孟 瑋,高連生,向 劍,陳 瑜,易正明
(1.水城鋼鐵集團(tuán)有限公司動力廠,貴州六盤水 553000;2.武漢科技大學(xué),湖北武漢 430081)
資料顯示,高爐采用TRT裝置,噸鐵可發(fā)電30k W·h,回收鼓風(fēng)機能量的30%左右,具有結(jié)構(gòu)簡單、污染少、容量大、壽命長和節(jié)能顯著的優(yōu)點,因此在國內(nèi)大、中型高爐得到了越來越廣泛的應(yīng)用[1]。但對于中小型、低壓高爐,由于單座高爐爐容?。?00~750m3),回收的能量比較低,一次性投資比較大,投資回收時間較長,推廣應(yīng)用較困難[2,3]。共用型TRT通過閥門及管路系統(tǒng),把不同高爐的高爐煤氣導(dǎo)入同一透平的不同流道,利用兩座高爐的爐頂和管網(wǎng)的壓力、熱能和煤氣流量驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電,并通過兩套可調(diào)靜葉分別控制各自高爐的頂壓,不僅確保了高爐爐頂壓力的穩(wěn)定,同時增加了發(fā)電量,有效的利用高爐余壓資源,降低了煉鐵工序能耗,具有設(shè)備投資小,投資回收快,經(jīng)濟(jì)性效益高的特點[4-7]。
共用型TRT是在單座高爐TRT成熟設(shè)計、運行的基礎(chǔ)上,通過大型閥門及管路系統(tǒng),將兩座高爐的高爐煤氣導(dǎo)入同一透平的不同流道,驅(qū)動一臺發(fā)電機發(fā)電,并通過可調(diào)靜葉,控制兩座高爐的頂壓,以及回收能量的裝置。共用型TRT機組部分輔助設(shè)施合為一套,系統(tǒng)共用一套發(fā)電機組、潤滑油站、動力油站、供水系統(tǒng)、自動化儀表系統(tǒng)以及高低壓發(fā)配電系統(tǒng)等裝置,具有投資小、設(shè)備成本低等特點,與傳統(tǒng)單爐單機模式相比,投資減少約30%。同時,采用共用型TRT時,兩座高爐爐頂煤氣共同為機組主軸提供動力,顯著降低了單爐單機模式TRT做電動運行的概率或停機的操作次數(shù),提高了能量回收效率。此外共用型TRT還具有以下特點:
(1)兩座高爐分別獨立調(diào)節(jié)各自的頂壓;
(2)當(dāng)透平機發(fā)生重故障或甩負(fù)荷時,軟件將按程序的指令要求迅速、及時、同時關(guān)閉各自高爐的快速切斷閥切斷主管道煤氣,使透平轉(zhuǎn)速不上升。同時快速打開各自高爐的旁通閥門,快速及時準(zhǔn)確地在給定的時間內(nèi)、使?fàn)t頂壓力恢復(fù)到正常范圍內(nèi);
(3)機組采用一套控制系統(tǒng),完成全部控制、監(jiān)視操作等功能,許多公共設(shè)施可以共用,節(jié)約設(shè)備投資;
(4)在機組運行中,當(dāng)一座高爐休風(fēng)時,機組可以不停機而繼續(xù)運轉(zhuǎn),該側(cè)透平采取分流的方式,防止機內(nèi)煤氣溫度過高。在這種情況下,雖然透平效率要降低,但機組仍然工作發(fā)電;
(5)當(dāng)機組運行投運后,另一臺高爐的煤氣發(fā)電的投運只需將煤氣引入調(diào)節(jié)靜葉開度調(diào)節(jié)發(fā)電功率和保證高爐爐頂壓穩(wěn)定,機組不需進(jìn)行升轉(zhuǎn)速和發(fā)電機并網(wǎng)過程,簡化了操作程序;
(6)兩座高爐的頂壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)獨立設(shè)置,設(shè)定值分別來自兩座高爐中控室,分別控制各自獨立的可調(diào)靜葉,而互不影響。
水鋼現(xiàn)具備年產(chǎn)生鐵500萬t的生產(chǎn)能力(1#高爐 788m3,2#高爐 1200m3,3#高爐 1350m3,4#高爐2500m3),除3#、4#高爐配套有TRT發(fā)電外,1#、2#高爐都未建TRT裝置。目前水鋼總用電負(fù)荷約130~140M W,而現(xiàn)有裝機容量僅45M W,發(fā)電能力40M W,自發(fā)電量不到50%,因此實施TRT發(fā)電工程,增加水鋼自發(fā)電量非常有必要。1#、2#高爐共用型TRT系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝流程如圖1所示,1#、2#兩座高爐的高爐煤氣分別通過文氏洗滌系統(tǒng)、電動蝶閥、盲板閥、快速切斷閥進(jìn)入濕式軸流透平膨脹機左、右機,并通過盲板閥、電動蝶閥等,經(jīng)凈煤氣管道進(jìn)入煤氣回收管網(wǎng)。
圖1 共用型TRT生產(chǎn)流程圖
1#、2#高爐共用型 TRT發(fā)電機組型號為G T 60×2 W,機組設(shè)計發(fā)電機額定功率6000k W,透平機轉(zhuǎn)速3000r/m i n,1#、2#高爐正常情況下爐頂壓力分別為0.11M Pa及0.09M Pa,共用型TRT系統(tǒng)發(fā)電機主要設(shè)計參數(shù)及工藝控制參數(shù)如表1、表2所示。
表1 TRT發(fā)電機系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)
表2 TRT發(fā)電機系統(tǒng)控制及工藝控制運行參數(shù)(G T 60×2 W型)
高爐未建TRT系統(tǒng)時,爐頂壓力由一套減壓閥組控制,采用TRT系統(tǒng)后,通過在原有系統(tǒng)上并一個調(diào)節(jié)回路來控制TRT系統(tǒng)中的可調(diào)靜葉,在不改變高爐操作的情況下,利用可調(diào)靜葉,實現(xiàn)自動控制高爐爐頂壓力。TRT系統(tǒng)調(diào)節(jié)控制高爐爐頂壓力的主要目的,一是正常生產(chǎn)時,在保證高爐爐頂壓力穩(wěn)定的前提下,充分利用爐頂煤氣資源,驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電;另一個是當(dāng)TRT發(fā)電機發(fā)生故障停機時,在保證高爐爐頂壓力穩(wěn)定的前提下,能及時安全的從高爐煤氣管網(wǎng)中退出運行。TRT靜葉控制高爐爐頂壓力可分為TRT系統(tǒng)正常運行時、正常停機時、緊急停機時3種情況。
(1)正常運行
機組正常投運、并網(wǎng)、升功率過程中高爐爐頂壓力由高爐側(cè)-減壓閥組控制,由高爐側(cè)計算機控制;升功率結(jié)束后,TRT與減壓閥組并列運行時,送入TRT側(cè)的爐頂壓力測量值與高爐頂壓控制回路的測量值為同一信號,將高爐頂壓控制回路的設(shè)定值減去一個允許的偏差(1~2k Pa)后,作為TRT爐頂壓力調(diào)節(jié)回路能自動跟蹤高爐的設(shè)定值,高爐頂壓的設(shè)定權(quán)仍在高爐。
1.1 實驗主要試劑 Ficoll淋巴細(xì)胞分離液購自上海試劑二廠;CD1a-PE、CD80-PE、CD83-APC、CD86-PECY5、HLA-DR-APC單克隆抗體購自美國BD公司;RPMI1640培養(yǎng)基、胎牛血清購自美國Gibco公司;GM-CSF購自美國Peprototech公司;IL-4購自德國Meltenyi公司;二乙基亞硝胺水溶液購自美國Sigma公司;抗大鼠PE-CD4、PE-CD25、抗大鼠Foxp3單克隆抗體購自美國Ebioscinence公司。
(2)正常停機
正常停機時,與啟動過程相反,TRT側(cè)爐頂壓力調(diào)節(jié)回爐的設(shè)定值為高爐頂壓設(shè)定值加上一個偏差(1~2k Pa),TRT發(fā)電機控制系統(tǒng)將控制可調(diào)靜葉慢慢關(guān)小;由于高爐側(cè)爐頂壓力調(diào)節(jié)回路始終處于自動控制等待狀態(tài),在讓可調(diào)靜葉緩慢關(guān)閉的同時,迫使減壓閥組逐漸打開。TRT正常停機既為爐頂壓力控制,又為減負(fù)荷控制,隨著可調(diào)靜葉慢慢關(guān)小,減壓閥組慢慢打開,當(dāng)發(fā)電機功率達(dá)到工藝要求的解列值時,發(fā)出解列信號,經(jīng)確認(rèn)后,使發(fā)電機與電網(wǎng)解列,同時自動關(guān)閉緊急切斷閥和可調(diào)靜葉,系統(tǒng)停機結(jié)束。
(3)緊急停機
當(dāng)機組發(fā)生緊急停機時,控制系統(tǒng)發(fā)出停機指令,快切閥立即關(guān)閉,然后打開快開旁通閥控制頂壓??扉_旁通閥在機組停機后的前3s內(nèi),通過煤氣流量計算相應(yīng)的閥門開度,3s后轉(zhuǎn)入頂壓自動調(diào)節(jié),穩(wěn)定頂壓,高爐頂壓穩(wěn)定后,頂壓控制由高爐側(cè)減壓閥組控制。
1#、2#高爐共用型TRT及采用減壓閥組運行時高爐爐頂壓力實際運行參數(shù)對比如表3所示。由表3可以看出,當(dāng)高爐采用減壓閥組運行時,爐頂壓力波動較大,1#高爐爐頂壓力為±6k Pa,2#高爐爐頂壓力為±7k Pa;而當(dāng)采用共用型TRT時,系統(tǒng)通過靜葉控制爐頂壓力,正常運行、正常停機以及緊急停機時,爐頂壓力分別控制在±1.5k Pa、±2k Pa、±3 k Pa,減少了高爐爐況波動,高爐爐頂壓力比較穩(wěn)定,提高了高爐利用系數(shù),有利于高爐的運行及產(chǎn)量的提高。
表3 減壓閥組與TRT靜葉控制高爐爐頂壓力運行參數(shù)對比
水鋼共用型TRT發(fā)電機選用G T 60×2 W共用型透平機組,輸出功率為6000k W,配套發(fā)電機選用無刷勵磁、三相交流同步發(fā)電機,額定功率為6000k W。共用型TRT一年按8000運行小時,平均負(fù)荷按4680k W,電價0.45元/k W·h計算,年發(fā)電效益:
年發(fā)電效益=年運行時間×平均負(fù)荷×電價=8000×4680×0.45=1685萬元
高爐煤氣流量以及透平入口壓力是影響TRT系統(tǒng)發(fā)電量的主要原因,高爐煤氣流量、透平入口壓力的提高都會導(dǎo)致TRT的發(fā)電量的增加。高爐正常運行時,由于高爐爐頂至透平入口的管道阻力損失基本不變,因此,提高高爐爐頂壓力即可提高透平入口壓力,從而提高TRT發(fā)電量。通過1#、2#高爐共用型TRT各種工況下的運行實踐,并結(jié)合水鋼的生產(chǎn)實際,提出以下措施來提高TRT的發(fā)電量:
(1)提高和保證共用型TRT發(fā)電機高爐煤氣進(jìn)氣量
TRT發(fā)電機組通過高爐煤氣工質(zhì)提供能量驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電,機組發(fā)電效率與高爐煤氣流通流量成正比關(guān)系。因此,通過TRT發(fā)電機的高爐煤氣流通量盡可能多,發(fā)電量提升才有所保證。
(2)探索TRT運行開機模式,提高共用型TRT發(fā)電機開機作業(yè)率
水鋼高爐生產(chǎn)與TRT運行分別屬于煉鐵廠、動力廠兩個生產(chǎn)系統(tǒng)。針對實際情況,為提高TRT發(fā)電量,積極探索科學(xué)合理的TRT開機模式,在高爐開爐、復(fù)風(fēng)等達(dá)到正常生產(chǎn)條件下,加強崗位之間的信息溝通,盡可能縮短高爐正常生產(chǎn)后與TRT開機的時間間隔,提高TRT發(fā)電機開機作業(yè)率。
(3)保持爐況的長期穩(wěn)定順行,加強系統(tǒng)維護(hù)
保持高爐爐況的長期穩(wěn)定順行,降低休、慢風(fēng)率是提高TRT發(fā)電量的基礎(chǔ),在高爐爐況順行的同時,提高爐頂壓力,爭取全風(fēng),適當(dāng)提高爐頂溫度,加強系統(tǒng)設(shè)備維護(hù),能提高TRT發(fā)電量。
(1)水鋼共用型TRT是共用型TRT在料鐘式高爐和無料鐘式高爐在國內(nèi)的首次利用,實現(xiàn)了高爐調(diào)壓閥組、TRT發(fā)電機靜葉對高爐爐頂壓力的聯(lián)合控制與調(diào)節(jié),確保高爐爐頂壓力的穩(wěn)定運行,填補了共用型TRT發(fā)電機在不同高爐爐頂設(shè)備的技術(shù)空白。
(2)TRT技術(shù)是提高鋼鐵企業(yè)能源利用效率,降低能源消耗的發(fā)展方向,共用型TRT節(jié)約了投資,克服了場地?fù)頂D的限制,降低了噪聲,改善了環(huán)境。通過兩年的運行實踐,水鋼共用型TRT運行穩(wěn)定,取得良好的效果,TRT小時發(fā)電2000k W·h左右,回收能量20k W·h/t·F e,相當(dāng)于高爐鼓風(fēng)機消耗電能的18%,節(jié)能效果十分明顯。
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