黃小標
(東莞市星火環(huán)保科技有限公司,廣東東莞523000)
煤礦在選煤過程中耗費大量清水,同時產生大量洗煤廢水。若洗煤廢水不經處理直接排入水體,會對周邊環(huán)境造成很大的破壞。煤礦洗煤廢水分為兩類:第一類是低濃度洗煤廢水,由煤質較好的原煤洗選時產生,處理容易,用濃縮沉淀法即可有效凈化;另一類是高濃度洗煤廢水,由地質年代較短、灰分和雜志含量較高的年輕煤種洗選時所產生,其懸浮物濃度(SS)和化學耗氧量(CODcr)都很高,煤泥顆粒表面的ζ電位也很高,穩(wěn)定性高,很難自然沉降,因而處理難度大[1]。
本研究以江西某大型煤礦為目標,該礦采用濕法選煤,產生大量洗煤廢水。該礦煤泥水處理采用典型的煤泥分選—尾礦濃縮—壓濾工藝。該礦開采到斷層時,此部分原煤遇水易泥化,產生的洗煤廢水濃度高,顆粒細小,久置不沉,原有的處理工藝滿足不了相關洗煤標準。因此,采用新型、高效的潔凈煤技術對其進行改造,使其達標并實現(xiàn)洗煤廢水的循環(huán)利用具有重要的現(xiàn)實意義。
聚丙烯酰胺(PAM),工業(yè)級(分子量700~1300萬),蘇州晟宇工貿公司;氯化鈣(CaCl2)、氯化鐵(FeCl3)和氧化鈣(CaO),分析純,均購自廣州化學試劑廠。
該礦的高濃度洗煤廢水主要具有如下特點:顆粒表面負電荷較多;SS濃度和COD濃度很高、細小顆粒含量高、粘度大;污泥比阻大,因此過濾性能差[1]。通常認為,在上述諸多因素中,表面負電荷和粒徑太小是導致廢水難以處理的兩個最重要原因[2]。
廢水的 SS值為 40500mg/mL,CODcr值為16580mg/mL,pH值為8.10~8.30,懸浮物平均粒徑為70μm,ζ電位-74.5mV,水樣的 SS值和CODcr值分別根據(jù)GB 11914-1989和GB 119014-1989測定。
取廢水樣100mL,投加一定質量濃度的絮凝劑溶液,以100r/min速度攪拌1min,然后添加入量程為100mL的量筒沉淀,觀察實驗現(xiàn)象,同時記錄不同時間的絮體高度,指定時間內其值越小,表明絮凝效果越好。用同樣的制樣方法,使絮凝劑充分分散,用秒表記錄懸浮粒子界面運動一定距離所用的時間,計算平均沉降速率,其數(shù)值越大,表明絮凝劑使懸浮物沉淀得越快;清水分離率的測定根據(jù)絮凝后上層清水的體積占原水的體積分數(shù)測定,其數(shù)值越大,表明處理后再利用的水量越多;而清水SS值越小,表明處理水的懸浮物含量越少,水質越好。
根據(jù)該礦洗煤廢水的特點,經過理論分析,優(yōu)選出4種無機藥劑CaCl2、聚合氯化鋁(PAC)、FeCl3和CaO進行對比實驗,結果如圖1和表1所示。由圖1可以看出,在相同的時間內,加入CaCl2絮凝劑溶液后,絮凝體高度最低,210min后其高度只有48mm,比最高為92mm的CaO的數(shù)值幾乎低了一半,這表明同等條件下CaCl2絮凝效果最好。表1也同樣表明,CaCl2處理效果最好,其三項指標都是最好的。實驗中發(fā)現(xiàn),洗煤廢水加入CaCl2后,迅速發(fā)生絮凝反應,泥水分層明顯,能夠看見泥面緩緩下降,但沉降速度還是較慢,形成的顆粒較細小,上層清液可以看見部分細微的絮狀物,且凝聚體的過濾性能差,難于進一步脫水,事實上很難在實際工程中應用,因此必須另加其它類型絮凝劑,以提升綜合效果。
圖1 加入絮凝劑后絮凝高度隨時間的變化曲線Fig.1 The effect of flocculant on the waste water treatment
表1 各種絮凝劑的沉降效果Table 1 Sedimentation efficiencies of the flocculants
以前的研究結果表明,為了提高絮凝效果并實現(xiàn)可操作性,當無機混凝劑和高分子有機絮凝劑配合使用時,效果更佳[3]。在洗煤廢水的處理過程中,應用PAM是一種常用的高分子絮凝劑[4]。它具有線性結構,水溶性好。PAM不僅能夠使煤泥顆粒發(fā)生凝聚,加快沉淀速度,而且可改善沉淀煤泥的脫水性能[5]??紤]到CaCl2和PAM的加入量及加藥后的攪拌時間都有可能影響沉淀速率,因此以正交實驗法優(yōu)化實驗條件。每次取洗煤廢水100mL,加入質量分數(shù)為2%的CaCl2溶液,攪拌,再加入質量分數(shù)為0.1%的PAM溶液,再攪拌,然后靜置沉降,計算絮體沉降速度,保持攪拌速度為100r/min。正交實驗結果及方差分析見表2和表3。
表2 正交實驗結果Table 2 Results of the orthogonal experiment
續(xù)表2
表3 方差分析結果Table 3 Results of the variance analysis
根據(jù)正交實驗結果及方差分析知,最佳實驗條件是濃度為600mg/L的CaCl2用量為3mL,攪拌時間為60s,濃度為50mg/L的PAM用量為5mL,攪拌時間為90s。影響洗煤廢水沉降速度的主要因素是PAM的用量,隨著PAM量增大,沉降速度明顯加快;其次是氯化鈣的用量,其余兩個因素影響相對較小。PAM的用量對沉降速度的影響非常大,當其投加量為40mg/L時,沉淀速率平均值超過0.68mm/s以上。故施工中可適當控制PAM用量,既降低成本,又可保證相當?shù)乃俣龋箯U水中形成可有效過濾的絮凝體。
按正交實驗結果,取實驗水樣件進行測試,結果如圖2和表4所示。上述實驗結果說明采用CaCl2+PAM工藝處理該洗煤廢水,可以達到滿意的處理效果,不僅可以分離出73%的清水,而且清水的SS值和CODcr都低于煤礦廢水的國家排放標準和回用標準。處理后的廢水pH基本不變,可以全部回用于洗煤,實現(xiàn)洗煤廢水的閉路循環(huán),改善了絮凝體的過濾性能,同時提高了煤泥的脫水性能。
圖2 絮凝時間與絮凝高度的關系曲線Fig.2 The flocculation height of PAM and CaCl2composite under different time
表4 最佳條件下的實驗結果Table 4 Experimental Results under optimal conditions
2.4.1 工藝流程圖
根據(jù)實驗研究提出的治理方案和設計參數(shù),并充分利用該煤礦的處理設施,對洗煤廢水的治理工程進行相應改進。工藝流程如圖3所示,主要構筑物及設備見表5。
圖3 洗煤廢水的處理工藝流程Fig.3 The technological process to treat the waste water
表5 主要構筑物及設備一覽表Table 5 List of the main equipments used for waste water treatment
2.4.2 工藝說明
(1)廢水部分:洗煤廢水自流至混凝池1,加入CaCl2發(fā)生混凝反應后流入混凝池2,繼續(xù)強化混凝反應,充分反應后的廢水流入輻流式沉淀池進行泥水分離,沉淀之后的水流至清水池儲存,全部用于洗煤,實現(xiàn)洗煤廢水的閉路循環(huán)。
(2)污泥部分:污泥來自于沉淀池,由污泥泵泵至板框壓濾機進行壓濾脫水,煤餅外售。
(3)加藥部分:混凝池1中加入CaCl2,投入量為600mg/L,混凝池2中加入PAM,投藥量為40mg/L。
該廢水處理系統(tǒng)自運行以來,日處理洗煤廢水6000m3,處理效果穩(wěn)定,清水的各項指標均達到排放和回用洗煤的標準,處理水全部回用洗煤,實現(xiàn)了閉路循環(huán),處理效果見表6。實踐證明,采用CaCl2+PAM工藝處理該洗煤廢水是可行的。
表6 處理效果數(shù)據(jù)指標Table 6 Treatment efficiency of the waste water for coal washing
藥劑費:氯化鈣的投藥量為600mg/L,CaCl2的市售價格大約950元/噸,合人民幣0.57元/m3;PAM的投藥量為40mg/L,其市售價約30000元/噸,合為1.2元/m3。藥劑費合計為1.77元/m3。
治理后的廢水,清水循環(huán)用于洗煤,每天節(jié)省約4380m3自來水,每年可至少回收水資源約131萬噸,年回收水資源收益可達145萬元。同時,煤泥經半框壓濾后,干煤泥可外售,因此可以獲得較好循環(huán)經濟效益和環(huán)境效益。
(1)針對該煤礦高濃度洗煤廢水懸浮物濃度高、粒度小、顆粒表面帶負電等特點,設計了CaCl2加PAM的復合工藝,優(yōu)化了設計參數(shù),結果表明最佳實驗條件是:CaCl2濃度為600mg/L,用量為3mL,攪拌時間為60s;PAM濃度為50mg/L,用量為5mL,攪拌時間為90s。
(2)最佳工藝條件下針對該煤礦廢水處理的實際運行效果表明,采用該工藝處理該礦洗煤廢水是可行的,處理水達到了回用標準和排放標準,回收的煤泥可以作為燃料,變廢為寶。
[1]中國煤炭加工利用協(xié)會.選煤廠煤泥水處理[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,2005.
[2]李亞峰.高濃度洗煤廢水處理與回用技術研究博士學位論文.遼寧:東北大學,2005.
[3]郭玲香.聚合物絮凝及助濾作用機理[M].南京:東南大學出版社,2007.
[4]尚偉,謝燕,薛紹秀.國內水處理中聚丙烯酰胺的研究進展及展望[J].廣州化工,2011,15,55-57.
[5]劉長敏,高穎.洗煤廢水常用處理工藝及藥劑[J]. 遼寧化工,2013,42:431 -433.