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        淺談太西洗煤廠浮選系統(tǒng)存在問(wèn)題及優(yōu)化方案

        2014-11-26 12:07:50白建國(guó)BAIJianguo
        價(jià)值工程 2014年9期
        關(guān)鍵詞:洗煤廠重介浮選機(jī)

        白建國(guó)BAI Jian-guo

        (神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)太西洗煤廠,石嘴山 753200)

        (Shenhua Ningxia Coal Industry Group Taixi Coal Washery,Shizuishan 753200,China)

        0 引言

        太西洗煤廠一分區(qū)采用原煤混合入洗,原煤主要來(lái)自于集團(tuán)公司下屬的白芨溝、大峰、紅梁等生產(chǎn)礦井。原煤80-0.5mm 采用跳汰分選,中煤采用有壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,粒精煤(17-6mm)、末精煤(6-0.5mm)分別采用技術(shù)含量較高的無(wú)壓兩產(chǎn)品等密度重介旋流器再選,-0.5mm 采用水力分級(jí)、浮選、尾煤濃縮、壓濾回收的聯(lián)合分選工藝。具體流程為:原煤Φ80mm 分級(jí),+80mm 級(jí)破碎至-80mm,-80mm 級(jí)原煤跳汰主選,中煤采用有壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,粒精煤(17-6mm)和末精煤(6-0.5mm)入無(wú)壓兩產(chǎn)品等密度重介旋流器再選,稀介質(zhì)磁選回收,0.5-0mm 煤泥采用浮選+加壓過(guò)濾回收,浮選精煤摻入重介末精煤,浮選尾煤采用濃縮+壓濾回收。

        1 太西洗煤廠目前的浮選生產(chǎn)形勢(shì)

        首先撈坑的溢流進(jìn)入緩沖水池,通過(guò)三臺(tái)緩沖泵給入浮選系統(tǒng)的弧形篩,篩上物進(jìn)入一樓粗礦池,粗礦再通過(guò)泵打到撈坑。篩下物直接進(jìn)入到礦漿準(zhǔn)備器和礦漿預(yù)處理器。經(jīng)過(guò)礦漿準(zhǔn)備器的加藥和充分的接觸后,入五臺(tái)浮選機(jī)進(jìn)行分選。精礦通過(guò)管道流入精礦池,然后由精礦泵將浮選精礦給入三臺(tái)加壓過(guò)濾機(jī)和一臺(tái)真空過(guò)濾機(jī)進(jìn)行脫水,濾液又返回緩沖水池,浮選尾礦直接流入濃縮池進(jìn)行濃縮,濃縮池溢流水進(jìn)入循環(huán)水池,作為循環(huán)水使用,濃縮低流通過(guò)壓濾機(jī)脫水成壓濾煤泥。具體工藝流程如圖1所示。

        2 浮選系統(tǒng)存在的問(wèn)題

        2.1 入浮濃度偏低

        表1 是在相同入浮物料、相同藥耗、相同藥比、相同浮選環(huán)境、不同入浮濃度時(shí),精煤產(chǎn)率的對(duì)比結(jié)果。由表1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)得知,在其它條件不變的情況下,提高入浮濃度,精煤產(chǎn)率、灰分同時(shí)增加,當(dāng)超過(guò)某一值后,精煤產(chǎn)率下降,灰分增加,尾煤灰分降低。由此可以說(shuō)明,當(dāng)入浮濃度過(guò)高或過(guò)低時(shí)都對(duì)精煤產(chǎn)率和灰分有不好的影響,所以生產(chǎn)中應(yīng)選擇最佳的入浮濃度,以確保精煤產(chǎn)率和質(zhì)量,由表1可知浮選的最佳入料濃度為80g/L-120g/L 之間。

        表1 不同入浮濃度時(shí)精煤產(chǎn)率對(duì)比表

        表2 是選取太西洗煤廠每月14日生產(chǎn)報(bào)表上的浮選入料濃度,可知太西洗煤廠的入浮濃度很少有高于45g/L,很明顯太西洗煤廠的浮選入料濃度偏低。

        表2 2013年每月14日入浮濃度

        由于浮選入料濃度過(guò)低的現(xiàn)象,從而使藥劑消耗量增多,操作起來(lái)相對(duì)困難等缺點(diǎn)。為了保證浮選入料具有穩(wěn)定的操作條件,生產(chǎn)中只能嚴(yán)格控制重選用水量,尤其是跳汰機(jī)用水量不易過(guò)大。因?yàn)橹剡x脫水作業(yè)區(qū)的水量除由該作業(yè)排出的產(chǎn)品帶走外,全部進(jìn)入浮選系統(tǒng),如果該作業(yè)區(qū)用水量不控制必造成浮選入料濃度過(guò)低,使浮選操作困難,但是這樣一來(lái)對(duì)其他生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響。

        2.2 浮選機(jī)長(zhǎng)期超負(fù)荷工作

        浮選機(jī)處理能力的計(jì)算(728-731、A739)

        經(jīng)以上計(jì)算,浮選系統(tǒng)礦漿通過(guò)能力為2176m3/h。

        末煤重介脫介總用水量=367.36*1.5=551.04m3/h,離心機(jī)水道水和托盤水為100m3/h,總用水量為651.04m3/h。

        跳汰機(jī)用水量=800*2.0=1600m3/h,粒煤重介用水和主廠房其余用水量為140m3/h。

        中煤重介用水量=80*1.5=120m3/h。

        產(chǎn)品倉(cāng)用水量為90m3/h。

        系統(tǒng)總水量為2601.04m3/h。

        由上可知,明顯浮選機(jī)的額定處理能力超過(guò)了現(xiàn)階段入料量。

        3 系統(tǒng)優(yōu)化改造方案

        太西洗煤廠現(xiàn)有三個(gè)濃縮池,在日常生產(chǎn)中只用兩臺(tái),其中有一臺(tái)作為事故濃縮池,因此將太西洗煤廠的浮選工藝流程加以改造,使得部分進(jìn)行濃縮之后再浮選。如果事故濃縮池要維修時(shí),我們可以采用現(xiàn)有的直接浮選方法,反之采取半直接浮選工藝,其工藝流程圖見(jiàn)圖2。

        A601 濃縮機(jī)處理能力計(jì)算:

        F—濃縮機(jī)的有效面積;

        q—單位面積的處理能力;

        k—不平衡系統(tǒng)取1.25。

        由上面計(jì)算可以看出A601 小時(shí)處量水量為1978m3,能滿足半濃縮浮選的要求,從理論上看浮選機(jī)入料濃度在80g/L 左右浮選效果佳、藥劑消耗少。

        現(xiàn)一分區(qū)撈坑溢流在40g/L 左右,如果生產(chǎn)過(guò)程將現(xiàn)有撈坑溢流進(jìn)入A601,大約1400m3/h。如果A601 底流濃度按300g/L,溢流濃度按1g/L 計(jì)算,濃縮后產(chǎn)生底流量為195m3/h,溢流1205m3/h。那么這樣進(jìn)入浮選機(jī)的水量可以降低到1405m3/h,A739、728-730 四臺(tái)浮選機(jī)就能滿足工藝要求。

        從管路走向看,現(xiàn)有一條從緩沖水池上方到A601 的直徑為630mm 的管路,其中撈坑溢流的一條管路與之相接,如要實(shí)現(xiàn)半濃縮浮選需要將兩條撈坑溢流管與這條管路相接,并安裝兩閥門,同時(shí)在這條管路與620 入料管之間的連通管之間加一閥門,便可以實(shí)現(xiàn)A601 的入料。A601 濃縮后溢流可以通過(guò)循環(huán)水泵入循環(huán)水池,底流通過(guò)現(xiàn)有管路入緩沖水池,同時(shí)架設(shè)一條至浮選精礦池的管路,并將底流管延伸自粗煤泥入料池,這樣可以靈活調(diào)整浮選精礦和粗煤泥灰分,提高精煤回收率。

        其它管路改造建議,為了解決末煤重介開(kāi)車后,浮選粗礦壓力大問(wèn)題,建議將浮選粗礦管直接通過(guò)自流方式入撈坑或粗礦池,這樣可以解放717、718 粗礦泵,降低能耗。

        優(yōu)點(diǎn)分析:①可以實(shí)現(xiàn)浮選入料濃度可調(diào)節(jié),降低了浮選入料水量;②減少浮選機(jī)使用數(shù)量,降低了藥劑消耗;③浮選精礦灰分靈活可調(diào),且調(diào)節(jié)過(guò)程穩(wěn)定,改善了現(xiàn)有浮選精礦灰分波動(dòng)的現(xiàn)狀;④進(jìn)入老30 米水量減少一半左右,可以實(shí)現(xiàn)老30 米的單臺(tái)運(yùn)行,設(shè)備實(shí)現(xiàn)了備用,降低了絮凝劑的使用量;⑤可以靈活調(diào)節(jié)粗煤泥灰分,提高精煤回收率;⑥浮選入料量減少,通過(guò)調(diào)節(jié)可以實(shí)現(xiàn)緩沖泵單臺(tái)運(yùn)行。

        4 結(jié)語(yǔ)

        如果太西洗煤廠采用半直接浮選,完全可以使整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)更加正常、靈活,通過(guò)提高入浮濃度,可以提高精煤回收率,最終是浮選的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益大大改善。

        [1]吳式瑜.浮游選煤技術(shù)[M].2006.

        [2]謝廣元.選礦學(xué)[M].中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,2001.

        [3]孫永新.王坡選煤廠工藝系統(tǒng)分析[J].選煤技術(shù),2007(03).

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