葉穎俊
(上海外高橋發(fā)電有限責任公司,上海 200137)
為了滿足國家對環(huán)保的要求,我國大型火力發(fā)電廠目前均設置了煙氣脫硫系統(tǒng)。早期投產的脫硫系統(tǒng),為了保證鍋爐系統(tǒng)運行的安全,均設置了煙道旁路擋板,當脫硫系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,煙氣可通過旁路直接進入煙囪進行排放,保證主機系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
近年來,面對日益嚴峻的節(jié)能減排任務,上海外高橋發(fā)電有限責任公司嚴格執(zhí)行國家節(jié)能減排政策,按照環(huán)保部要求,致力于改進和提升脫硫環(huán)保設施運行效率,在增設脫硝系統(tǒng)的同時,完成了3、4號機組脫硫旁路系統(tǒng)取消的相關工作。脫硫旁路擋板拆除后,脫硫系統(tǒng)的安全運行,直接影響到主機的安全運行。通過對脫硫控制系統(tǒng)的優(yōu)化設計以及保護邏輯的優(yōu)化,確保了主機與脫硫系統(tǒng)的安全穩(wěn)定和可靠運行。
上海外高橋發(fā)電有限責任公司3、4號機組為320MW亞臨界燃煤機組,鍋爐采用上海鍋爐廠生產的亞臨界一次中間再熱控制循環(huán)汽包爐,型號為SG1038/18.3-M831。鍋爐采用正壓直吹HP中速磨制粉系統(tǒng),四角同心反切燃燒方式。脫硫裝置采用石灰石—石膏濕法脫硫工藝,結構為單爐單塔,配有煙氣換熱器(GGH)和1臺增壓風機。吸收塔采用噴淋塔,脫硫效率高于95%。脫硫控制系統(tǒng)采用北京ABB貝利控制有限公司提供的Symphony分散控制系統(tǒng)。3、4號機組脫硫控制系統(tǒng)各配置1套獨立的控制機柜,但上位監(jiān)控系統(tǒng)則兩臺機組共用1套。
從全年運行狀況考慮,3號機組經常處于低負荷運行。當機組處于低負荷狀態(tài)時,引風機和增壓風機耗能較大,并且在較低負荷時運行效率較低。
考慮到以上因素,本次改造考慮設置脫硫增壓風機旁路煙道,用以提高脫硫系統(tǒng)的可靠性,如圖1所示。
圖1 增設脫硫增壓風機旁路煙道
當機組處于低負荷時,停運增壓風機,煙氣直接通過脫硫增壓風機旁路煙道,起到節(jié)能的效果。增壓風機旁路擋板門采用電動擋板門(開關時間為25s),增壓風機進出口擋板門同樣采用電動擋板門。根據(jù)引風機性能曲線,在脫硫增壓風機停運進行旁路運行時,引風機可以帶60%機組負荷運行。
拆除旁路擋板后,一旦鍋爐發(fā)生異常導致排煙溫度升高時,高溫煙氣將直接進入脫硫系統(tǒng),對脫硫塔的內襯材料、除霧器等部件都會造成較大損傷。
圖2 增設事故噴淋系統(tǒng)
為了防止此類事件發(fā)生,脫硫系統(tǒng)必須裝設事故噴淋系統(tǒng),用于事故狀態(tài)下自動開啟噴淋裝置降低煙氣溫度,防止煙氣溫度超過吸收塔等防腐材料所能承受的溫度,如圖2所示。
為了保證事故噴淋系統(tǒng)的可靠供水,采用了消防水和工業(yè)水二路水源,一旦工業(yè)水壓力不足時及時開啟消防水,確保吸收塔出口溫度低于70℃。
脫硫旁路擋板拆除后,脫硫系統(tǒng)的日常運行,直接影響到機組的安全運行,甚至可能造成停機。因此,在無旁路煙道的脫硫項目設計中,必須充分考慮脫硫設備的穩(wěn)定性、安全性和風險分散性,必須控制煙氣脫硫系統(tǒng)內設備故障造成降負荷運行或停機的概率。
1)優(yōu)化設計一 為了確保脫硫控制系統(tǒng)的可靠,首要任務是確??刂葡到y(tǒng)及相關重要設備的可靠供電。必須提供二路可靠的不間斷供電電源,避免因一路供電電源故障導致控制系統(tǒng)故障,造成機組停運事件。日常維護時加強區(qū)域設備如控制系統(tǒng)相應的電源模塊等的隱患排查。系統(tǒng)、全面地排查所管轄區(qū)域設備的隱患,從管理到維護,不留死角,將隱患消除在萌芽狀態(tài),使重點區(qū)域的設備得到有效監(jiān)控。
2)優(yōu)化設計二 早期的脫硫控制系統(tǒng)設計理念簡單,往往兩臺機組的脫硫控制系統(tǒng)上位監(jiān)控系統(tǒng)共用1套,特別是兩臺機組共用1臺工程師站。由于旁路擋板的拆除,脫硫系統(tǒng)的安全等級大大提高。因此,從安全角度考慮,可增設1臺工程師站,便于兩臺機組分開,以利于今后的調試及設備維護工作,提升控制系統(tǒng)的安全等級。
3)優(yōu)化設計三 針對脫硫控制系統(tǒng)的重要輸入/輸出信號,如煙氣脫硫(FGD)入口溫度、FGD入口壓力、吸收塔出口溫度、3臺漿液循環(huán)泵的控制指令、GGH主、輔電機控制指令、FGD觸發(fā)鍋爐主燃料跳閘(MFT)、增壓風機跳閘等類似信號,進行冗余設置,并分別配置在不同的通道板上。必要時,應分別配置在不同控制器的不同通道板上,避免卡件發(fā)生故障,引起控制系統(tǒng)誤發(fā)信號的事件發(fā)生。
4)優(yōu)化設計四 為了確保脫硫控制系統(tǒng)保護信號的可靠性,重要保護信號均采取“三取二”方式。針對一些原先設計的單點保護測點,逐一進行排查梳理,取消單點保護狀況。在設計初期,倘若遇到單點保護設計情況,可在設備允許的條件下,增設測點,如無可能增設測點,則進一步通過軟件的邏輯設計來彌補現(xiàn)有硬件條件的不足,將風險降至最低,通過優(yōu)化設計來確保設備的穩(wěn)定、安全、經濟運行。例如:針對漿液循環(huán)泵的單點溫度保護信號(軸承溫度、電機線圈溫度等),需增設溫度速率判斷,一旦溫度變化超過每秒8℃,即判斷為該點溫度測點故障,而不會引起漿液循環(huán)泵跳閘保護動作。
1)脫硫系統(tǒng)跳閘加入鍋爐主保護 觸發(fā)條件:①當3臺漿液循環(huán)泵跳閘,且吸收塔出口溫度大于78℃,延時10s,發(fā)5min脈沖;②GGH主輔電機均未運行,且任1臺引風機運行,延時1min。只要任一條件滿足脫硫系統(tǒng)跳閘,就去觸發(fā)機組MFT。
2)增壓風機跳閘后實現(xiàn)機組RB功能 觸發(fā)條件:增壓風機停運且負荷大于180MW。動作回路:在大于3臺磨煤機的狀況下,跳最高層磨煤機,5s后條件繼續(xù)滿足,跳第二臺磨煤機(最高層),直至維持3臺磨煤機運行;自動減負荷、煤量、風量,有可能的話,建議跳1臺送風機,維持機組50%額定負荷。試驗證實:只要FGD閉環(huán)邏輯設計合理,增壓風機旁路擋板動作正確,就能為機組的安全運行提供保證。
3)優(yōu)化增壓風機跳閘保護條件 將鍋爐MFT跳閘條件修改為2臺引風機全跳閘;FGD跳閘條件修改為GGH主輔電機均跳閘;增壓風機電機軸承溫度跳閘則由原來的“四取一”方式,改為“二取二”方式等。
4)增設聯(lián)鎖保護功能 增壓風機跳閘后,增壓風機旁路擋板自動打開。此時,增壓風機動葉全開,增壓風機進、出口擋板全開,增設聯(lián)鎖保護功能。
5)整體重新調試 旁路擋板拆除后,增壓風機與引風機作為鍋爐風煙系統(tǒng)的一個整體,脫硫系統(tǒng)與主機系統(tǒng)的調試密不可分,必須進行聯(lián)合調試。引風機與增壓風機的協(xié)調、主機與脫硫系統(tǒng)的協(xié)調等問題都必須綜合考慮。尤其是引風機動葉與增壓風機動葉的自動調節(jié)回路,更應進行綜合調試,目的是確保煙道壓力控制在合理范圍內。同時,增設煙道超壓的聯(lián)鎖保護功能。一旦煙道壓力大于或等于1.5kPa,立即報警顯示;繼續(xù)超壓至大于或等于1.8kPa,自動開啟增壓風機旁路擋板。
6)更新機組脫硫畫面背景 原先3、4號機組脫硫控制系統(tǒng)共用1套上位監(jiān)控系統(tǒng),操作畫面容易混淆,不夠清晰。此次改造,更新了3、4號機組脫硫畫面背景,每1副畫面具有明顯的機組名稱,便于操作人員識別。有條件的話,也可以考慮增設操作員站,便于區(qū)分不同的機組,用以提升控制系統(tǒng)的安全等級。
脫硫旁路擋板取消后,鍋爐在冷態(tài)點火啟動過程中,必須防止大量油污和粉塵進入吸收塔,從而避免漿液品質惡化,導致脫水系統(tǒng)故障、脫硫效率下降等問題。為此,擬定了簡而有效的啟動方案,首次將布袋除塵器及脫硫系統(tǒng)在冷態(tài)點火時隨爐投用。技術措施如下:
1)布袋首次涂灰,采用熟石灰粉預涂,減少點火階段油氣對濾袋的侵蝕。
2)確保涂灰前后的濾袋差壓提升0.5kPa,以形成有效的過濾層。清灰控制方式切至手動,保持濾袋差壓大于0.7kPa。
3)確認布袋除塵器旁路擋板關閉嚴密,避免煙塵逃逸至吸收塔。
4)加強鍋爐油槍的維護或更換。確保油槍霧化質量,減少未完全燃燒生成的油氣量。同時,確保微油系統(tǒng)可用,盡可能不用或少用大油槍。
5)A倉加低硫神木煤,盡可能利用微油系統(tǒng)升溫升壓。
6)合理控制除氧器加熱溫度,保證給水溫度與爐水溫差小于50℃。
7)根據(jù)爐膛負壓及引風機出力,適時啟動增壓風機。
鍋爐熱態(tài)啟動過程耗時較短,除塵器無法投運的時間約為0.5h。這段時間內進入塔內的粉塵量占總漿液質量的0.5%,占總固體物質量的2.5%。這樣的比例,理論上不會對石膏漿液質量產生嚴重影響。脫硫系統(tǒng)的運行,包括石膏脫水系統(tǒng)應該可以正常運行。
但是,由于粉塵中含有大量的氯化物和氟化物,會引起漿液中Cl-、F-濃度升高,影響SO2吸收以及石灰石的溶解。尤其是漿液中F-如果過高,容易與煙塵中逐漸溶出的Al+3生成氟化鋁絡合物,形成包膜覆蓋在石灰石顆粒表面,出現(xiàn)“脫硫盲區(qū)”現(xiàn)象。這就要求運行人員必須及時對吸收塔內漿液取樣化驗,及時反映出漿液中F-濃度的增加趨勢。一旦濃度超過150μL/L,則要向塔內投加氫氧化鈉,除去F-,保證脫硫系統(tǒng)的正常運行。
從實際運行分析可知,在低負荷階段,由于鍋爐引風機出力有較大的余量,如果將增壓風機旁路擋板開啟后停用增壓風機,則不會影響機組的正常運行,反而節(jié)約了廠用電。以2013年11月份3號機組運行21天為例,在低負荷期間增壓風機停用時間為146h,平均每天停用時間為6.95h,接近運行時間的30%。3號機組11月份節(jié)電量為148MWh。
正常運行時,低負荷階段增壓風機電流為130A,停用增壓風機后,按2臺引風機電流增加16A計算,停用增壓風機后1臺機組每天節(jié)電為7.049MWh;若按上網電價0.33元/kWh計算,1臺機組每天節(jié)約2326元;按全年低負荷運行285天計算,2臺機組每年可節(jié)約132.58萬元。以上計算不包括機組啟停階段。
煙氣脫硫旁路擋板拆除后,脫硫系統(tǒng)融入機組整體控制范圍,其原有設備級安全保護上升為機組級,大大提高了脫硫系統(tǒng)設備的重要性,同時對脫硫系統(tǒng)設備的質量、安全等方面提出了更高要求。
主機邏輯的設計要把脫硫系統(tǒng)的設備考慮進去,脫硫系統(tǒng)作為主機的一部分,即要考慮到脫硫系統(tǒng)故障情況下保證機組的安全穩(wěn)定運行,同時要盡量做到設備的冗余配置,提升設備的安全等級。因此,完善和優(yōu)化脫硫系統(tǒng)設備的運行狀況,是提高機組安全可靠運行的重要保障。