江杰,孫文婷
(內(nèi)蒙古科技大學(xué),內(nèi)蒙古 包頭 014010)
選礦廠共有9 個(gè)并列的生產(chǎn)系列,每個(gè)系列為一條單獨(dú)的磨礦生產(chǎn)線。每條生產(chǎn)線的磨礦工藝流程為三段二閉路磨礦,一段為棒磨機(jī)開路磨礦,二段為球磨機(jī)與分級(jí)機(jī)組成的閉路循環(huán),三段為球磨機(jī)與旋流器組成的閉路循環(huán)?,F(xiàn)磁礦系列處理能力200 t/h 左右,因受給礦粒度不均勻、硬度復(fù)雜及人為操作因素的影響,整體磨礦過(guò)程波動(dòng)較大,磨礦產(chǎn)品粒度也不穩(wěn)定,處理能力偏低,沒有完全發(fā)揮設(shè)備的處理能力,在目前的生產(chǎn)條件下,無(wú)法再有效提高磨礦產(chǎn)量。為此包鋼選礦廠磨礦系統(tǒng)進(jìn)行了磨礦分級(jí)自動(dòng)控制工業(yè)試驗(yàn)研究,以達(dá)到提高和穩(wěn)定磨礦作業(yè)能力,保證磨礦產(chǎn)品的品位和粒度。
入磨礦石由礦倉(cāng)給礦機(jī)發(fā)至集礦皮帶,再輸送到給礦皮帶,接著給至球磨機(jī),進(jìn)行一段球磨。一段球磨機(jī)的排礦產(chǎn)品給至螺旋分級(jí)機(jī),通過(guò)分級(jí),一次分級(jí)返砂至一段球磨機(jī)進(jìn)行研磨。一次分級(jí)溢流作為磨礦分級(jí)半成品,進(jìn)入下道浮選作業(yè)工藝。
本系統(tǒng)選用一段球磨分級(jí)作業(yè),流程圖如圖1 所示。
該系統(tǒng)把整體球磨機(jī)控制系統(tǒng)分為三個(gè)控制模塊,分別是球磨機(jī)給礦量的控制、球磨機(jī)磨礦濃度的控制以及分級(jí)機(jī)溢流濃度的控制。
2.1.1 球磨機(jī)給礦量控制
球磨機(jī)給礦量控制是由核子秤實(shí)現(xiàn)的。通過(guò)核子秤主機(jī)將給礦量轉(zhuǎn)為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)送至主控機(jī)(PLC),主控機(jī)(PLC)參照設(shè)定給礦量調(diào)整圓盤給礦機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)頻率,從而控制原礦量。磨機(jī)給礦量的控制采用磨機(jī)電流檢測(cè)信號(hào)判斷球磨機(jī)負(fù)荷。主控機(jī)(PLC)根據(jù)當(dāng)前磨機(jī)電流判斷球磨機(jī)目前的工作狀態(tài),自動(dòng)計(jì)算生成合適給礦量值。通過(guò)設(shè)定的給礦量值與通過(guò)核子稱檢測(cè)到的原給礦量值進(jìn)行比較,通過(guò)主控機(jī)輸出控制信號(hào)發(fā)送至變頻器,從而將給礦量控制在合理范圍內(nèi)。球磨機(jī)給礦量控制系統(tǒng)原理框圖如圖2 所示。
圖1 磨礦工藝流程圖
圖2 給礦量控制框圖
2.1.2 球磨機(jī)磨礦濃度的控制
磨礦濃度的大小會(huì)影響礦漿的比重,影響礦粒在鋼球周圍的黏著程度和礦漿的流動(dòng)性,直接影響到一次磨礦合格粒度的合格率,故對(duì)避免礦石的過(guò)粉碎,提高選別指標(biāo)極為重要。對(duì)具體的磨礦分級(jí)過(guò)程來(lái)說(shuō),磨礦濃度有一個(gè)最佳范圍,磨礦濃度提高或降低都不利于磨礦效果,最佳磨礦濃度可以由磨礦分級(jí)過(guò)程的工藝指標(biāo)分析以及尋求最佳控制目標(biāo)得到。因此,穩(wěn)定磨礦濃度對(duì)于提高球磨機(jī)的臺(tái)時(shí)處理量、保證溢流粒度量極其重要。球磨機(jī)內(nèi)通過(guò)磨礦介質(zhì)和原礦石以及給礦水三者研磨,從而獲得符合標(biāo)準(zhǔn)濃度的礦漿。
因此給礦水的控制是重點(diǎn)。系統(tǒng)中給礦水用電磁流量計(jì)來(lái)檢測(cè),水量大小由電動(dòng)閥調(diào)節(jié)。給礦水的計(jì)算公式:
給礦水的控制回路如圖3 所示。
圖3 給礦水控制回路
2.1.3 分級(jí)機(jī)溢流濃度的控制
由工藝過(guò)程分析可知,分級(jí)機(jī)溢流濃度即一段旋流器給礦濃度,直接影響旋流器的分級(jí)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,在原礦性質(zhì)穩(wěn)定、工藝流程穩(wěn)定前提下,粒度和濃度存在線性關(guān)系:濃度小,則粒度細(xì);濃度大,則粒度粗。通過(guò)在分級(jí)機(jī)溢流端下方安裝濃度計(jì)檢測(cè)分級(jí)機(jī)溢流濃度,通過(guò)調(diào)整分級(jí)機(jī)補(bǔ)加水量來(lái)保證其穩(wěn)定在一定范圍,溢流排礦水的控制回路如圖4 所示。
圖4 排礦水控制回路
上位機(jī)采用工業(yè)控制機(jī)完成數(shù)據(jù)集中管理任務(wù),下位機(jī)采用PLC,用以完成獨(dú)立系統(tǒng)的分散控制功能,數(shù)據(jù)傳輸則通過(guò)高可靠的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
控制單元選擇AB 公司的SLC500 系列可編程序控制器,其中CPUD 單元選擇504 模塊。上位機(jī)選擇IPC610 工業(yè)控制機(jī)。網(wǎng)絡(luò)選擇DH+工業(yè)控制網(wǎng),網(wǎng)路支持掛靠站點(diǎn)32 個(gè),保證系統(tǒng)的可擴(kuò)充性。
變頻器選擇具有遠(yuǎn)程控制功能,含4~20 mA 輸入接口。工控機(jī)選用研華ADAM 系列模塊。ADAM 模塊主要采用ADAM-4000 系列以及ADAM-5000 系列兩種。
本系統(tǒng)的程序設(shè)計(jì)選用西門子編程軟件STEP7。在STEP7 中用項(xiàng)目來(lái)管理自動(dòng)化系統(tǒng)的軟件和硬件。創(chuàng)建項(xiàng)目,進(jìn)行硬件組態(tài)及參數(shù)設(shè)置,硬件組態(tài)的任務(wù)是在STEP7 中生成與實(shí)際的硬件相同的系統(tǒng),根據(jù)實(shí)際所選S7-300 的CPU、通信和模擬量輸入/輸出及數(shù)字量輸入/輸出模塊的具體型號(hào)在軟件中設(shè)置。硬件組態(tài)完成后則模擬設(shè)備連線,選擇上位機(jī),本系統(tǒng)選MPI 協(xié)議為通信協(xié)議。最后則在主程序OB1 中完成程序編寫。
本系統(tǒng)球磨機(jī)給礦量控制算法是從模糊控制的思想出發(fā),根據(jù)球磨機(jī)電流的變化,總結(jié)出球磨機(jī)自動(dòng)控制的模糊控制過(guò)程,通過(guò)PLC 的程序來(lái)實(shí)現(xiàn),能很好地避免球磨機(jī)磨礦過(guò)程中易出現(xiàn)的“脹肚”問(wèn)題。磨礦濃度和溢流濃度分別通過(guò)控制球磨機(jī)給礦水和螺旋分級(jí)機(jī)排礦水量的大小來(lái)實(shí)現(xiàn),給礦水和排礦水由安裝在管道上的電動(dòng)閥來(lái)控制??刂葡到y(tǒng)采用了西門子的S7-300 系列PLC來(lái)實(shí)現(xiàn)。檢測(cè)、執(zhí)行儀表選型合理,使整個(gè)控制系統(tǒng)性價(jià)比較高。通過(guò)自動(dòng)控制系統(tǒng),改善了工人的勞動(dòng)環(huán)境和勞動(dòng)強(qiáng)度,大大提高了生產(chǎn)率。
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