袁 峰
(武鋼能源總廠熱力廠,湖北武漢 430083)
熱力廠現(xiàn)有20多座鍋爐,鍋爐的引風機普遍采用330~2800k W大型電動機,且全部為定速電機,無論負載高低,電能消耗居高不下,造成了能源的極大浪費,以引風機電機最大的燒結(jié)電站為例:燒結(jié)電站3臺余熱鍋爐引風機目前采用擋板調(diào)節(jié)方式,配用電動機為2800k W,在鍋爐運行中,電功率基本不變,僅依靠引風機的擋板開度調(diào)節(jié)進風量,即通過爐膛壓力信號依靠D C S對擋板進行調(diào)節(jié)來達到生產(chǎn)所需風量及壓力,該風機電機功率高達2800k W,每年電費消耗很大。
鍋爐進風量的傳統(tǒng)調(diào)節(jié)方式是調(diào)節(jié)引風機擋板,即僅僅改變引風通道的流通阻力,而驅(qū)動源的輸出功率并沒有改變,節(jié)流損失相當大,浪費了大量電能。致使耗電率高,發(fā)電成本不易降低。同時,電機啟動時會產(chǎn)生5~7倍的沖擊電流,對電機構(gòu)成損害。風機系統(tǒng)自動化水平低,不能及時調(diào)節(jié),運行效率低。為此,我們采用變頻調(diào)節(jié)方式對風機系統(tǒng)進行改造,利用改變電機轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)鍋爐進風量的運行方式,以減少溢流和節(jié)流損失,提高系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性。
此次變頻節(jié)能改造擬對上述3臺風機系統(tǒng)進行初步改造,計劃改造設(shè)備參數(shù)統(tǒng)計如下:
(1)電機額定數(shù)據(jù):
型號:Y R k k 800-6
額定功率:2800k W
額定電壓:10k V
額定電流:195A
額定轉(zhuǎn)速:980r/m i n
功率因數(shù):0.80
(2)負載額定數(shù)據(jù):
型號:2700D IB B 80
額定流量:58萬m3/h
全壓:4750P a
軸功率:2580k W
(3)系統(tǒng)運行數(shù)據(jù):
閥門開度:55%
運行電流:172A啟動方式:水阻啟動年運行時間:8000h運行靠擋板調(diào)節(jié)風量風壓。此風機主要是輸送熱蒸汽用。
3.1.1 風機啟停頻繁,軸承容易彎曲變形的故障現(xiàn)象
由于燒結(jié)環(huán)冷機工況不穩(wěn)定,造成引風機啟停頻繁,沒有盤車裝置風機軸承在靜止狀態(tài)下容易產(chǎn)生彎曲變形。對此采用變頻器裝置,利用變頻器的變速功能,在環(huán)冷機停止工作時,可對引風機進行低速盤車避免軸承彎曲,大大減少此類故障的發(fā)生。
3.1.2 采用變頻啟動,棄用水阻啟動,可以確保職工人身安全
3臺引風機原采用水阻啟動,而水阻屬于20世紀70年代左右的產(chǎn)物,安全上存在很大隱患,已屬于漸被淘汰的產(chǎn)品。燒結(jié)余熱鍋爐引風機水阻同樣在設(shè)計上也存在缺陷,4燒、5燒引風機的水電阻曾于2008年、2011年兩次發(fā)生爆炸故障,險些造成人身事故,淘汰水電阻后,運行人員的人身安全得到可靠保障。
3.1.3 提高網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)
原電機直接由工頻驅(qū)動時,滿載時功率因數(shù)為0.8~0.9,實際運行功率因數(shù)遠低于額定值。采用高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)后,電源側(cè)的功率因數(shù)可提高到0.95以上,大大的減少無功功率的吸收,進一步節(jié)約上游設(shè)備的運行費用。
3.1.4 降低設(shè)備運行與維護費用
采用變頻調(diào)節(jié)后,通過調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速實現(xiàn)節(jié)能;轉(zhuǎn)速降低,主設(shè)備及相應(yīng)輔助設(shè)備如軸承等磨損較前減輕,維護周期、設(shè)備運行壽命延長;變頻改造后風門開度可達100%,運行中不承受壓力,可顯著減少風門的維護量。在使用變頻器過程中,只需定期對變頻器進行除灰清潔維護,不用停機,保證了生產(chǎn)的連續(xù)性。從實際改造情況看,采用變頻調(diào)速后,運行與維護費用大大降低。
3.1.5 軟啟軟停功能
采用高壓變頻改造后,電機實現(xiàn)軟啟軟停,啟動電流不超過電機額定電流的1.2倍,對電網(wǎng)無任何沖擊,電機使用壽命延長。在整個運行范圍內(nèi),電機可保證運行平穩(wěn),損耗減小,溫升正常,無任何附加的異常振動和噪音。
3.1.6 保護功能增加,提高電氣運行的可靠性
與原來舊系統(tǒng)相比較,變頻器具有過流、短路、過壓、欠壓、缺相、溫升等多項保護功能,提高了電機運行的可靠性。
3.1.7 便于實現(xiàn)高度自動化
變頻改造后便于實現(xiàn)控制系統(tǒng)自動化。風機系統(tǒng)的風量經(jīng)常需要根據(jù)工藝的要求變化,在過去用擋板調(diào)節(jié)時,存在執(zhí)行機構(gòu)的開度與流量的關(guān)系曲線的線性問題。往往由于執(zhí)行機構(gòu)的磨損量過大,閥門特性發(fā)生變化,出現(xiàn)非線性問題,致使調(diào)節(jié)過程失誤,自動控制系統(tǒng)無法正常工作。而變頻調(diào)速始終保持在線性高精度0.1~0.01H z的范圍內(nèi)工作,為實現(xiàn)系統(tǒng)的自動化創(chuàng)造了優(yōu)越條件。
3.1.8 增強系統(tǒng)運行的可靠性
智能高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)適應(yīng)電網(wǎng)電壓波動能力強,電壓工作范圍寬,電網(wǎng)電壓在-35%~+15%之間波動時,系統(tǒng)均可正常運行。
燒結(jié)余熱鍋爐風機高壓變頻改造節(jié)能分析節(jié)能分析:
設(shè)備名稱:燒結(jié)余熱鍋爐 1#、4#、5#引風機電機
工頻運行功率(平均):2383k W
變頻后運行功率(平均):2050k W
節(jié)電率:14%
每小時節(jié)約電量:333k W
采用手動一拖一旁路方式改造電氣原理如圖1。
圖1 改造電氣原理示意圖
系統(tǒng)母線電源經(jīng)變頻裝置刀閘K 1到高壓變頻裝置,變頻裝置輸出經(jīng)刀閘K 2送至電動機系統(tǒng)母線電源還可經(jīng)刀閘K 2切換至工頻側(cè)直接起動電動機。變頻裝置故障保護由變頻器故障節(jié)點與用戶開關(guān)連鎖,一旦變頻故障即可馬上斷開輸入側(cè)高壓開關(guān)及刀閘K 1,將變頻裝置隔離,切換刀閘K 2至工頻側(cè),合高壓開關(guān)工頻起動電機運行。刀閘K 1、K 2之間具有閉鎖和防止誤操作功能。
2800k W風機系統(tǒng)原有軟啟動系統(tǒng)保留在工頻旁路回路中,以保證工頻旁路時可以成功軟啟動。
燒結(jié)余熱鍋爐引風機變頻器運行數(shù)據(jù):
燒結(jié)余熱鍋爐引風機(3臺):2800k W/10k V
系統(tǒng)配置型號:T t n v e r t-A 4 H 3500/03 Y,Ⅰout=200A
系統(tǒng)旁路及啟動方式:一拖一手動旁路
單元配置:T I N V U-210/17 B 1
系統(tǒng)尺寸及重量:6010×1200×2550(長×寬×高),8220k g
2012年11月8日,燒結(jié)電站3臺余熱鍋爐引風機電機變頻改造全部完成,通過采用變頻啟動,解決了風機沒有盤車裝置的弊端,減少了風機震動的頻率及停爐的次數(shù)。同時又解決了水阻啟動在工藝上存在的缺陷,使維護量大幅減少。目前變頻器運行穩(wěn)定。
經(jīng)實測,現(xiàn)在余熱爐產(chǎn)汽量和改造前產(chǎn)汽量一樣的情況下,風機每小時耗電量要比原來減少200k W·h,3臺引風機每天節(jié)約成本:200×0.5×24×3=7200元每年節(jié)約成本:
7200元×200日=140萬元
即3臺引風機每年可節(jié)約電費140萬元。
由于變頻器的安全性遠高于水電阻啟動方式,因此,本次改造不僅確保了職工的人身安全,也大大提高了引風機的工作可靠性(每年可增加30個工作日)。
變頻風量調(diào)節(jié)技術(shù)是一項新技術(shù),該技術(shù)通過追蹤燒結(jié)余熱鍋爐的重要參數(shù)(爐膛負壓、煙溫、汽包水位等)自動調(diào)節(jié)引風機電機轉(zhuǎn)速,來達到進風量自動控制的效果,實現(xiàn)鍋爐引風機安全、節(jié)能、高效運行。