董曉勇++姚永++謝紹成
摘 要:通過對以往我礦綜掘巷道拐彎跨度大、進度慢的難題進行總結(jié)分析,利用CAD模擬結(jié)合轉(zhuǎn)載皮帶機在拐彎期間各工序中的靈活使用,確定了綜掘巷道各種角度下掘進機的最小拐彎跨度,同時提高了掘進效率,對同條件下的掘進機拐彎提供借鑒。
關(guān)鍵詞:綜掘巷道 掘進機 CAD模擬 轉(zhuǎn)載皮帶機 拐彎
中圖分類號:TH222 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)09(b)-0076-01
在綜掘巷道拐彎施工過程中,特別是在拐鈍角時,由于受到巷道斷面尺寸和掘進機及其二運尺寸的限制,施工進度緩慢。
結(jié)合以往多次拐彎經(jīng)驗,我們以EBZ132掘進機為研究對象(機身長度9.1 m),針對各種拐彎角度,經(jīng)過多名技術(shù)人員刻苦攻關(guān),最終制定了如下兩種方案,實現(xiàn)了目前綜掘巷道的最快進度拐彎,同時在制定下述方案的過程中,應(yīng)用了CAD模擬技術(shù),用以模擬掘進機拐彎過程,又達到了充分利用已掘空間實現(xiàn)最小跨度拐彎的目的。具體情況及方案如下。
1 掘進工作面情況
本掘進工作面為12117工作面,地面相對位于滕州新港的東南,呂堂村東南側(cè)。巷道位于12215材料巷西側(cè),122東集運北側(cè),掘進巷道對地面設(shè)施無影響。巷道沿12下煤層底板掘進,煤層厚度1.4~1.7 m,平均厚度1.55 m。該煤層為黑色,以亮煤暗煤為主,硬度為f=3,為復(fù)雜結(jié)構(gòu),穩(wěn)定中厚煤層。本工作面為低瓦斯區(qū),瓦斯含量低。煤塵具有爆炸危險性,煤塵爆炸指數(shù)為40.28%。該工作面總體為單斜構(gòu)造,局部略有起伏,煤層賦存穩(wěn)定,掘進方向煤層總體前傾,煤層傾角-6°~0°,平均-4°,巷道小構(gòu)造較多,預(yù)計煤層厚度變化較大。主要充水水源為頂板上砂巖、薄層灰?guī)r含水層及底板八灰含水層,煤層頂部距主要含水層(三灰)約46 m,從此區(qū)域相鄰巷道水文地質(zhì)資料認為,經(jīng)分析掘進期間無水害威脅。由于該掘進工作面無偽頂,直接頂為5.2 m的砂泥巖,灰黑色,硬度系數(shù)3~5,預(yù)計掘進過程中頂板壓力較大。故采用錨網(wǎng)+錨索進行支護,錨桿選用φ18 mm高強度樹脂螺紋鋼錨桿。采用“三七一三”制(一天四班,檢修三小時生產(chǎn)班七小時)作業(yè),三班組織生產(chǎn),檢修班檢修、釘?shù)?、清理等。每?個循環(huán),循環(huán)進尺為1.0 m。
2 綜掘機類型
綜掘機為三一重工生產(chǎn)的EBZ132型懸臂式掘進機,總體布置合理,強度高、剛性好,內(nèi)部維護操作空間大。
(1)采用縱軸截割方式,便于打柱窩、修巷,截割功率大、適應(yīng)能力強、掘進效率高。
(2)采用直徑適中的截割頭,單刀力大,截齒布置合理,破巖過斷層能力強,截割振動小,工作穩(wěn)定性好。
(3)具有內(nèi)外噴霧功能,有效抑制粉塵。
(4)星輪馬達直接驅(qū)動替代機械傳動,減少故障的發(fā)生。
(5)液壓傳動系統(tǒng)采用變量泵系統(tǒng)、液控先導(dǎo)操作工作穩(wěn)定,關(guān)鍵部件和密封均采用高質(zhì)量進口產(chǎn)品,保證整機性能可靠。
(6)先進的EPEC工程機械控制系統(tǒng),配中文液晶顯示屏,各項故障智能分析及保護系統(tǒng)。
(7)行走裝置采用流行的整體鏈板傳動,故障率低;行走采用無極變速方式,行走馬達與減速一體化結(jié)構(gòu),質(zhì)量更加可靠。
3 拐鈍角(以120°為例)
3.1 拐彎第一天
結(jié)合掘進機尺寸性能及現(xiàn)場條件,通過模擬以及現(xiàn)場的實際操作,為便于掘進機拐彎,將原巷道與新開門巷道間夾角按設(shè)計模擬尺寸抹掉,可確保5 m進尺。
3.2 拐彎第二天
掘進機二運皮帶已無法搭接跟機膠帶機尾滑靴,將其摘掉;使用鏟板進行端破碎煤矸、綜掘機往復(fù)排矸,可確保6 m進尺,此時掘進機已完全拐入,可以順利實現(xiàn)調(diào)頭拐彎。
3.3 拐彎第三天
安裝轉(zhuǎn)載皮帶機(先安一節(jié)轉(zhuǎn)載機頭與一節(jié)轉(zhuǎn)載機尾合計4 m長度),轉(zhuǎn)載機頭吊起在原跟機膠帶機尾接煤點上方,轉(zhuǎn)載機尾使用三腳架或合適的橋架支撐,并可隨掘進機一運卸載點以轉(zhuǎn)載機頭卸載點為軸心擺動,本日可確保6 m進尺。
3.4 拐彎第四天
安裝綜掘機二運(僅頭尾兩節(jié)4 m長度),并把二運尾用2臺5噸手拉葫蘆、1臺回頭輪與1根6分鋼絲繩吊在頂板上,隨時調(diào)節(jié)二運卸載點與轉(zhuǎn)載皮帶機接煤點之間的高度及位置,本日可確保7 m進尺。
3.5 拐彎第五天
經(jīng)過前四天的施工,第五天已有足夠距離安裝掘進機二運跑車腿,并將轉(zhuǎn)載皮帶機尾節(jié)更換為2節(jié)皮帶滑靴(6 m),使二運跑車以轉(zhuǎn)載皮帶機尾滑靴為運行軌道,生產(chǎn)進入正規(guī)循環(huán),可確保日進9 m。
4 拐銳角(以60°為例)
4.1 拐彎第一天
結(jié)合掘進機尺寸性能及現(xiàn)場條件,通過模擬以及現(xiàn)場的實際操作,為便于掘進機拐彎,將原巷道與新開門巷道間夾角按設(shè)計模擬尺寸抹掉,可確保6 m進尺。
4.2 拐彎第二天
掘進機二運皮帶已無法搭接跟機膠帶機尾滑靴,將其摘掉;前挺原跟機膠帶機,使掘進機與原跟機膠帶機尾間留出約4 m距離;安裝轉(zhuǎn)載皮帶機(先安一節(jié)轉(zhuǎn)載機頭與一節(jié)轉(zhuǎn)載機尾合計4 m長度),轉(zhuǎn)載機頭吊起在原跟機膠帶機尾接煤點上方,轉(zhuǎn)載機尾使用三腳架或合適的橋架支撐,并可隨掘進機一運卸載點以轉(zhuǎn)載機頭卸載點為軸心擺動,本日可確保6 m進尺。此時掘進機已完全拐入,可以順利實現(xiàn)調(diào)頭拐彎。
4.3 拐彎第三天
安裝綜掘機二運(僅頭尾兩節(jié)4 m長度)并安裝跑車,將轉(zhuǎn)載皮帶機尾節(jié)更換為2節(jié)皮帶滑靴(6 m),使二運跑車以轉(zhuǎn)載皮帶機尾滑靴為運行軌道,生產(chǎn)進入正規(guī)循環(huán),可確保日進9 m。
5 結(jié)論
上述兩種方案實現(xiàn)了目前綜掘巷道中掘進機以最快進度最小跨度拐彎施工的目的,減少了拐彎對掘進進尺的影響,較之以前各約縮短施工工期3天,節(jié)約電費、材料支出6萬余元,而且減輕了工人的勞動強度,更好的保證了職工施工的安全性,綜合效益大大增加。
CAD模擬與轉(zhuǎn)載皮帶機在綜掘巷道掘進機拐彎施工中的創(chuàng)新應(yīng)用,有效解決了傳統(tǒng)巷道拐彎中存在的進度慢跨度大等難題,大大提高了工序銜接的有效性與掘進效率(約100%),對同條件下的掘進機拐彎提供了可行方法,具有較大的推廣應(yīng)用前景。
參考文獻
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