胡桂英 (安徽路達公路工程有限責(zé)任公司,安徽 安慶 246003)
橋梁是保證公路正常運行的咽喉,其承載力及通行能力更是保證暢通的關(guān)鍵。我國公路橋梁有相當(dāng)大的部分都是20世紀(jì)60年代興建的,由于早期設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)低、材料質(zhì)量及施工水平較差,隨著經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長,交通量迅猛增加,特別是近幾年汽車日益大型化、重型化,大噸位車輛越來越多,現(xiàn)有橋梁中有相當(dāng)數(shù)量的已存在承載力不足,并伴有不同程度的老化、露筋銹蝕、酥松剝落、構(gòu)件變形、磨損、裂縫等缺陷。對這些橋梁,如果及時檢查發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)生的損壞,分析病害產(chǎn)生的原因,提出切實可行的整治意見,以達到提高荷載設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、延長使用年限,就能保證車輛安全、快速行駛,取得很好的經(jīng)濟效益和社會效益。
當(dāng)前,如何提高舊橋、危橋的承載力問題已經(jīng)引起橋梁專家們的關(guān)注。橋梁的維修、加固、補強已經(jīng)成為橋梁建設(shè)中的一個重點。文章通過對人行河大橋的維修加固設(shè)計施工實踐,希望能為同類型橋梁的病害處理提供一些借鑒。
人行河大橋位于206國道K11處,建于1965年,全長為83m,橋面寬度為凈-7+2m×0.5m人行道,原設(shè)計荷載為汽-15,掛-80級,上部構(gòu)造為現(xiàn)澆空心板,基礎(chǔ)為鉆孔灌注樁,打入微風(fēng)化花崗巖石,橋墩為V型斜撐,橫向布置6道,U型橋臺。經(jīng)過40余年的運營使用,尤其是近幾年超大型車輛的頻繁通行,該橋出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p傷,已不能夠滿足正常使用,于2010年11月被安慶市公路局列為四類危橋,封閉交通,進行維修加固。
通過技術(shù)人員多方了解、調(diào)查,并走訪了一些同類型橋梁,發(fā)現(xiàn)其它橋梁也有不同程度的類似破壞,而人行河大橋破壞更加嚴(yán)重,以不能滿足行車要求的程度。由于人行河大橋修建時間較長,設(shè)計資料、施工和竣工驗收記錄原始資料現(xiàn)很難找到,在對其運營狀況記錄及檢查記錄進行調(diào)查分析,同時對橋梁現(xiàn)狀進行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)主要存在如下幾個方面的破壞。
①上部結(jié)構(gòu)為現(xiàn)澆空心板,在斜撐承托處(約1/3L處)實心板普遍出現(xiàn)2cm~12cm的下沉,并引起板端移位,橋墩處板端拉開,間隙達到6cm~16cm,板下緣出現(xiàn)較多橫向裂縫。其中第五孔破壞最為嚴(yán)重。
②斜撐普遍出現(xiàn)下沉現(xiàn)象,下緣受拉,出現(xiàn)較多的橫向裂縫。
③實心板與臺帽之間原設(shè)有錨固螺栓,由于第五孔實心板下沉最嚴(yán)重,實心板牽連錨固螺栓向前傾,導(dǎo)致5號臺帽前緣被拉裂,局部出現(xiàn)豎向裂縫。
裂縫限值表
④各孔之間原來設(shè)有簡易伸縮縫,伸縮縫處簡單的填塞瀝青麻絮,由于梁端間隙增大,汽車行駛時,特別是重型車行駛時,沖擊力非常大,致使橋梁出現(xiàn)較大的震動,同時加速了橋梁其它部位的破壞,梁端混凝土因此也不同程度的剝落。
⑤4號墩斜撐與樁基頂部結(jié)點處混凝土出現(xiàn)剝落,橋面鋪裝原為瀝青混凝土,破壞嚴(yán)重。
⑥主河道內(nèi)基礎(chǔ)部分受流水沖刷、人為采砂等因素影響,致使河床不斷下降,基礎(chǔ)部分嚴(yán)重外露,造成安全性、穩(wěn)定性極差。
針對以上各種破壞現(xiàn)象,我們組織了工程技術(shù)人員進行仔細(xì)的研究分析。本橋基礎(chǔ)均為嵌巖樁,打入強度非常高的微風(fēng)化花崗巖,承載力富余值較大。因此,全橋基礎(chǔ)均無結(jié)構(gòu)性病害,病害根源主要集中于上部結(jié)構(gòu)和橋墩斜撐及基礎(chǔ)部分局部沖刷。我們認(rèn)為主要原因是上部結(jié)構(gòu)和橋墩斜撐承受力明顯不適應(yīng)目前的荷載要求。由于近幾年來本橋交通量增大、車輛荷載增重,特別是因為伸縮縫完全損壞而造成較強的汽車沖擊力,斜撐已不能承受如此大的豎直力,且斜撐與樁帽及實心板僅為鉸接,導(dǎo)致斜撐下沉、實心板下緣彎矩增大,裂縫因而增多增大。為此,我們有針對性地采取了如下處理措施。
裂縫修補主要有表面噴漿修補法、壓力灌漿修補法、柔性表面封閉法、表面粘貼玻璃布等方法??紤]到化學(xué)灌漿修補橋梁構(gòu)件裂縫施工工藝操作方便、機械簡單、效果良好,本橋裂縫采用灌注環(huán)氧樹脂處理。處理前需對全橋裂縫情況進行詳細(xì)的檢查、記錄、統(tǒng)計,以便安排材料配制。灌漿前需用小錘、手鏟、鋼絲刷等把構(gòu)件表面整平,鑿除突出部分,將縫面開成“V”型槽,吹掉浮土,然后用丙酮擦洗,消除裂縫周圍的油污,清洗時應(yīng)注意不要將裂縫堵塞。
其次是鉆眼埋嘴,嘴子是灌漿材料的噴入口,也是裂縫的排氣口。嘴子大小要適當(dāng),重量要盡量輕,以防因未貼牢而墜落。埋貼前,先把嘴子底盤用丙酮擦洗,然后用灰刀將環(huán)氧泥抹在底盤周圍,切勿堵死嘴子和裂縫灌漿的通道。
接著嵌縫止?jié){,主要是防止?jié){液流失、確保漿液在灌漿壓力下一步將裂縫填充密實。因此,當(dāng)嘴子埋貼后,必須將其余裂縫全部封閉,進行嵌縫堵漏處理。
進行灌漿時,應(yīng)保證泵或注射針頭與灌漿嘴連結(jié)嚴(yán)密,不能漏氣,泵與灌漿嘴可用聚乙烯透明塑料管相聯(lián)。灌注漿液應(yīng)注意壓力的控制,一般裂縫較寬、進漿通暢時,壓力宜小,泵壓控制在1×105~2×105Pa之間;裂縫細(xì)微、進漿困難時,壓力宜大,泵壓控制在4×105Pa左右。灌漿結(jié)束后,穩(wěn)壓2min,以使裂縫盡量吃漿飽滿。灌漿完畢待漿液聚合固化后即可將灌漿嘴拆除,并用環(huán)氧膠泥抹平。
另外,對裂縫較寬的第5孔實心板下緣在灌漿處理后,還在混凝土表面粘貼2~3層玻璃纖維。
斜撐是本橋主要承重結(jié)構(gòu),尺寸偏小,在其下緣裂縫處理后,通過環(huán)氧樹脂在其上下緣粘貼8mm厚鋼板,來增大結(jié)構(gòu)尺寸以達到補強的效果。首先需對斜撐下緣及鋼板進行表面處理,將粘貼部位混凝土用砂輪磨平,基本達到能見到混凝土粗骨料的程度,鋼板按其所需尺寸切割而成,粘貼面可采用刨床加工成菱形,格狀刻痕,以增加粘結(jié)性能。鋼板除銹可采用手工操作鋼絲刷除銹。鋼板表面還需用丙酮清除油脂,混凝土表面也要進行除塵。然后在鋼板及混凝土粘貼面上均勻涂刷環(huán)氧樹脂打底層,打好底層后再在鋼板粘貼面上涂刷環(huán)氧樹脂粘結(jié)劑。鋼板粘貼后,應(yīng)迅速擰緊脹錨螺栓,脹錨螺栓呈梅花形布置,鋼板與混凝土表面之間縫隙用稠度較高的環(huán)氧樹脂水泥砂漿來填塞、勾縫,脹錨運輸線栓用環(huán)氧樹脂水泥砂漿封住。由于長五孔斜撐裂縫較多,在其上端增設(shè)4道2ф25箍筋,以防止裂縫進一步擴展,箍筋與已粘貼的鋼板雙面焊接,焊接長度5d,加固鋼板要進行防銹處理,以延長使用壽命,具體方法是先噴灑2遍防銹漆后,再噴2遍灰色防腐漆。
原斜撐上下端均為鉸接,為改善斜撐的受力體系,增強整體剛度,防止斜撐下沉,我們在橋墩兩側(cè)斜撐承托處施加預(yù)應(yīng)力,使兩側(cè)斜撐互相拉住,共同受力,來抵擋上部結(jié)構(gòu)傳遞的豎直力。預(yù)應(yīng)力采用冷拉4級ф25螺紋粗鋼筋,標(biāo)準(zhǔn)強度為750MPa,橫向布置6根,每根最終張拉控制力為6.5t。張拉程序分組分級張拉,張拉力分3t、5t、6.5t三級,張拉時每個墩依次按N1、N2、N3順序都施加第一級張拉力后再往返施加第二級、第三級張拉力。全橋張拉完畢后再統(tǒng)一封錨,錨固端噴灑2遍防銹漆后,再涂刷熱瀝青包裹,其套管內(nèi)部先噴灑2遍防銹漆后再涂一層環(huán)氧樹脂。
僅在兩頭橋臺設(shè)伸縮縫。取消橋墩處伸縮縫,改為橋面連續(xù)。通過加設(shè)橋面鋼筋網(wǎng)進一步加強面板的整體受力,減少汽車行駛時的振動。兩梁端之間用泡沫板留取4cm縫隙,其它空隙均搗筑C30水泥混凝土補平填實,舊橋面鋪裝全部鏟除更新。
施工單位嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙的要求對人行河大橋?qū)嵤┝思庸檀胧?,現(xiàn)在該橋已煥然一新,經(jīng)過有關(guān)部門檢測驗收,達到了預(yù)期的效果,2011年6月20日開始正常通車。經(jīng)過加固,人行河大橋承載力明顯提高,以前的損傷及隱患全部消除,汽車在橋上行駛時橋梁已經(jīng)無明顯震動。該橋加固建安費僅為70萬元,同建設(shè)新橋相比,節(jié)省投資約80萬元??梢娂庸涛?,只要方法得當(dāng),通過較少的投入就可提高舊橋的承載力及使用年限,取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
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