠家分析認(rèn)為是該發(fā)電機(jī)組裝在定子繞組打緊槽楔時(shí),由于工作人員不小心將該繞組擊傷所造成。

        e)本次檢修前進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)才發(fā)現(xiàn)絕緣缺陷的原因是,被擊傷的繞組經(jīng)過長時(shí)間運(yùn)行出現(xiàn)爬電、產(chǎn)生電腐蝕促使繞組主絕緣逐步下降。

        4 結(jié)論

        通過對比試驗(yàn)數(shù)據(jù)和1號發(fā)電機(jī)定子繞組絕緣缺陷形狀分析,認(rèn)為制造廠家在組裝該發(fā)電機(jī)時(shí),由于工作人員對定子繞組打槽楔不小心將該繞組擊傷,留下該繞組主絕緣隱患。判斷造成此缺陷原因的依據(jù)主要有以下幾點(diǎn):一是絕緣面漆被破壞而且破口是從端口向里撞擊形成,故該絕緣破損缺口是在繞組制造好以后發(fā)生的;二是繞組絕緣固化后非常堅(jiān)固,非金屬物器很難造成創(chuàng)傷;三是在安裝或檢修中都非常注意對發(fā)電機(jī)保護(hù),不會在端部喇叭口進(jìn)行安裝和修理工作。

        同時(shí)發(fā)現(xiàn)該發(fā)電機(jī)定子繞組兩端端部綁扎繩和墊塊有大量松動現(xiàn)象,經(jīng)過長時(shí)間運(yùn)行端部主繞組由于松動而振動產(chǎn)生黃粉。被擊傷的該根繞組出現(xiàn)爬電,產(chǎn)生電腐蝕使其主絕緣逐步下降,在此次發(fā)電機(jī)B級檢修前直流耐壓試驗(yàn)中,由于該繞組絕緣擊穿放電被發(fā)現(xiàn),避免了運(yùn)行中該根有絕緣缺陷隱患的繞組發(fā)生主絕緣擊穿而擴(kuò)大為相對地短路或相間短路的重大事故。

        通過對發(fā)電機(jī)積極、有效的檢修,主要進(jìn)行更換受損繞組、絕緣恢復(fù)、端部繞組綁扎及槽楔加固處理,該發(fā)電機(jī)各項(xiàng)預(yù)防性試驗(yàn)數(shù)據(jù)全部合格,試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2、表3。

        表2 發(fā)電機(jī)定子繞組絕緣、吸收比及直流耐壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        5 防范措施

        為防止發(fā)電機(jī)定子繞組發(fā)生此類絕緣缺陷,應(yīng)采取以下幾點(diǎn)防范措施,具體防范措施如下。

        a)發(fā)電機(jī)是發(fā)電廠及整個(gè)電力系統(tǒng)的心臟,一定要做好設(shè)備監(jiān)造和出廠前的各種驗(yàn)收工作。

        b)發(fā)電機(jī)在現(xiàn)場安裝時(shí)要加強(qiáng)質(zhì)量安全管理,注意保護(hù)發(fā)電機(jī)定子和轉(zhuǎn)子,制定切實(shí)可行的保護(hù)方案并給予落實(shí);發(fā)電機(jī)穿轉(zhuǎn)子和安裝端蓋前要及時(shí)對發(fā)電機(jī)整體繞組、特別是端部繞組進(jìn)行相應(yīng)的外觀檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)絕緣異常情況。

        表3 發(fā)電機(jī)定子繞組直阻及交流耐壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        c)發(fā)電機(jī)出口附近發(fā)生相間和三相短路后,一定要對發(fā)電機(jī)進(jìn)行檢查,確定定子端部繞組綁扎無松動及各項(xiàng)預(yù)防性試驗(yàn)合格后方可投入運(yùn)行。

        d)發(fā)電機(jī)投產(chǎn)1年后應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行檢查性大修,對年運(yùn)行小時(shí)數(shù)較高的發(fā)電機(jī)組一定要按照規(guī)定的周期進(jìn)行A級檢修。

        e)發(fā)電機(jī)A級檢修前后一定要按照《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相關(guān)預(yù)防性試驗(yàn),并進(jìn)行檢修前后的試驗(yàn)數(shù)據(jù)對照分析,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。

        f)對隨機(jī)出廠的備用定子繞組做好相應(yīng)保管工作,避免保管和搬運(yùn)不當(dāng)造成備用定子繞組絕緣損壞,起不到事故備件的作用。

        g)發(fā)電機(jī)A級檢修時(shí)應(yīng)詳細(xì)檢查定子線圈端部和槽楔的緊固情況,對松動的部位要采取嚴(yán)格的措施及工藝進(jìn)行處理。

        6 結(jié)束語

        造成發(fā)電機(jī)定子繞組絕緣缺陷的原因有許多,只有在工作中認(rèn)真觀察及分析,準(zhǔn)確地找出主要原因并針對性進(jìn)行處理,才能有效地解決發(fā)電機(jī)絕緣缺陷問題,保證發(fā)電機(jī)長期安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

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