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        插入式消聲器消聲性能及氣流噪聲的研究

        2014-12-05 11:54:50戴永強錢征兵
        噪聲與振動控制 2014年3期
        關鍵詞:插入式進氣口消聲

        王 豪,戴永強,謝 榮,錢征兵

        (馬勒技術投資(中國)有限公司,上海 201401)

        近年來汽車的舒適性越來越多的受到各個整車廠的關注。大量的工程試驗結果證明,進氣口和排氣口的噪聲占據(jù)了整個汽車通過噪聲的40~60%[1,2]。對于進氣系統(tǒng)而言,有效的降噪途徑就是在空濾上面設計各種各樣的諧振腔。對于自然吸氣的發(fā)動機,可以通過赫姆霍茲諧振腔,1/4波長管等來消除其噪聲,而對于增壓的發(fā)動機噪聲,由于其頻率高、頻帶寬的特點。因此,需要采用插入式消聲器來降低噪聲。此處將采用插入式消聲器來降低某增壓發(fā)動機的進氣口噪聲。計完成以后,需要對其消聲能力進行仿真分析,如果計算結果能夠達到預期目的,那么就可以開始制作樣件在整車上做試驗來驗證。圖1是插入式消聲器的設計,圖2是該插入式消聲器的體積、插入管的示意圖。由于渦輪增壓器的噪聲頻譜相當?shù)膶挘话闶窃?00~5 000 Hz,因此此處計算了該諧振腔的10 Hz到5 000 Hz之間的消聲能力,評估方法采用工程上常用的減聲量方法[3]。

        1 消聲器消聲能力的評估

        1.1 建模時的處理

        由于制作樣件成本高、周期長,因此,當空濾設

        圖1 插入式消聲器的設計

        圖2 插入式消聲器的內表面模型示意圖

        1.2 有限元計算結果以及驗證

        計算在頻域內進行,在氣流的入口處施加壓力邊界,頻率為10~5 000 Hz,出口定義了無反射的阻抗邊界條件。下圖3就是計算的結果。可以看出,在一個比較寬的頻率范圍內,該消聲器都具有消聲能力。

        圖3 插入式消聲器的消聲能力

        為了驗證該消聲器是否能有效的消除該發(fā)動機增壓器的噪聲,將含有該消聲器的空濾安裝在整車后,把整車放置在輪轂上面,測量了進氣口的噪聲如圖4所示。同時也測量了沒有該消聲器的噪聲頻譜,如圖5所示。對比圖4和圖5可以的看出,1 000 Hz左右的噪聲被該插入式消聲器有效的消減了。

        圖4 包含插入式消聲器的空濾進氣口噪聲

        但是,引入了該消聲器以后,在發(fā)動機的高轉速區(qū)域(4 500~6 000轉,2 230 Hz左右)產生了一個單頻噪聲如圖4所示。由于該單頻噪聲只產生在發(fā)動機高轉速區(qū)域,原因有2點:

        圖5 未包含插入式消聲器的進氣口噪聲

        1)該噪聲一定與氣流速度相關,隨著發(fā)動機進氣量的增加(轉速的增加),該噪聲越來越大;

        2)該噪聲是氣動性質的,是由于高速氣流吹在某個尖角處產生的。又因為在插入式消聲的出口處有一個自由邊,該自由邊有可能是產生該噪聲的根源,下面就單獨采用CFD的方法來模擬該噪聲。

        2 插入式消聲器氣流噪聲研究

        2.1 算法的探討

        先采用一個簡單的具有試驗結果的算例來驗證CFD計算氣動噪聲的方法的可行性[4]。下圖為該算例的CFD模型。

        圖6 CFD的計算模型

        為了模擬出邊界層效應,在速度的入口出施加一個隨y坐標的7次方變化的速度

        u是入口速度函數(shù),U0是來流速度,y是Y方向的坐標,δ是所定義的邊界層的厚度。此處,定義為2.2 mm。觀察點設置在深腔左側的壁面上面。設U0=30 m/s。

        為了能夠在工程上具有比較好的通用性,該計算采用了通用的商用求解器Star CCM+。為了能夠更精確的解析出噪聲源,該計算采用大渦模擬[5]。

        時間步長設置為1.0~5 e s,計算物理時間設置為2.0 s。在對時域信號進行處理的時候采用了漢寧窗。

        出口采用常壓力邊界,為0.0 Pa。在計算的出口拉伸8倍于寬度的長度來近似流動在壓力出口處的充分發(fā)展。圖7是計算和試驗結果的頻譜對比。從圖上可以看出該方法預測噪聲源的頻率和試驗基本吻合。

        圖7 噪聲的計算和實驗結果對比

        2.2 插入式消聲器氣流噪聲模擬

        發(fā)動機在5 000 r/min時,進氣量大概在400 kg/h,換算成為速度大概為50 m/s。

        在關口的速度邊界條件定義上,采用了沿圓周徑向方向隨半徑7次方變化的速度[5],在管子的中心處速度最大,靠近壁面處速度幾乎為0。圖8是該速度的云圖。

        圖8 速度入口處的速度分布

        由于該速度比較大,邊界層的厚度定義為1.8 mm[5]。此算例中,來流速度U0=50 m/s,δ=1.8 mm,其它邊界的定義和上面的簡單算例一樣。

        壓力出口也設置為常壓力0.0 Pa。圖9是某個時刻的靜態(tài)壓力云圖。在插入式消聲器的內插管開口處,有周期性的渦存在,這是導致氣流噪聲產生的主要原因。為了抑制渦的產生或者降低渦的強度,考慮在氣流的入口處增加一個氣流導板,用于使氣流更加紊亂。圖10為增加了一個流動導板的設計。左圖為包含插入式消聲器的空濾殼體,右圖為空濾新鮮空氣導管,導板放在新鮮空氣導管里面。

        圖9 優(yōu)化前某時刻渦分布

        圖10 添加了流動導板的設計

        和模擬后臺階深腔一樣,在壁面上面放置了一個觀察點用于監(jiān)測噪聲信號,圖11是在頻域里優(yōu)化前后的對比。

        圖11 插入式消聲器噪聲頻譜計算結果

        2.3 插入式消聲器氣流噪聲測試結果

        測試是在包含背景流動的傳遞損失的測試臺架上進行,如圖12所示。發(fā)動機工作時,噪聲從發(fā)動機經(jīng)過空濾再經(jīng)由進氣口傳播給大氣,而同時,空氣經(jīng)由進氣口進入發(fā)動機。測量減聲量必須考慮空氣流動的影響。在測試的時候,在空濾的干凈空氣端(增壓器連接處)施加壓力激勵,聲向自由場傳播。同時,風機開始抽氣,流量設置為400 kg/h,氣流從進氣口經(jīng)由空濾進入風機。在空濾的進氣口處放置麥克風來測量氣流噪聲,圖13是兩種方案在該臺架上面的測試結果對比。

        圖12 含氣流的傳遞損失測試臺架示意圖

        從測試結果來看,引入一個導流板可以有效的擾亂氣流從而達到降低氣流噪聲的效果。

        圖13 優(yōu)化前后噪聲頻譜比較

        3 結語

        插入式消聲器在比較寬的頻率范圍內具有良好的消聲效果,但如果設計不良則會導致單頻噪聲的產生。為了抑制該氣流噪聲的產生,插入式消聲器不能兩邊插入,而只能采用單邊插入管,或者引入導流板來抑制該氣流噪聲的產生。

        [1]Munjal M L.Acoustics of ducts and mufflers with application to exhaust system and ventilation system design[M].John Wiley & Sons,Inc,1987.59-60.

        [2]Jia Li,Thomas Wahl,etc.Computational and experimental study on transmission loss of automotive exhaust muffler system[J].SAE Intertional,2003-01-1684.

        [3]湯志鴻,彭 鴻.汽車進氣系統(tǒng)傳遞損失分析及優(yōu)化研究[A].中國汽車工程學會論文集,2009.

        [4]Henderson B.Proceedings of the thrid computational aeroacoustics(caa)workshop on benchmark problems[C].Cleveland,Ohio November 8-10,1999:95-100.

        [5]St′ephane Caro,Paul Ploumhans.Aeroacoustic simulation of the noise radiated by an Helmholtz resonator placed in a duct[C].11 th AIAA/CEAS Aeroacoustics conference,May 2005:23-25.

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