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        利用一次風(fēng)冷卻器降低燃煤機組煤耗

        2014-12-02 03:25:56周國平黃素華呂曉東沈叢奇
        電力與能源 2014年4期
        關(guān)鍵詞:制粉煤種預(yù)熱器

        周國平,黃素華,呂曉東,沈叢奇,夏 杰

        (1.上海上電漕涇發(fā)電有限公司,上海 201507;2.上海明華電力技術(shù)工程有限公司,上海 200090;3.淮滬煤電有限公司 田集發(fā)電廠,安徽 232098)

        0 引言

        由于直吹式制粉系統(tǒng)具有設(shè)備少、布置緊湊、投資省、磨煤電耗低、系統(tǒng)簡單等優(yōu)點,現(xiàn)代大容量電站鍋爐較多地采用這種形式的制粉系統(tǒng)。由于磨煤機及制粉系統(tǒng)的運行與鍋爐的運行緊密地聯(lián)系在一起,其運行性能必須綜合考慮鍋爐運行的要求,兩者的運行性可能相互影響、相互制約。為了適應(yīng)煤種水分多變的情況,在大多數(shù)情況下,空氣預(yù)熱器出口熱一次風(fēng)溫度比磨煤機入口干燥介質(zhì)要求溫度高許多。

        傳統(tǒng)中速磨直吹式制粉系統(tǒng)通過冷、熱一次風(fēng)的混合來調(diào)節(jié)磨煤機的入口風(fēng)溫,這樣勢必有相當(dāng)一部分冷一次風(fēng)不通過空氣預(yù)熱器,減少了通過預(yù)熱器的冷風(fēng)總量,會使鍋爐排煙溫度升高,機組煤耗升高[1]。而通過在熱一次風(fēng)道安裝一次風(fēng)冷卻器,可以大大減少旁路的冷風(fēng)量,使大部分一次風(fēng)通過預(yù)熱器,從而降低鍋爐排煙溫度,降低機組煤耗。

        1 傳統(tǒng)直吹式制粉系統(tǒng)運行控制特點

        以常見的中速磨直吹式制粉系統(tǒng)為例,來分析其運行控制特點。典型的中速磨直吹式制粉系統(tǒng)流程圖[2],見圖1。

        圖1 中速磨煤機直吹式冷一次風(fēng)機制粉系統(tǒng)

        對于結(jié)構(gòu)尺寸確定的磨煤機而言,其滿出力下的通風(fēng)量是固定值。磨煤機在整個可調(diào)的出力范圍內(nèi)其風(fēng)量變化的范圍是不大的[3](見圖2)。

        圖2 典型的中速磨風(fēng)量控制曲線

        由圖2可知,與煤量相比,風(fēng)量變化是比較平緩的。

        直吹式制粉系統(tǒng)磨煤機出力或煤種的變化是影響磨煤機出口溫度的主要因素之一,通過改變風(fēng)煤比或干燥劑進口溫度都可達到調(diào)節(jié)作用。但是由于風(fēng)量變化比較平緩,同時為了維持風(fēng)煤比曲線并使制粉更經(jīng)濟,在煤質(zhì)允許的條件下,一般主要通過改變干燥介質(zhì)入口溫度的方法來調(diào)節(jié)磨煤機出口溫度。

        傳統(tǒng)直吹式制粉系統(tǒng)根據(jù)煤種及煤量的變化,通過冷、熱一次風(fēng)不同的混合比例,來調(diào)節(jié)磨煤機的入口風(fēng)溫(干燥劑入口溫度),從而將磨煤機的出口溫度控制在一定的范圍內(nèi)。這種調(diào)節(jié)方式的優(yōu)點是響應(yīng)速度比較快,能夠快速適應(yīng)磨煤機煤種及煤量的變化,缺點是有相當(dāng)一部分冷一次風(fēng)要從空氣預(yù)熱器旁路通過,而且冷一次風(fēng)流量隨著煤量和煤種的變化而變化。一般,燃煤水分比設(shè)計值越小,旁路的冷一次風(fēng)流量就越大,鍋爐的排煙溫度就越高,機組煤耗就偏高。

        目前,鍋爐的設(shè)計思路是保證制粉系統(tǒng)對煤種有足夠的適應(yīng)性能力,主要指收到基水分,對預(yù)熱器出口一次風(fēng)溫的選取都有相當(dāng)大的富裕度,大都取為320℃~330℃,以保持制粉系統(tǒng)有足夠的干燥能力。這就使得鍋爐對大多數(shù)煤種所能提供的干燥能力,是大于或遠大于制粉系統(tǒng)干燥出力要求的。在實際運行中,根據(jù)煤種水分的不同,磨煤機入口風(fēng)溫大都在150℃~260℃,與預(yù)熱器出口一次風(fēng)溫相比有60℃~180℃的溫降。此時,就需要通過摻混大量的冷一次風(fēng)來降低干燥介質(zhì)的入口溫度,因此勢必有相當(dāng)一部分冷一次風(fēng)要旁路空氣預(yù)熱器,從而使鍋爐排煙溫度升高。

        最理想的狀況是,熱一次風(fēng)溫剛好能夠滿足磨煤機入口風(fēng)溫要求,不需要摻混冷一次風(fēng)進行調(diào)節(jié),此時所有冷一次風(fēng)都要通過空氣預(yù)熱器,可以最大限度降低鍋爐排煙溫度,提高鍋爐熱效率。通過安裝一次風(fēng)冷卻器可以最大限度地滿足這一要求。

        2 一次風(fēng)冷卻器降低排煙溫度機理

        為了減少旁路的冷一次風(fēng)流量,可以在預(yù)熱器出口的熱一次風(fēng)道中安裝一次風(fēng)冷卻器,如圖3所示。換熱器的冷卻水取自機組給水回?zé)嵯到y(tǒng),通過對冷卻水流量的調(diào)節(jié),可以將熱一次風(fēng)溫t2降低至t3,t3等于或略高于磨煤機要求的干燥介質(zhì)入口溫度,從而大大減少摻混的冷一次風(fēng)量,使更多的冷一次風(fēng)通過空氣預(yù)熱器,從而降低鍋爐排煙溫度。

        圖3 裝有一次風(fēng)冷卻器的直吹式制粉系統(tǒng)

        由此可見,一次風(fēng)冷卻器降低鍋爐排煙溫度的原理主要是通過其調(diào)溫降低熱一次風(fēng)溫,從而不需要或只要少量的冷風(fēng),就可以滿足磨煤機對干燥介質(zhì)溫度的要求,而通過一次風(fēng)冷卻器回收的煙氣熱量可以回注到汽機熱力系統(tǒng)中,提高機組的循環(huán)效率。

        對于中速磨直吹式制粉系統(tǒng),在實際運行中,由于每臺磨煤機的煤種和煤量不完全相同,因此每臺磨煤機入口的干燥介質(zhì)溫度要求是不一樣的。為了滿足所有磨煤機對干燥介質(zhì)溫度的要求,以及變負(fù)荷的快速響應(yīng)需要,還不能取消冷一次風(fēng),只能通過一次風(fēng)冷卻器將熱一次風(fēng)溫度降低至對干燥介質(zhì)溫度要求最高的磨煤機入口溫度。而對其他要求較低干燥介質(zhì)溫度的磨煤機,還要通過摻混部分冷風(fēng)來滿足其對入口干燥介質(zhì)溫度的要求。

        目前,在中速磨直吹式制粉系統(tǒng)的實際運行中,通常還可以通過降低一次風(fēng)量和提高磨煤機出口溫度的方法,在一定程度上降低鍋爐排煙溫度。在干燥出力不變的情況下,其本質(zhì)都是提高磨煤機入口干燥介質(zhì)溫度,從而減少旁路空氣預(yù)熱器的冷一次風(fēng)量。但是降低一次風(fēng)量受到煤粉攜帶速度和煤粉燃燒初期需要空氣量的限制,不能降低太多;而提高磨煤機出口溫度,受制粉系統(tǒng)防爆要求的限制,也不能提高太多。中速磨煤機設(shè)計出口溫度一般為70℃~90℃。對于高揮發(fā)分煤種,最低應(yīng)維持65℃~70℃;而對于低揮發(fā)分煤種不應(yīng)高過90℃~95℃[4-5]。而通過安裝一次風(fēng)冷卻器來調(diào)節(jié)干燥介質(zhì)溫度,則沒有這些限制,可以最大限度減少旁路冷一次風(fēng)量,降低鍋爐排煙溫度。

        3 安裝一次風(fēng)冷卻器的制粉系統(tǒng)運行控制分析

        傳統(tǒng)的直吹式制粉系統(tǒng),以熱風(fēng)門來控制通過磨煤機的風(fēng)量,而以冷風(fēng)門來調(diào)節(jié)磨煤機入口干燥介質(zhì)的溫度,這種控制方式能夠快速響應(yīng)磨煤機煤量和煤種的變化。在安裝一次風(fēng)冷卻器后,可以在這種控制方式的基礎(chǔ)上,增加一路對通過一次風(fēng)冷卻器的取自低壓給水的冷卻水流量的控制,通過調(diào)節(jié)流經(jīng)一次風(fēng)冷卻器的冷卻水流量,來控制一次風(fēng)冷卻器下游的熱風(fēng)溫度。如果冷卻器下游熱風(fēng)溫度高于所有磨煤機的入口干燥介質(zhì)要求溫度,則開大調(diào)節(jié)閥增加冷卻水流量,降低熱風(fēng)溫度;反之,如果冷卻器下游熱風(fēng)溫度低于某臺磨入口干燥介質(zhì)要求溫度,則關(guān)小調(diào)節(jié)閥減少冷卻水流量,提高熱風(fēng)溫度。

        在磨煤機啟?;蚩焖僮冐?fù)荷過程中,還是以冷、熱風(fēng)門的調(diào)節(jié)來快速響應(yīng),這是粗調(diào)。當(dāng)磨煤機達到穩(wěn)定運行工況后,通過對冷卻水流量的調(diào)節(jié),來控制一次風(fēng)冷卻器下游溫度,一般是增加冷卻水流量,降低冷卻器下游熱風(fēng)溫度值,直到某臺磨煤機的冷風(fēng)門完全關(guān)閉。此時,旁路空氣預(yù)熱器的冷一次風(fēng)流量達到最小,最大限度降低了鍋爐排煙溫度。

        4 安裝一次風(fēng)冷卻器的節(jié)能潛力

        通過分析可知,安裝一次風(fēng)冷卻器可以降低鍋爐排煙溫度,但需要對其節(jié)能潛力進行分析。下面通過對某超超臨界600MW機組進行計算,來分析考察其節(jié)能潛力。

        以機組設(shè)計煤種及電廠目前燃用的某煤種為分析依據(jù),假定機組運行在基本負(fù)荷下,冷、熱一次風(fēng)溫度及燃料向鍋爐輸入的熱量等都取設(shè)計值,并且通過一次風(fēng)冷卻器回收的熱量全部用于加熱4號低加出口給水,出水全部進入除氧器。某超超臨界600MW機組一次風(fēng)冷卻器節(jié)能潛力分析計算結(jié)果見表1。

        表1 某超超臨界600MW機組一次風(fēng)冷卻器節(jié)能潛力分析計算結(jié)果

        在表1中,干燥介質(zhì)溫度通過制粉系統(tǒng)的熱平衡計算獲得,與實際運行情況也比較吻合。由表1中計算結(jié)果可見,安裝一次風(fēng)冷卻器的節(jié)能潛力巨大。節(jié)能潛力與燃用煤種的收到基水分密切相關(guān),實際燃用煤種的水分越低,則節(jié)能潛力越大。這是因為煤種水分越低,需要的干燥介質(zhì)溫度也就越低,則需要旁路的冷一次風(fēng)量就越大,安裝一次風(fēng)冷卻器后可以減少的冷一次風(fēng)風(fēng)量也就越多。

        在實際運行中,由于每臺磨煤機的煤種和煤量都不一樣。因此,磨煤機入口干燥介質(zhì)溫度就有高低之分。一次風(fēng)冷卻器后溫度只能降低到要求較高的干燥介質(zhì)溫度,而對于其他要求較低干燥介質(zhì)溫度的磨煤機還要進一步通過摻混冷風(fēng)來進行調(diào)節(jié)。因此,在表1的分析計算中,考慮冷一次風(fēng)的減少量為80%??梢?,如果水分相差較大的煤種進行分磨摻燒,就會減弱一次風(fēng)冷卻器的節(jié)能效果。當(dāng)然在熱一次風(fēng)道安裝一次風(fēng)冷卻器后,會增加一次風(fēng)的阻力,使得一次風(fēng)機電耗增加;通過低壓給水系統(tǒng)引過來的冷卻水可能還需要增壓泵,也會增加部分能耗;而且由于一次風(fēng)阻力的增加,在某些運行工況下,還會增加一次風(fēng)機失速的可能性。

        5 結(jié)語

        安裝一次風(fēng)冷卻器雖然會增加部分系統(tǒng)阻力,但是不會影響制粉系統(tǒng)的干燥能力,在制粉系統(tǒng)控制方式上,仍然保留原有冷、熱風(fēng)門快速響應(yīng)的特點,因此對制粉系統(tǒng)的運行影響不大,但是卻具有巨大的節(jié)能潛力。由于一次風(fēng)冷卻器安裝在空氣預(yù)熱器出口的熱一次風(fēng)道內(nèi),周圍工作介質(zhì)是含少量灰塵的熱空氣,與低溫省煤器相比,幾乎不存在腐蝕、磨損、防塵問題。總之,安裝一次風(fēng)冷卻器可以大幅降低鍋爐排煙溫度,尤其是對于燃用低水分煤種、制粉系統(tǒng)干燥出力富余量大的機組,節(jié)能效果尤為明顯、節(jié)能潛力更大,而且適用于所有中速磨直吹式制粉系統(tǒng)。

        用于一次風(fēng)冷卻器的冷卻水取自于機組給水回?zé)嵯到y(tǒng),具體采用哪一級加熱器的出水作為冷卻水,需要根據(jù)具體的給水回?zé)嵯到y(tǒng)來分析。這會影響一次風(fēng)回?zé)嵯到y(tǒng)最終的節(jié)能效果,但是為了達到高效的利用,一個總的原則是“溫度對口,梯級利用”。

        [1] 胡蔭平.電站鍋爐手冊[M].北京:中國電力出版社,2005.

        [2] DL/T 467—2004電站磨煤機及制粉系統(tǒng)性能試驗[S].

        [3] 劉德來.中速磨煤機直吹式制粉系統(tǒng)運行特性分析[J].山西焦煤科技,2008(增刊):131-133.

        [4] 賈鴻祥.制粉系統(tǒng)設(shè)計與運行[M].北京:水利電力出版社,1995.

        [5] 于彥顯.琿春發(fā)電廠褐煤鍋爐磨煤機出口溫度的確定[J].吉林電力技術(shù),1996(3):27-31.

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