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        磁懸浮列車補(bǔ)償系統(tǒng)IGBT相模塊故障分析

        2014-12-02 03:25:26
        電力與能源 2014年6期
        關(guān)鍵詞:磁懸浮列車散熱片補(bǔ)償器

        曹 雯

        (上海上電電力運(yùn)營有限公司,上海 200245)

        磁懸浮列車在運(yùn)行中需要消耗大量無功,并且牽引裝置產(chǎn)生的高次諧波,會對電網(wǎng)產(chǎn)生一定影響。因此,需要在磁懸浮供電系統(tǒng)中安裝補(bǔ)償系統(tǒng),以補(bǔ)償無功功率并消除高次諧波。由于補(bǔ)償變頻器中的關(guān)鍵部件絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)相模塊短路故障率非常高,影響了系統(tǒng)的整體無功補(bǔ)償效果。為了降低IGBT相模塊的故障率,曾對補(bǔ)償系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境做了改進(jìn),如完善通風(fēng)過濾系統(tǒng)、通風(fēng)控制系統(tǒng)等,但仍未解決問題。對補(bǔ)償系統(tǒng)的設(shè)計進(jìn)行重新計算,也沒有發(fā)現(xiàn)偏離規(guī)定值的情況。

        經(jīng)過了幾年的分析和測試,從設(shè)備環(huán)境如通風(fēng)、溫度、濕度等外部條件,以及故障IGBT相模塊內(nèi)部情況等方面分析探究,并且在設(shè)備運(yùn)行當(dāng)中進(jìn)行各項參數(shù)的測試,最終發(fā)現(xiàn)是由于變頻器風(fēng)扇開斷自動控制的滯后性造成了溫度波動范圍增大,使得IGBT相模塊內(nèi)部的基板和對應(yīng)的底板間分層,從而導(dǎo)致短路故障。

        1 磁懸浮列車補(bǔ)償系統(tǒng)

        磁懸浮列車補(bǔ)償系統(tǒng)由濾波器和補(bǔ)償器組成。濾波器用來消除高次諧波和發(fā)出相對固定的容性無功,補(bǔ)償器則用來動態(tài)地補(bǔ)償磁懸浮供電系統(tǒng)中的無功功率。

        1.1 濾波器

        濾波器一次接線圖如圖1所示。

        每組濾波器由電抗器和電容器的串聯(lián)電路組成,來實現(xiàn)濾波的目的。電抗器的阻抗一般用R+j XL來表示,其中電阻R比XL小得多;電容器一般用-j XC來表示。以一相的一個濾波電路為例來分析。

        圖1 濾波器一次接線圖

        電路總阻抗Z為:

        式中:ω為角頻率;f為頻率。

        當(dāng)XL=XC時,電路發(fā)生諧振。此時總阻抗Z=R為最小,電路的電流達(dá)到最大I=U/R。很明顯,在某個角頻率ω0(ω0稱為諧振角頻率)下,會達(dá)到XL=XC。諧振角頻率只由L和C參數(shù)決定。當(dāng)發(fā)生諧振時,電路的電抗為0,電流達(dá)到最大值I=U/R。在電壓為常數(shù)的情況下,電流完全取決于電阻的大小。實際電路中R很小,對于具有諧振頻率的電源來說,濾波器電路相當(dāng)于短路,具有諧振頻率的電流都流向濾波器電路,因此其他電路流過該諧振頻率的電流就很小,這就是濾波器的工作原理。

        在磁懸浮列車運(yùn)行中投運(yùn)濾波器,經(jīng)供電部門測試,諧波量符合要求。

        1.2 補(bǔ)償器

        補(bǔ)償器一次接線圖如圖2所示。

        圖2 補(bǔ)償器一次接線圖

        補(bǔ)償器的主要器件是絕緣柵雙極型晶體管變頻器,每臺輸出功率為600kvar,是獨(dú)立的變頻系統(tǒng)。變頻器通過強(qiáng)制換向和控制開關(guān)脈沖的寬度,可將電容器直流電壓轉(zhuǎn)換到變頻器的交流側(cè),使得交流側(cè)產(chǎn)生可以超前于電流,或遲后于電流的正弦波電壓。

        磁懸浮列車補(bǔ)償系統(tǒng)中的補(bǔ)償器可以無級調(diào)節(jié)產(chǎn)生從-600kvar(容性)至600kvar(感性)的無功功率。一套補(bǔ)償器的10組變頻器就能產(chǎn)生從-6 000kvar(容性)至6 000kvar(感性)的無功功率。與一套濾波器配合起來就能產(chǎn)生從0~-12 000kvar的無功功率,可以滿足補(bǔ)償磁懸浮列車運(yùn)行中需要的無功功率。但最關(guān)鍵的是,補(bǔ)償器能根據(jù)系統(tǒng)的無功功率需要自動調(diào)節(jié)其無功的輸出進(jìn)行補(bǔ)償,這是動態(tài)無功補(bǔ)償,可以使系統(tǒng)的功率因數(shù)大于0.9。否則,如果全部采用靜態(tài)無功補(bǔ)償,就會在磁懸浮列車停止時造成過補(bǔ)償(容性無功功率過剩),同樣使系統(tǒng)的功率因數(shù)低于0.9。

        當(dāng)補(bǔ)償器全部正常使用時,可使系統(tǒng)的功率因數(shù)大于0.9,實際抄錄磁懸浮列車運(yùn)行中的功率因數(shù)大多在0.95以上。當(dāng)補(bǔ)償器中的變頻器發(fā)生故障時,功率因數(shù)會明顯下降。通過抽樣測試統(tǒng)計,補(bǔ)償器中變頻器故障對系統(tǒng)功率因數(shù)影響如表1所示。

        表1 變頻器故障對系統(tǒng)功率因數(shù)影響

        在實際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),變頻器故障的發(fā)生還是相當(dāng)多的,特別是IGBT相模塊的短路故障率很高,使用壽命僅為2~3年。

        2 IGBT相模塊短路故障分析

        2.1 故障測試情況

        為了解決變頻器IGBT相模塊短路故障率高的問題,提高補(bǔ)償系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性,曾經(jīng)多次對故障原因進(jìn)行分析,并對補(bǔ)償系統(tǒng)的設(shè)計進(jìn)行檢查和重新計算,結(jié)果沒有發(fā)現(xiàn)偏離相關(guān)規(guī)定值的情況。

        對損壞的IGBT模塊進(jìn)行超聲脈沖回波信號檢查時發(fā)現(xiàn),在基板和底板下徹底分層,在發(fā)射器主要端子和底板下方徹底分層。為了找到分層的原因,對補(bǔ)償系統(tǒng)的主要項目重新進(jìn)行了測量,如變頻器電流、直流環(huán)節(jié)電壓(Ud)、變頻器無功功率、變頻器電流正弦波、相連變頻器的同步性能、相模塊散熱片溫度等,結(jié)果沒有發(fā)現(xiàn)偏離理論值的情況,也沒有發(fā)現(xiàn)異常運(yùn)行狀態(tài)。

        對補(bǔ)償系統(tǒng)其他項目的測量,如變頻器空氣入口處的空氣溫度、變頻器空氣入口處的空氣濕度、變頻器空氣出口處的空氣溫度、相模塊散熱片振動等,結(jié)果未發(fā)現(xiàn)偏離相關(guān)理論值和規(guī)定值的情況。

        通過在散熱片適當(dāng)位置鉆孔放置溫度傳感器來測量在IGBT底板處溫度,并在2013年6月5日至2013年6月10日對底板溫度進(jìn)行測試。測試結(jié)果表明:當(dāng)冷卻風(fēng)扇持續(xù)(沒有中斷)工作時,IGBT底板的溫度浮動范圍小于20K,在規(guī)定值范圍內(nèi)。如果外部溫度低,冷卻風(fēng)扇會在正常運(yùn)行期間通過滯后自動控制進(jìn)行開和關(guān)(65℃自動開,55℃自動關(guān))。這種工況下,IGBT底板的溫度浮動范圍大于30K,超出了允許范圍。

        2.2 用溫度傳感器測量IGBT底板處溫度情況

        2.2.1 變頻器的選擇

        通過對磁懸浮列車補(bǔ)償系統(tǒng)分析,最終選擇下列變頻器進(jìn)行測試。龍陽路變電站A段補(bǔ)償變頻器A23,在2012年7月14日安裝,已運(yùn)行了約8 400h。浦東機(jī)場變電站 A段補(bǔ)償變頻器A23,在2011年10月25日安裝,已運(yùn)行了約23 000h。在每個柜子選一個相模塊,在散熱片背面鉆孔,在IGBT的底板上安裝熱傳感器。安裝完傳感器后,鉆孔被密封以預(yù)防測試錯誤。

        2.2.2 測試情況

        1)龍陽變頻器A23測試的溫度曲線(2013年6月5日04:00至6日06:30)如圖3所示。運(yùn)行工況為:5節(jié)編組的列車往返運(yùn)行;在早上4:30連接濾波器,6:45啟動運(yùn)行模式;晚上9:45結(jié)束運(yùn)行,10:10斷開濾波器。在整個運(yùn)行期間,風(fēng)扇一直工作,并設(shè)置為開斷自動控制。

        由圖3結(jié)果顯示,在外界溫度高于20℃的情況下,底板上的溫度波動約為15K。由于下午4:30左右的降雨,散熱片上的溫度下降到50℃,因此風(fēng)扇通過自動控制被關(guān)斷。這就使底板上的溫度升高,達(dá)到約70℃。底板上總的溫度浮動上升了約29K。

        圖3 龍陽變頻器A23的溫度曲線

        2)龍陽變頻器A23測試的溫度曲線(2013年6月10日13:21至15:00)如圖4所示。運(yùn)行工況同圖3,僅在散熱片的溫度達(dá)到70℃時(風(fēng)扇控制的測量溫度點(diǎn)),人工關(guān)斷變頻器。結(jié)果顯示,底板溫度下降至40℃,同時風(fēng)扇通過滯后控制被關(guān)斷。人工將變頻器重新連接,結(jié)果顯示底板溫度快速上升直至風(fēng)扇通過滯后控制再次打開,底板溫度已經(jīng)幾乎達(dá)到70℃。

        圖4 散熱片上溫度達(dá)到70℃時龍陽變頻器關(guān)斷后的溫度曲線

        由圖4顯示:測量到的溫度浮動范圍約為28K。

        3)浦東變頻器A23測試的溫度曲線(2013年6月7日04:00至8日06:30)如圖5所示。運(yùn)行工況同圖3,只是在整個運(yùn)行期間,風(fēng)扇一直工作著。

        圖5 浦東變頻器A23的溫度曲線

        6 散熱片上溫度達(dá)到70℃時浦東變頻器關(guān)斷后的溫度曲線

        由圖5顯示,在外部溫度高于20℃的情況下,底板溫度浮動范圍約18K,比龍陽變頻器的底板溫度高約10K??梢约俣?,在IGBT運(yùn)行了33000周次時,分層情況進(jìn)一步惡化,并使其熱性能惡化。

        4)浦東變頻器A23測試的溫度曲線(2013年6月10日15:30至17:00)如圖6所示。運(yùn)行工況同圖3,只是在散熱片溫度達(dá)到70℃時,人工關(guān)斷變頻器,同時風(fēng)扇通過滯后控制被關(guān)斷,人工將變頻器重新連接。

        由圖6顯示,當(dāng)散熱片上溫度達(dá)到70℃時,變頻器關(guān)斷后測量到的溫度浮動范圍約為32K。

        3 結(jié)論

        通過對磁懸浮列車補(bǔ)償系統(tǒng)分析發(fā)現(xiàn),IGBT部件和底板之間分層,而幾乎所有故障都發(fā)生在經(jīng)過兩個冬季之后。在夏季(運(yùn)行)環(huán)境條件下,IGBT底板的正常溫度浮動范圍小于20K(風(fēng)扇一直處于工作狀態(tài))。在較冷月份,風(fēng)扇受滯后控制會被頻繁關(guān)斷,IGBT底板的溫度波動范圍大于30K。此溫度波動范圍的增大可造成IGBT使用壽命縮短。此次測試也證實了交替變換的載荷條件和不利的風(fēng)扇控制參數(shù)(控制滯后)使溫度波動范圍增大,造成IGBT部件和對應(yīng)的底板之間分層。對所有變頻器的風(fēng)扇控制特性進(jìn)行調(diào)整,將風(fēng)扇工作點(diǎn)的測量溫度由原先65℃改為10℃,即風(fēng)扇處于常運(yùn)行狀態(tài)。調(diào)整后,變頻器風(fēng)扇將持續(xù)工作,可以消除不利的溫度條件。

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